楊愛林
秦皇島港股份有限公司第九港務(wù)分公司
秦皇島港煤五期取料機懸皮驅(qū)動單元包含電機、偶合器、減速機、聯(lián)軸器、滾筒,通過2個半聯(lián)軸器實現(xiàn)減速機與滾筒間的剛性連接,整個懸皮驅(qū)動平臺通過鉸支座固定在回轉(zhuǎn)平臺上[1]。近幾年,出現(xiàn)了數(shù)次由于聯(lián)軸器斷裂造成驅(qū)動平臺整體倒塌的重大險情。為解決此隱患,通過現(xiàn)場分析和研究,總結(jié)了原聯(lián)軸器存在的幾點問題。
(1)原聯(lián)軸器存在應(yīng)力集中,加之長時間高負荷運轉(zhuǎn),容易在應(yīng)力集中處產(chǎn)生疲勞斷裂,存在極大安全隱患。
(2)原聯(lián)軸器無定位止口,安裝后容易產(chǎn)生滾筒和減速機軸心不對中情況。
(3)聯(lián)軸器及鎖緊盤拆裝難度較大,維修容易造成設(shè)備的二次損傷。
(4)聯(lián)軸器鎖緊盤所處位置空間狹小,且維修過程需要進行電氣焊作業(yè),存在較大安全隱患。
(5)每次更換滾筒、減速機等部件時,都需要對聯(lián)軸器和鎖緊盤進行破壞拆除,并使用新聯(lián)軸器鎖緊盤進行重新安裝,維修更換成本高。
(6)由于原聯(lián)軸器采用鉸制孔螺栓定位,因此需要成對制作、更換,造成聯(lián)軸器必須成對存儲,備件儲備成本高。
(7)由于諸多不利因素,造成維修耗時較大,影響設(shè)備正常生產(chǎn)運行。
為了降低懸皮聯(lián)軸器的最大應(yīng)力,提高維修效率和安全性,通過查閱相關(guān)手冊,技術(shù)人員設(shè)計了一種新型分體式鎖緊盤聯(lián)軸器,通過有限元軟件進行仿真分析和計算,得出應(yīng)力低于疲勞極限,較原聯(lián)軸器最大應(yīng)力降低近50%。經(jīng)現(xiàn)場安裝運行2年,新型分開法蘭式聯(lián)軸器鎖緊盤運行穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)異常,質(zhì)量可靠。此次改造提高了懸皮聯(lián)軸器的強度,消除了因疲勞斷裂而形成的驅(qū)動站重大安全隱患。
根據(jù)統(tǒng)計,從2012年到2016年,煤五期共有3臺取料機懸皮驅(qū)動聯(lián)軸器發(fā)生了共計6次斷裂事故,均造成驅(qū)動平臺坍塌的險情,由于在驅(qū)動平臺下方提前放置的枕木起到了減震作用,才未造成重大設(shè)備損傷,現(xiàn)場無人員受傷。
懸皮驅(qū)動平臺通過固定鉸支座與下方平臺連接,減速機與驅(qū)動滾筒通過聯(lián)軸器進行剛性連接,整個驅(qū)動平臺總重量達到7.67 t。懸皮驅(qū)動平臺與固定鉸支座見圖1。
圖1 懸皮驅(qū)動平臺與固定鉸支座
取料機懸皮驅(qū)動不斷運轉(zhuǎn),聯(lián)軸器長時間承受輸出轉(zhuǎn)矩;聯(lián)軸器連接滾筒和減速機,在鉸支座和滾筒軸承座之間,起到了分擔(dān)一部分重量的作用,在傳遞轉(zhuǎn)矩的同時,還需承受驅(qū)動平臺重力帶來的附加彎矩。聯(lián)軸器在轉(zhuǎn)矩與彎矩的交變作用下出現(xiàn)了疲勞斷裂。
聯(lián)軸器發(fā)生斷裂,不僅嚴重影響作業(yè)效率,更造成了極大的安全隱患。懸皮驅(qū)動由6 kV高壓供電,平臺坍塌有高壓電打火風(fēng)險,重達7.67 t的平臺會對周圍人員造成極大的人身安全風(fēng)險。因此提高聯(lián)軸器使用壽命,消除斷裂隱患至關(guān)重要。
首先對作業(yè)現(xiàn)場進行分析研究,煤五期取料機懸皮減速機輸出軸和滾筒軸在同一中心線上,且二者無相對運動,當大臂進行俯仰動作時,大臂以俯仰鉸點為軸心轉(zhuǎn)動,懸皮驅(qū)動平臺以懸皮驅(qū)動鉸支座為軸心轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動過程中,滾筒所在的大臂和減速機所在的驅(qū)動平臺位置都會發(fā)生改變。
