齊峰,王永年,崔月,王俊榮,黃榮富
(中國(guó)石油遼陽石化分公司研究院,遼寧 遼陽 111003)
某廠高密度聚乙烯裝置采用淤漿法生產(chǎn)工藝,以裂解乙烯為主要原料,以鏈烷烴為稀釋劑,用齊格勒體系催化劑進(jìn)行聚合反應(yīng)。在開車過程中,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝出現(xiàn)波動(dòng),操作困難,催化劑氫調(diào)敏感性差,產(chǎn)生過渡料。本文針對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,設(shè)計(jì)了小試實(shí)驗(yàn),分析了稀釋劑含水量、催化劑性能、母液雜質(zhì)含量等對(duì)聚乙烯裝置生產(chǎn)的影響,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施[1]。
圖1 淤漿法聚乙烯裝置工藝流程簡(jiǎn)圖
該廠稀釋劑主要來源于裂化重石腦油中切割出來的125~170 ℃餾分的中間產(chǎn)品。其主要通過在催化劑的作用下,使芳烴加氫轉(zhuǎn)化成飽和烴。只有選擇合適的工藝條件,才能夠達(dá)到去除芳烴的目的。
稀釋劑作為聚乙烯裝置的主要溶劑,直接參與催化劑配制和聚合反應(yīng)[2]。
在催化劑配制系統(tǒng)中,稀釋劑直接參與催化劑制備過程,并用于洗滌催化劑和調(diào)節(jié)催化劑濃度。聚合反應(yīng)中,稀釋劑作為母液,經(jīng)活化劑活化后用于聚合反應(yīng)溶劑。來自聚合緩沖罐的聚合懸浮液(溫度≤45 ℃)進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行離心分離,80%的稀釋劑被分離出來作母液自流到催化劑系統(tǒng)的母液罐返回聚合循環(huán)使用。其余部分通過回收系統(tǒng)中蒸餾系統(tǒng)除去稀釋劑中干擾聚合過程的污染物。主要是分離水,也能夠除去因烷基鋁的水解而產(chǎn)生的乙醇、乙醛、酮、羧酸等污染物。
聚合反應(yīng)后聚合漿液經(jīng)過離心機(jī)進(jìn)行固液分離,離心機(jī)電流、功率明顯增大。聚合釜壓力波動(dòng)較大,雖然能維持生產(chǎn),但都會(huì)對(duì)高密度聚乙烯的安全平穩(wěn)生產(chǎn)留下隱患。壓力波動(dòng)頻繁容易造成聚合釜攪拌密封泄漏,清泵過于頻繁或離心機(jī)電流、功率過大容易造成離心機(jī)故障,都無法實(shí)現(xiàn)高密度聚乙烯的連續(xù)生產(chǎn)[3]。
因稀釋劑受到污染,造成所制備催化劑性能不足,乙烯的聚合反應(yīng)效果較差,氫調(diào)敏感性差,不能滿足日常生產(chǎn)需要,會(huì)造成產(chǎn)品指標(biāo)不穩(wěn)定,熔融指數(shù)偏低,生產(chǎn)效率降低。
3.1.1 實(shí)驗(yàn)儀器
2L 聚合釜:COF2/10 型,2L;
金建堆密度測(cè)試儀:JJADT-12;
黏度儀:TN-8E;
電子天平:XS205DU60/220G;
熔融指數(shù)儀:MI-4 型。
3.1.2 實(shí)驗(yàn)原料
乙烯:≥99.90%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));
稀釋劑:工業(yè)級(jí);
三乙基鋁:≥92%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));
甲苯:≥99.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù));
3A 分子篩。
3.2.1 稀釋劑中芳烴超標(biāo)對(duì)催化劑制備的影響
在催化劑制備過程中,芳烴含量如果過高,阻礙了活性中心與載體的配位反應(yīng),降低了聚乙烯催化劑活性中心的電子云密度,不利于鏈轉(zhuǎn)移反應(yīng)的發(fā)生,使催化劑的氫調(diào)敏感性減弱[4]。
預(yù)防措施:(1)要嚴(yán)控參與催化劑制備的稀釋劑芳烴含量,確保催化劑系統(tǒng)內(nèi)稀釋劑雜質(zhì)含量得到有效控制,配制催化劑時(shí)盡量使用未參與過系統(tǒng)循環(huán)的新稀釋劑。(2)芳烴引入的途徑可能是在鏈烷烴餾程切割過程中引入的,其次,芳烴加氫反應(yīng)是一種放熱反應(yīng),它的反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、氫/油比和空速都是芳烴轉(zhuǎn)化為飽和烴的關(guān)鍵因素[5]。
3.2.2 稀釋劑中甲苯超標(biāo)對(duì)乙烯聚合反應(yīng)的影響
采用小試評(píng)價(jià)的方法,將同一批次稀釋劑分為4份,按照一定梯度濃度添加甲苯,分別采用不同濃度污染物的稀釋劑,采用同一批次催化劑,進(jìn)行乙烯聚合試驗(yàn),通過表1 可知,甲苯的加入對(duì)聚合反應(yīng)的影響較小,雖然甲苯的加入使催化劑活性偏大,也讓產(chǎn)品的熔融指數(shù)偏大,合理控制甲苯的含量,才能夠真正有效控制聚合反應(yīng),得到穩(wěn)定的聚合產(chǎn)品。
表1 含甲苯稀釋劑對(duì)比試驗(yàn)
3.2.3 稀釋劑中水含量超標(biāo)對(duì)乙烯聚合反應(yīng)的影響
采用小試評(píng)價(jià)的方法,對(duì)不同含水量稀釋劑進(jìn)行對(duì)比,從而得到不同含水量的稀釋劑,進(jìn)行試驗(yàn),通過表2 可知,隨著含水量的不斷提高,聚合產(chǎn)物、熔融指數(shù)均受到不同程度的影響。
表2 含水稀釋劑對(duì)比試驗(yàn)
預(yù)防措施:含水量增加的原因比較多,主要是蒸餾系統(tǒng)沒有實(shí)現(xiàn)稀釋劑和水的分離不徹底,在系統(tǒng)內(nèi)造成水分的累積,使含水量增多;其次,聚合反應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)漏點(diǎn),當(dāng)外界環(huán)境濕度較大時(shí),造成聚合系統(tǒng)含水量超標(biāo)。
通過總結(jié)裝置生產(chǎn)所遇到的實(shí)際問題,得出稀釋劑污染物沉積對(duì)淤漿法聚乙烯裝置造成的影響,通過總結(jié)分析、對(duì)比試驗(yàn),得出稀釋劑中芳烴含量主要是對(duì)催化劑性能有影響,主要影響催化劑的氫調(diào)敏感性;含水量主要是對(duì)聚合反應(yīng)有影響,主要影響催化劑活性。在日常生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)格控制稀釋劑雜質(zhì)含量,嚴(yán)密監(jiān)控蒸餾系統(tǒng)分析效果,從源頭上避免稀釋劑污染對(duì)裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)生產(chǎn)造成不良影響。