王子維 安萬蘭 陳宇 趙璟龍 王趙巖 林書璜
摘 ?要:天然氣管道切改換管施工是一種常見的管道施工作業(yè),換管前的天然氣吹掃置換是必不可少的一項安全保障措施。實際操作中一般采用純度較高的液氮作為惰性置換氣體,但在冬季施工中液氮的汽化溫度問題給置換帶來了困難。根據(jù)自制液氮升溫裝置在天然氣管道置換作業(yè)應(yīng)用實例,表明該裝置解決了冬季液氮置換中其汽化溫度問題,可確保冬季管道切改換管施工作業(yè)安全。
關(guān)鍵詞:天然氣管道;切改換管施工;吹掃置換;液氮;汽化溫度
冀東油田高廟219干氣管線(全長20.2公里)、老爺廟聯(lián)合站—集輸干線閥室219聯(lián)絡(luò)線(全長6.3公里)、高廟273濕氣管線(全長20.16公里),因建設(shè)期標(biāo)準(zhǔn)低造成管道跨越段和桁架焊接,致使該段管道的保護(hù)電流流失,出現(xiàn)保護(hù)電位不達(dá)標(biāo)的情況,且焊點處外腐蝕嚴(yán)重,有必要進(jìn)行切改換管作業(yè),施工前需用氮氣吹掃和置換管內(nèi)介質(zhì),以保證后續(xù)作業(yè)安全??紤]到氮氣純度低,采用純度較高的液氮作為置換氣體。
1.天然氣與液氮
1.1天然氣
天然氣主要成分為烷烴,密度為0.7174 kg/m3、比重約0.65,比空氣輕,不溶于水,易燃易爆,燃點為650 ℃,爆炸極限(V%)為5%~15%。
油田的天然氣按照來源分為伴生氣和氣田氣,按照加工處理與否分為干氣和濕氣。
天然氣在兩種情況下不會燃燒爆炸。其一,在空氣中的濃度小于某一臨界值并且熱損失大于氧化產(chǎn)生的熱量;其二,其濃度雖然超過臨界值,但是沒有氧氣存在。為此,在役管道作業(yè)前必須采用不能參與燃燒且具有很強穩(wěn)定性的惰性氣體進(jìn)行置換。氮氣成本相對較低,但純度低,故考慮采用液態(tài)氮,以自然汽化注氮方法進(jìn)行管道置換作業(yè)。
1.2液氮
氮氣不活潑,不支持燃燒。工業(yè)液氮由空氣分餾而得,無腐蝕,不可燃。常壓下液氮汽化溫度為-196 ℃,1m3液氮可以膨脹至696 m3純氣態(tài)氮(21℃)。液氮在汽化過程中需要吸收大量的熱量,通過蒸發(fā)器吸收空氣中的熱量使液氮汽化,液氮自然吸熱汽化后注入管道進(jìn)行置換作業(yè)。
2.吹掃置換作業(yè)
2.1 基本情況
計劃對高廟219干氣管道、高廟273濕氣管道、老爺廟聯(lián)合站—集輸干線閥室219聯(lián)絡(luò)線輸氣管道進(jìn)行切改換管,吹掃置換作業(yè)總管容約2 000 m?。吹掃置換的氮氣用量按管容積的1.5倍(經(jīng)驗估值)計算,至少需要氮氣3 000 m?。1t液氮可轉(zhuǎn)化為氮氣約800 m?(1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓、5℃),故預(yù)定10噸液氮車入場作業(yè)。
2.2 置換和液氮汽化過程中的問題
置換作業(yè)時間一般為12月中旬,環(huán)境溫度-10℃左右。液氮通過蒸發(fā)器汽化后的溫度接近環(huán)境溫度,容易導(dǎo)致液氮汽化器管束外結(jié)霜,進(jìn)入管道的液氮將不能完全轉(zhuǎn)化為氣體,加之主體管道的材質(zhì)為普通的20#碳鋼,未完全汽化的液氮進(jìn)入主管道,可能導(dǎo)致注入口管道在低溫環(huán)境下開裂,造成液氮大量泄露和管道內(nèi)天然氣泄露,易發(fā)生安全事故。另外,按照現(xiàn)場液氮車液位計推算,液氮轉(zhuǎn)化為氮氣僅240~280 m?/h,以此計完成20 km的管線置換至少需要6~7 h,置換速度僅0.7~0.8 m/s。置換速度過慢還會導(dǎo)致管道內(nèi)天然氣和氮氣混合時間延長,不能被氮氣完全置換,大大增加了后期管道施工作業(yè)中著火爆炸風(fēng)險。
