伊軍榮
(霍州煤電集團 辛置煤礦,山西 霍州 031412)
近些年來,堅硬頂板突發(fā)性冒落引起的礦山災(zāi)害事故頻發(fā)[1],為了有效控制這類堅硬難垮落頂板,目前主要運用了頂板注水和爆破弱化技術(shù)[2-4]。這兩種方法通常單獨施工,且施工工藝復(fù)雜、施工成本較高。爆破致裂過程的除塵、降溫難度較大,亟須充分結(jié)合水力致裂與頂板定點爆破的優(yōu)點、優(yōu)化采空區(qū)堅硬頂板的弱化方案,即利用同一個鉆孔,分別設(shè)計并實施水力致裂與頂板定點爆破(頂板鉆孔的耦合致裂和弱化方案)。耦合弱化的方案不僅可以有效降低多個鉆孔的施工難度和成本,還能在一定程度上達到降溫、除塵的目的。注水軟化所需時間較長,但提前施工注水并不影響采煤工作面的正常作業(yè),注水不僅可以預(yù)裂浸潤部分頂板,還可以在煤巖體已經(jīng)注水致裂的前提下(煤巖體呈固液狀態(tài))進行爆破,這樣可使頂板覆巖裂隙數(shù)量增加,進一步弱化堅硬頂板。
辛置煤礦2-208綜采工作面走向長175 m,傾向長579 m,所采2號煤層為可采穩(wěn)定煤層,煤層厚3.8~4.3 m,平均4.1 m。煤層直接頂主要由薄層狀半堅硬的泥巖、砂泥巖組成;老頂主要為灰白色厚層狀堅硬難冒落中細砂巖,煤層頂、底板物理力學(xué)參數(shù)如表1。工作面回采過程中極易引發(fā)頂板大面積懸露,安全隱患較大。根據(jù)現(xiàn)場實測,未實施頂板預(yù)裂的2-208臨近工作面初次來壓步距為32 m,周期來壓步距12 m。
表1 煤層頂、底板物理力學(xué)參數(shù)
在2-208綜采工作面兩巷,每排布置耦合鉆孔2個,編號1號、2號,孔深為32.0 m,其中注水長度32.0 m,裝藥長度為24.0 m,封孔長度8.0 m,鉆孔直徑為110 mm。首排鉆孔布置在超前工作面10 m處,排距6.0 m,一次性施工10排鉆孔,分別在工作面兩巷同時施工,施工結(jié)束后封孔注水,注水5 d后裝藥爆破,隨著工作面推進鉆孔循環(huán)施工,直至該工作面回采結(jié)束。1號、2號鉆孔與煤層傾向方向夾角均為65°,1號鉆孔與煤層走向方向夾角為30°,2號鉆孔與煤層走向方向夾角為55°,采用六合煤機廠生產(chǎn)的BZW200/56型號注水泵,采用兩泵一箱壓裂,單泵公稱流量200 L/min,公稱壓力56 MPa。耦合致裂鉆孔布置如圖1所示。
合理水力致裂注水壓力應(yīng)有上、下限閥值,上限值的確定基本原則為一定頂板埋深下覆巖不會漏水,下限值的確定應(yīng)在一定的時間里注入所需的水量,通常不大于2 MPa。式(1)為煤層頂板埋深與注水壓力(Pw)之間的關(guān)系。
(1)
式中:H為煤層頂板埋深,m。
所采2號煤層頂板埋深約350 m,帶入(1)式中,通過計算求得最大理論壓力22.3 MPa,最終確定的壓力為22 MPa。
圖1 頂板耦合致裂鉆孔空間布置
通過式(2)可計算得出單孔注水量。
Mk=K·T(W1-W2)
(2)
式中:Mk為單孔所需的注水質(zhì)量,kg;T為所需浸潤煤巖體的質(zhì)量,T=l×a×h×ρr;W1為頂板飽和含水率,%,可根據(jù)調(diào)研地質(zhì)資料確定;W2為注水前頂板初始含水率,%;K為水量不均衡系數(shù);l為鉆孔長度,m;a為鉆孔周圍待潤濕巖體半徑,m;h為覆巖厚度,m;ρr為頂板視密度,kg/m3。
