文_樂俊超 上海環(huán)境集團再生能源運營管理有限公司
為了實現(xiàn)生活垃圾“減量化、無害化、資源化”處置的目的,20 世紀80 年代末,我國引進生活垃圾焚燒技術(shù),最大限度的減容并徹底破壞垃圾中的有毒有害物質(zhì),使處理后的產(chǎn)物穩(wěn)定且無害,同時垃圾焚燒處理時產(chǎn)生的熱量可用于供熱或發(fā)電,實現(xiàn)垃圾資源化利用。垃圾焚燒爐是該技術(shù)的核心設(shè)備,生活垃圾都必須在焚燒爐內(nèi)進行氧化燃燒反應(yīng),通過一次風機將輔助燃燒空氣輸送進焚燒爐,再由二次風加強氧氣氣流的擾動,增強助燃空氣量,在一定的溫度條件下垃圾自燃并充分燃燒,垃圾中的有毒有害物質(zhì)在高溫下氧化、熱解、燃燒而被破壞。因此,垃圾熱值作為垃圾燃燒的必要條件,在設(shè)計垃圾焚燒爐時,必須要先進行預(yù)測。
從2010 年開始,我國生活垃圾焚燒技術(shù)進入增長期;至2015 年,生活垃圾焚燒技術(shù)進入快速發(fā)展期。2010 年前,我國垃圾收集與轉(zhuǎn)運均是混合裝載的模式,垃圾中的含水率高,垃圾熱值低。目前,我國建造的垃圾焚燒爐均以6000kJ/kg 左右熱值設(shè)計,并在已有的生活垃圾焚燒爐的基礎(chǔ)上進行技改,以滿足高熱值的生活垃圾處置需要。
垃圾熱值的提高使得垃圾處理量在相同的情況下,焚燒爐的熱負荷整體上升,導致進入到余熱鍋爐側(cè)的煙氣溫度也隨之升高,增加了鍋爐的熱負荷。為了保障生活垃圾能夠得到及時有效處置,垃圾焚燒爐及余熱鍋爐的熱負荷需要長期處于超負荷狀態(tài),從而引起焚燒爐出口的煙氣溫度過高,對后續(xù)受熱面易造成結(jié)焦、堵灰和產(chǎn)生高溫腐蝕。
對于建成時間較早的垃圾焚燒廠,由于當時國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)商對垃圾余熱鍋爐的設(shè)計經(jīng)驗相對較少,設(shè)計時考慮不全面,如換熱面積余量不足,采用的余熱鍋爐形式存在容易積灰的特點及選取的飛灰粘黏系數(shù)偏?。▍⒄栈瘘c廠的飛灰選取粘黏系數(shù))等因素,造成垃圾焚燒爐比火電廠的煤粉爐結(jié)焦頻繁且嚴重,以及因余熱鍋爐中過熱器堵灰而停爐的頻率高于火電電廠的煤粉爐。
通常垃圾焚燒爐及余熱鍋爐在設(shè)計時會考慮10%的超負荷余量,但是為了保證鍋爐運行的安全性,焚燒爐及余熱鍋爐不能長期維持超負荷運行狀態(tài)。通過對鍋爐內(nèi)部相關(guān)汽水系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)等各方面進行研究,發(fā)現(xiàn)垃圾熱值提高后,垃圾焚燒爐的燃燒溫度會響應(yīng)升高,導致焚燒爐出口煙氣溫度高于設(shè)計值,以至于后續(xù)的余熱鍋爐入口溫度過高,引起煙氣中的飛灰處于熔融狀態(tài),不容易沉降下來,而容易粘連在過熱器、省煤器等換熱器的表面,造成過熱器、省煤器等換熱器的管束磨損及腐蝕。
根據(jù)煙氣溫度高的特點,考慮減低煙氣提高焚燒爐的垃圾處理量。在保證鍋爐長期安全穩(wěn)定運行的前提下,并在原垃圾焚燒爐及余熱鍋爐的基礎(chǔ)上進行適當?shù)母脑?,使垃圾焚燒爐不僅能滿足高熱值垃圾處理的需求,而且余熱鍋爐的熱負荷能適當提高。
2.2.1 控制爐膛溫度
將垃圾焚燒爐兩側(cè)空冷爐墻及爐后拱拆除,安裝水冷壁換熱面,并敷設(shè)110mm 厚的耐火澆注料,焚燒爐部分的換熱面積改造,增加受熱面。焚燒爐爐墻的耐火絕熱結(jié)構(gòu)改為可吸熱的膜式水冷壁結(jié)構(gòu),有助于解決爐膛溫度長期高于1050℃的現(xiàn)象,起到控制焚燒爐膛溫度的作用,同時在焚燒爐二次風噴入口的位置增設(shè)霧化噴槍,在爐溫過高時,向爐膛內(nèi)碰水,用于輔助控制爐溫,有利于焚燒爐處理高熱值垃圾時,控制鍋爐熱負荷不超過設(shè)計值。大面積的水冷壁結(jié)構(gòu)能有效的吸收熱量并降低爐膛溫度,預(yù)防爐內(nèi)結(jié)焦。
