李贊 沈英杰
摘要:水冷壁管是鍋爐的重要部件之一,用于吸收爐膛中高溫火焰和煙氣的輻射熱量,使管內(nèi)介質(zhì)受熱蒸發(fā),并起到保護(hù)爐墻的作用。其設(shè)計(jì)材料要求具有良好的熱傳導(dǎo)性、抗熱疲勞性能及抗高溫?zé)煔飧g性能,并要求耐磨性能、工藝性能良好,尤其是焊接性能良好。常用的材料有20G、St45.8、STB42、SA210C等,其長期使用的最高壁溫應(yīng)≤450℃。
關(guān)鍵詞:電站鍋爐;水冷壁管;泄漏原因;分析
某電廠鍋爐于2000年1月投產(chǎn),系西班牙Foster Wheeler能源公司設(shè)計(jì)制造的FWESA1189.2/17.14-1型的亞臨界壓力、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)、固態(tài)排渣的煤粉鍋爐。日前,鍋爐右側(cè)墻,標(biāo)高24米處的水冷壁管發(fā)生泄漏,泄漏前爐水pH值約在9.2~9.5之間。水冷壁管的設(shè)計(jì)材料為SA210C,規(guī)格為覬76mm×9mm,管內(nèi)介質(zhì)的設(shè)計(jì)溫度為350℃,工作壓力為18MPa。截至本次泄漏,已累計(jì)運(yùn)行約12萬小時。
1.??? 試驗(yàn)
1.1? 宏觀檢驗(yàn)
將泄漏的水冷壁管段取樣,對泄漏口縱剖,宏觀形貌特征如圖1所示。
(1)???? 泄漏點(diǎn)位于管子向火面焊縫處,呈長方形,長約21mm,寬約14mm(圖1a)。
(2)???? 管子內(nèi)壁金屬表面上產(chǎn)生凹凸不平的腐蝕坑(圖1b),腐蝕坑處出現(xiàn)黑褐色腐蝕產(chǎn)物(圖1c)。
(3)???? 焊縫內(nèi)表面錯口(圖1d),根部未焊滿(圖1e),最深約為2mm。
(4)???? 泄漏口附近管子外壁存在密集的周向裂紋,裂紋呈楔形由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋內(nèi)存在腐蝕產(chǎn)物(圖1f)。
1.2? 化學(xué)成分檢測
使用SPECTROTEST定量光譜儀,對爆口管段進(jìn)行化學(xué)成分檢測。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ASME SA210《鍋爐和過熱器用無縫中碳鋼管子》對SA210C鋼的化學(xué)成分要求,泄漏管段的各化學(xué)元素的含量均在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi)。
(a)外壁宏觀形貌(b)內(nèi)壁腐蝕坑(c)腐蝕產(chǎn)物(d)焊縫錯口(e)焊縫未焊滿(f)外壁周向裂紋
1.3? 金相分析
對泄漏管段縱剖面進(jìn)行金相檢測,打磨至600#金相砂紙,然后采用金剛石拋光劑對試樣進(jìn)行機(jī)械拋光,使用4%硝酸酒精溶液(每100ml溶液中:分析純硝酸4ml、無水乙醇96ml)進(jìn)行浸蝕,浸蝕后用無水乙醇清洗,并用吹風(fēng)機(jī)吹干。最后使用Axio Vert A1金相顯微鏡對金相組織進(jìn)行觀察,并參照標(biāo)準(zhǔn)DL/T674-1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》對珠光體進(jìn)行球化評級,檢測結(jié)果如下。
距泄漏口邊緣20mm處、30mm處及泄漏口背面母材的金相組織均為鐵素體和珠光體,珠光體形態(tài)明顯,珠光體球化評級1~2級;泄漏口背面焊縫的金相組織為晶粒粗大的魏氏組織。
