程偉良,趙國(guó)慶,郗士杰
(1.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206;2.大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司科技工程公司,北京 100097;3.大唐武安發(fā)電有限公司發(fā)電運(yùn)行部,河北 邯鄲 056300)
為應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化,根據(jù)國(guó)家和地方的配煤摻燒政策,目前已把配煤摻燒做為設(shè)備挖掘潛力和降低成本提升效益的重要手段。在滿足生產(chǎn)設(shè)備安全、環(huán)保運(yùn)行的條件下,采用實(shí)時(shí)摻燒、精細(xì)摻燒、科學(xué)摻燒,尋求最優(yōu)的煤種摻配方案,實(shí)現(xiàn)綜合成本最低的效益目標(biāo)。制定配煤摻燒方案及配煤摻燒標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行配煤摻燒實(shí)時(shí)監(jiān)控,給配煤摻燒提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和分析依據(jù),形成結(jié)合負(fù)荷情況的科學(xué)配煤方案。
就我國(guó)的煤炭資源而言,經(jīng)過(guò)多年機(jī)械化開(kāi)采后,礦脈所蘊(yùn)含的煤日趨“貧、細(xì)、雜”化,開(kāi)采和分選成本不斷增大,還要脫硫降灰,以便于煤的潔凈利用,減少后續(xù)污染物處理及環(huán)境排放[1-2]。而產(chǎn)生的煤泥屬于煤炭加工產(chǎn)業(yè)的廢棄物,其燃燒排放特性同污泥相似[3-4],是煤礦采煤后進(jìn)行濕法選煤生產(chǎn)的尾礦殘留,含有一定量的水粘稠物煤粉,具有粒度細(xì)、水分和灰分含量較高、熱值低、粘結(jié)性較強(qiáng)、內(nèi)聚力大、持水性強(qiáng)、不易分離的特點(diǎn),不僅經(jīng)濟(jì)效益差,還不便運(yùn)輸、不好直接利用。其發(fā)熱量一般為8.37~18.84 MJ/kg,70%~90%比例的顆粒粒徑處于75 μm與150 μm之間,水分一般處于25%~40%范圍內(nèi),灰分也在40%以上。而煤泥粒度越小,重力作用也就越小,其顆粒的布朗運(yùn)動(dòng)會(huì)強(qiáng)烈。另外,煤泥顆粒界面之間吸附、溶解、化合等相互作用,使得煤泥與水的結(jié)合性質(zhì)相當(dāng)復(fù)雜[5-6]。煤泥燃燒前的處理方式一般分為直接晾曬、粘稠膏狀擠壓或熱力干燥。直接晾曬的方式簡(jiǎn)單可靠經(jīng)濟(jì),膏狀擠壓方式不需要預(yù)處理,而預(yù)處理最復(fù)雜但對(duì)鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)的方式就是熱力干燥,干燥后的水分可控制在20%左右[7]。
隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)力度的加強(qiáng),原煤平均洗選率已提高至65%以上,因此煤礦洗選的煤泥、煤矸石、洗中煤等副產(chǎn)物也在增加,每年有3億t以上[8]。到2020年,國(guó)家要求原煤入選率須達(dá)到80%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì),典型的煤炭加工業(yè)副產(chǎn)品固體廢物(如煤泥、浮選廢料、中煤和尾礦)至少占原煤總量的10%~15%,煤泥產(chǎn)量將超過(guò)4億t[9],不同地區(qū)的煤泥燃燒熱值相差9%~15%。近些年,隨著采煤設(shè)備效率提升和國(guó)家要求洗選比例的增加,煤泥產(chǎn)量在逐年增加。因此,有必要合理使用煤泥這種洗選礦副產(chǎn)物。而采用摻燒技術(shù)不僅可以獲得煤泥與動(dòng)力煤之間差價(jià)效益,節(jié)省大量動(dòng)力煤費(fèi)用,同時(shí)還可以降低鍋爐磨損、減少灰渣排放量,提高鍋爐運(yùn)行可靠性、延長(zhǎng)鍋爐壽命,還可進(jìn)行環(huán)境保護(hù)及廢棄物回收資源化。
