吳雪峰 胡茂軍
摘 要:市場(chǎng)反饋原花鍵式轉(zhuǎn)向伸縮軸失效嚴(yán)重影響行車安全,通過失效模式分析、整車機(jī)理分析、靜扭對(duì)比試驗(yàn)分析,文章從幾個(gè)方面進(jìn)行結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)改進(jìn)及優(yōu)化,提出了采用滾珠式伸縮軸替代原有花鍵式轉(zhuǎn)向伸縮軸的優(yōu)化提升方案,降低市場(chǎng)質(zhì)量問題。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向伸縮軸;滾珠式;異響
中圖分類號(hào):U463.9? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1671-7988(2020)15-51-02
Abstract: A phenomenon is found that the failure of the original splined steering telescopic shaft seriously affected the driving safety from the market feedback. Through failure mode analysis, vehicle mechanism analysis, and static torsional comparison test analysis, the structural design was improved and optimized from several aspects in this paper. An optimized lifting scheme is proposed to replace the original splined steering telescopic shaft with a ball-type telescopic structure to reduce market quality problems.
Keywords: Steering telescopic shaft; The ball-type; Abnormal sound
CLC NO.: U463.9? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2020)15-51-02
前言
近年來,市場(chǎng)時(shí)常反饋轉(zhuǎn)向伸縮軸松曠異響問題,造成售后索賠費(fèi)用高昂,給公司帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 失效分析
經(jīng)對(duì)舊件檢查發(fā)現(xiàn),伸縮軸套總成在經(jīng)常使用的位置花鍵軸有明顯磨損痕跡,售后退回的件在使用部位搖動(dòng)時(shí)均可感覺到明顯的徑向間隙。將退回的部分舊件花鍵軸套總成于檢測(cè)臺(tái)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)部分花鍵軸套周向間隙在1°以上,部分花鍵軸套周向間隙均在0.9°以內(nèi)。拆解發(fā)現(xiàn)花鍵軸磨損部位未經(jīng)處理的跨棒距尺寸最大減小0.07mm,花鍵套齒部均未見有明顯磨損痕跡,而舊件的花鍵軸端部與花鍵套內(nèi)壁均已接觸,具體如圖1、圖2所示。主要原因還是由于伸縮軸套總成徑向有間隙后整車顛簸造成花鍵軸與花鍵套內(nèi)壁磕碰而產(chǎn)生的異響。
經(jīng)進(jìn)一步分析,整車轉(zhuǎn)向柱總成安裝角度較大,翻轉(zhuǎn)角度也較大,當(dāng)整車行駛過程遇顛簸及翻轉(zhuǎn)時(shí),伸縮花鍵軸套在伸縮減振過程中同時(shí)承受了較大的徑向分力,加劇了花鍵軸套齒部的磨損;伸縮花鍵軸、套均較長(zhǎng)(超過500mm),而伸縮套齒部的有效長(zhǎng)度只有85mm,配合長(zhǎng)度較短,如圖3所示。當(dāng)周向稍有間隙時(shí),齒部就會(huì)產(chǎn)生徑向間隙,花鍵軸在花鍵套內(nèi)懸置部分約240mm,是配合長(zhǎng)度的3倍,而齒部配合的徑向間隙設(shè)計(jì)時(shí)就有0.5mm左右,當(dāng)出現(xiàn)徑向間隙后,在花鍵軸端部的單邊擺動(dòng)量最大就可達(dá)到1.5mm。實(shí)際在設(shè)計(jì)時(shí),花鍵軸與花鍵套內(nèi)壁之間理論上單邊只有1.5mm的間隙,間隙量較小,加上花鍵軸及花鍵套加工過程中的直線度誤差,只要花鍵周向稍有間隙所產(chǎn)生的徑向間隙就可能導(dǎo)致花鍵軸端部與花鍵套內(nèi)壁接觸磕碰而產(chǎn)生異響現(xiàn)象。
