摘要:準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司循環(huán)流化床(CFB)鍋爐在初期投產(chǎn)后存在底渣和飛灰含碳量大,燃燒煤種偏離設(shè)計的問題。本文以近10年的鍋爐優(yōu)化實驗和運行實踐的經(jīng)驗為基礎(chǔ),對影響CFB鍋爐底渣和飛灰含碳量的因素進行了簡單分析,并提出了降低鍋爐底渣和飛灰含碳量的幾種方法,實現(xiàn)了CFB鍋爐發(fā)電煤耗的降低,從而對公司的節(jié)能降耗工作有著積極的意義。
關(guān)鍵詞:CFB鍋;底渣;飛灰;含碳量
引言
火力發(fā)電廠中經(jīng)常存在由電站鍋爐燃用煤種偏離設(shè)計或鍋爐適應(yīng)性較差等因素引起的鍋爐飛灰、底渣含碳量升高的現(xiàn)象。飛灰、底渣含碳量升高將導(dǎo)致CFB鍋爐的不完全燃燒熱損失增加,從而影響鍋爐機組的經(jīng)濟性。
一、鍋爐設(shè)備簡況
制造廠家:東方鍋爐(集團)股份有限公司,鍋爐型號:DG1177/17.4-Ⅱ2亞臨界參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐,型式:單汽包自然循環(huán)、CFB鍋爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、汽冷式旋風(fēng)分離器、緊身封閉布置、全鋼爐架懸吊方式、固態(tài)排渣。
二、影響鍋爐底渣、飛灰含碳量的因素
2.1入爐煤顆粒度和粒徑分布以及煤質(zhì)
合理的燃煤粒度和燃煤粒徑分布是保證燃煤燃盡的前提。由于準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司破碎系統(tǒng)的原因,燃煤粒度常常偏離設(shè)計值,從而影響到了CFB鍋爐的效率。在鍋爐設(shè)計的流化工況下,入爐煤平均粒徑偏大,相應(yīng)的流化風(fēng)夾帶出密相區(qū)的細(xì)煤粒減少,密相區(qū)積存較多的粗煤粒長時間燃燒,就會導(dǎo)致床層發(fā)生局部溝流和缺氧的現(xiàn)象。但為保證鍋爐運行時床壓穩(wěn)定,需要繼續(xù)給煤和排渣,這樣就有未完全燃燒的粗煤粒排出,造成底渣含碳量升高,細(xì)顆粒比例過大的問題。在爐內(nèi)燃燒時間較短,未燃盡的煤粒飛出爐膛,就會造成飛灰含碳量增大。
依據(jù)揮發(fā)份含量由低到高的順序?qū)⒃悍譃闊o煙煤、貧煤、煙煤和褐煤等,揮發(fā)份含量越高的煤種著火性能越好,對煤粒的燃盡有利,一般來說采取揮發(fā)分含量高的原煤鍋爐底渣和飛灰含碳量低。
2.2一、二次風(fēng)量配比
鍋爐運行中,一次風(fēng)保證床料正常流化并參與初始燃燒,二次風(fēng)有一定的剛度穿透物料補充爐內(nèi)燃燒需氧量。合理調(diào)整配比一、二次風(fēng)是提高鍋爐燃燒效率、降低鍋爐底渣和飛灰含碳量的重要因素。通常運行中從低負(fù)荷到100%負(fù)荷,一次風(fēng)占比為60-40%,二次風(fēng)占比為 40-60%。但受負(fù)荷、煤質(zhì)、床層厚度、脫硫效率、氮氧化物的控制等各種其他因素的影響,一、二次風(fēng)量配比靈活性和可操作性較差。
2.3床溫
鍋爐運行中,爐內(nèi)床溫越高表明煤粒的燃燒溫度高、燃盡時間短,煤粒從而燃燒越完全,使鍋爐的底渣和飛灰含碳量降低。在準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司鍋爐運行實踐中,床層溫度主要受機組負(fù)荷的影響。在機組正常運行調(diào)整中、不考慮其他因素的情況下,床溫和整體溫度隨著負(fù)荷的升高而升高。反之負(fù)荷下降,床溫及整體溫度下降??梢杂^察到在機組負(fù)荷率高的時段鍋爐底渣及飛灰含碳量有明顯的下降。