當(dāng)進(jìn)行煤泥與動(dòng)力煤的煤粉爐摻混燃燒時(shí),摻燒量小于10%時(shí),對(duì)鍋爐穩(wěn)定燃燒和運(yùn)行影響不大。反之,隨著煤泥摻混比例的增加,會(huì)使?fàn)t內(nèi)局部溫度升高,煙氣污染物SO2和NOx的排放濃度也會(huì)有一定上升[10]。另外,由于煤泥的著火溫度較低,更容易著火,但燃燒速率低,容易產(chǎn)生凝聚結(jié)團(tuán)的爆燃現(xiàn)象,因此燃燒的穩(wěn)燃性較差[11-12]。
本文所研究的300 MW循環(huán)流化床鍋爐,共布置有八個(gè)給煤口,全部布置于爐前,沿寬度方向均勻布置。六個(gè)排渣口布置在爐膛后水冷壁下部,分別對(duì)應(yīng)六臺(tái)滾筒式冷渣器。本配煤系統(tǒng)配置二級(jí)篩碎系統(tǒng)。一級(jí)篩碎系統(tǒng)(粗碎)布置在一級(jí)碎煤機(jī)室內(nèi),位于貯煤筒倉(cāng)之前。從二級(jí)篩碎系統(tǒng)(細(xì)碎)出來(lái)的合格顆粒直接進(jìn)入鍋爐燃燒。
流化床鍋爐進(jìn)行摻燒煤泥發(fā)電,其摻燒煤泥方式為自然晾曬干燥后的煤泥,混入原煤送進(jìn)鍋爐燃燒,摻燒比例約為40%。煤泥的揮發(fā)分為23%,固定碳為27.18%,灰分為45.63%,低位發(fā)熱量為10 440 MJ/kg。在摻燒過(guò)程中,出現(xiàn)了入爐煤粒徑不合理及堵塞的問(wèn)題,通過(guò)分析及系統(tǒng)技改完善,最終實(shí)現(xiàn)了科學(xué)合理的大比例煤泥摻燒。
不同煤泥的釋放熱量不同,且隨粒徑的增大而減小,這與煤泥中揮發(fā)分和灰分的含量有關(guān)[13-14]。在配煤摻燒過(guò)程中,隨著混煤的顆粒尺寸增大,內(nèi)氧的擴(kuò)散變慢,導(dǎo)致燃燒過(guò)程變慢,點(diǎn)火延遲和燃盡時(shí)間增加。
由于多煤種混配,及煤質(zhì)變化較大,且硬度較高,輸煤破碎系統(tǒng)的碎煤機(jī)、篩煤機(jī)出現(xiàn)不適應(yīng)問(wèn)題。粘煤、堵煤現(xiàn)象頻發(fā),設(shè)備磨損增大。根本原因是入爐煤粒徑超標(biāo)得不到有效控制。雖經(jīng)過(guò)兩級(jí)破碎和篩分處理,但入爐煤中8 mm以上大顆粒明顯偏多,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)值,具體數(shù)據(jù)如表1所示。較大的入爐煤粒徑對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐的燃燒工況極為不利,極易造成超溫和排煙損失增大,鍋爐運(yùn)行的溫度情況見(jiàn)圖1所示。
表1 入爐煤實(shí)際粒徑與設(shè)計(jì)粒徑比較
圖1 流化床前后墻的溫度分布
由于入爐煤粒徑較大,大顆粒進(jìn)入爐膛后,由于其終端沉降速度較大,一次風(fēng)的拖拽和夾帶作用不足以將其帶出爐膛,造成大部分床料沉積在爐膛下部,爐膛密相區(qū)物料濃度增加,稀相區(qū)物料濃度下降。在該流化床鍋爐發(fā)電機(jī)組負(fù)荷為280 MW時(shí),爐膛壓差變小,僅為600 Pa左右,表明其爐外灰循環(huán)量明顯不足。而爐膛換熱系數(shù)與循環(huán)灰量相關(guān),循環(huán)灰量減少時(shí)將大大降低爐膛換熱,造成爐膛內(nèi)換熱減少,床溫偏高[15-16]。