2.2.2 降低高溫過熱器入口煙溫
在余熱鍋爐第二煙道增加水冷屏蒸發(fā)受熱面,使高溫過熱器入口煙溫控制在580℃左右。水冷屏蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁形式,屏的中部開孔,方便清灰及檢修。高溫過熱器前增加水冷屏蒸發(fā)受熱面,有利于降低高溫過熱器前煙氣溫度,緩解高溫過熱器的結(jié)焦、積灰和高溫腐蝕,防止過熱器因嚴重積灰及爆管而引起停爐。
2.2.3 降低煙氣中氧含量
更換垃圾焚燒爐一次風機、二次風機及引風機。新的一次風機、二次風機及引風機需根據(jù)焚燒爐擴能后所需的風量及壓差進行選型。由于垃圾熱值和焚燒量提高,垃圾燃燒所需的風量也會響應(yīng)升高。為了保證垃圾的充分燃燒,焚燒爐需要提高過??諝饬浚⒃黾涌諝鈹_動,因此垃圾焚燒爐需要增大一次風和二次風的風量。由于垃圾處理能力提高,煙氣量也隨之增大,為了保證鍋爐運行過程中的負壓狀態(tài),需要加大引風機的風量。同時,合理的控制過量空氣系數(shù),降低煙氣含氧量,有助于控制金屬腐蝕反應(yīng)的發(fā)生。
以某生活垃圾焚燒廠為例。該廠建造2 條焚燒線,單爐焚燒生活垃圾量為350t/d,設(shè)計處理規(guī)模700t/d。
該廠2010 年開始建設(shè),2012 年進入商業(yè)運行,設(shè)計入爐垃圾6280kJ/kg,主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)詳見表1。該廠由于設(shè)計時預(yù)估的垃圾熱值變化范圍不足,運行后垃圾熱值已超出設(shè)計值,并呈逐年升高的趨勢。至2017 年時,該廠的垃圾焚燒爐及余熱鍋爐已嚴重超溫,因焚燒爐結(jié)焦或余熱鍋爐積會而停爐的非?,F(xiàn)象屢有發(fā)生。
該生活垃圾焚燒廠通過對焚燒爐及余熱鍋爐增加換熱面,更新大功率的一次風機后,在垃圾熱值提高17%的情況下,仍能維持垃圾焚燒爐的額定處理量,并提高余熱鍋爐20%的熱負荷。改造后的鍋爐參數(shù)詳見表2。
表 1 某生活垃圾焚燒廠主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
表2 某生活垃圾焚燒廠改造后鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
通過改造前后的運行數(shù)據(jù)對比,發(fā)現(xiàn)在垃圾焚燒處理量及發(fā)電量增加的情況下,1#、2#鍋爐能維持長期穩(wěn)定運行,且能保持余熱鍋爐溫度降低的態(tài)勢。改造后,1#爐爐膛平均溫度從9340℃降低到9200℃,降低了1.5%,2#爐爐膛平均溫度從9160℃降低到9130℃,降低了0.3%。1#爐高溫過熱器入口平均溫度從567.40℃降低到496.20℃,降低了12.5%;2#爐高溫過熱器入口平均溫度從5420℃降低到5010℃,降低了7.6%。1#爐省煤器出口煙溫從213.40℃降低到209.30℃,降低了1.9%。2#爐省煤器出口煙溫從205.60℃降低到161.60℃,降低了21.4%。
垃圾焚燒爐及余熱鍋爐增加水冷壁后,增大了換熱面積,能有效的降低爐膛溫度及煙氣溫度,有利于焚燒爐處理高于設(shè)計熱值的生活垃圾。從經(jīng)濟角度看,增加水冷壁、更換風機的費用相對于其它改造費用,投入較少。從技改角度看,該項改造措施對垃圾焚燒爐及余熱鍋爐的結(jié)構(gòu)改動最小,安全系數(shù)最高,能保證原鍋爐的性能特點。在余熱鍋爐設(shè)備維護方面,鍋爐受熱面的增加,不僅起到了高溫過熱器的降溫作為,而且有助于水冷壁防止積灰,減少了鍋爐因結(jié)焦或堵灰而停爐的次數(shù)。