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轎車前輪轂軸承的失效原因研究

2020-10-21 04:43方暉
汽車實(shí)用技術(shù) 2020年11期
關(guān)鍵詞:內(nèi)圈輪轂售后

方暉

摘 要:針對售后市場反饋的某轎車前輪轂軸承存在明顯故障,千車維修頻次為79,嚴(yán)重影響了正常行車安全,具體表現(xiàn)為松曠、異響及異常磨損。文章對售后返回的故障件從生產(chǎn)時(shí)間、行駛里程、失效模式及尺寸檢查等方面進(jìn)行詳細(xì)分析,并提出改進(jìn)措施。關(guān)鍵詞:前輪轂軸承;密封;游隙;改進(jìn)措施中圖分類號:U463.345 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)11-56-03

Abstract:?According to the feedback from the after-sales market, the front hub bearing of car had obvious faults. The maintenance frequency of thousands of cars was 7.9%. And it seriously affected the normal driving safety. The specific performance is loose, abnormal sound and abnormal wear. In this paper, a detailed analysis is made of the returned defective parts from the aspects of production time, driving distance, failure mode and size inspection. And the improvement measures are put forward.Keywords:?Front hub bearing; Seal; Clearance; Improvement measuresCLC NO.: U463.345 ?Document Code: A ?Article ID:?1671-7988(2020)11-56-03

前言

輪轂軸承作為承載重量和為輪轂轉(zhuǎn)動提供精準(zhǔn)轉(zhuǎn)動的汽車核心部件之一,其可靠性影響了正常行車安全[1-2]。在2019年1月至12月期間,某轎車市場售后反饋前輪轂軸承故障率較高,造成較大經(jīng)濟(jì)損失及影響公司在客戶中的形象。前輪轂軸承故障形式主要表現(xiàn)為松曠、異響及異常磨損等,文中對售后返回故障件根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間、行駛里程、失效模式及尺寸檢查等方面進(jìn)行各因素詳細(xì)分析,以確定前輪轂軸承故障原因,并提出改進(jìn)措施,為后續(xù)前輪轂軸承設(shè)計(jì)及優(yōu)化提供一定的借鑒指導(dǎo)。

1?原因分析

圖1為前輪轂軸承各部件詳細(xì)視圖。由圖1可知,前輪轂軸承主要由密封組件、內(nèi)圈、保持架、鋼珠及外圈5部分組成[3-4]。前輪轂軸承內(nèi)圈和外圈間的滾動由鋼珠滾動產(chǎn)生,為滾動摩擦。圖2為該前輪轂軸承故障件示意圖。對50件故障件從生產(chǎn)時(shí)間、行駛里程、失效模式及尺寸檢查等方面進(jìn)行詳細(xì)分析,分析結(jié)果如表1、表2和表3所示。由表1可知,前輪轂軸承50件故障件生產(chǎn)時(shí)間主要集中在2018年,且2018年上半年生產(chǎn)件占比為54%,2018年下半年生產(chǎn)件占比為32%。由表2可知,前輪轂軸承發(fā)生故障時(shí)車輛行駛里程主要集中在30000公里以下,以5000公里為間隔進(jìn)行劃分,除5000~10000萬公里行駛范圍內(nèi)故障件比率最高為44%,其他路程段故障件比率較均勻,占比12%左右。由表3可知為50件故障件拆解分析原因。由表3可知,內(nèi)部進(jìn)水原因占比為20%,內(nèi)圈被割裂原因占比為2%,游隙超差原因占比為54%,滾道剝落原因占比為4%,其他未發(fā)現(xiàn)明顯異常原因占比為20%,其中游隙超差是占比最大部分,為主要原因之一。

故障件中10件拆開發(fā)現(xiàn)內(nèi)部進(jìn)水、油脂變色問題,1件為內(nèi)圈在拆卸過程中被割裂,其他39件油脂正常,且未發(fā)現(xiàn)有泥水進(jìn)入現(xiàn)象,但經(jīng)清洗后2件存下滾道剝落問題。內(nèi)部進(jìn)水原因主要是密封圈不牢,出現(xiàn)損壞情況;內(nèi)圈割裂原因主要是前輪轂軸承在裝配過程或者在使用過程中內(nèi)部發(fā)生變形;滾道剝落原因主要是產(chǎn)品在裝配過程中內(nèi)圈沒有被鎖緊、產(chǎn)品出現(xiàn)松曠后引起。