在鍋爐總風(fēng)量達(dá)到滿負(fù)荷額定風(fēng)量100萬(wàn)Nm3/h時(shí),平均床溫高出設(shè)計(jì)值,仍高達(dá)972 ℃。由于煤泥熱爆、磨損導(dǎo)致相對(duì)粒度減小,煤泥團(tuán)從而可上浮至爐膛中部以上部位,當(dāng)大量細(xì)小煤泥團(tuán)在此區(qū)域燃燒放熱時(shí),單位時(shí)間內(nèi)煤泥燃燒量增加,小顆粒上浮至爐膛上部燃燒并釋放出熱量,導(dǎo)致?tīng)t膛溫度升高,使燃料的SO2和NOx析出量增大,排放濃度呈上升趨勢(shì)[17]。
由于40%的大比例摻燒煤泥后,水分偏高,長(zhǎng)期維持在8.5%左右,最高達(dá)到10%,造成輸煤系統(tǒng)篩網(wǎng)、襯板及碎煤機(jī)粘煤、堵煤嚴(yán)重。燃煤顆粒進(jìn)入煤倉(cāng)后,由于其粘度大,流動(dòng)性大大降低,煤倉(cāng)內(nèi)粘煤嚴(yán)重,給煤機(jī)斷煤情況非常頻繁,開(kāi)始時(shí)每臺(tái)爐平均每天300次左右,雨水季節(jié)最多可達(dá)1 000次。堵煤會(huì)引起爐膛內(nèi)風(fēng)量、煤量分布不均,破壞燃燒穩(wěn)定性,造成床溫偏差明顯升高(見(jiàn)圖1),這不僅導(dǎo)致飛灰可燃物升高,降低鍋爐燃燒效率,還會(huì)使氮氧化物排放量短時(shí)間內(nèi)急劇增加,影響環(huán)保指標(biāo)控制。堵煤特別嚴(yán)重時(shí),還會(huì)因床溫偏差過(guò)大造成爐膛內(nèi)結(jié)焦。同時(shí),多臺(tái)給煤機(jī)堵煤甚至可能引起鍋爐滅火,影響機(jī)組正常運(yùn)行。
經(jīng)大比例煤泥摻燒后,所有受熱面要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行考驗(yàn),分析鍋爐受熱面磨損、腐蝕和結(jié)焦情況程度。當(dāng)煤泥在爐內(nèi)燃燒時(shí),由于煤泥顆粒很細(xì),因此爐內(nèi)燃料顆??偭6葴p小,這時(shí)可通過(guò)降低一次風(fēng)量來(lái)減少流化速度,進(jìn)而減輕鍋爐磨損。同時(shí),煙氣的水蒸氣含量略有提高,此時(shí)排煙的酸露點(diǎn)低于排煙溫度,即可沒(méi)有結(jié)露、腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。而由于動(dòng)力煤及煤泥的顆粒不均及特性不同,使得原來(lái)的流化床破碎系統(tǒng)出力不夠,同原來(lái)相比顆粒均勻度差別很大,大顆粒比例偏多,同時(shí)由于水分大,導(dǎo)致流動(dòng)緩慢甚至經(jīng)常堵塞給煤機(jī),因此需要采取相關(guān)技術(shù)來(lái)加以解決。
首先,對(duì)于入場(chǎng)的煤要先進(jìn)行預(yù)破碎,特別是大塊煤先經(jīng)過(guò)專(zhuān)用破碎機(jī)進(jìn)行預(yù)破碎,使粒徑大幅度降低。再把正常破碎后的煤進(jìn)行摻配,從而有效的控制后期煤粒徑。
然后,在一級(jí)篩碎系統(tǒng)中,為使煤能很好地進(jìn)行破碎、分離、再處理,在篩煤機(jī)旁路擋板附近增設(shè)鏈條分流及清掃裝置,并增容篩軸電機(jī)功率,以滿足出力增大的需求。在二級(jí)篩碎系統(tǒng)中,采用高幅振動(dòng)篩,其篩網(wǎng)由特鋼棒條和框架組成。棒條呈縱向排列,除了整塊篩網(wǎng)在振動(dòng)以外,每根棒條也存在著活動(dòng)間隙,并做二次振動(dòng),能最大限度消除濕粘原煤對(duì)篩網(wǎng)的粘結(jié),減輕篩板粘煤,提高篩分效果,并降低了對(duì)后續(xù)細(xì)粒碎煤機(jī)錘頭襯板的磨損,同時(shí)也分流了細(xì)碎機(jī)的不同進(jìn)料粒級(jí),以免顆粒太細(xì)導(dǎo)致過(guò)破碎和堵煤,確保入爐煤粒度合格,使鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。
