劉海濤,雷釗,郭正銘
(四川省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗所,成都 610100)
某型號通信設備產(chǎn)品擁有天饋端口、光纖端口與供電端口,測試過程中供電端口、光纖端口及其外界互聯(lián),天饋端口與接收裝置直接聯(lián)系進行通信,在這種工作模式下,產(chǎn)品將依據(jù)國家標準GB/T 9254-2008《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》Class B的標準限值要求進行輻射發(fā)射測試,測試時發(fā)現(xiàn),無論是垂直極化還是水平極化,該產(chǎn)品在300 MHz頻點處的幅值超出Class B級限值約8 dB,測試結果示意見圖1,超出標準限值要求。
關于產(chǎn)品輻射發(fā)射測試超標的故障定位問題,一般使用比較測試的方法,依靠測試儀器與EMC經(jīng)驗來對故障原因進行判斷與驗證,其分析過程示意見圖2[1]。
由于待測設備工作時必須采用外部供電模式,所以在排查故障時,首先去掉了待測設備與外聯(lián)設備間的光纖連接,再次進行輻射發(fā)射測試時發(fā)現(xiàn),騷擾頻譜曲線幾乎沒有變化。由此可知,光纖及其端口并未向外泄露輻射騷擾信號。因此,輻射騷擾信號可能來自于待測設備的外殼或電源線束。
使用金屬箔條對待測設備外殼上的孔縫進行纏繞,再次進行輻射發(fā)射測試時發(fā)現(xiàn),騷擾頻譜曲線仍未變化,由此可知,輻射超標信號是沿著待測設備的電源線向外傳播共模騷擾信號。
選擇合適的鐵氧體磁環(huán)并套在電源線上,磁環(huán)的阻抗特性抑制了電源線上傳播的共模騷擾電流,進行輻射發(fā)射測試時發(fā)現(xiàn),300 MHz頻點處的騷擾頻譜幅度下降明顯,限值余量變大,由此可以判定300 MHz頻點處的輻射騷擾超標信號來自電源線,其測試結果示意見圖3。
根據(jù)EMC三要素“騷擾源、傳播路徑、敏感設備”的定義,敏感設備則是依據(jù)GB/T 9254-2008標準規(guī)定的測量接收機、測量天線及其測試附件的系統(tǒng),傳播路徑是沿著待測設備電源線及其周圍的空間,而超標的騷擾信號頻點為300 MHz,可以明顯看出騷擾源仍在產(chǎn)品內部的某個電路上。因此,需要開啟產(chǎn)品的外殼,繼續(xù)定位騷擾源的具體位置,即分析造成300 MHz頻點輻射發(fā)射超標的源頭。
可以應用便攜式測量接收機與近場探頭掃描待測產(chǎn)品內部集成的各個電路板上方空間,同時觀察測量接收機的頻譜掃描曲線最大值是否出現(xiàn)在300 MHz附近。
圖2 產(chǎn)品輻射發(fā)射測試超標的故障定位流程
圖3 某型號通信設備垂直極化的輻射發(fā)射測試數(shù)據(jù)(電源線上添加鐵氧體磁環(huán))
圖4 某款數(shù)字集群通信設備主電路板在垂直極化下的輻射發(fā)射測試數(shù)據(jù)
故障定位步驟如下:
首先,將待測設備主電路板從產(chǎn)品外殼中取出并放置到絕緣支撐墊上,再次進行輻射騷擾測試時發(fā)現(xiàn),在眾多超標頻點中300 MHz頻點的幅值仍未最大值,其測試結果示意見圖4。
其次,使用測量接收機與近場探頭組成的掃描系統(tǒng)對待測設備主電路板上方的空間進行輻射熱點掃描,可以確認300 MHz頻點的騷擾源位于CPU與FPGA外圍電路時鐘驅動器電路附近,測試結果示意見圖5。
圖5 某型號通信設備主電路板在近場掃描下的輻射發(fā)射熱點分布
圖6 某型號通信設備主電路板時鐘驅動器輸入輸出端口的測試結果
