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萬家莊煤業(yè)煤層注水降塵試驗(yàn)研究

2020-11-05 09:51高世寧
山東煤炭科技 2020年10期
關(guān)鍵詞:動壓封孔降塵

高世寧

(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)蒲縣萬家莊煤業(yè)有限公司,山西 蒲縣 041000)

萬家莊煤業(yè)公司開采機(jī)械化程度高,產(chǎn)塵量大,采煤工作面粉塵污染情況嚴(yán)重。粉塵污染嚴(yán)重危害到了職工的人身安全,并給煤礦開采帶來了嚴(yán)重的安全隱患,因此必須采用降塵防塵措施來解決采煤工作面粉塵濃度過高的問題。

1 試驗(yàn)工作面概況

萬家莊煤業(yè)公司地處蒲縣黑龍關(guān)鎮(zhèn),井田面積13.897 2 km2,年生產(chǎn)能力120 萬t,主要開采2#煤層。試驗(yàn)工作面確定為該礦20104 工作面。該工作面走向長度1 114.7 m,傾斜長218.6 m,煤層總厚度5.86 m,煤層傾角2~14°,平均傾角7°。2#煤層原始水分1.38%~1.52%。2019 年2 月,為進(jìn)一步治理采煤工作面粉塵,對萬家莊煤業(yè)20104 工作面進(jìn)行了煤層注水試驗(yàn)。煤的水分由1.38%~1.52%增加至2.97%左右,有效降低了工作面回采期間的粉塵產(chǎn)生量及存在的安全隱患,保障了工作面的安全生產(chǎn)。

2 煤層注水鉆孔施工工藝

(1)利用抽放鉆孔靜壓注水,共施工本煤層抽放鉆孔720 個,鉆孔平均長度為100 m,間距為3 m,孔徑94 mm。

(2)空白帶重新施工鉆孔動壓注水試驗(yàn)。鉆孔布置方式:采用雙向鉆孔布置方式,由3#巷向1#巷方向鉆進(jìn),孔平行工作面。3#巷第一孔距3#巷2#聯(lián)絡(luò)橫川以西10 m 處,后面空間距設(shè)置為5 m,在鉆孔時可根據(jù)地質(zhì)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,終孔在停采線附近為8 m,鉆孔垂直煤壁,離底板高度1.5 m,設(shè)計(jì)孔深100 m,孔徑110 mm。注水鉆孔示意圖如圖1 所示。

圖1 注水鉆孔示意圖

3 煤層注水試驗(yàn)

3.1 利用抽放鉆孔靜壓注水試驗(yàn)

3.1.1 靜壓注水試驗(yàn)方案

試驗(yàn)方案:鉆孔內(nèi)PE 管使用封孔器注水。試驗(yàn)采用的封孔器型號為ZFA16,外徑28 mm,膨脹范圍70~80 mm,封孔長度根據(jù)需要確定。其結(jié)構(gòu)主要由進(jìn)口鋼套管、分段封孔器、帶孔鋼套管、高壓膠管等組成。

試驗(yàn)過程:高壓軟管與封孔器接通,伸入PE管內(nèi)6~8 m,利用靜壓水自然壓力使封孔器膨脹后注水。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用靜壓注水量達(dá)到3~5 m3后,鉆孔附近的錨桿、錨索有滲水現(xiàn)象,但仍能繼續(xù)注水。

萬家莊煤業(yè)2#煤層比較軟,容易發(fā)生塌孔,影響注水效果。原有抽放管封孔8~10 m,封孔深度比較短,而幫錨索深度6.3 m,容易漏水。采用該抽放鉆孔靜壓注水試驗(yàn)可知,鉆孔內(nèi)PE 管使用封孔器注水方案比較簡單、可行,為提高注水效果,采用每班注水1~2 h,幫錨桿或錨索孔大量出水后停止注水,同時使用煤塵抑制劑。

3.1.2 靜壓注水孔距切眼距離選擇

試驗(yàn)靜壓注水方案效果同時對抽放鉆孔靜壓注水進(jìn)行測試,共對距切眼的19個抽放鉆孔進(jìn)行測試,孔間距為3 m,距切眼最遠(yuǎn)抽放孔57 m。根據(jù)改變注水壓力、注水時間、注水口的觀察可以看出,超前工作面15 m 以后,靜壓注水壓力2 MPa,切眼煤體無變化,巷道煤壁錨桿眼處有水滲出;而超前工作面50 m 以外的抽放鉆孔進(jìn)行靜壓注水時,受采動和礦壓影響變化小,靜壓注水效果相對比較好。

3.1.3 靜壓注水效果分析

鉆孔內(nèi)PE 管使用封孔器注水的抽放鉆孔靜壓注水方案比較簡單、可行。為提高注水效果,采用每班注水1~2 h,幫錨桿或錨索孔大量出水后停止注水,同時使用煤塵抑制劑。

