關(guān)萬(wàn)森
(山東能源肥城礦業(yè)集團(tuán),山東 肥城 271600)
梁寶寺煤礦是肥城礦業(yè)集團(tuán)骨干礦井,核定生產(chǎn)能力3.6 Mt/a。選煤廠主要工藝流程為:大于50 mm 塊原煤采用手選+動(dòng)篩排矸,50~0 mm 采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm 粗煤泥采用TBS 分選,煤泥壓濾回收的聯(lián)合工藝流程。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和管理提升,選煤工藝基本完善,但煤泥產(chǎn)率高、煤泥壓濾效率低、冬季煤泥銷售困難的問題一直沒有得到良好的解決,因此亟需通過技術(shù)改造實(shí)施“煤泥提中”減量工程,實(shí)現(xiàn)洗煤效益最大化,提高洗煤綜合效益。
梁寶寺選煤廠采用兩臺(tái)Φ38 m 耙式濃縮機(jī)對(duì)煤泥水進(jìn)行濃縮處理,濃縮底流經(jīng)壓濾機(jī)脫水處理,濾餅作為煤泥進(jìn)行直接銷售。因?yàn)槊耗嗨指摺⒒曳指叩奶攸c(diǎn),導(dǎo)致其價(jià)格偏低且銷售不暢,具體表現(xiàn)在:
(1)煤泥水分大、產(chǎn)量高。梁寶寺煤礦煤泥目前采用景津快開隔膜壓濾機(jī)壓濾,煤泥產(chǎn)品水分在24%左右,不能作為電廠的原料煤直接使用。煤泥產(chǎn)量較大,每年80 萬(wàn)t 左右。
(2)煤泥銷售困難。梁寶寺煤礦多年來均將煤泥銷售至煤泥加工客戶,客戶采用晾曬和烘干等手段把煤泥降水后銷售至電廠。但隨著環(huán)保要求逐步提升,常規(guī)晾曬和烘干等煤泥深加工手段難以正常開展,周邊煤泥晾曬場(chǎng)地正在逐步被取締,煤泥銷售問題已成為制約正常洗煤生產(chǎn)的難題,嚴(yán)重時(shí)甚至影響礦井正常生產(chǎn)。
(3)煤泥水回收系統(tǒng)不完善。梁寶寺選煤廠末中煤處理工藝為:中矸磁尾分級(jí)旋流器+弧形篩+高頻篩方式分級(jí)脫水,對(duì)中矸磁尾中的+0.25 mm進(jìn)行回收,-0.25 mm 物料進(jìn)入濃縮池濃縮后通過壓濾機(jī)壓濾成煤泥。但從實(shí)際生產(chǎn)煤泥粒度結(jié)構(gòu)組成來看,煤泥水處理系統(tǒng)存在“跑粗”現(xiàn)象,煤泥中+0.5 mm 粒度占比3.58%、0.25~0.5 mm 粒度級(jí)占比8.71%。梁寶寺礦煤泥篩分試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 梁寶寺礦煤泥篩分試驗(yàn)結(jié)果表
由表1 煤泥篩分?jǐn)?shù)據(jù)可知,0.25 mm 以上粗顆粒含量約占總煤泥量的12.29%,灰分僅為10.50%;0.125 mm 以上的粗顆粒含量約占總煤泥量的23.56%,灰分僅為12.19%。煤泥灰分很低,若水分能夠控制在合理范圍,完全具備摻配到混煤中的條件。
為保證從煤泥中提取部分質(zhì)量較好的粗顆粒煤泥摻入混煤,經(jīng)技術(shù)人員多次論證、分析,確定采用沉降過濾式離心脫水機(jī)作為主要設(shè)備進(jìn)行“煤泥提中”改造。該設(shè)備可對(duì)煤泥中+0.045 mm 粒級(jí)粗顆粒煤進(jìn)行回收,回收的粗顆粒煤產(chǎn)品松散均勻,水分可控制在16 %~20 %,產(chǎn)品可均勻地灑落在布滿中煤的皮帶運(yùn)輸機(jī)上,實(shí)現(xiàn)煤泥與中煤的混合,最終作為混煤銷售。具體技改方案為:
(1)增加2 臺(tái)沉降過濾離心機(jī)代替原有弧形篩+高頻篩的工藝,對(duì)中矸磁尾分級(jí)旋流器底流中的0.045~0.25 mm 的物料進(jìn)行深度回收,降低濃縮池入料濃度,減少煤泥量。
(2)將原有的Φ610 mm 煤泥水分級(jí)旋流器組更換為分級(jí)粒度更細(xì)的小直徑旋流器組,使溢流中的部分細(xì)顆粒進(jìn)入底流粗顆粒中,實(shí)現(xiàn)將部分煤泥摻入中煤的目的。
(3)將部分中矸磁尾不經(jīng)旋流器分級(jí)直接混入沉降式離心機(jī)入料中,增加入料中的細(xì)顆粒含量,多回收部分細(xì)顆粒進(jìn)入中煤,進(jìn)一步降低煤泥產(chǎn)量。
(4)對(duì)中矸磁尾分級(jí)旋流器組底流管路進(jìn)行分流改造,實(shí)現(xiàn)底流即可進(jìn)入沉降過濾離心機(jī)入料池也可進(jìn)入原有弧形篩+高頻篩。“煤泥提中”系統(tǒng)與原有煤泥水回收系統(tǒng)互為備用,工藝靈活可靠。改造后的工藝流程如圖1 所示。
圖1 技改后的“煤泥提中”工藝流程圖
(1)煤泥減量效果明顯。“煤泥提中”項(xiàng)目運(yùn)行以來,梁寶寺礦煤泥產(chǎn)率由改造前的15.35%降低至12.5%,降低2.85%。
(2)洗煤效益顯著提高。按照年入洗能力360 萬(wàn)t,混煤價(jià)格按照0.114 元/kcal,煤泥價(jià)格0.086 元/kcal,發(fā)熱量3800 kcal 等值計(jì)算,每年煤泥減量可增加效益360×2.85%×(0.114-0.086)×3800=1092 萬(wàn)元。沉降式離心機(jī)每年運(yùn)行成本290 萬(wàn)元,每年創(chuàng)效達(dá)802 萬(wàn)元。
(3)煤泥環(huán)保問題有效緩解。技改完成后,煤泥產(chǎn)量較技改前降低,減少了煤泥存儲(chǔ)造成的環(huán)境污染問題,選煤廠煤泥水回收系統(tǒng)工藝更加靈活,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,取得了良好的環(huán)保效益。
通過使用沉降過濾式離心脫水機(jī)實(shí)施“煤泥提中”、煤泥減量系統(tǒng)改造,經(jīng)濟(jì)效益較大,風(fēng)險(xiǎn)低,項(xiàng)目投資回收周期短,同時(shí)還有較高的社會(huì)效益和環(huán)保效益,對(duì)煤礦行業(yè)選煤廠實(shí)施“煤泥提中”技改有一定的借鑒意義。