(a)泄漏口邊緣(b)距泄漏口邊緣5mm處(c)距泄漏口邊緣10mm處
(d)距泄漏口邊緣15mm處
(a)距泄漏口邊緣20mm處(b)距泄漏口邊緣30mm處(c)泄漏口背面母材(d)泄漏口背面焊縫
1.4? XRD檢測
取下水冷壁管內(nèi)壁腐蝕坑處的腐蝕產(chǎn)物,研磨成粉末,使用X'Pert Pro型X射線衍射儀進(jìn)行物相分析,設(shè)備參數(shù)為電壓40kV,電流40mA,陽極靶材為Cu靶,檢測結(jié)果如圖4所示,腐蝕產(chǎn)物的主要成分是Fe3O4。
2.??? 試驗(yàn)結(jié)果及討論
泄漏口管段的化學(xué)成分在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi),不存在材料錯用或者化學(xué)成分不合格的情況。焊縫附近的管子內(nèi)壁腐蝕減薄嚴(yán)重,并發(fā)生泄漏,內(nèi)壁腐蝕坑處存在大量黑褐色腐蝕產(chǎn)物,黑褐色腐蝕產(chǎn)物主要物相為Fe3O4。
分析認(rèn)為,焊縫的焊接質(zhì)量較差,焊縫處存在錯口,并且根部存在未焊滿現(xiàn)象,造成局部汽水循環(huán)不通順,爐水通過時,流速降低,于此處產(chǎn)生渦流,垢物在此處沉積。水冷壁內(nèi)表面附著的水垢、腐蝕產(chǎn)物等沉積物是造成局部鍋水pH值偏高、產(chǎn)生垢下腐蝕的必要條件。沉積物越多越易發(fā)生垢下堿性腐蝕。當(dāng)垢物沉積后,熱傳導(dǎo)不良,管子壁溫升高,爐水在此處濃縮,pH值升高。當(dāng)pH>13時,管壁金屬表面上的保護(hù)膜Fe3O4會與濃縮的爐水生成反應(yīng)如下:
當(dāng)Fe3O4沉淀物(水垢)附著在向火面金屬內(nèi)壁(陽極)后,由于水垢的阻擋,沉淀物外部的爐水不能和沉淀物下濃縮的爐水混合,造成沉淀物下爐水進(jìn)一步的局部濃縮,加劇了沉淀物下金屬內(nèi)壁的不斷腐蝕,逐漸形成凹凸不平的腐蝕坑,使管壁不斷減薄,直至泄漏。
本次泄漏的位置位于吹灰器附近,吹灰器存在冷凝水,當(dāng)吹灰器工作時,冷凝水噴到高溫的管子外表面,造成短時間的急冷,使管壁溫度急劇交替變化,產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力,造成了塑性變形損傷累積,形成熱疲勞,在外壁產(chǎn)生密集的周向裂紋,但裂紋并未穿透管壁,不是本次泄漏的主要原因。電站水冷壁管長期在惡劣的工況下運(yùn)行,發(fā)生爆管泄漏是較為常見的事故,其中垢下腐蝕就是最為常見的原因之一。
3.??? 結(jié)論:
(1)???? 綜合以上分析,本次泄漏的原因?yàn)榫植抗赶聣A性腐蝕。
(2)???? 為保障鍋爐的安全運(yùn)行,在全面分析爆管原因后,根據(jù)其特點(diǎn),提出如下幾個建議:1.利用停爐的機(jī)會,進(jìn)行酸洗,及時清除各種水垢及腐蝕產(chǎn)物;檢查吹灰器附近的管子,是否存在熱疲勞,對產(chǎn)生了疲勞裂紋的管子根據(jù)吹損及裂紋嚴(yán)重程度進(jìn)行逐批更換;2.提高焊接質(zhì)量,保證良好的汽水循環(huán);3.按照GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》的要求,加強(qiáng)對爐水的化學(xué)監(jiān)督,控制好爐水的pH值,提高爐水和蒸汽的品質(zhì)。
參考文獻(xiàn):
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