3.液氮升溫裝置
3.1 自制液氮升溫裝置
在冬季液氮汽化溫度與汽化量達(dá)不到要求的情況下,決定自制升溫裝置,在原有空氣蒸發(fā)器出口加裝換熱裝置,換熱裝置熱源由場站內(nèi)采暖水提供。以此提高氮氣進(jìn)入管線的溫度,相應(yīng)增加氮氣量,加快置換速度,達(dá)到快速合格置換目的。以高廟273濕氣管線為例,擬將置換速度達(dá)到3~5 m/s、液氮汽化量達(dá)到600 m?/h。在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,沸點-195.8 ℃液氮的汽化熱為2.7928 kJ/mol,液氮密度約為808 kg/m?,液氮汽化所需熱量為:808÷28×1000×2.7928=80592.23 kJ/m?;1 t液氮轉(zhuǎn)化為800 m?氮氣(1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓、5℃),且汽化速度達(dá)到600 m?/h,則吸熱量為:600÷800÷1000÷808×80592.23=74807.14 kJ/h。
換熱面積F由式(1)確定:
(1)
式中F為換熱面積,m2;Q為換熱量,kJ;k為污垢系數(shù)(取值0.85);K為鋼材導(dǎo)熱系數(shù),20 ℃取值14.7 W/(m·℃);Tr為采暖水平均溫度,℃;△t為氮氣平均溫度,℃。
液氮從罐車經(jīng)過空氣蒸發(fā)器時已經(jīng)進(jìn)行了一次換熱,經(jīng)過升溫裝置時吸收熱量按60%計,則有效換熱面積F有= 74807×60%÷0.85÷14.7÷3600×4.7≈4.7 m2。
據(jù)此,選用DN273、DN50管材,鋼板,現(xiàn)場焊接制作升溫裝置。
根據(jù)式(2):
(2)
式中S為傳熱面積(S≈F),m2;D為管徑,mm;L為管長度,m;n為管束數(shù)量。
DN50管材每根長度均為6 m,計算所需管束量為:n=F/ DL=4.70÷(3.14×0.05×6)≈5 根。現(xiàn)場選用5根DN50鋼管在φ273 mm管材內(nèi)往復(fù)連接,組成升溫裝置管程。
3.2升溫裝置應(yīng)用效果
在施工現(xiàn)場液氮增加升溫裝置后的作業(yè)流程中,高廟219干氣、高廟273濕氣、老爺廟聯(lián)合站—集輸干線閥室219聯(lián)絡(luò)線在停輸、氮氣吹掃置換過程中,均使用了該升溫裝置。液氮從蒸發(fā)器出口通過DN50鋼管(管程)與站內(nèi)熱水進(jìn)行換熱,殼程進(jìn)水溫度45℃,回水溫度35℃,氮氣進(jìn)入管道溫度為36~40 ℃,液氮汽化量達(dá)到600 m?/h以上,置換速度達(dá)到3~5 m/s,三條輸氣管線總置換時間由原來的15 h(氮氣總用量為3000m?,汽化量200 m?/h)實際縮短到5.8 h(汽化量600 m?/h)。三條輸氣管線在氮氣吹掃置換后經(jīng)檢測合格,有效確保了施工進(jìn)度,提高了管線切改換管作業(yè)安全系數(shù)。
4.結(jié)束語
施工作業(yè)通過加裝簡易升溫裝置使液氮汽化量達(dá)到了施工技術(shù)要求,同時提高了汽化后的氮氣溫度。簡易升溫裝置利用常見管材焊接制作,簡單、便捷、成本較低。用于置換作業(yè)過程,提高了置換效率,同時為后續(xù)換管施工作業(yè)提供了安全保障,實際使用效果良好,可推薦應(yīng)用于冬季切改換管置換作業(yè)中。
參考文獻(xiàn)
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