對原聯(lián)軸器進行結(jié)構(gòu)分析和應(yīng)力計算,找到最大應(yīng)力和危險截面[2]。通過計算分析、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、形式改進等多項技術(shù)措施,將聯(lián)軸器強度提高到安全水平。由于聯(lián)軸器拆裝困難,給維修作業(yè)帶來了很大的不利影響,長時間高負荷的維修作業(yè),不僅嚴重影響設(shè)備生產(chǎn),還會帶來極大的安全隱患,因此,需要對聯(lián)軸器的拆裝形式進行優(yōu)化,提高維修效率和安全性,降低維修成本和存儲成本。最終通過現(xiàn)場運行檢驗,確定改進后聯(lián)軸器是否運轉(zhuǎn)正常,表面是否出現(xiàn)微小裂紋,是否消除斷裂隱患。
重力彎矩、輸出扭矩、附加扭矩等都會對懸皮聯(lián)軸器的使用壽命產(chǎn)生一定的影響。通過查閱取料機懸皮驅(qū)動電機參數(shù),計算聯(lián)軸器所傳遞的轉(zhuǎn)矩T為
T=9 550Pη/n
(1)
式中,P為電機的功率,kW;η為機械效率;n為輸出的轉(zhuǎn)速,r/min。
由式(1)可得T=27.158 kNm。
懸皮驅(qū)動相關(guān)部件質(zhì)量表見表1,取料機懸皮驅(qū)動相關(guān)位置圖見圖2。
表1 懸皮驅(qū)動相關(guān)部件質(zhì)量表
圖2 取料機懸皮驅(qū)動相關(guān)位置圖
其中,F(xiàn)a對應(yīng)位置為減速機輸出軸中心,F(xiàn)b對應(yīng)位置為懸皮驅(qū)動鉸點座中心,取料機懸皮驅(qū)動站總重量為7.678 t,由此計算兩點受力值。
Fa+Fb=7.678×104
(2)
Fa(1 963-395)=1 218Fb
(3)
由式(2)、(3)可得Fa值為33 567 N,F(xiàn)b值為43 213 N。
通過聯(lián)軸器的受力及尺寸參數(shù),計算得聯(lián)軸器所受到的彎矩M為:
M=FaL
(4)
式中,L為力臂長度,m。
由式(4)可得M=-17.32 kNm(負號表示彎矩向下)。
原取料機懸皮聯(lián)軸器圖紙見圖3。原聯(lián)軸器無定位止口,通過16條M30的鉸制孔螺栓實現(xiàn)半聯(lián)軸器的定位。原聯(lián)軸器采用熱裝方式進行安裝,必須進行切割拆除,不僅造成物資浪費,還極大影響維修效率。聯(lián)軸器所處位置復(fù)雜,聯(lián)軸器每側(cè)只能容納1人站位,工作難度高,維修過程中極有可能造成減速機油封、減速機軸、滾筒軸等部件的二次損傷。原聯(lián)軸器法蘭盤通過鉸制孔螺栓固定,為了提高安裝精度,原聯(lián)軸器必須成對制作、使用,以提高儲存成本和更換成本。
圖3 原取料機懸皮聯(lián)軸器圖紙
從現(xiàn)場聯(lián)軸器損傷情況看,聯(lián)軸器在內(nèi)孔處發(fā)生斷裂,為了確定聯(lián)軸器損傷原因,對聯(lián)軸器進行了力學(xué)仿真分析。通過實體建模、網(wǎng)格劃分、增加約束、施加載荷等操作,得出聯(lián)軸器最大應(yīng)力在鎖緊盤螺栓的內(nèi)孔位置,數(shù)值為379.4 MPa,未超過材料的許用應(yīng)力785 MPa。
通過對聯(lián)軸器損傷斷面的分析,并與相關(guān)文獻技術(shù)資料進行比對,得出長時間、高負荷的運轉(zhuǎn)是造成懸皮聯(lián)軸器發(fā)生疲勞斷裂的主要原因。分析得出,聯(lián)軸器應(yīng)力集中位置設(shè)計不合理,聯(lián)軸器易斷截面積變小、強度不足。為提高疲勞強度,延長聯(lián)軸器的使用壽命,需對相關(guān)位置進行改進。