CFB鍋爐運行床溫因煤種和鍋爐容量不同而有所區(qū)別,一般在850℃~950℃之間。除了機組負(fù)荷之外,運行過程中鍋爐床溫還受到煤質(zhì)、風(fēng)量風(fēng)壓配比、石灰石投入量、床層厚度、脫硫效率、氮氧化物的控制等其他因素的影響。這些因素通過床溫間接影響到了鍋爐底渣及飛灰含碳量。
2.4給料及排渣方式
保證煤粒在爐內(nèi)的燃盡時間是降低底渣含碳量的重要因素。給煤口與排渣口布置距離過近將導(dǎo)致鍋爐燃煤在經(jīng)過給煤口進入爐膛與爐內(nèi)物料混合后出現(xiàn)燃燒時間短甚至來不及燃燒就從排渣口排出的現(xiàn)象,從而使得底渣含碳量升高。準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司的鍋爐前墻給煤后墻排渣的方式對煤粒在爐內(nèi)的燃盡較為有利。
2.5布風(fēng)板性能
CFB鍋爐布風(fēng)均勻程度,直接影響到風(fēng)帽小孔射流的動能。布風(fēng)板性能好,風(fēng)帽出風(fēng)分布均勻使得床上物料流化良好,燃燒工況良好,煤粒燃燒較完全。布風(fēng)板不均勻的布風(fēng),風(fēng)帽出風(fēng)口風(fēng)量偏差導(dǎo)致流化不良,床上物料流化惡化直接影響床溫分布不均,從而影響底渣含碳量。因此加強對布風(fēng)板上風(fēng)帽進行定期檢查,保證CFB鍋爐均勻的布風(fēng),是降低底渣含碳量的方法之一。
2.6旋風(fēng)分離器分離效率
近年來的CFB鍋爐旋風(fēng)分離器有99%以上的分離效率。在其他條件相同時隨著分離器效率的提高,有更多的細(xì)灰粒從煙氣中分離下來,增加了物料在爐內(nèi)的循環(huán)倍率和停留時間,提高了飛灰的燃盡度,減少了可燃物的流失。若分離效率降低,較細(xì)物料在爐內(nèi)的循環(huán)倍率降低和停留時間縮短,使分離器出口夾帶未燃燒的細(xì)碳粒飛灰量增加,造成鍋爐飛灰含碳量升高。在CFB鍋爐運行中保證分離器效率就要保證燃料粒度和密度、控制分離器進口煙氣流速、煙氣溫度、調(diào)控返料器運行穩(wěn)定、合理控制爐膛負(fù)壓。
2.7床壓
通常CFB鍋爐控制床壓也就是調(diào)控密相區(qū)內(nèi)的物料厚度。物料厚度直接影響CFB鍋爐的運行工況和燃燒效率。物料過厚時,風(fēng)室壓力隨之升高,鍋爐整體流化阻力隨之增加,這種情況為了保證負(fù)荷穩(wěn)定和流化正常必須增加流化風(fēng)量,導(dǎo)致顆粒的揚析率上升,帶出爐膛的未燃盡燃料量增加,造成飛灰含碳量增加;物料過厚床壓高,也會造成床溫下降,影響燃燒效率,此時為了降低床壓就需要同時增大排渣量,大量排渣會使未完全燃燒的物料排出爐膛帶入冷渣器,造成鍋爐底渣含碳量上升。物料厚度太薄時,床壓不穩(wěn)定易發(fā)生吹空現(xiàn)象,影響鍋爐運行安全穩(wěn)定性。所以合理床壓值必須根據(jù)實際通過試驗來確定。
2.8鍋爐爐內(nèi)O2的含量
入爐煤達到迅速而又完全燃燒的條件之一就是就必須向爐膛供應(yīng)適量的空氣,即保持爐內(nèi)有適當(dāng)?shù)倪^量空氣系數(shù)。若空氣供應(yīng)不足,即過量空氣系數(shù)過小,不完全燃燒熱損失將會增加;但過量空氣系數(shù)過大,不僅使床溫降低引起燃燒效率下降,還將使煙氣排放量增大,飛灰可燃物攜帶量增加,造成飛灰含碳量和排煙熱損失增加。因而為了保證燃料在爐內(nèi)完全充分的燃燒,爐膛內(nèi)應(yīng)維持最佳的過量空氣系數(shù)。鍋爐的煙氣含氧量與過量空氣系數(shù)(α)的計算公式:
針對CFB鍋爐合理控制爐內(nèi)過量空氣量,使燃燒區(qū)富氧運行,有助于提高燃燒效率。若爐膛出口過量空氣系數(shù)過高,將會使床溫和爐膛溫度下降,鍋爐整體的燃燒效率降低,風(fēng)機能耗增加。