再次,查看時鐘驅動器電路的Layout圖與原理圖發(fā)現(xiàn),該時鐘驅動器的時鐘輸入信號頻率為60 MHz,而其時鐘輸出信號頻率中所含的300 MHz頻點是60 MHz頻點的5次諧波,其測試結果示意見圖6。
最終,確認了該時鐘驅動器的輸出端產(chǎn)生了60 MHz晶振頻率的五次諧波頻點300 MHz。
圖7 某型號通信設備主電路板時鐘驅動器輸出端口貼片電阻Rs斷開前后的比對測試結果
觀察該時鐘驅動器的Layout圖與電路原理圖(圖6)可知,時鐘驅動器輸出信號通過PCB走線分別向CPU、FPGA、SDRAM、DSP、ADC以及DAC等芯片提供穩(wěn)定的時鐘信號,并且該PCB路徑并非直接走線,而是通過一個Rs貼片電阻與特性阻抗為50 Ω的PCB走線相串聯(lián)的電路結構對外分發(fā)各種時鐘信號的,見圖7所示[2]。
經(jīng)比對該時鐘驅動器輸出端口貼片電阻Rs斷開前后的頻譜曲線不難發(fā)現(xiàn),Rs阻值對300 MHz及其它頻點幅值的大小有直接影響。通過查看該器件的技術手冊得知,該貼片電阻Rs用來匹配PCB傳輸線特性阻抗與時鐘驅動器輸出端的內阻。
圖8 某信號通信設備主電路板時鐘驅動器輸出端口貼片電阻Rs阻值優(yōu)選流程
因此,該貼片電阻Rs阻值的選擇是由PCB走線的特性阻抗以及時鐘驅動器輸出端阻抗決定的,其中時鐘驅動器輸出端阻抗是由芯片自身決定的,其數(shù)值可通過查詢器件手冊來得到。那么,就需要使用仿真技術與實測技術來驗證Rs阻值是否可以良好匹配PCB走線的特性阻抗與時鐘驅動器輸出端阻抗。
經(jīng)反復仿真與調試實測確認,Rs阻值由原先的10 Ω調整到55 Ω時,不但PCB走線引起的反射最小,而且對外發(fā)射的電磁騷擾頻率也普遍降低。輻射發(fā)射超標整改方法是更換Rs阻值,其流程示意見圖8[3]。
圖9 某信號通信設備主電路板時鐘驅動器輸出端口貼片電阻Rs阻值更換后的輻射發(fā)射測試結果
Rs阻值由10 Ω變更為55 Ω后,重新將主電路板安裝到產(chǎn)品外殼之中,再次進行輻射發(fā)射測試驗證后發(fā)現(xiàn),測試天線無論是垂直極化,還是水平極化,其輻射發(fā)射頻譜曲線均遠離GB/T 9254-2008《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》Class B標準限值(如圖9所示)。由此可見,對時鐘驅動器輸出端口匹配電阻Rs的調整可以大大改善產(chǎn)品的輻射騷擾發(fā)射水平,對比最大輻射頻點280 MHz處的幅值,電阻Rs調整之后的輻射騷擾發(fā)射程度與原先相比降低了約20 dB,并且遠離標準限值要求,其流程示意見圖9。
時鐘驅動器芯片輸出端口一般均內帶串阻,其串阻值較低且阻值精度較差,為與PCB板內走線的特性阻抗匹配,其中需要串接一個匹配電阻Rs。對于Rs阻值的選擇,芯片的技術手冊并沒有給出明確的推薦數(shù)值,因此需要結合電磁仿真軟件做阻抗匹配與信號完整性分析,并最終通過測試來驗證Rs阻值選擇的正確性。
從本案例來看,通過調整Rs阻值來使得時鐘驅動器輸出信號從原先的阻抗失配狀態(tài)恢復到阻抗匹配狀態(tài),可以有效地較低時鐘信號的諧波發(fā)射,從而降低了產(chǎn)品的輻射騷擾發(fā)射水平。
在本案例的故障定位之初,有些工程師建議通過加裝磁環(huán)來解決問題,而這些措施雖然解決了問題,但是會增加產(chǎn)品的制造成本,同時導致生產(chǎn)過程的復雜,采用對電路板的信號完整性分析方法可主動控制產(chǎn)品的EMI問題,這是一種值得推廣的低成本、高效率的方法。