靜壓注水前工作面全塵濃度平均534.7 mg/m3,注水后降至403 mg/m3,平均降塵率24.1%。呼塵濃度平均203.4 mg/m3,注水后降至146.7 mg/m3,平均降塵率27.9%。

靜壓注水后,煤體水分由原來的平均1.38%加至1.72%,注水效果不佳。效果不佳原因分析:萬家莊煤業(yè)煤層比較軟,再加上地壓大,抽放鉆孔容易塌孔,同時受動壓影響,距工作面較近的鉆孔被壓實(shí),直接影響注水效果。原有抽放管封孔8~10 m,封孔深度比較短,而幫錨索深度6.3 m,容易漏水。

3.2 空白帶重新施工鉆孔動壓注水試驗(yàn)

3.2.1 動壓注水試驗(yàn)方案

設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案:“兩堵一注”水泥封孔后進(jìn)行注水。使用5 根寸半管(20 m)并在寸半管19 m處加套環(huán),以防A、B 膠流入孔里,將里段堵死??卓诖绨牍芡饴堕L度500 mm,如孔口不飽和,可采用速凝劑進(jìn)行封堵。具體操作如下:

(1)取出足量的A、B 膠,然后在連好的封孔管接口處纏3~5 m 的白布,將A、B 膠倒入白布內(nèi),攪拌后待發(fā)泡開始,將封孔管塞進(jìn)孔內(nèi),外露長度300 mm。

(2)采用風(fēng)動水泥注漿泵對抽放鉆孔進(jìn)行二次注漿封孔,直到水泥從排氣孔內(nèi)流出。

注水鉆孔封孔后,利用脈沖注水泵對鉆孔進(jìn)行中高壓注水。現(xiàn)場對6 個鉆孔進(jìn)行封孔及注水效果試驗(yàn),封孔長度選取為10~20 m,最大注水壓力選擇6 MPa。根據(jù)注水時間及注水口周圍巷幫或錨索的滲水情況可以看出,萬家莊煤業(yè)20104 工作面煤層動壓脈動注水孔注水壓力在8 MPa 時,注水封孔應(yīng)大于14 m。注水孔不同封孔長度注水效果如表1所示。

表1 注水孔不同封孔長度注水效果表

3.2.2 潤濕半徑試驗(yàn)

對工作面9 個鉆孔進(jìn)行編號測試,其中注水孔位于所有鉆孔最中間,在注水孔兩側(cè)分別編號4 個測試觀察孔,每個鉆孔間距5 m,鉆孔潤濕半徑隨著注水時間的增加而變大。其中3#、6#孔注水量達(dá)34.3 m3,潤濕半徑達(dá)10 m,注水48 h 后2#、7#孔末出現(xiàn)溢水現(xiàn)象,確定注水鉆孔間距取10 m。

脈沖動壓注水,封孔深度不小于14 m;20104工作面動壓注水濕潤半徑為10 m;采用動壓注水平均單孔注水量為37 m3。

采用動壓注水時,流量表顯示注水困難時停止注水,待濕潤2 h 后使用靜壓注水1 h。兩種注水方式循環(huán)注水,以達(dá)到最佳效果。

4 應(yīng)用效果分析

通過對20104 工作面試驗(yàn)考察結(jié)果,采用動、靜壓循環(huán)注水方案對各產(chǎn)塵點(diǎn)粉塵濃度的實(shí)測對比,加入濃度為0.15%的煤塵抑制劑后,注水前工作面全塵濃度最大為587.7 mg/m3,注水后最小降至211.8 mg/m3,平均降塵率為57.6%,呼塵濃度由247.2 mg/m3降至90.4 mg/m3,平均降塵率為54.2%,檢測結(jié)果如表2 所示。測定結(jié)果煤體含水率由1.38%增大到2.97%,試驗(yàn)效果良好。

5 結(jié)論

采煤工作面煤塵濃度大,治理困難,針對萬家莊煤業(yè)公司20104 工作面進(jìn)行了煤層注水試驗(yàn),取得了較好的降塵效果。利用抽放鉆孔“一孔兩用”進(jìn)行煤層注水,在設(shè)計(jì)施工抽放鉆孔時,每隔15 m的抽放鉆孔封孔長度要達(dá)到14 m,先抽瓦斯再注水,采用專用封孔器在抽放管內(nèi)封孔14 m,做到“一孔兩用”,同時添加煤塵抑制劑,能有效提高注水效果。采用動壓注水時,流量表顯示注水困難時,先期采用靜壓注水1 h,再進(jìn)行動壓注水,實(shí)現(xiàn)靜壓與動壓循環(huán)交替的注水方式能有效提高注水效果。

表2 注水降塵前后粉塵濃度檢測表

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