胡 亥
(同煤集團(tuán)晉華宮礦地質(zhì)科,山西 大同 037016)
晉華宮礦作為同煤集團(tuán)生產(chǎn)的主要礦井之一,11#煤層305 盤區(qū)8502 工作面東部與5504 巷道相連,南部是實(shí)體,西部與吳官屯礦相鄰,北部是回風(fēng)巷,開采面積約14 100 m2。工作面由綜采四隊(duì)技術(shù)室進(jìn)行開采,在掘進(jìn)的過程中發(fā)現(xiàn)注漿加固后的底板仍有突水情況,影響正常的開采。 因此,需要對煤層底板注漿加固技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)[1],以提高底板的硬度。
8502 工作面可開采走向長940 m,傾斜長150 m,煤層厚度在4.62~7.7 m,煤層傾角為5°~12°。8502 工作面進(jìn)行回采期間, 工作面上覆的2502 巷存在大量積水,且局部巖層出現(xiàn)破碎,富水性較強(qiáng),通過裂隙帶構(gòu)成水力聯(lián)系,回采工作面煤層頂板是灰黑色粉砂巖,水平層節(jié)理發(fā)育。 工作面內(nèi)共發(fā)育有6 條斷層,其中有兩條對回采有較大的影響,有3條對回采有一定的影響,因此,要隨時(shí)觀測斷層的情況。 工作面內(nèi)主要水源是底板奧灰水,正常涌水量為1.86 m3/min,最大涌水量為2.48 m3/min,水壓為7.45 MPa。 11#煤層的富水性較強(qiáng),煤層底板隔水層的厚度約26 m,突水系數(shù)為0.28 MPa/m,底板突水的臨界值大于0.1 MPa/m,可見煤層底板存在突水的危險(xiǎn), 因此必須對8502 工作面的煤層底板進(jìn)行注漿加固改造。
對8502 工作面的突水情況進(jìn)行調(diào)查分析,得到煤層底板的突水情況及突水原因[2],見表1。
表1 工作面突水情況及原因
(1)注漿原則。 對煤層底板進(jìn)行鉆孔注漿時(shí),要確保注漿的連續(xù)性,減少鉆孔的工作量,對導(dǎo)水通道及底板裂隙進(jìn)行有效封堵。 如果一個(gè)單孔的注漿量大于2 000 m3時(shí),可以選擇在注漿的過程中留有間歇,一般為4h,在間歇期間,要確保將注漿管路清洗干凈,如果在采用間歇方式后仍然達(dá)不到工程要求,可采用注固體材料的方式來進(jìn)行加固。
(2)注固體材料。 在進(jìn)行注漿的過程中,如果出現(xiàn)注漿壓力長時(shí)間保持穩(wěn)定,或者巷道的底板出現(xiàn)跑漿等狀況, 則需要更改注漿材料, 使用鋸沫、大豆、海帶絲等固體材料[3]來對導(dǎo)水裂隙進(jìn)行充填。在吸漿池中均勻地撒上鋸沫,要注意控制鋸沫的撒入量,不能影響泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn),或是在井下的孔口處安裝注入器,將海帶絲和大豆等固體材料輸送到鉆孔中。
(3)終孔標(biāo)準(zhǔn)。 在注漿完成后,設(shè)計(jì)的終孔壓力為15 MPa,在一檔注漿達(dá)到所設(shè)定的壓力后,需進(jìn)行二檔注漿, 注漿時(shí)要保持恒定壓力10~30 min,完成后方可結(jié)束注漿。
(4)鉆孔布置。 鉆場選在回風(fēng)巷的兩側(cè),鉆場的長寬各4.5 m,高2.5 m,每個(gè)鉆場布置4 個(gè)鉆孔進(jìn)行注漿,再設(shè)置2 個(gè)注漿檢驗(yàn)孔進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 設(shè)計(jì)鉆孔時(shí)盡量確保鉆孔的方向垂直于或斜交于斷裂構(gòu)造發(fā)育的方向, 讓孔穿過煤層底板的裂隙,以確保注漿的效果。 鉆孔一般布置成斜向孔,離導(dǎo)水層段盡量長些, 上下巷內(nèi)側(cè)的鉆孔要重疊起來,不留下盲區(qū),對構(gòu)造斷裂發(fā)育段、破碎帶、隔水層薄等區(qū)域要重點(diǎn)保護(hù),有必要時(shí)要增加鉆孔的數(shù)量。 根據(jù)8502 工作面的改造工程, 在工作面回風(fēng)巷距切眼120 m 處, 沿巷道的下幫煤層底板為第一個(gè)鉆場,每個(gè)鉆場間隔100 m,共布置8 個(gè)鉆場。 在鉆場正對工作面的方向進(jìn)行鉆孔布置,每個(gè)鉆孔深120 m,傾角為0°,方位角為4.7°,終孔間距10 m,共布置20 個(gè)鉆孔,鉆探掘進(jìn)346 m。