最后,在給煤機(jī)上部設(shè)5層15支空氣炮清堵裝置,用于振打給煤機(jī)上部管路積煤,下部加設(shè)刮板式旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)。這種給煤機(jī)“上部空氣炮+下部旋轉(zhuǎn)清堵機(jī)”的聯(lián)合清堵系統(tǒng),增加了給煤機(jī)入口燃煤的流動(dòng)性和穩(wěn)定性。通過(guò)試驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行期間的給煤機(jī)斷煤次數(shù)大大降低,堵煤降為每天大概3~4次,大大改善了爐膛內(nèi)部燃燒不均衡,床溫偏差較大的情況,有效地保證了鍋爐的正常運(yùn)行。
在進(jìn)行系統(tǒng)摻燒改造后,增大了篩煤機(jī)振動(dòng)幅值,提升篩煤機(jī)篩分效果,進(jìn)而降低碎煤機(jī)運(yùn)行時(shí)堵煤、粘煤的頻次。通過(guò)入爐煤粒徑進(jìn)行采樣分析,發(fā)現(xiàn)入爐煤3 mm以下顆粒明顯增多,比例增加5.44%,而10 mm以上顆粒占比下降0.54%,使入爐煤粒徑偏大的情況得到明顯改善,從而使得入爐煤粒徑合格率大大提高(見(jiàn)圖2)。
圖2 煤泥摻燒前后的入爐煤粒徑對(duì)比
在入爐煤粒徑分布得到合理改善的同時(shí),爐膛內(nèi)的大顆粒床料及時(shí)排出,并循環(huán)回爐,不僅避免了因大顆粒床料沉積造成流化不良的情況,而且增加了循環(huán)灰量,提高了爐內(nèi)換熱效率,有效降低了床溫[18]。爐膛差壓由原來(lái)的600 Pa升高至1 000 Pa,稀相區(qū)物料濃度明顯升高。同時(shí),由于循環(huán)灰量的增加,爐膛內(nèi)換熱系數(shù)升高,同摻燒改造前相比,平均床溫由973 ℃下降至943 ℃(見(jiàn)圖3)。同時(shí)合理控制粒徑,使得燃燒反應(yīng)總體溫度平穩(wěn),有利于控制熱力型NOx的生成,這樣就解決了高負(fù)荷下床溫偏高的問(wèn)題。改造后爐膛差壓提高,物料循環(huán)及流動(dòng)性科學(xué)合理,而且爐內(nèi)產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物排放趨于穩(wěn)定??偟膩?lái)說(shuō),針對(duì)煤泥摻燒進(jìn)行的系統(tǒng)改造后,對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響不大,而經(jīng)濟(jì)性可觀[19]。
圖3 流化床前后墻的摻燒后溫度分布
為實(shí)現(xiàn)大比例煤泥摻燒,進(jìn)行了破碎系統(tǒng)及爐內(nèi)換熱分析。結(jié)合鍋內(nèi)燃燒特點(diǎn)及輸煤系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)分析,通過(guò)輸煤系統(tǒng)增容和加裝高幅振動(dòng)篩,并以空氣炮和清堵裝置的集成技術(shù)強(qiáng)化防堵,使入爐煤粒徑偏大的情況得到明顯改善。破碎后的入爐煤粒徑3 mm以下顆粒比例增加5.44%,而10 mm以上占比下降0.54%。并因此稀相區(qū)物料濃度明顯升高,增加了流化床燃燒的循環(huán)灰量,爐膛差壓由原來(lái)的600 Pa升高至1 000 Pa,進(jìn)而提高了爐內(nèi)換熱效率,有效降低了床溫。同摻燒改造前相比,使平均床溫下降了30 ℃。在機(jī)組摻燒低價(jià)劣質(zhì)煤泥后,全年共摻配煤泥約70萬(wàn)t,為企業(yè)增效創(chuàng)收取得了良好的效果。