表4為37件內(nèi)部為明顯異常故障件總成游隙檢查結(jié)果。根據(jù)設(shè)計(jì)要求總成游隙值為0.025~0.050m,對比表4種故障件的總成游隙檢查尺寸,發(fā)現(xiàn)有27件總成游隙超差,占比73%,只有10件總成游隙符合設(shè)計(jì)要求,進(jìn)一步表明總成游隙尺寸超差是錢輪轂軸承發(fā)生故障的核心原因之一。

表5和表6為37件無明顯異常故障件中10件總成游隙正常的全尺寸檢查表。由表5和表6可知,該10件總成游隙正常的件經(jīng)全尺寸檢查后,未發(fā)現(xiàn)明顯尺寸超差情況,說明售后市場存在一定的故障誤判情況。

2?優(yōu)化設(shè)計(jì)

2.1?優(yōu)化方案

前輪轂軸承加工過程中原先采用手工游隙檢查,檢查結(jié)果不精確,產(chǎn)品一致性差,且易存在誤判情況。為解決此類問題,對前輪轂軸承生產(chǎn)過程中游隙檢查采用專用設(shè)備進(jìn)行檢查,且100%檢查。

另外,針對前輪轂軸承故障件中存在進(jìn)水問題,在前輪轂軸承加工過程中安排專崗對密封件壓裝過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并在成品包裝前對密封件平行差100%檢查,篩除不合格品。

2.2?試驗(yàn)驗(yàn)證

將優(yōu)化后的1臺套左、右前輪轂軸承裝車進(jìn)行整車道路試驗(yàn)考核,整個(gè)道路試驗(yàn)里程為30000公里,包括3000普通山路,7000公里山區(qū)公路,10000公里高速環(huán)路,10000公里強(qiáng)化壞路,且均在滿載情況下考核。整個(gè)道路試驗(yàn)考核歷經(jīng)47天完成,完成后對前輪轂軸承進(jìn)行外觀檢查,檢查結(jié)果如表7所示。

對參與整車道路試驗(yàn)的左、右前輪轂軸承進(jìn)行拆解詳細(xì)分析,經(jīng)過整車道路試驗(yàn)考核后,前輪轂軸承完好,未出現(xiàn)售后反饋問題,表明優(yōu)化方案有效,符合設(shè)計(jì)要求。

3?結(jié)論

(1)轎車前輪轂軸承松曠、異響及異常磨損失效原因主要是產(chǎn)品內(nèi)部進(jìn)水及游隙超差,市場售后返回故障件出廠時(shí)間大部分為18年上半年,由生產(chǎn)車間管理不當(dāng)引起。

(2)采取增加設(shè)備對軸承的游隙和密封圈壓裝后平行度進(jìn)行檢查,確保制造過程中清潔度的要求。整改后的前輪轂軸承經(jīng)臺架試驗(yàn)及整車道路試驗(yàn)后結(jié)果均符合設(shè)計(jì)要求,為前輪轂軸承設(shè)計(jì)提供一定的借鑒指導(dǎo)意義。

參考文獻(xiàn)

[1] 張永勝,孟亞鵬,呼詠.乘用車輪轂軸承異響原因分析及試驗(yàn)驗(yàn)證[J].汽車工藝與材料,2019(02):16-23+27.

[2] 周辰銘.汽車輪轂軸承失效模式識別及其機(jī)理分析[D].上海交通大學(xué),2016.

[3] 羅彤,黃德杰,王建華,王青娣,陳松海.汽車輪轂軸承失效模式與分析方法[J].軸承,2014(05):41-44.

[4] 俞亞波,姚振強(qiáng),張雪萍,王成燾.轎車前輪輪轂軸承失效特性統(tǒng)計(jì)分析[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與研究,2000(02):42-43+7-8.

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