根據(jù)調(diào)研結(jié)果:K取0.5,l=32 m,a=5 m,h=300 m,ρr=2.8×103kg/m3,(W1-W2)為0.01%。將所取參數(shù)帶入公式中,可以計算得出單一鉆孔所需水量6.72 t。
基于以上采空區(qū)頂板耦合弱化方案,分別在辛置煤礦2-208綜采工作面運輸、回風(fēng)巷內(nèi),對堅硬頂板實施耦合弱化處理。為進一步了解預(yù)裂效果,對該工作面回采過程中實施礦壓觀測,得出工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,及初次來壓步距、周期來壓步距,并將監(jiān)測結(jié)果同鄰近未實施頂板弱化處理的工作面監(jiān)測結(jié)果進行分析對比,明確2-208工作面實施頂板預(yù)裂弱化處理的意義。
1) 初次來壓監(jiān)測分析。未實施弱化的相鄰工作面,回采至30 m時頂板初次來壓,懸頂面積3 000 m2左右,而2-208工作面耦合弱化處理之后,初次來壓位置在21 m處,懸頂面積約2 100 m2,初次來壓步距提前了9 m,懸頂面積減少了近30%。
2) 周期來壓監(jiān)測分析。根據(jù)初次來壓與周期來壓間的關(guān)系,2-208工作面周期來壓步距預(yù)計為12 m。2-208工作面回采至33 m時,據(jù)預(yù)測工作面將會第一次周期來壓,但現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn),采空區(qū)內(nèi)并沒有出現(xiàn)大面積懸頂。工作面回采至50 m位置時,根據(jù)預(yù)測工作面將再次周期來壓,但現(xiàn)場實際觀測發(fā)現(xiàn),支架壓力值無明顯波動,采空區(qū)未出現(xiàn)大面積空頂。
3) 工作面礦壓觀測。據(jù)工作面礦壓實時監(jiān)測,2-208綜采工作面頂板在耦合致裂處理之后,支架荷載明顯降低,如圖2所示,2-208工作面支架壓力比未進行弱化的臨近工作面支架壓力平均低5~6 MPa,耦合致裂效果明顯,液壓支架能適應(yīng)頂板的周期性垮落。2-208工作面回采期間支架壓力峰值為26.8 MPa,未超過報警值40 MPa,且工作面沒有出現(xiàn)大范圍來壓現(xiàn)象,也未出現(xiàn)煤壁片幫、支架傾覆等現(xiàn)象。
圖2 工作面支架壓力曲線
分析認為,在2-208工作面回采前,耦合致裂在頂板內(nèi)產(chǎn)生大量裂隙,成功弱化了部分堅硬頂板。在工作面開采過程中,借助超前支承壓力的預(yù)裂作用,及時促進了采空區(qū)堅硬頂板的垮落,減小了工作面的初次來壓步距,避免了頂板的大范圍懸頂。此外,耦合致裂可以對頂板進行定向切割,促進了頂板的分塊垮落,減小初次來壓強度,使支架荷載降低,為工作面的安全高效回采提供了保障。
1) 針對辛置煤礦2-208綜采面堅硬難垮落頂板,提出耦合致裂方案為孔深32.0 m,注水長度32.0 m,裝藥長度24.0 m,封孔長度8.0 m,孔排距6.0 m,鉆孔直為110 mm,水泵壓力控制在22 MPa,單一鉆孔所需水量6.72 t。1號、2號鉆孔與煤層傾向方向夾角為65°,1號鉆孔與煤層走向方向夾角為30°,2號鉆孔與煤層走向方向夾角為55°。
2) 現(xiàn)場試驗表明,采用耦合致裂方法處理堅硬難垮落頂板,有效解決了頂板大面積懸頂問題,使2-208綜采面實現(xiàn)了安全回采,為辛置煤礦在堅硬頂板處理問題上提供了科學(xué)依據(jù),對于指導(dǎo)后續(xù)工作面頂板控制意義重大,也為類似礦井提供了參考依據(jù)。