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生化處理冷軋廢水運行方式的研究與應(yīng)用

2020-10-22 07:32霍俊梅
冶金動力 2020年9期
關(guān)鍵詞:活性污泥高強唐山

霍俊梅

(河鋼股份有限公司唐山分公司,河北唐山 063000)

引言

冷軋廢水是鋼鐵企業(yè)較難處理的廢水之一。由于冷軋包含酸軋、連退、鍍鋅等過程,生產(chǎn)線多,生產(chǎn)工藝復(fù)雜,工藝產(chǎn)生廢水排放量大,排放點多,廢水中含有大量的酸、堿、油等雜質(zhì),排放的廢水具有分子量較小、COD 含量非常高、可生化性非常差的特點,對廢水生化處理帶來了很大的困難[1]。由于利用這兩項技術(shù)共同處理的案例很少,對于運行操作、參數(shù)設(shè)置等方面可參考的經(jīng)驗非常少,在運行過程中,出現(xiàn)了污泥老化,降解有機物效果降低等問題,這使得系統(tǒng)運行不穩(wěn)定[2]。如果污泥持續(xù)老化,為了保證外排水質(zhì)達標,必須進行活性污泥的重新馴化,馴化期間只能單池運行,含堿廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)水量將較少,相應(yīng)的能夠處理的水量也會減少,影響生產(chǎn)。

采用對比試驗法,探索唐山高強汽車板公司生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行的方法,保證外排水質(zhì)達標,不再重新馴化污泥,使生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行[3,4]。對間歇性曝氣方法進行試驗。生化處理系統(tǒng)有機物去除率達到90%以上。

1 工藝概況

唐山高強汽車板公司生化系統(tǒng)工藝見圖1。由缺氧池+好氧池+MBR 膜組件組成,系統(tǒng)設(shè)計處理水量為100 m3/h,處理水包含經(jīng)過預(yù)處理的濃油/乳化液(10 m3/h)、平整液(6 m3/h)、和稀堿(84 m3/h)。主要用于去除溶解性COD及氨氮。

2 試驗

2.1 設(shè)計方案

缺氧池由池體、填料、曝氣攪拌系統(tǒng)三部分組成。分為二池,每池尺寸為(13×11.1×6.0)m3,有效水深5.5 m??傆行莘e為1600m3,停留時間為10 h。

圖1 唐山高強汽車板公司生化系統(tǒng)工藝圖

好氧池利用膜組件進行固液分離,將全部微生物截留在反應(yīng)池內(nèi),與廢水中殘留的有機物進行生化反應(yīng),分為二池,每池尺寸為(23.0×11.1×6.0)m3,有效水深5.5 m,總有效容積為2800 m3,停留時間為17.5 h。膜組件每池16組,每組200片,單張平板膜有效膜面積150 dm2,膜通量10~15 L/m2·h。

2.2 試驗分析

統(tǒng)計2018 年1~12 月份COD 月平均去除率,去除率呈現(xiàn)下降趨勢,如圖2 所示,并出現(xiàn)以下情況:

(1)溶解氧居高不下;

(2)A/O池均出現(xiàn)黃白色泡沫;

(3)沉降比上層清液渾濁;

(4)在池壁出現(xiàn)厭氧泥掛壁現(xiàn)象。

圖2 2018年月平均COD去除率

由此分析,活性污泥正在呈現(xiàn)老化趨勢,為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,尋找生化系統(tǒng)老化原因。2019年以來,生化進水COD 值變化越來越大,不穩(wěn)定性越來越高,對于生化系統(tǒng)的沖擊負荷增加。圖3 為2018年及2019年的生化系統(tǒng)進水COD值對比。

圖3 生化系統(tǒng)進水COD對比(COD單位mg/L)

根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計流量及來水流量分析,生化系統(tǒng)進水流量小,COD 變化大,不間斷的曝氣會使活性污泥過氧化,發(fā)生污泥膨脹,失去活性[5]。對此,以兩池采用不同的運行方式進行試驗,觀察COD 去除情況。

(1)保證試驗環(huán)境一致,營養(yǎng)物C:N:P=100:5:1,pH=6~9,DO=2~4 mg/L,T=25~30 ℃,A池采用間斷性曝氣方式,B 池一直保持曝氣狀態(tài)。試驗數(shù)據(jù)如表1。

經(jīng)過試驗,A池去除COD效果稍好于B池,現(xiàn)場觀察A 池出現(xiàn)泡沫現(xiàn)象已明顯好轉(zhuǎn),觀察生化沉降比上清液,A池較B池更為清澈,但COD去除效果并沒有達到之前的最佳效果。

增加COD 去除率,相當于使廢水中的有機物在生化系統(tǒng)中能夠充分分解,增加廢水停留在生化系統(tǒng)的時間,對此,再次進行試驗。

表1 A、B池曝氣試驗數(shù)據(jù)一覽表

(2)保證試驗環(huán)境一致,營養(yǎng)物C:N:P=100:5:1,pH=6~9,DO=2~4 mg/L,T=25~30 ℃,A 池、B 池均采用間斷性曝氣方式,A 池間斷性曝氣后,將O 段水回流至A段,增加水力停留時間。試驗數(shù)據(jù)如表2。

表2 A、B池間斷性曝氣試驗數(shù)據(jù)一覽表

經(jīng)過試驗,增加廢水在生化系統(tǒng)中的水力停留時間有利于有機物充分氧化,提高了生化系統(tǒng)去除COD能力[6]。

3 實施效果

2019 年生化系統(tǒng)去除有機物能力變化,如表3所示。

表3 2019年生化系統(tǒng)去除率統(tǒng)計

采用間歇曝氣的方式,風(fēng)機運行時間減少,節(jié)省電費:72×365×0.56=1.47萬元/年;

若污泥老化現(xiàn)象持續(xù),需要對活性污泥進行重新馴化,馴化過程需用藥劑葡萄糖約1t,尿素0.2 t,磷鹽0.04 t,藥劑費用總計:(1×5 200+0.2×5 900+0.04×6 200)/10 000=0.66萬元;

在馴化期間,需要將老化的污泥大量排出,單池約排1 000 m3,需要10 天排泥,5 天壓泥,人工至少需10 人,兩池排泥工作量約30 天,費用約為9 600×10/10 000=9.6萬元;

污泥馴化期間,為了保證水質(zhì)達標排放,可處理水量相對減少,唐山高強汽車板相應(yīng)產(chǎn)生含堿廢水的產(chǎn)線至少有一條產(chǎn)線排產(chǎn)量要減少,按平均排產(chǎn)量最少的產(chǎn)線每月外售減少1/15 的產(chǎn)量計算,損失約為:10 000×1/15×4 500/10 000=300萬元。

綜上所述,對廢水生化處理系統(tǒng)運行方式的優(yōu)化,每年創(chuàng)效約為:1.47+0.66+9.6+300=311.73萬元。

4 結(jié)束語

經(jīng)過本次課題研究,解決了 污泥老化問題,正式投入使用后,使生化系統(tǒng)去除率穩(wěn)定在92%以上,避免了重新馴化污泥造成的成本費、人工費以及對生產(chǎn)產(chǎn)水的影響,同時也避免了對高強汽車板公司產(chǎn)線的影響。提高了生化處理系統(tǒng)降解有機物能力,使生化處理系統(tǒng)更加穩(wěn)定運行,節(jié)省了馴化污泥的費用,避免了對生產(chǎn)的影響,保證出水達標排放。

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