在大扭矩交變載荷、沖擊載荷的工況下,軸的連接方式主要采用無鍵連接,常用方式有兩種:一種是軸與轂孔之間采用脹套連接;另一種是軸與軸套采用鎖緊盤連接[3]。脹套連接是在軸與輪轂之間放置一對內(nèi)、外錐面貼合的脹緊套,在高強度螺栓預(yù)緊力的作用下,內(nèi)環(huán)縮小,外環(huán)漲大,使內(nèi)環(huán)與軸、外環(huán)與輪轂緊密貼合,產(chǎn)生足夠大的摩擦力,以傳遞扭矩、軸向力或兩者的復(fù)合載荷。
原聯(lián)軸器鎖緊盤安裝方式是先將聯(lián)軸器熱裝至滾筒軸,再進行鎖緊盤鎖緊。新設(shè)計將聯(lián)軸器與鎖緊盤進行分體安裝,所有分體部件均通過螺栓固定,借助螺栓的預(yù)緊力,完成錐面固定,實現(xiàn)懸皮驅(qū)動減速機與滾筒的緊固連接。新型鎖緊盤聯(lián)軸器三維圖見圖4,從左側(cè)起依次為鎖緊外套、鎖緊內(nèi)套、聯(lián)軸器法蘭盤。左右兩側(cè)對稱安裝,法蘭盤一側(cè)為內(nèi)止口、一側(cè)為外止口,所有部件均為獨立部件,通過螺栓進行緊固,安裝后聯(lián)軸器見圖5。
圖4 新型鎖緊盤聯(lián)軸器三維圖
1.法蘭盤1 2.法蘭盤2 3.鎖緊盤 4.M30鎖緊螺栓 5.M27鎖緊螺栓圖5 新型分體鎖緊盤聯(lián)軸器裝配圖
與原鎖緊盤和凸緣半聯(lián)軸器相比,新鎖緊盤聯(lián)軸器有以下幾點不同:
(1)原鎖緊盤上螺栓緊固后,通過鎖緊盤上的錐面壓力實現(xiàn)鎖緊盤、聯(lián)軸器、軸的固定,新鎖緊盤聯(lián)軸器通過螺栓實現(xiàn)聯(lián)軸器和鎖緊盤內(nèi)外套的固定,同時保證鎖緊盤內(nèi)套與軸的直接接觸固定,鎖緊效果更好。
(2)新鎖緊盤聯(lián)軸器在2個法蘭盤內(nèi)側(cè)均設(shè)有環(huán)形定位止口,鎖緊外套和內(nèi)套設(shè)有錐度相同的內(nèi)外錐孔,能更好地實現(xiàn)零部件定位。
(3)新設(shè)計的鎖緊盤聯(lián)軸器,通過高強螺栓將鎖緊盤與聯(lián)軸器緊固在一起,并在半聯(lián)軸器上設(shè)計定位止口,消除原應(yīng)力集中,并將原聯(lián)軸器上的鉸制孔螺栓取消。
(4)新鎖緊盤聯(lián)軸器按額定的扭緊力矩擰緊高強度螺栓,鎖緊裝置對軸施加徑向壓力,即該裝置利用自身的錐度結(jié)構(gòu),從內(nèi)部對軸施加壓力,使軸與鎖緊聯(lián)接法蘭之間形成過盈配合,來傳遞扭矩和軸向力。這種可控的過盈聯(lián)接,可安全地傳遞大扭矩和軸向載荷。
(5)新鎖緊盤聯(lián)軸器鎖緊后,法蘭盤錐面和鎖緊外套端部平面、錐面同時受力,法蘭受彎矩載荷并開始彎曲變形時,鎖緊外套內(nèi)端面對法蘭起到一定支撐作用,可用較小的軸徑承受較大的彎矩載荷;法蘭上有減應(yīng)力圓弧,對局部應(yīng)力有釋放作用。
改進后有限元應(yīng)力分析結(jié)果見圖6。由圖6可得聯(lián)軸器安裝鎖緊盤螺栓的內(nèi)孔位置存在最大應(yīng)力,數(shù)值為187.6 MPa,與原聯(lián)軸器相比下降了50%;定位止口危險截面的應(yīng)力集中現(xiàn)象也得到了消除,聯(lián)軸器整體強度性能得到了優(yōu)化,避免了薄弱點對整體結(jié)構(gòu)的強度影響。
圖6 改進后計算結(jié)果圖解顯示
新鎖緊盤聯(lián)軸器最大應(yīng)力下降了50%,危險截面的應(yīng)力得到了改進,極大地降低了設(shè)備故障概率、維修成本和存儲成本,維修效率、維修安全等也都得到了改善。新型分體式鎖緊盤聯(lián)軸器改進完成后,安裝在R12-2取料機上,經(jīng)后期監(jiān)護與檢查,懸皮驅(qū)動已平穩(wěn)運轉(zhuǎn)3年,未出現(xiàn)表面裂紋和異常情況,達到了預(yù)期目標。