(5)鉆孔的結(jié)構(gòu)和要求。終孔層在煤層底下70 m處,終孔的孔徑要大于75 mm,孔口的管套下放至煤層的底部;其中二級止水套管口到底板的距離為5 m,選用D40 的地質(zhì)管作為套管,套管的壁厚一般大于4.5 mm; 要求一級止水套管的壓力大于10 MPa,保持恒定壓力30 min,二級止水套管的壓力大于15 MPa,保持恒定壓力30 min。
晉華宮礦8502 工作面煤層的平均厚度為6.16 m,水頭壓力為7.45 MPa, 突水系數(shù)為0.28 MPa/m。在常規(guī)的注漿工藝基礎(chǔ)上, 針對8502 工作面底板的富水性強(qiáng)、隔水層薄的特點(diǎn),設(shè)計(jì)高壓注漿的工藝方法。
采用分散制漿機(jī)進(jìn)行制漿。 可注性較好,漿液比較細(xì)膩且流動(dòng)性強(qiáng),單孔的注漿量高,可以減少鉆孔的數(shù)量,注漿主要是將巖層裂隙進(jìn)行封堵,根據(jù)鉆孔的出水量和吸漿量, 對漿液密度進(jìn)行調(diào)整,水灰比在3:1~1.5:1 之間,密度在1.20~1.37 g/cm3之間。
采用細(xì)管多路進(jìn)行輸漿。 將輸漿管的直徑改為1.5 寸,加速漿液的流動(dòng),減少漿液的沉淀,從而使堵管現(xiàn)象減少。
采用二級和三級雙重套管進(jìn)行固管防噴。 其結(jié)構(gòu)見圖1[4],這種串聯(lián)的結(jié)構(gòu)可以使止水套管的抗壓抗拉強(qiáng)度增強(qiáng),減少注漿時(shí)套管脫落或變形漏漿等情況。
圖1 雙重套管結(jié)構(gòu)
采用反復(fù)透孔進(jìn)行注漿。根據(jù)注漿加固的技術(shù)要求,注漿的最終壓力為15 MPa,保持恒定壓力30 min后,單孔注漿結(jié)束,凝固時(shí)間30h 以上再對注漿的效果進(jìn)行檢驗(yàn),采用透孔的方法,如果涌水量在0.2 m3/h,則注漿合格,以此來確保每個(gè)孔的最終注漿效果。
對8502 工作面改進(jìn)后的注漿效果進(jìn)行檢測,采用直流電探測方法對注漿前后的底板進(jìn)行探測,得到工作面注漿前后的視電阻率斷面見圖2, 可以看出,圖中的等值線越低,巖層出現(xiàn)破碎的可能性就越大, 煤層的富水性及底板的裂隙發(fā)育也就越強(qiáng)。
圖2 視電阻率斷面
從圖2 可以看出,在通尺1 800~2 080 m 處,鉆探的結(jié)果是,工作面距底板的間距為29 m,在注漿前工作面附近存在多處低電阻異常區(qū)域,在低電阻區(qū)域, 底板距頂界面的距離小于16 m, 在回采時(shí),極易出現(xiàn)底板突水事故,而其他地段出現(xiàn)底板突水的可能性較小。 在注漿后工作面附近只有一個(gè)低電阻異常區(qū)域,底板距頂界面的距離為14 m,在回采時(shí),探測范圍內(nèi)出現(xiàn)底板突水的可能性較小。
根據(jù)上述結(jié)果,可以看出對底板使用改進(jìn)后的注漿加固技術(shù)效果較好, 目前工作面回采300 m,未出現(xiàn)突水事故,注漿起到一定的作用。
1)通過對晉華宮礦區(qū)煤層底板的突水事故的分析, 礦區(qū)的地質(zhì)以及水文條件都會(huì)對底板造成破壞,出現(xiàn)底板突水事故,對工作面注漿加固后仍有突水情況,因此要對煤層導(dǎo)水體及構(gòu)造等進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測。
2)對煤層底板注漿加固技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),給出高壓注漿的工藝方法,以確保每個(gè)鉆孔的注漿效果。
3)對改進(jìn)后的底板注漿加固效果采用直流電法進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,改進(jìn)后的注漿加固效果明顯,開采過程中沒有出現(xiàn)突水事故。