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辛置煤礦10-428B回風(fēng)巷底鼓控制技術(shù)研究

2020-10-14 08:13
2020年10期
關(guān)鍵詞:泥巖錨索錨桿

趙 雷

(霍州煤電集團公司 辛置煤礦,山西 霍州 031412)

軟巖巷道受采動影響易引發(fā)冒頂片幫、底板鼓起等事故,輕則對工作面的材料運輸、人員通行造成障礙,增加巷道返修成本;重則引發(fā)安全生產(chǎn)事故,制約礦井安全、高效開采。對此,大量學(xué)者進行了研究:楊本生等[1]通過理論分析、數(shù)值模擬方法分析后認為,巷道在無支護狀態(tài)下首先發(fā)生剪切破壞,而后由于礦井水理作用,使圍巖發(fā)生進一步破碎,并提出基于“雙殼”理論的巷道底鼓治理方法;王振[2]、畢宣可等[3]結(jié)合深部軟巖巷道的變形失穩(wěn)機理,提出了注漿錨桿、錨索聯(lián)合支護方式,通過現(xiàn)場應(yīng)用,取得了良好的底鼓控制效果;王曉卿等[4-5]通過調(diào)研現(xiàn)場實際情況,運用數(shù)值模擬方法確定了底鼓類型,同時模擬修正支護方案,最終有效控制了底鼓。由于各礦地質(zhì)條件復(fù)雜,上述研究成果雖然在一定程度上解決了研究對象的底鼓控制問題,但不適用所有煤礦。本文通過理論分析、現(xiàn)場實測的方法,對辛置煤礦10-428B回采巷道底鼓問題進行研究。

1 工程背景

辛置煤礦10-428工作面主要開采10號煤層,煤層平均厚度2.6 m,煤層較軟弱,其直接頂為9號煤層與泥巖互層,平均厚度3 m,老頂為K2灰?guī)r,平均厚度8 m,直接底為泥巖、砂質(zhì)泥巖互層,厚0.8 m,老底為砂質(zhì)泥巖,厚7 m。10-428B回風(fēng)巷平均埋深400 m,巷道位于10-426工作面采空區(qū)與10-428工作面之間,其相對位置關(guān)系如圖1所示。

10-428B回風(fēng)巷斷面為矩形,凈寬5.0 m,凈高3.1 m,斷面15.5 m2,采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護方式。頂板采用D20 mm×2 400 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,樹脂錨固劑錨固,間排距900 mm×900 mm,每排6根;錨索采用D22 mm×7 300 mm的鋼絞線,樹脂加長錨固,“三花”式布置,間排距1 500 mm×1 800 mm;網(wǎng)片搭接采用8號鐵絲編織菱形金屬網(wǎng),網(wǎng)片規(guī)格1 000 mm×5 000 mm。兩幫采用D20 mm×2 400 mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,樹脂錨固劑錨固,間排距900 mm×900 mm,每排3根,巷道支護斷面如圖2所示。

圖1 工作面采掘工程平面

圖2 巷道支護示意(mm)

2 底板破碎區(qū)觀測

10-428B回風(fēng)巷在工作面回采過程中底鼓現(xiàn)象嚴(yán)重,圍巖整體變形量較大。為了解底板巖層的底鼓破碎范圍,采用CHK7.2(B)礦用鉆孔成像儀進行鉆孔窺視,鉆孔窺視位置選定在10-428B底鼓現(xiàn)象較為劇烈的地方,鉆孔窺視結(jié)果如圖3所示。

圖3 鉆孔窺視結(jié)果

由圖3可知,當(dāng)孔深為0.137 m時,巖層相對完好,說明此時底板巖層尚未發(fā)生破壞;當(dāng)鉆孔繼續(xù)延伸至0.548 m時,巖層發(fā)生較大程度的破壞,支護已失效,巖體破碎現(xiàn)象嚴(yán)重。

3 巷道底鼓影響因素分析

1) 底板巖性。10-428B回風(fēng)巷底板為泥巖及砂質(zhì)泥巖互層,由礦井地質(zhì)資料可知,巷道泥巖含高嶺石、伊利石等軟弱膨脹性巖體,遇水易膨脹而導(dǎo)致巖體自身強度降低。

