韓姝紅
(鞍鋼教育培訓(xùn)中心,遼寧 鞍山 114032)
鞍鋼股份熱軋帶鋼廠1780生產(chǎn)線是從日本三菱公司引進(jìn)的,配備了步進(jìn)式加熱爐、SP定寬壓力機(jī)、GTO變頻調(diào)速裝置、精軋液壓AGC、PC軋機(jī)、在線磨輥(ORG)和彎輥裝置、帶自動跳步功能的全液壓卷取機(jī)、全線三級計(jì)算機(jī)控制等先進(jìn)技術(shù)裝備。其中,F(xiàn)1附設(shè)立輥軋機(jī)(F1E)由于立輥對中精度存在偏差,引起帶鋼軋制中心線跑偏,對帶鋼橫斷面影響大,造成楔形值>凸度值的情況發(fā)生,對帶鋼成品頭部窄尺及全長寬度精度控制均有影響,曾停止使用。設(shè)備改造后,經(jīng)過對中精度調(diào)整,提高了板帶鋼尺寸精度,解決了帶鋼跑偏問題。
為了獲得高質(zhì)量的熱軋帶鋼產(chǎn)品,在中寬帶熱帶鋼軋機(jī)精軋機(jī)組前大多設(shè)有FlE立輥軋機(jī)。將中間坯正確對中導(dǎo)入精軋機(jī)組并進(jìn)行齊邊軋制,進(jìn)而對帶鋼寬度微量調(diào)節(jié),進(jìn)一步控制帶鋼的寬度,保證帶鋼邊部質(zhì)量。
圖1 F1E結(jié)構(gòu)簡圖
型式:上部驅(qū)動式附屬立輥軋機(jī);
最大軋制力,噸:100;
最大寬度壓下量,mm:20(中間坯厚60mm), 10(中間坯厚40mm);
軋輥輥徑,mm:ф630/570;
軋輥輥身長,mm:350;
軋輥材質(zhì):鉻鎳耐磨鑄鐵;
軋制速度,m/min:73/146(最大輥徑時(shí));
軋輥開口度,mm:650~1760;
AWC液壓缸外徑,mm:240;
AWC液壓缸內(nèi)徑,mm:100;
AWC液壓缸有效行程,mm:27.5;
軋輥傳動電動機(jī),臺×kW×r/min:2×AC370×870;
軋輥傳動減速機(jī):1/11.75。
(1)軋機(jī)前的立輥與四輥軋機(jī)相配合進(jìn)行軋邊,減少切邊量,提高收得率;
(2)以小的側(cè)壓量壓邊,能調(diào)節(jié)鋼板或帶鋼的寬度規(guī)格,使軋件邊部平直、裂紋壓合改善邊部質(zhì)量;
(3)立輥還起到了對準(zhǔn)軋制線的作用,使軋件出立輥軋機(jī)后,對準(zhǔn)水平輥軋制中心線進(jìn)入水平輥軋機(jī),使軋件寬度沿長度方向在較小范圍內(nèi)波動。
2.2.1 軋制中心線跑偏,帶鋼軋制不穩(wěn)定
機(jī)臺操作曲線顯示軋制過程中尖點(diǎn)超出要求范圍,軋制力波動較大,造成軋制過程的不穩(wěn)定。
2.2.2 帶鋼寬度精度波動大
經(jīng)過對帶鋼寬度情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì),寬度精度波動也很大,具體如圖2所示。
從圖中看出,帶鋼寬度精度波動值較大,最低點(diǎn)為92%左右,最高點(diǎn)接近94%,帶鋼寬度精度的波動造成了寬度超差。
圖2 寬度精度時(shí)間序列圖
2.3.1 標(biāo)定誤差大
通過夾持板坯使設(shè)備間隙消除,測量立輥輥縫,與直接測量立輥輥縫進(jìn)行比較。所測數(shù)據(jù)如表1。
表1 輥縫標(biāo)定偏差
通過實(shí)驗(yàn)方法,驗(yàn)證了直接測量輥縫與消除設(shè)備間隙后的輥縫存在較大的偏差。
2.3.2 軋制過程失穩(wěn)
通過對寬度精度低數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)窄規(guī)格帶鋼寬度精度較差,查看相應(yīng)鋼卷的寬度曲線,發(fā)現(xiàn)鋼卷尾部寬度曲線異常,分析寬度曲線,發(fā)現(xiàn)帶鋼軋到尾部的時(shí)候出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。
