王海鵬,侯玉偉,李 洪
(馬鋼集團設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,安徽 馬鞍山243000)
目前,我國在生產(chǎn)中應(yīng)用的高爐渣處理工藝主要有水淬?;に嚭透稍幚砉に?。由于后者資源利用率低并且環(huán)境污染嚴(yán)重,一般只在事故處理時使用[1]。水淬法工藝根據(jù)渣水分離方式的不同,可以分為機械法和過濾法兩種:機械法分離的水中含有的懸浮物約200 mg/L,需要選用投資高的渣漿泵和耐磨鋼管,并且機械法分離的渣中含水率達到18%,不利于后續(xù)加工; 過濾法分離的水中懸浮物約30 mg/m3,可以選用高效率的清水泵以及造價較低的普通鋼管,并且含水率為12%,降低了沖渣水的消耗[2]。從經(jīng)濟效益及運行可靠性來看,新型底濾法的優(yōu)勢很明顯[3-4]。馬鋼現(xiàn)有渣處理工藝均為水淬?;に嚕环N是熱IBNA 法,一種是新型底濾法。鑒于以上優(yōu)勢以及馬鋼已投產(chǎn)項目的使用情況,在2018 年1#2 500 m3高爐大修過程中,將熱INBA 法工藝改造成新型底濾法工藝,通過設(shè)置合理的監(jiān)控手段,取得了良好的運行效果。
馬鋼1#高爐渣處理工藝為熱INBA 法,基本工藝是:高爐熔渣由熔渣溝流入沖制箱,經(jīng)沖制箱的壓力水沖成水渣進入水渣溝,然后流入水渣方管、分配器、緩沖槽落入滾筒過濾器;隨滾筒過濾器的旋轉(zhuǎn),水渣被帶到滾筒過濾器的上部,脫水后的水渣落到筒內(nèi)皮帶機上運出,然后由外部皮帶機運至水渣槽[5]。改造前存在的問題有:未配置冷卻塔,采用熱水沖渣,產(chǎn)生的蒸汽量大;水渣蒸汽出煙囪后擴散到爐頂,容易腐蝕高爐爐頂框架及設(shè)備;同時,渣處理工藝設(shè)備較多,維護運行成本較高,且設(shè)備易損,經(jīng)常因設(shè)備故障導(dǎo)致放干渣。
馬鋼1#高爐渣處理改造,將原有熱INBA 工藝設(shè)施拆除后原地改造為新型底濾法渣處理工藝。拆除內(nèi)容包括現(xiàn)有煙囪、轉(zhuǎn)鼓設(shè)備、水泵、膠帶機及通廊等。新建部分有:在原有水渣池及泵坑處新建過濾池、泵坑、冷水池,減少開挖工作量;在原有煙囪處新建?;瑹焽杌A(chǔ)通過改造后可以利舊;在過濾池兩側(cè)新建露天棧橋柱,過濾池一側(cè)與棧橋柱之間能夠容納一輛裝渣車的進出; 新型底濾法渣處理系統(tǒng)投產(chǎn)后干渣坑幾乎用不上,在改造過程中將干渣坑面積縮小,僅供開爐或應(yīng)急時使用。改造完成后的新型底濾法渣處理系統(tǒng)的粒化塔、沖渣溝、過濾池、泵坑、冷水池呈一列布置。
改造后的新型底濾法渣處理工藝流程為: 熔渣經(jīng)沖制箱噴射出的高速水流水淬后落入?;?nèi),所形成的渣水混合物經(jīng)沖渣溝流入過濾池內(nèi)進行渣水分離,水渣停留在過濾層的表面等待行車抓渣外運,沖渣水由熱水泵打回冷卻塔冷卻后落入冷水池循環(huán)使用。
根據(jù)新型底濾法主處理系統(tǒng)的工藝特點,設(shè)置了過濾池液位監(jiān)控系統(tǒng)、沖渣壓力調(diào)控系統(tǒng)以及水平衡調(diào)節(jié)系統(tǒng),為新型底濾法渣處理系統(tǒng)的順行提供了保障。新型底濾法渣處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 新型底濾法渣處理工藝流程圖
