焦寶林
摘 ?要:煤制甲醇裝置制漿系統(tǒng)棒磨機(jī)的測溫點(diǎn)較多,受現(xiàn)場震動、電磁干擾等因素影響,經(jīng)常出現(xiàn)測溫點(diǎn)顯示故障,導(dǎo)致棒磨機(jī)非正常停車,給工藝生產(chǎn)帶來較多困擾。為消除這一隱患給安全運(yùn)行帶來的影響,通過對溫度測點(diǎn)安裝方式、信號線傳輸通道及測量回路接地等一一分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場周圍干擾信號過大、測量接線不規(guī)范、測量回路抗干擾模塊缺失是引起溫度顯示異常的真正原因,并根據(jù)不同隱患情況提出解決問題的方法予以處理。該方法對化工裝置中同類型磨機(jī)測溫異常的故障處理具有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:棒磨機(jī); ?甲醇裝置; ?數(shù)顯表;溫度變送器;
引言
在化工裝置磨煤機(jī)溫度控制系統(tǒng)中,一般的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)都采用了現(xiàn)場溫度數(shù)顯表和繼電器組合形式,但由于磨機(jī)控制機(jī)柜安裝在磨機(jī)附近,所受的干擾越來越多,如地面震動大,現(xiàn)場環(huán)境粉塵多,周圍大功率電機(jī)多,所受地磁干擾頻繁,都可能使磨機(jī)溫度檢測系統(tǒng)出現(xiàn)顯示異常。特別是在對磨機(jī)溫度運(yùn)行趨勢進(jìn)行檢查參考時,數(shù)顯表由于沒有歷史溫度數(shù)據(jù)記錄與顯示功能,所以當(dāng)磨機(jī)出現(xiàn)測溫異常的情況,如何迅速研究磨機(jī)運(yùn)行溫度變化,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)溫度異常原因,做出果斷處理措施,意義重大,研究分析溫度穩(wěn)定精確測量,對于實(shí)現(xiàn)工藝目的具有重要作用。
1 ? 棒磨機(jī)溫度異?,F(xiàn)象概述
某公司水煤漿制甲醇采用棒磨機(jī)為江陰市亞特機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的水煤漿專用棒磨機(jī),原始設(shè)計(jì)測溫系統(tǒng)采用PT100端面熱電阻+數(shù)顯表+繼電器控制系統(tǒng)。該公司自投運(yùn)以來,三臺棒磨機(jī)進(jìn)料端、出料端、小齒輪前后軸、電機(jī)前后軸的溫度控制系統(tǒng)一直存在以下異常的問題。
①當(dāng)進(jìn)料端溫度恒定情況下,進(jìn)料端兩個測溫點(diǎn)溫度顯示值在45攝氏度左右,數(shù)值波動不大,工作正常,但是當(dāng)現(xiàn)場有環(huán)境較差時候,該處測溫點(diǎn)波動頻繁,幅值50℃左右。
②電機(jī)定子溫度、電機(jī)前后軸溫度有時會出現(xiàn)同一時間段,頻繁波動,有的溫度瞬間波動超出跳車值,瞬間又回落到正常值。
③現(xiàn)場機(jī)柜密封性差,溫度數(shù)顯表故障頻發(fā),生產(chǎn)現(xiàn)場為粉塵環(huán)境,磨機(jī)工作時地面震動大,機(jī)柜內(nèi)接線端腐蝕嚴(yán)重,接線易松動。
④數(shù)顯表顯示器內(nèi)LED數(shù)字顯示故障多,維修不方便,備件更換頻繁,供貨困難。
⑤棒磨機(jī)9個溫度測點(diǎn)的故障信號并聯(lián)在一起,同時控制繼電器動作,磨機(jī)任一溫度瞬間波動引起的跳車,工作人員無法檢查,判斷具體時間哪一個溫度異常造成的故障跳車。
2 溫度異常原因分析及處理
2.1溫度異常原因分析
針對上述異?,F(xiàn)象特點(diǎn),我們從干擾信號頻率和幅值、通道測量準(zhǔn)確性和抗干擾能力、測量回路的抗干擾措施等方面來進(jìn)行分析和研究。
2.1.1 熱電阻完好溫度顯示波動原因分析
首先在磨機(jī)進(jìn)料端溫度接線處用標(biāo)準(zhǔn)電阻儀發(fā)送PT100電阻信號,校準(zhǔn)測量結(jié)果和溫度數(shù)值顯示正常,說明測量回路正常。用萬用表檢查PT100熱電阻值正常,判斷溫度信號波動的原因在于接線端松動所致。由于原始設(shè)計(jì)時所用熱電阻為端面熱電阻,引出線接線處未加裝接線盒,長時間運(yùn)行后,熱電阻引出線和延伸電纜接線處粘接磨機(jī)潤滑油,絕緣膠帶松動,導(dǎo)致接線端松動,信號變差,引發(fā)磨機(jī)跳車。
2.1.2 ?小齒輪前后軸溫度波動原因分析。磨機(jī)小齒輪前后軸各安裝一熱電阻測量溫度,用來檢測磨機(jī)小齒輪實(shí)際溫度運(yùn)行情況,由于磨機(jī)小齒輪位置緊靠磨機(jī)滾筒,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的大量粉塵堆積在溫度探頭附近,工人清理積灰過程中,容易割斷溫度連接線,極易導(dǎo)致溫度值波動,造成磨機(jī)跳車。
