張 穎
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團(tuán)漢鋼公司(全文簡(jiǎn)稱漢鋼)2號(hào)高爐有效容積2280 m3,于2012年8月14日點(diǎn)火開(kāi)爐,該高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)和陶瓷杯爐底爐缸結(jié)構(gòu)。由于各種因素影響從2015年開(kāi)始2號(hào)高爐爐缸側(cè)壁局部溫度緩慢上升,至2018年2月—7月份高爐本體標(biāo)高9.394m07B 和05B 點(diǎn)(熱電偶插入深度540 mm)溫度最高分別為703 ℃和694 ℃;標(biāo)高10.196m07B 點(diǎn)(熱電偶插入深度890 mm)溫度570 ℃。經(jīng)測(cè)算高爐本體標(biāo)高9.394m07B 點(diǎn)碳磚最薄處剩余厚度約740 mm。根據(jù)爐底爐缸熱流強(qiáng)度和溫度分布情況,結(jié)合爐缸寢室模型判斷該部位陶瓷杯已被大面積侵蝕,爐缸區(qū)域碳磚“蒜頭”侵蝕已形成,影響著高爐的安全生產(chǎn),需要采取必要的護(hù)爐措施,經(jīng)過(guò)研究決定在漢鋼2號(hào)高爐配加含鈦球團(tuán)礦進(jìn)行護(hù)爐。
爐料中的TiO2進(jìn)入爐缸后被還原成Ti 元素,Ti元素在與爐內(nèi)的C 元素和N 元素結(jié)合生成TiC、TiN及固溶體Ti(C,N),而TiC 的熔化溫度為3150 ℃,TiN 的熔化溫度為2950 ℃,這些高熔點(diǎn)物質(zhì)在爐缸內(nèi)很難被熔化。它們?cè)倥c鐵水中析出的石墨結(jié)合在一起進(jìn)入被侵蝕的磚縫,并在冷卻系統(tǒng)的作用下在爐底表面凝結(jié)成保護(hù)層,從而達(dá)到減緩侵蝕和對(duì)爐缸爐底起到保護(hù)作用。
本次護(hù)爐研究是在球團(tuán)礦中配加不同比例的含鈦磁鐵礦粉,其中高鈦礦比例為30%,對(duì)應(yīng)球團(tuán)礦中的w(TiO2)約為3.5%,低鈦礦比例為15%,對(duì)應(yīng)球團(tuán)礦中的w(TiO2)約為0.5%,詳見(jiàn)表1、表2。當(dāng)含鈦球團(tuán)礦入爐后通過(guò)控制爐溫高低來(lái)控制鐵水中[Ti]的含量,并結(jié)合冷卻制度來(lái)實(shí)現(xiàn)護(hù)爐效果。
表1 含鈦磁鐵礦粉成分 %
表2 含鈦礦結(jié)構(gòu)情況
第一階段試驗(yàn)期為8 d(8月26日—9月2日),從2018年8月26日開(kāi)始在高爐中使用高鈦球團(tuán)礦(w(TiO2)為3.5%左右,見(jiàn)下頁(yè)圖1),2號(hào)高爐控制爐溫在0.45%左右,生鐵中[Ti]含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為0.22%左右(見(jiàn)下頁(yè)表3),鐵水的流動(dòng)性較差,易出現(xiàn)爐況難行、鐵水粘溝粘罐等現(xiàn)象,但護(hù)爐效果較好。8月26日—8月30日高爐本體標(biāo)高8.592m07B點(diǎn)、標(biāo)高9.394m07B 點(diǎn)、標(biāo)高10.196m07B 點(diǎn)溫度上升趨勢(shì)減緩,8月31日(6 d 后)3個(gè)高溫點(diǎn)溫度均呈下降趨勢(shì),第8 天高溫點(diǎn)溫度下降43~47 ℃,護(hù)爐取得階段性進(jìn)展,詳見(jiàn)下頁(yè)圖2。
圖1 實(shí)驗(yàn)階段入爐球團(tuán)礦中TiO2 含量
