摘要:隨著社會的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的迅猛進步,自動化水平進一步提高,對火電機組的自動化水平也提出了更高的要求,自動控制技術(shù)在火電機組中的應(yīng)用極大的減少了人力資源,降低了勞動者的勞動強度,提高了生產(chǎn)的經(jīng)濟性。近幾年,國家對燃煤電廠煙氣排放標準日益趨嚴,超低排放后的深度減排,使燃煤機組的一些設(shè)備不堪重負,脫硝噴氨的自動控制技術(shù)有待提高。本文主要介紹了脫硝自動噴氨的控制技術(shù)以及提高噴氨均勻性的改造措施,詳細分析了生產(chǎn)過程中自動噴氨控制存在的問題,產(chǎn)生的原因,提出了有效的解決方案,并應(yīng)用到實踐中,取得了良好的效果。
關(guān)鍵字:自動控制 ? 噴氨均勻性 ?氨逃逸 ?空預(yù)器堵塞
1 ?引言
國家環(huán)保形式趨于嚴峻,隨著國家大氣污染法規(guī)標準越來越嚴格,冀氣領(lǐng)辦〔2018〕156號《河北省鋼鐵、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅方案》要求:電廠燃煤鍋爐(除層燃爐、拋煤機爐外)在基準氧含量6%的條件下,燃煤電廠氮氧化物排放濃度不高于30mg/m3。目前我公司執(zhí)行標準為國家發(fā)改委、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合下發(fā) “《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》(發(fā)改能源[2014]2093號),明確要求現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機組,實施大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,氮氧化物、二氧化硫、煙塵排放濃度限值分別不高于50mg/m3、35 mg/m3、10 mg/m3)。
隨著國家大氣環(huán)境治理的力度逐步加大,燃煤電廠NOX濃度已降至小時均值不超過30mg/m?,加之國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整各電廠受燃煤成本壓力,入廠煤采購形式多樣,入爐煤均采用多種煤摻燒入爐,造成鍋爐脫硝入口NOX大幅波動,SCR脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)普遍存在震蕩、延遲大、跟蹤慢、過調(diào)或欠調(diào)等問題,同時由于我公司SCR脫硝噴氨格柵設(shè)計不合理,導(dǎo)致SCR脫硝入口NOX與HN3混合不充分,SCR脫硝出口NOX采用直線型三點取樣,使SCR脫硝出口NOX濃度值不具備代表性,導(dǎo)致SCR脫硝噴氨自動控制投入率低、氨逃逸增大、空預(yù)器堵塞嚴重等問題。為了應(yīng)對更加嚴格的排放指標,滿足國家及地方環(huán)保排放政策要求,實現(xiàn)深度減排條件下脫硝裝置安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,需要提升氨噴射系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能,提高NH3/NOx分布的均勻性,減少局部過噴引起的氨逃逸濃度高值,減輕空預(yù)器堵塞,對原有噴氨系統(tǒng)及整體流場進行噴氨自動控制系統(tǒng)優(yōu)化改造。
我公司兩臺2×330MW機組,鍋爐是DG1110/17.4-Ⅱ12,為亞臨界、中間一次再熱、自然循環(huán)、燃煤汽包鍋爐,單爐膛Π型布置,四角切圓燃燒,尾部雙煙道,固態(tài)排渣,平衡通風,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),制粉系統(tǒng)采用三臺雙進雙出MGS4062鋼球磨。脫硝裝置原采用東方凱特瑞選擇性催化還原法(SCR)全煙氣脫硝。脫硝裝置催化劑采用蜂窩式、兩層布置(預(yù)留一層)高溫布置,反應(yīng)器布置于鍋爐省煤器出口與空預(yù)器之間;采用氨氣作為還原劑。2015年兩臺機組均進行了超低排放改造,主要將原兩層燃燼風改為三層并上移約3米左右,脫硝入口煙道進行了均流優(yōu)化,催化劑更換為遠達環(huán)保18孔催化劑,2017年檢修時加裝了第三層催化劑。2019年對SCR脫硝噴氨格柵、噴氨母管、煙氣分布均流性進行改造。改造后SCR脫硝入口NOX分布相對比較均勻,而且SCR脫硝出口增加了網(wǎng)格式取樣測點,SCR脫硝出口NOX濃度值更具有代表性,對SCR脫硝自動調(diào)整打下了良好的基礎(chǔ)。