2.3.3 軋制過程尾部翹曲
寬厚比較大的軋件軋制時(shí),側(cè)壓量不宜過大,側(cè)壓量過大,軋件容易出現(xiàn)翹曲的現(xiàn)象。
2.3.4 壓頭測力不準(zhǔn)
點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)E1立輥軋機(jī)測力壓頭故障,軋制力顯示為0。寬度控制模型中的軋制力學(xué)習(xí)系數(shù)根據(jù)軋制力的大小,優(yōu)化各道次的負(fù)荷分配,由于壓頭故障打亂了寬度模型的自學(xué)習(xí),更加惡化了負(fù)荷分配,導(dǎo)致E1負(fù)荷分配太小,造成寬度尺寸精度降低。
利用檢修時(shí)間,通過夾持板坯的方法,驗(yàn)證手動標(biāo)定立輥輥縫和實(shí)際輥縫的偏差。確定手動標(biāo)定輥縫存在0~10毫米的標(biāo)定誤差。測量值見表2。
表2 輥縫標(biāo)定偏差測量值
就立輥輥縫標(biāo)定偏差問題,制定解決標(biāo)定不準(zhǔn)的措施,具體措施如下:
(1)廢除手動測量立輥輥縫進(jìn)行立輥標(biāo)定的方法,改為采用夾持板坯的方法進(jìn)行立輥輥縫標(biāo)定。
(2)加工制作標(biāo)定專用板坯。
(3)每次軋線更換立輥,軋鋼車間都要對更換立輥的軋機(jī)進(jìn)行標(biāo)定。
(4)10小時(shí)或16小時(shí)檢修,精軋開軋前2小時(shí)拿到供電牌,標(biāo)定精軋小立輥輥縫。標(biāo)定采用測量實(shí)際開口度方法標(biāo)定。結(jié)合夾坯子方法對標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。標(biāo)定板坯采用精軋打擊水實(shí)驗(yàn)用板坯。
就立輥軋制尾部失穩(wěn)造成尾部超寬的問題,經(jīng)過一個(gè)月的現(xiàn)場生產(chǎn)情況跟蹤、調(diào)試和軋制數(shù)據(jù)分析,得出調(diào)整立輥布置形式,增加SP側(cè)壓量合理分配E1和E2立輥負(fù)荷,可以從根本上改善此項(xiàng)缺陷。
(1)規(guī)范SP定寬壓力機(jī)的標(biāo)定方法,消除由于設(shè)備磨損造成的間隙,提高定寬壓力機(jī)開口度標(biāo)定準(zhǔn)確性。
(2)增加SP軋機(jī)側(cè)壓量,使SP軋機(jī)拍后目標(biāo)寬度與帶鋼成品寬度相等。
板坯橫向軋制失去穩(wěn)定性成為翹曲,針對末道次側(cè)壓量太大的規(guī)格,重新調(diào)整側(cè)壓負(fù)荷分配,增大E1和E2第一道次側(cè)壓量,調(diào)整后未出現(xiàn)由于翹曲造成的尾部嚴(yán)重超寬現(xiàn)象。
經(jīng)過對策二與對策三的實(shí)施,尾部超寬問題得到了很大的改善,如圖3所示。
圖3 尾部超寬數(shù)據(jù)
及時(shí)修復(fù)E1故障壓頭,避免由于軋制力不準(zhǔn)影響寬度模型的自學(xué)習(xí)過程。
經(jīng)過以上措施的實(shí)施,1780線寬度精度得到了很好的改善,寬度精度水平逐月遞增,2019年10月達(dá)94.88%。相應(yīng)的鋼板綜合利用率提高0.72%,由此創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益為658萬元,精度指標(biāo)提高,提升了鞍鋼產(chǎn)品在客戶中的形象,提高了市場競爭力,形成了巨大的無形效益。