表3 2018年8—10月份護(hù)爐實(shí)驗(yàn)情況
圖2 2018年2號(hào)高爐爐缸側(cè)壁高溫點(diǎn)變化趨勢(shì)
第二階段試驗(yàn)期為6 d(9月3日—8日),為了減少爐況難行風(fēng)險(xiǎn),防止出現(xiàn)爐缸熱結(jié)現(xiàn)象,此階段適當(dāng)降低生鐵含硅量,控制爐溫為0.30%~0.35%左右。9月3日開(kāi)始使用低鈦球團(tuán)礦w(TiO2為0.5%左右),三個(gè)高溫點(diǎn)溫度略有回升,其中高爐本體標(biāo)高8.592m07B 點(diǎn)溫度漲幅最高,至9月5日溫度由473℃升高至493 ℃,3 天漲幅20 ℃。
第三階段試驗(yàn)期為4d(9月9日—12日),考慮到爐缸側(cè)壁溫度回升,再次使用高鈦球團(tuán)礦,繼續(xù)控制爐溫(w(Si))在0.30%~0.35%,觀察3個(gè)高溫點(diǎn)情況發(fā)現(xiàn)溫度下降趨勢(shì)明顯。
第四階段試驗(yàn)期為8 d(9月13日—21日),此階段使用低鈦球團(tuán)礦,爐溫按0.35%左右控制,繼續(xù)觀察溫度波動(dòng)情況。運(yùn)行3 d 后發(fā)現(xiàn)除標(biāo)高9.394m07B 點(diǎn)溫度下降外,其他兩點(diǎn)溫度又有上升趨勢(shì),8月17日達(dá)到最大值后又有下降趨勢(shì)。
第五階段試驗(yàn)期為2d(9月22日—25日),此階段增大系統(tǒng)冷卻水流量,即由4200 m3/h 增加到4500 m3/h,再次使用高鈦球團(tuán)礦,爐溫按0.35%控制,爐缸側(cè)壁高溫點(diǎn)呈繼續(xù)下降趨勢(shì)。
第六階段試驗(yàn)期為29 d(9月25日—10月24日),使用低鈦球團(tuán)礦,爐溫按0.35%控制。此階段前期高爐本體標(biāo)高9.394m07B 點(diǎn)溫度下降,其余兩點(diǎn)溫度穩(wěn)定在430~480 ℃之間波動(dòng),此后三個(gè)高溫點(diǎn)溫度呈下降趨勢(shì)。10月25日高爐休風(fēng)以后,各高溫點(diǎn)溫度急劇下降。
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐后發(fā)現(xiàn)從8月26 至10月24日這2個(gè)月來(lái),高爐本體標(biāo)高8.592m07B 點(diǎn)溫度由703 ℃降至450 ℃,降低了166 ℃;標(biāo)高9.394m07B 點(diǎn)溫度由558 ℃降至404 ℃,降低了154 ℃;標(biāo)高10.196m07B 點(diǎn)溫度由694 ℃降至382 ℃,降低了172 ℃。
通過(guò)2018年8月底到10月下旬的生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)鐵水中的鈦含量與生鐵中含硅量呈正相關(guān)關(guān)系,且球團(tuán)礦中鈦含量和爐溫越高,鐵水中鈦含量也越高,詳見(jiàn)圖3。
圖3 生鐵中硅含量和鈦含量的變化曲線
當(dāng)入爐球團(tuán)礦中w(TiO2)為3.5%時(shí),控制爐溫在w(Si)為0.32%~0.45%時(shí),生鐵中w(Ti)在0.14%~0.22%左右,詳見(jiàn)表3。當(dāng)入爐球團(tuán)礦中w(TiO2)為0.5%時(shí),控制爐溫w(Si)在0.3%~0.35%時(shí)(爐溫為什么是%),生鐵中w[Ti]在0.11%~0.16%左右。當(dāng)入爐球團(tuán)礦中w(TiO2)為3.5%,爐溫w(Si)由0.45%升高到0.9%時(shí),生鐵中w[Ti]由0.22%升高至0.34%左右。當(dāng)入爐球團(tuán)礦中w(TiO2)由3.5%降低至0.5%,生鐵中w[Si]從0.45%下降至0.33%時(shí),生鐵中w[Ti]由0.22%下降至0.16%左右,下降約0.06%左右。