SCR脫硝自2010年投運后,一直沿用普通單級PID調(diào)節(jié)方式,根據(jù)設(shè)定及脫硝出口實時NOX值調(diào)整噴氨調(diào)節(jié)門開度,來控制噴氨量,確保達標排放。2015年實行超低排放以來,在工況穩(wěn)定的情況下可滿足SCR脫硝NOX排放標準要求;一旦機組負荷波動大、工況調(diào)整頻繁,煤質(zhì)發(fā)生較大的變化,出入口NOX也將大幅波動,瞬時超標現(xiàn)象嚴重,調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能充分發(fā)揮作用。只能改為手動控制調(diào)節(jié)門開度,完全依賴于運行人員的經(jīng)驗,達標排放和經(jīng)濟性很難平衡,運行人員發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不及時將造成出口NOX值超高限,運行人員為了控制NOX值小時均值不超標,只能盲目開大調(diào)節(jié)門開度,造成氨蒸汽過噴現(xiàn)象,用氨量增加,氨逃逸變大,繼而引發(fā)空預(yù)期堵塞,空預(yù)器及下游設(shè)備腐蝕。各種不確定因素的存在給系統(tǒng)的正常運行造成了隱患。
2 ?SCR脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)現(xiàn)狀
2.1 ?SCR脫硝入口煙氣流速分布不均
SCR脫硝入口截面上NOx/NH3混合不均勻、噴氨格柵無法進行分區(qū)調(diào)整噴氨,脫硝反應(yīng)器NOX與NH3反應(yīng)不均衡,導(dǎo)致出口NOX值偏差較大,分布均勻性差。A側(cè)NOX值最大值40.9 mg/Nm?,最小值21.5 mg/Nm?,B側(cè)最大值91.4 mg/Nm?,最小值33.4 mg/Nm?。
2.2 ?SCR脫硝出口取樣測點不具代表性
SCR脫硝出口測點呈直線布置,僅3個NOx取樣測點,測點布置少,不能代表整個截面上的NOx分布,出口取樣測點不具代表性,對運行人員運行操作判斷和運行參數(shù)比對及運行經(jīng)濟分析都沒有參考價值, 更不具備SCR脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)被調(diào)量的條件。
2.3 ?SCR脫硝噴氨自動投入率低
引起SCR脫硝噴氨自動投入率低的原因:SCR脫硝噴氨原自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)延遲大、跟蹤慢、過調(diào)或欠調(diào)等問題,針對這些問題引起的原有SCR脫硝系統(tǒng)噴氨自動控制的不足,對噴氨流量控制進行了詳細的分析和總結(jié)。引起SCR脫硝噴氨自動控制的擾動因素很多,主要有:1)機組負荷快速變化、驟升驟降;2)第三臺磨煤機啟停(C磨的啟停),3)煤粉的層投和層停; 4)風量的變化,5)入爐煤質(zhì)變化,6)分析儀表本身的波動;7)CEMS儀表定期吹掃問題等,這些因素都會引起SCR脫硝入口NOX的變化,有時會劇烈大幅波動,從而影響SCR脫硝噴氨自動控制的穩(wěn)定性。
3 ?控制系統(tǒng)優(yōu)化
通過對影響SCR脫硝噴氨自動控制的穩(wěn)定性原因的分析,發(fā)現(xiàn)單純的PID控制已無法滿足現(xiàn)在的控制要求。由于受HOLLISYS軟件功能的限制,SCR脫硝自動無法實現(xiàn)模糊及預(yù)測控制,針對以上種種問題,對SCR脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)策略提出以下方針:以SCR噴氨自動控制為主,鍋爐燃燒配風自動控制為輔的策略,同時對SCR脫硝系統(tǒng)噴氨母管、噴氨格柵、及出口NOX的取樣系統(tǒng)進行優(yōu)化。
3.1 ?SCR脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)方面的優(yōu)化
在新的控制邏輯中,對CEMS吹掃、PID調(diào)節(jié)、手動控制方面做了調(diào)整,并且還加入了機組負荷前饋、凈煙氣隨動修正邏輯,滿足變工況運行的調(diào)節(jié)需要。
3.1.1針對CEMS儀表定期吹掃問題
