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探析西和見千山常大林金礦跑鉆的處理

2020-11-17 09:43鄭偉剛
寫真地理 2020年35期

作者簡介:鄭偉剛,男,甘肅會寧人,甘肅有色局天水礦產(chǎn)勘查院探礦工程助理工程師,從事野外一線鉆探工作。

摘 要: 我單位“蘭天1號”鉆機施工我院地質(zhì)項目西和見千山常大林金礦C-ZK39′-4地質(zhì)孔,于2017年7月1日開鉆,當7月23日施工至330米時,發(fā)生鉆桿折斷事故,經(jīng)判斷鉆桿折斷后提鉆,下入75變徑絲錐撈取折斷丼內(nèi)鉆桿,在快提出井口時絲錐與鉆桿銜接處碰撞在井口夾持器上發(fā)生跑鉆事故,孔內(nèi)鉆具210米。

關(guān)鍵詞: 跑鉆事故;操作不當;鉆孔漏失

【中圖分類號】TD231.1 ? ? 【文獻標識碼】A ? ? 【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.35.005

1 概述

西和見千山常大林金礦C-ZK39′-4地質(zhì)孔。C-ZK39′-4孔位于西和見千山常大林礦區(qū)。該孔地層復(fù)雜,裂隙發(fā)育、掉塊夾鉆事故的發(fā)生。在現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)跑鉆事故,離設(shè)計井深還差67米多,經(jīng)過與地質(zhì)單位技術(shù)負責商量,制定方案處理事故。

2 鉆孔結(jié)構(gòu)及鉆孔技術(shù)要求

2.1 根據(jù)該礦區(qū)地層情況,開孔采用110mm合金鉆頭鉆至基巖后變徑89mm金剛石鉆進100米后,根據(jù)鉆探施工組織設(shè)計換徑75mm金剛石終孔。

2.2 鉆孔技術(shù)要求嚴格按照施工質(zhì)量<<地質(zhì)巖心鉆探規(guī)程>>DZ/T0227-2010中的“六項”指標以及地質(zhì)設(shè)計中對鉆探施工工程質(zhì)量要求執(zhí)行。

2.2.1 主要以金剛石雙管鉆進,繩索取芯鉆進為主。在礦層采取金剛石繩索取心鉆進工藝,正確應(yīng)用金剛石繩索取心鉆具工具,卡簧的自由內(nèi)徑應(yīng)比鉆頭內(nèi)徑小0.3mm-0.5mm,地層復(fù)雜,巖心易堵塞是,卡簧的自由內(nèi)徑應(yīng)適當增大,比鉆頭內(nèi)徑小0.1mm-0.2mm。

2.2.2 巖心及其礦圍巖(礦體上、下盤各5m)采取率必須大于90%,巖心采取率最低不小于80%,平均采取率達到85%,應(yīng)控制回次進尺,一般在0.5-1.00m。

2.2.3 退去巖礦心時,要保持原生結(jié)構(gòu)和原有品位,避免人為破碎、顛倒和擾動。要逐節(jié)取出,順序擺放,及時編號。

2.2.4 取芯部位要準確、原始報表準確整潔。

2.2.5 嚴格按照礦區(qū)地質(zhì)技術(shù)要求進行,并做好相應(yīng)的標識。

2.2.6 鉆機安裝后需地質(zhì)負責及機臺機長簽字、開孔后校正好立軸角度,同時加強孔斜測量力度,用校正好的KXP-2B型測斜儀,每鉆進50米測量一次鉆孔傾角和方位角,確保鉆孔彎曲度不于3°/100m,頂角偏差不超過2°/100m,方位角偏差不超過3°/100m。