2.1.3 控制系統(tǒng)通道故障。公司磨機(jī)溫度系統(tǒng)使用的是數(shù)顯表+繼電器+控制開關(guān)進(jìn)行控制,該控制系統(tǒng)在磨機(jī)溫度系統(tǒng)控制方面屬于傳統(tǒng)控制方式,系統(tǒng)可靠性無絕對保障,系統(tǒng)通道故障率都很低,同時無通道故障自檢測功能。
2.1.4數(shù)顯表故障。磨機(jī)個測點(diǎn)溫度通過熱電阻測量后以阻值的信號由電纜傳輸至溫溫度數(shù)顯表,經(jīng)過數(shù)顯表轉(zhuǎn)換為4—20mA信號傳輸至控制繼電器通道中。所以溫度數(shù)顯表是一個很重要的轉(zhuǎn)換元件,同時經(jīng)過歷次故障原因分析,因其故障造成溫度故障的占比高達(dá)30%以上。
2.1.5中間接線問題
通過溫度檢測回路示意圖可以看出,溫度測量回路中中間接點(diǎn)較多,主要有熱電阻外接引線至中間接線箱接點(diǎn)、線纜出中間接線箱接點(diǎn)、溫度數(shù)顯表的進(jìn)、出接點(diǎn)及供電接點(diǎn)。同時可能出現(xiàn)線路損壞包括熱電阻外接引線、延伸線路、220V供電線路的短路或接地及短路,以及線路屏蔽遭到破壞以至于屏蔽失效或引入更大的干擾等。
3確定主要故障因素。
按照引起機(jī)組溫度異常的各種原因分類,我們對公司磨機(jī)2018—2019年機(jī)組溫度異常情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。探頭故障3次,線路故障18次,數(shù)顯表故障13次,控制通道故障0次,實(shí)際波動造成跳車5次。
4.制定對策
針對分析出引起磨機(jī)溫度頻繁波動故障的要因,主要從以下思路入手來制定對策:
通過提高設(shè)備設(shè)施的可靠性穩(wěn)定性來減少故障;通過減少故障點(diǎn)來保障運(yùn)行穩(wěn)定;通過優(yōu)化系統(tǒng)程序,提高程序?qū)囟忍兊谋孀R,提高磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性。采用更為可靠的溫度變送器,經(jīng)過調(diào)查研究以及多年來公司對于各類溫度變送器的使用情況綜合分析,最終制定應(yīng)對策略。
4.1將原使用的DY2000型溫度數(shù)顯表更換為可靠性更高、使用壽命更長的西門子溫度變送器,提高變送器的可靠性與穩(wěn)定性。
4.2將原先需要單獨(dú)供220V電源的四線制溫度變送器更換為直接由FTA板有源回路供電兩線制變送器,減少因供電電源及供電線路故障而引起溫度故障。
4.3修改溫度變送器內(nèi)部組態(tài),由向上掃描改為向下掃描,消除因輸入線路故障、探頭故障、屏蔽失效干擾等引起溫度跳變而導(dǎo)致磨機(jī)誤停產(chǎn)的風(fēng)險。
4.3將熱電阻的外接引線從磨機(jī)引出端至接線箱及接線箱至電纜橋架中間部分使用穿線硬管進(jìn)行保護(hù)處理。將接線箱內(nèi)接線端子更換為更為可靠耐用的接線端子;同時使用耐高溫電纜替換原先的普通電纜,確保電纜的可靠性。
4.4優(yōu)化控制系統(tǒng)的程序組態(tài),通過程序內(nèi)部檢測磨機(jī)溫度出現(xiàn)異常跳變時將其跳變值進(jìn)行屏蔽,不參與磨機(jī)跳機(jī)聯(lián)鎖,消除因輸入線路故障、通道故障等引起溫度跳變而導(dǎo)致磨機(jī)誤停產(chǎn)的風(fēng)險。
對策實(shí)施
4.5、對磨機(jī)溫度控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,通過優(yōu)化邏輯組態(tài),增加對輸入溫度值的判斷,對溫度出現(xiàn)的跳變情況進(jìn)行有效過濾。
4.6溫度變送器由溫度數(shù)顯表改為西門子變送器,由四線制溫度數(shù)顯表改為由卡件直接供電的兩線制溫度變送器,減少了因供電電源及供電線路故障增加的故障,修改溫度變送器內(nèi)部組態(tài),消除因溫度突變輸入線路故障引起的機(jī)組誤動作。
5.改造后效果
對公司磨機(jī)各溫度點(diǎn)回路改造后,對溫度點(diǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
在觀察運(yùn)行的五個月里故障次數(shù)只有一次,故障率大大降低!根據(jù)概率計(jì)算可以得出,預(yù)計(jì)全年故障次數(shù)為3次,本改造實(shí)現(xiàn)了年故障次數(shù)為小于4次的目標(biāo),充分證明本改造活動進(jìn)行的非常成功。
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