在控制系統(tǒng)中加入吹掃信號,對CEMS采集到的測量信號進行品質(zhì)判斷確定所得信號是否是處于吹掃狀態(tài)。吹掃時,保持前一狀態(tài)數(shù)值,以保證系統(tǒng)的正常運行。持續(xù)時間以NOX濃度恢復(fù)正常來確定,在反吹期間脫硝入、出口NOX濃度值保持原值不變持續(xù)6分鐘,為了避免反吹結(jié)束NOX濃度值有大幅變化造成脫硫出口NOX濃度值突升,在自動邏輯中添加反吹期間調(diào)節(jié)門稍微開大,保證脫硫出口NOX濃度值穩(wěn)定,為進一步提高儀表測量準確性和及時性,應(yīng)盡量減小CEMS儀表的取樣管路的長度及彎曲度,同時進行定期校驗。
3.1.2前饋控制
在控制邏輯中引入SCR脫硝入口煙氣流量和入口NOX濃度的乘積作為前饋信號,用于快速響應(yīng)各種工況突變的對NOX擾動現(xiàn)象的發(fā)生,彌補反應(yīng)器和煙氣分析儀的滯后,增強調(diào)節(jié)效果。同時對SCR脫硝入口NOX值和對應(yīng)的調(diào)節(jié)閥門的開度值建立數(shù)據(jù)庫,從數(shù)據(jù)庫提取數(shù)據(jù),形成SCR脫硝入口NOX值和對應(yīng)的調(diào)節(jié)閥門的開度值的FX折線函數(shù),直接作用在手操器上。當煤質(zhì)摻燒不均,SCR脫硝入口NOX值大幅變化時,不經(jīng)PID計算,直接快速控制閥門動作,及時使氨蒸汽與煙氣中的NOX值混合,快速反應(yīng),控制NOX值,避免SCR脫硝出口NOX值超標,影響煙氣排放標準。當煤質(zhì)單一或摻燒均勻時,SCR脫硝入口NOX值較穩(wěn)定,此函數(shù)值不參與SCR脫硝PID自動控制。
3.1.3 ?PID調(diào)節(jié)
查閱歷史曲線,檢查控制邏輯,實時觀察,動態(tài)調(diào)整PID參數(shù),根據(jù)實際工況對PID參數(shù)進行完善。在原有PID控制的基礎(chǔ)上,一是:加快調(diào)節(jié)頻率,擾動發(fā)生時調(diào)節(jié)閥快速動作,為了避免過調(diào)發(fā)生震蕩,對PID的輸出做了限幅,使調(diào)節(jié)閥在適當?shù)挠邢薹秶鷥?nèi)調(diào)節(jié),把被控參數(shù)的震蕩控制在可控范圍之內(nèi);二是:對給定值增加了隨動控制(被調(diào)量的給定值是時間的未知函數(shù)),把過程值與預(yù)期控制值的偏差做成折線函數(shù)疊加到給定值上。偏差為正時,給定自動增值調(diào)節(jié)閥開大;偏差為負時,給定自動減值調(diào)節(jié)閥關(guān)小,使被調(diào)量(脫硫出口NOX濃度值)接近預(yù)期控制值;三是:加入機組負荷前饋,機組負荷變動時(升負荷、降負荷)經(jīng)過函數(shù)FX進行閥門開度的修正,針對SCR脫硝入口NOX隨著負荷的變化而變化的情況,我們對歷史趨勢進行了研究統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)當負荷降低的時候入口NOX先升高后降低,當負荷升高的時候入口NOX先降低后升高;基于此種情況我們加入了負荷前饋調(diào)節(jié),利用機組實際負荷和AGC指令之間的差值進行閥門開度的修正,尤其是在降負荷較大時,通過閥門迅速動作減少瞬時超標的現(xiàn)象。提高變工況的適應(yīng)性;四是:加入脫硫凈煙氣隨動系統(tǒng),SCR脫硝系統(tǒng)由于其工藝特性和煙道長度,SCR脫硝煙氣測點和凈煙氣測點安裝位置不同,會存在“倒掛”或取樣測點不具備代表性的現(xiàn)象,存在較大延遲和滯后,針對這個特性加入了凈煙氣出口NOX隨動修正,在限定值內(nèi)通過隨動FX函數(shù),不斷修正閥門開度,一定程度上抵消了大延遲對自動調(diào)節(jié)造成的干擾。
3.3 ?SCR脫硝系統(tǒng)噴氨母管、噴氨格柵、及出口NOX的取樣系統(tǒng)進行優(yōu)化
3.3.1 ?SCR脫硝噴氨母管、噴氨格柵的優(yōu)化
通過合理設(shè)計母管直徑,采用分段變徑的方式使各分支管處的靜壓均衡,可實現(xiàn)個分支管內(nèi)流量一致?;诖嗽韺姲惫艿啦捎玫葔毫υO(shè)計,使得噴氨管道長度方向各處的流速基本一致,保證噴氨支管的流速基本一致,進而使得噴氨格柵截面氨氣分布均勻.將現(xiàn)有噴氨格柵改為單側(cè)SCR的噴氨格柵分為2×7個分區(qū),能實現(xiàn)煙道寬度和深度雙向精細化調(diào)節(jié)功能。
3.2新噴氨格柵在SCR入口煙道的位置34.945米。
每個分區(qū)設(shè)置36噴嘴,共設(shè)置504個噴嘴。SCR入口煙道截面積為2.28m×10.7m=24.396㎡,平均每平方米設(shè)置約21個噴嘴。為增強噴嘴噴射擴散效果和防堵灰性能,使噴嘴Y形錯列布置.