2) 采動影響。10-428B回風(fēng)巷兩幫煤體強度遠低于底板煤巖體強度,由于10-426工作面及10-428工作面開采影響,10-428B回風(fēng)巷兩幫先發(fā)生破壞,兩幫煤體因無法支撐上覆巖層重力而導(dǎo)致應(yīng)力向底板轉(zhuǎn)移,從而使底板進一步破碎。同時,10-428B回風(fēng)巷位于臨近工作面采空區(qū)與當(dāng)前工作面實體煤之間,巷道受10-428工作面回采期間的側(cè)向支承壓力及鄰近工作面采空區(qū)殘余支承壓力影響,巷道變形破壞更為嚴(yán)重。

3) 支護效果。從10-428B回風(fēng)巷當(dāng)前采取的支護措施能夠看出,對巷道底鼓的支護基本處于開放支護狀態(tài),僅靠幫部的兩根傾斜錨桿提供錨固力,未能保證巷道底板的穩(wěn)定。

4 底鼓治理方案確定

4.1 水壓致裂軟化頂板煤巖體

結(jié)合10-428B回風(fēng)巷鉆孔窺視及底鼓影響因素分析,本文提出通過水壓致裂的方法來軟化巷道頂板,使巷道頂板應(yīng)力能夠得到一定程度的釋放,避免頂板應(yīng)力向巷道底板轉(zhuǎn)移而引發(fā)底板應(yīng)力。水壓致裂施工參數(shù)及炮孔布置參數(shù)如表1、2所示,鉆孔布置如圖4所示。

表1 水壓致裂施工參數(shù)

表2 水壓致裂炮孔布置參數(shù)

圖4 水壓致裂鉆孔布置示意

4.2 優(yōu)化支護方案

將原有頂板錨桿間排距由900 mm×900 mm縮短至800 mm×800 mm,同時增加錨桿1根,錨桿選擇D20 mm×2 400 mm左旋無縱筋高強度螺紋鋼錨桿,樹脂錨固劑錨固;錨索間排距由1 500 mm×1 800 mm改為1 400 mm×1 600 mm,錨索呈“三花”式布置,錨索規(guī)格選為D17.8 mm×6 000 mm,樹脂加長錨固,每根錨索采用2支K2335和1支Z2360樹脂藥卷。幫錨桿間距不變,排距縮短為800 mm,并增加錨索1根(如圖5所示),錨索傾斜15°向下施工。

針對巷道底鼓現(xiàn)象,對巷道底板施加反底拱措施,設(shè)置拱矢高為400 mm、厚度為300 mm的反底拱,混凝土強度選用C30,同時在巷道底板補打錨桿7根,間排距800 mm×800 mm,最終在巷道支護完畢后對巷道進行整體噴漿,噴漿厚度80 mm,混凝土強度選用C20。支護優(yōu)化方案示意如圖5所示。

5 現(xiàn)場應(yīng)用及效果

按照上述底鼓治理方案施工,在10-428B回風(fēng)巷選取長為100 m的巷道進行圍巖變形監(jiān)測,在巷道中間布置間距為50 m的兩個測站,第一個測站距試驗段起始點25 m,監(jiān)測時間為30 d,監(jiān)測結(jié)果如圖6所示。

圖6 現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果

由圖6(a)可知,頂板下沉量在前14 d變化較大,從第14 d開始趨于平穩(wěn),巷道最大頂板下沉量最終維持在26 mm;兩幫移近量在前14 d變化范圍較大,第15 d開始趨于平穩(wěn),最大兩幫移近量為18 mm;底鼓量在前16 d變化較大,第16 d開始,底鼓量趨于平穩(wěn),最大底鼓量為14 mm。

由圖6(b)可知,頂板下沉量在前15 d變化較大,從第15 d開始趨于平穩(wěn),巷道最大頂板下沉量最終維持在26 mm;兩幫移近量在前15 d變化范圍較大,第16 d開始趨于平穩(wěn),最大兩幫移近量為17 mm;底鼓量在前18 d變化較大,第18 d開始,底鼓量趨于平穩(wěn),最大底鼓量為14 mm。

綜上所述,10-428B回風(fēng)巷在采取底鼓治理措施后,巷道變形量整體大幅減小,最大底鼓量控制在14 mm左右,巷道底鼓得到了有效治理。

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