從鍋爐運行情況來看,通常爐膛過量空氣系數(shù)最佳范圍對應(yīng)的爐內(nèi)氧含量在3%~ 5%。根據(jù)實踐有關(guān)試驗數(shù)據(jù)表明,過量空氣系數(shù)與飛灰含碳量之間存在如下關(guān)系:鍋爐的飛灰含碳量隨過量空氣系數(shù)的增加呈下降趨勢,但是隨著下降趨勢超過一定范圍時,飛灰含碳量改變不會太大,更加說明了當(dāng)氧含量控制在3%~5%時,即過量空氣系數(shù)在1.17~1.31為最佳控制值。準(zhǔn)能矸石發(fā)電公司鍋爐運行規(guī)程規(guī)定運行調(diào)整中根據(jù)鍋爐說明書控制氧量在3.5~6%。實際運行中,以保證鍋爐的安全穩(wěn)定運行為前提,在控制底渣、飛灰含碳量和滿足污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的條件下需要盡量控制CFB鍋爐在低含氧量下運行。
2.9其它因素
除以上所述影響因素外,在實際的循環(huán)流化床鍋爐運行過程中,機組的運行穩(wěn)定性、設(shè)備的改造等因素都會影響到鍋爐底渣和飛灰含碳量。比如鍋爐的給煤口改造,為了使進入爐內(nèi)的煤粒播撒均勻,在給煤口下加裝播煤風(fēng)。帶來的問題就是如果該播煤風(fēng)開度太大,很容易將未經(jīng)完全燃燒的煤粒吹到后墻排渣口排除,造成底渣含碳量上升,所以需要在運行中多次試驗,調(diào)節(jié)該風(fēng)門開度與鍋爐的底渣含碳量匹配最佳位置。
三、降低鍋爐底渣、飛灰含碳量控制措施
3.1合理配置入爐煤。盡量保證煤質(zhì)穩(wěn)定,通過調(diào)整試驗找到鍋爐底渣、飛灰含碳量最低的入爐煤顆粒度和粒徑分布的最佳值。
3.2正確選擇原煤的破碎、篩分設(shè)備,并維護設(shè)備的可靠運行。
3.3機組運行中,調(diào)整運行工況,保證床溫、床壓在合理區(qū)間運行。
3.4根據(jù)不同負(fù)荷、不同煤種合理調(diào)整一、二次風(fēng),運行中適當(dāng)提高過量空氣系數(shù)(含氧量),增加燃燒區(qū)的氧濃度。一次風(fēng)量根據(jù)負(fù)荷變化盡量少作調(diào)整,穩(wěn)定在保證流化良好的數(shù)值上,主要靠調(diào)整二次風(fēng)量和風(fēng)壓來控制密相區(qū)出口和稀相區(qū)的燃燒需要的氧量。
3.5鍋爐運行中加強維護,保證旋風(fēng)分離器較高的分離效率。
3.6根據(jù)給煤口和排渣口布置位置合理調(diào)整給煤機運行方式和播煤風(fēng)量。
3.7鍋爐設(shè)備改造一定要考慮對底渣和飛灰含碳量的影響,及時進行調(diào)試。
四、結(jié)束語
影響循環(huán)流化床鍋爐底渣和飛灰含碳量的因素歸納起來主要有鍋爐設(shè)備的制造安裝、運行調(diào)整與維護、入爐煤狀況幾個方面。作為發(fā)電企業(yè)設(shè)備安裝運行后只能從控制入爐煤、運行精心調(diào)整、加強設(shè)備維護等方面來降低底渣和飛灰含碳量。通過多年CFB鍋爐的運行實踐,公司鍋爐的底渣和飛灰含碳量從投產(chǎn)初期的4.5%下降到了2.7%,為降低發(fā)電煤耗起到了積極的作用。
參考文獻:
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[2] 齊曄,王杰峰.降低300MW循環(huán)流化床鍋爐底渣、飛灰含碳量[J].《科學(xué)與財富》,2012
作者簡介:
陳利平(1973-),男,內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗人,大專學(xué)歷,工程師,現(xiàn)從事火力發(fā)電廠鍋爐專業(yè)技術(shù)工作。