3.3.2 ?SCR脫硝入口煙道加裝混合器
在SCR脫硝入口煙道的垂直段布置1層煙氣預(yù)混合器,標高36.67米。煙氣預(yù)混合器采用圓盤式結(jié)構(gòu),每個混合器模塊上布置2個圓盤,單側(cè)共8組,
3.3.3 ?SCR脫硝出口加裝全截面均布式取樣系統(tǒng)
將SCR出口網(wǎng)格布置截面平均分成3×3個區(qū)域,在每個區(qū)域中心布置煙氣取樣測點。每個測點采用取樣控制閥單獨控制分析、采用煙氣在線分析儀進行檢測。取樣管上方布置防磨角鋼(導(dǎo)流防護板)。取樣管接入集管,集管上布置熱一次風吹掃接口,熱一次風從空預(yù)器一次風出口管道處接,每根取樣管上設(shè)置一個氣動球閥控制,吹掃管設(shè)置一個氣動蝶閥控制。集管下接氣動蝶閥,再接往電除塵入口煙道。
四、優(yōu)化后的效果
SCR脫硝自動控制優(yōu)化后氨需求量減少,氨逃逸顯著下降,空預(yù)器運行阻力下降,有利于機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。
4.1 ?優(yōu)化后SCR脫硝出口NOX分布情況
機組帶熱負荷運行,負荷為240MW,主汽流量為931t/h,SCR脫硝出口取樣
通過以上表格可以看出:SCR脫硝出口NOX濃度分布相對較均勻,取樣系統(tǒng)顯示A側(cè)SCR脫硝出口NOx平均值為30.0 mg/Nm?,B側(cè)SCR脫硝出口NOx平均值為26.9mg/Nm?。優(yōu)化后對 NH3/NOx 的混合、分布效果進一步提高,通過噴氨自動調(diào)整,可滿足燃煤電廠NOx深度減排后達到 30mg/Nm3 以下的要求。
改造后手動測試孔測量出口NOX值,A側(cè)出口最大值36.1 mg/Nm?,最小值20.5 mg/Nm?。B側(cè)出口最大值29.8 mg/Nm?,最小值18.9 mg/Nm?。見表4-2。
4.2 ?優(yōu)化后SCR脫硝噴氨量及氨逃逸的情況
在不同運行工況下,優(yōu)化后尿素溶液濃度50%,需氨量減少40kg/h,SCR脫硝氨逃逸量大大降低,可較大程度改善空預(yù)器堵塞問題。優(yōu)化前空預(yù)器煙氣側(cè)阻力最高約達3kpa,平均阻力為2.7kpa,優(yōu)化后運行空預(yù)器阻力一直穩(wěn)定在1.3kpa以下,空預(yù)器阻力大幅下降。
五、優(yōu)化后所帶來的經(jīng)濟效益
優(yōu)化后尿素溶液濃度50%,需氨量減少40kg/h,按年運行時間7000小時計,一年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益127.6萬元。
優(yōu)化后氨逃逸下降,空預(yù)器阻力降低,按照空預(yù)器阻力至少下降300pa計算,三大風機每年可節(jié)約運行電量103萬kw.h,上網(wǎng)電價按0,34元/kw.h計算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益35萬元。SCR脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)優(yōu)化后可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益162.6萬元。
結(jié) ?論
通過SCR脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)的先進控制策略及其參數(shù)的整定以及噴氨系統(tǒng)的優(yōu)化后,氨需求量減少,氨逃逸顯著下降,空預(yù)器運行阻力下降,有利于機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,使被控參數(shù)(脫硫出口NOX濃度)控制在30mg/Nm?之下,在穩(wěn)定工況下可以控制在25mg/Nm?左右,可滿足燃煤電廠NOx深度減排后達到 30mg/m3 以下的要求。
提高了自動控制系統(tǒng)的自動投入率,提高了SCR脫硝系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性,增強了噴氨自動調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性。同時大大降低了運行操作人員的勞動強度。
氨逃逸的降低減少了對SCR脫硝下游設(shè)備空預(yù)器的影響,降低了三大風機的能耗,提高了燃煤電廠運行的經(jīng)濟性。
姓名:張秀敏,出生年月:1976,12,女,籍貫:河北省石家莊市,職稱:助工,學(xué)歷:本科,研究方向:電廠環(huán)保 ?自動控制