當(dāng)生鐵中w[Si]+w[Ti]>0.5%時(shí),鐵水流動(dòng)性開(kāi)始變差;當(dāng)生鐵中w[Si]+w[Ti]>0.6%時(shí),鐵水流動(dòng)性明顯變差,出現(xiàn)鐵溝和粘溝現(xiàn)象;當(dāng)生鐵中w[Si]+w[Ti]>0.8%時(shí),鐵水流動(dòng)性極差,出現(xiàn)鐵溝和粘溝嚴(yán)重現(xiàn)象;當(dāng)生鐵中w[Si]+w[Ti]>0.9%時(shí),嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),高爐容易出現(xiàn)難行、懸料現(xiàn)象。
通過(guò)2018年8月—10月份的生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),當(dāng)在球團(tuán)礦中配加w(TiO2)為3.5%時(shí),控制爐溫在0.45%左右,第6 d 爐缸側(cè)壁溫度開(kāi)始下降,第7 d 可降低高溫點(diǎn)溫度43 ℃,初步達(dá)到護(hù)爐效果。
當(dāng)控制球團(tuán)礦中配加w(TiO2)為0.5%時(shí),控制爐溫w(Si)在0.35%左右,第12d 爐缸側(cè)壁溫度開(kāi)始下降,第19 d 可降低高溫點(diǎn)溫度50 ℃以上,達(dá)到護(hù)爐效果。
當(dāng)反復(fù)控制球團(tuán)礦中配加w(TiO2)為3.5%或0.5%時(shí),控制爐溫w(Si)在0.3%~0.35%左右,此時(shí)鐵水中w[Ti]約為0.11%~0.16%,爐缸側(cè)壁高溫點(diǎn)溫度有波動(dòng),但仍然能夠保持護(hù)爐效果,詳見(jiàn)圖4。
圖4 2018年8月—2019年9月2號(hào)高爐爐缸異常點(diǎn)溫度趨勢(shì)
通過(guò)2018年8月—2019年9月為期一年的護(hù)爐實(shí)踐,漢鋼公司煉鐵廠2號(hào)高爐目前標(biāo)高9.394m05B 和07B 點(diǎn),標(biāo)高10.196m07B 點(diǎn)的溫度由最高703 ℃、694 ℃、570 ℃逐步下降至366 ℃、430 ℃、371 ℃,目前基本保持在450 ℃以下,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐總結(jié):
1)在冷卻制度不變的情況下,爐料中的w(TiO2)達(dá)到18~20 kg/t 時(shí)護(hù)爐效果明顯,7~10 d 左右可完成護(hù)爐。
2)入爐料中w(TiO2)在10~12 kg/t 時(shí),鐵水中w[Ti]約在0.11%~0.16%左右,仍然能夠長(zhǎng)期達(dá)到護(hù)爐效果。
3)當(dāng)生鐵中w[Si]在0.40%~0.70%時(shí),鈦的回收率在18%~30%之間,隨爐溫升高基本呈正比遞增關(guān)系。
4)當(dāng)生鐵中w[Ti]在0.10%~0.15%之間,護(hù)爐作用明顯且對(duì)生產(chǎn)影響較小,爐溫控制過(guò)高雖然鈦的回收率升高,但對(duì)正常生產(chǎn)有很大影響作用。
5)當(dāng)生鐵中w[Ti]在0.2%~0.3%之間,雖然護(hù)爐效果更好,但容易破壞爐況順行,甚至造成“爐缸熱結(jié)”,并黏鐵水罐和鐵溝嚴(yán)重,會(huì)對(duì)正常生產(chǎn)有嚴(yán)重影響。