綜上分析得出:由于該車型伸縮軸套總成安裝角度及翻轉(zhuǎn)角度較大,且花鍵軸套齒部有效接觸長(zhǎng)度較短,花鍵套內(nèi)壁與花鍵軸外圓之間的間隙設(shè)計(jì)較小。在整車使用一段時(shí)間后(在保修期內(nèi))使花鍵軸套出現(xiàn)少量周向間隙所產(chǎn)生的徑向間隙導(dǎo)致花鍵軸與花鍵套內(nèi)壁接觸磕碰產(chǎn)生異響現(xiàn)象。
2 方案措施
結(jié)合分析對(duì)該問題進(jìn)行了改進(jìn),具體措施為:
(1)對(duì)花鍵軸零件校直要求進(jìn)行更改,將整根花鍵軸的直線度控制從原來的0.5mm更改為 0.2mm;
(2)優(yōu)化花鍵套上的油封結(jié)構(gòu),在油封內(nèi)增加儲(chǔ)油槽,在裝配時(shí)將油槽內(nèi)注滿潤(rùn)滑油脂,以確保伸縮花鍵軸套在使用過程中能夠進(jìn)行較好的潤(rùn)滑;
(3)控制花鍵軸套的初始周向間隙,將花鍵軸套配裝時(shí)的初始周向間隙從原來的“加載±3N.m,周向間隙不大于0.5°(30),伸縮軸套花鍵處間隙不大于15”進(jìn)行控制;
(4)為提升伸縮花鍵軸套的耐磨性,將花鍵套的四齒有效長(zhǎng)度由原來的80mm增長(zhǎng)到110mm,增加花鍵的接觸長(zhǎng)度,增加耐磨性;
(5)增加四齒花鍵滲碳淬火工藝,提高產(chǎn)品耐磨性能。
從三包件舊件數(shù)量故障率來看,以上改進(jìn)措施和改進(jìn)前趨勢(shì)基本一致,呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),說明前期針對(duì)四齒花鍵軸套所實(shí)施的改善措施效果并不明顯。
經(jīng)分析,原轉(zhuǎn)向伸縮軸為花鍵結(jié)構(gòu),整車使用過程中花鍵嚙合部位徑向分力過大,造成花鍵配合部位磨損加劇,同時(shí)花鍵軸套齒部有效接觸長(zhǎng)度較短,容易產(chǎn)生徑向間隙。四齒花鍵結(jié)構(gòu)局限,已經(jīng)不適用于目前高端重卡的品質(zhì)要求。
最終,從設(shè)計(jì)優(yōu)化角度著手,將原四齒花鍵伸縮結(jié)構(gòu)改進(jìn)為滾珠式轉(zhuǎn)向伸縮結(jié)構(gòu),如圖4所示。該結(jié)構(gòu)將滑動(dòng)摩擦改進(jìn)為滾動(dòng)摩擦,采用9組鋼球進(jìn)行間隙控制,間隙及耐磨性均提升很高。經(jīng)臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證其磨損量較小,間隙增大量也非常小。
為確定滾珠式轉(zhuǎn)向伸縮軸效果,進(jìn)一步對(duì)標(biāo)行業(yè)內(nèi)其他重卡,發(fā)現(xiàn)滾珠結(jié)構(gòu)的伸縮軸已成熟應(yīng)用且故障率遠(yuǎn)低于花鍵結(jié)構(gòu);滾珠結(jié)構(gòu)的伸縮軸在軸套中為兩端支撐,穩(wěn)定性好,不會(huì)產(chǎn)生軸端碰撞軸套壁的現(xiàn)象,伸縮副運(yùn)動(dòng)為鋼球滾動(dòng),摩擦力小,磨損壽命長(zhǎng),駕駛室翻轉(zhuǎn)后回位時(shí)不易卡滯,花鍵滾道通過特殊工藝處理,表面硬度高,耐磨性能好;并且經(jīng)過各項(xiàng)關(guān)鍵性能的對(duì)比檢測(cè)得出,滾珠式的確較傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)相關(guān)性能提升效果較大。
3 結(jié)語
通過對(duì)轉(zhuǎn)向伸縮軸結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),可以看出經(jīng)歷了從一開始的各項(xiàng)“治標(biāo)”類的改進(jìn)措施到后來徹底“治本”的結(jié)構(gòu)優(yōu)化這一系列過程,此項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)工作充分體現(xiàn)了質(zhì)量改進(jìn)工作中找出原因、提出方案、驗(yàn)證方案、臨時(shí)措施到永久措施、固化實(shí)施的過程;通過不斷優(yōu)化持續(xù)改進(jìn),直至問題得到解決,既為供應(yīng)商降低了經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)又為企業(yè)提升了產(chǎn)品質(zhì)量與口碑,意義重大。