3 鉆井施工

3.1 XY-4鉆機、BW160水泵、玉柴柴油機、9米自制簡易鉆塔。

3.2 泥漿配制。針對礦區(qū)我們采用聚丙烯先胺、腐殖酸鉀、堵漏劑。

4 處理過程

我單位“蘭天1號”鉆機施工我院地質(zhì)項目西和見千山常大林金礦C-ZK39′-4地質(zhì)孔,于2017年7月1日開鉆,當7月23日施工至330米時,發(fā)生鉆桿折斷事故,經(jīng)判斷鉆桿折斷后提鉆,下入75變徑絲錐撈取折斷丼內(nèi)鉆桿,在快提出井口時絲錐與鉆桿銜接處碰撞在井口夾持器上發(fā)生跑鉆事故,孔內(nèi)鉆具210米。沒有準確匯報情況,給后續(xù)處理工作帶來不便。

事故發(fā)生后,積極與單位總工、生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)商制定處理方案,于5月26日確定事故位置、丈量殘遲后。由于本班組人員沒有及時準確匯報孔內(nèi)情況,盲目處理,下入75正絲錐撈取時轉(zhuǎn)、提拉不動,為避免損壞鉆機和簡易鉆塔,只能退出75正絲錐。經(jīng)協(xié)商后,采取倒扣方式;7月26日第一次倒扣倒開原下入鉆桿100米,沒有在75正絲錐210米處倒開,7月27日協(xié)商后,采用60反絲鉆桿先“反”后“推”的方法,處理丼內(nèi)事故。7月27日第一次下入60反絲鉆桿反取75鉆桿10米;第二次下入反取全部75鉆桿和75正絲錐。為了進一步處理事故效果,繼續(xù)采用60反絲鉆桿處理210米跑鉆事故鉆桿,截止9月底反出跑鉆事故鉆桿210米、取芯內(nèi)管、擴孔器,剩余3.80米鉆具外管和金剛石鉆頭。采取“推”的處理事故方案,下入高低齒75金剛石鉆頭“推”鉆具外管和下擴孔器、鉆頭。歷時一周“推”了剩余孔內(nèi)的鉆具外管和擴孔器、金剛石鉆頭。在順利處理完事故后,為了能順利終孔。我們協(xié)商后采取擴孔了優(yōu)化鉆孔結(jié)構(gòu)級配,起拔89鉆桿擴孔,用75舊金剛石球形鉆頭為導正器、89金剛石鉆頭擴孔,擴到210米處,下入89套管。更換210米跑鉆事故鉆桿,吸取教訓后,下入75鉆具施工至397.528米,于2017年11月5日,報地質(zhì)經(jīng)驗收達到地質(zhì)設(shè)計要求順利終孔。

5 采取方法

C-ZK39′-4地質(zhì)孔主要采取了三種事故處理方式:“反、擴、推”。

6 認識和建議

重新認識一下該孔發(fā)生的事故原因:①鉆孔結(jié)構(gòu)級配設(shè)計在本礦區(qū)不適用,設(shè)計沒有按實地踏勘進行;②鉆桿老化腐蝕嚴重沒有經(jīng)過探傷檢測;③該鉆機機班長管理松散、上鉆鉆工思想意識不高、對鉆孔事故了解不透徹、處理事故處于盲目狀態(tài)。

為了搞好院巖心鉆探安全管理,我們要做更長遠的打算,克服施工中的不良行為,需要做好以下施工現(xiàn)場管理:

1)在生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)“十二字方針”;

2)嚴格執(zhí)行機臺崗位責任制,在機臺施工中把鉆孔事故預(yù)防做到首位;

3)加強職工思想教育,杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。

7 總結(jié)

該孔施工歷時4個多月,影響了鉆探施工進度、對工人生產(chǎn)積極性有了負面情緒,造成了人力、財力、設(shè)備損失,增加了鉆探生產(chǎn)施工成本。希望在以后的工作中應(yīng)以為戒,避免同類型事故的發(fā)生。

參考文獻

[1] 胡郁樂鉆探事故預(yù)防與處理長沙:中南大學出版社,2010.

[2] 王新純鉆井施工工藝技術(shù)北京:石油出版社,2005.

[3] 鉆井液技術(shù)手冊北京:石油出版社,2005.

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