新型底濾法沖渣系統(tǒng)在沖渣結(jié)束時,先停沖渣泵,待過濾池中液位降到過濾層時再停熱水泵。過早停熱水泵會使得過濾池中液位過高,粒化后的高爐渣泡在水中,行車帶水抓渣不僅浪費水資源,而且裝車后會有渣水混合物從裝渣車內(nèi)流出,沿途拋灑,污染環(huán)境;停熱水泵過慢會抽干過濾池中的水,造成熱水泵進氣,影響熱水泵的使用壽命。
鑒于以上情況,改造過程中加入了過濾池液位監(jiān)控系統(tǒng)。通過高清攝像頭監(jiān)控過濾池區(qū)域,并且采集過濾池過濾主管中壓力變送器的壓力,將壓力信號轉(zhuǎn)換為過濾池液位信號傳至中控室,保證操作者在足不出戶的情況下準(zhǔn)確地判斷出過濾池的液位,避免了帶水抓渣以及熱水泵進氣的現(xiàn)象,為安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)提供了保障。
沖渣水泵選用的是非變頻電機,難以根據(jù)生產(chǎn)條件的變化調(diào)節(jié)沖渣水量和壓力。在水淬粒化高爐渣的過程中,起決定性作用的因素是沖渣水壓[6]。當(dāng)沖渣壓力小于0.2 MPa 時,沖渣水壓對水渣粒度影響較大,壓力過大會產(chǎn)生粒度過小的水渣,進入過濾池后會堵塞過濾層,影響過濾池的透水性,加速板結(jié),降低過濾層的使用壽命; 當(dāng)沖渣壓力小于0.12 MPa 時,沖渣過程中易產(chǎn)生泡渣。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,沖渣壓力在0.16~0.18 MPa 之間沖渣效果最好。靈活調(diào)節(jié)沖渣壓力是維持正常生產(chǎn)的必要條件。
改造過程中加入了沖渣壓力調(diào)控系統(tǒng),可以根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)沖渣壓力。在沖制箱上設(shè)置壓力變送器實時監(jiān)控沖渣點的壓力,通過信號輸送至中控室的控制屏幕上,并在沖渣水管進入沖制箱前端引一根泄壓分流管至?;?,通過調(diào)節(jié)泄壓分流管上閥門的開度來調(diào)節(jié)沖渣壓力,保證沖渣質(zhì)量。
熱水泵和沖渣泵在沒有變頻控制的情況下,因過濾池中水渣存量以及投產(chǎn)時間的不同會使得過濾池透水性發(fā)生變化,熱水泵和沖渣泵的流量難以達到平衡。熱水泵的流量大于沖渣泵的流量,會使得過濾池中水位下降,進而導(dǎo)致熱水泵進氣或重復(fù)啟停熱水泵;熱水泵流量小于沖渣泵流量,會使得過濾池中的水位上升,當(dāng)過濾池中的水位過高時會產(chǎn)生外溢,浪費水資源,污染環(huán)境。
在熱水泵和沖渣泵出口管道上分別設(shè)置流量計,用于實時監(jiān)控沖渣水量和抽水水量,并且通過冷水池的液位計以及過濾池液位監(jiān)控系統(tǒng)觀察冷水池和過濾池的液位。當(dāng)發(fā)現(xiàn)抽水水量與沖渣水量不匹配時,可以調(diào)節(jié)熱水泵出口的閥門來調(diào)節(jié)抽水流量,使沖渣水量與抽水水量始終保持平衡狀態(tài),為“一鍵沖渣”創(chuàng)造了條件。
馬鋼1#高爐新型底濾法渣處理系統(tǒng)的特色設(shè)計,保證了該系統(tǒng)投產(chǎn)運行至今,系統(tǒng)運行平穩(wěn),設(shè)備故障率低,運行成本低,環(huán)境污染小,水渣率達到100%,噸渣耗水量0.37~0.45 t,取得了良好的運行效果。