周明順,趙東明,孟超惠,李志斌,劉沛江,徐禮兵
(1.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009;2.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧鞍山114021;3.鞍鋼股份有限公司制造管理部,遼寧 鞍山114021)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱“本部”)帶式機(jī)酸性球團(tuán)工藝在未上煙氣脫硫工藝裝備之前,球團(tuán)煙氣SO2排放濃度經(jīng)常在170~210 mg/m3范圍,徘徊在排放限值200 mg/m3紅線左右。受煙氣排放限制影響,球團(tuán)限產(chǎn)運(yùn)行,產(chǎn)量從過去常態(tài)時(shí)的日產(chǎn)6 200~6 300 t降至平均日產(chǎn)5 610 t,臺時(shí)從平均260 t/h降至平均234 t/h,帶式機(jī)球團(tuán)工藝處于低產(chǎn)、不正常運(yùn)行狀態(tài),嚴(yán)重影響高爐酸性料平衡,導(dǎo)致本部高爐酸性料缺口,直接影響煉鐵生產(chǎn)正常運(yùn)行。為了降低帶式機(jī)球團(tuán)工藝SO2排放并實(shí)現(xiàn)SO2排放濃度可預(yù)測、控制,實(shí)現(xiàn)球團(tuán)按正常設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí),煙氣SO2排放濃度持續(xù)穩(wěn)定小于200 mg/m3[1-5],開展了帶式機(jī)球團(tuán)全流程硫分布解析及球團(tuán)保產(chǎn)措施實(shí)驗(yàn)室研究工作。在滿足煙氣SO2排放要求前提下,提出降低、控制煙氣SO2濃度的三項(xiàng)措施及相關(guān)量化指標(biāo)要求,為帶式機(jī)球團(tuán)恢復(fù)常態(tài)產(chǎn)量提供了技術(shù)支撐。
根據(jù)物料平衡原則,假設(shè)球團(tuán)焙燒爐各段爐窯室沒有硫損失,∑硫輸入=∑硫輸出,即∑(球團(tuán)各種鐵料與粘結(jié)劑的單體硫帶入量+焦?fàn)t煤氣單體硫帶入量)=∑(煙氣中單體硫帶出量+固定在球團(tuán)礦中的單體硫量)。其中,煙氣中單體硫帶出量要折算成煙氣中SO2帶出量,按硫與氧的化學(xué)反應(yīng)分子量關(guān)系,SO2帶出量=2×(原料與焦?fàn)t煤氣單體硫帶入量-固定在球團(tuán)礦中的單體硫量)。
球團(tuán)當(dāng)前鐵料配比條件下(大磁鐵精礦:關(guān)寶山鐵精礦=60:35),混合料硫含量為0.029 0%,球團(tuán)全流程硫平衡計(jì)算過程如表1所示。球團(tuán)各種鐵料、粘結(jié)劑的單體硫帶入量與焦?fàn)t煤氣單體硫帶入量等各因素對球團(tuán)煙氣SO2濃度影響權(quán)重見表2。
表1 球團(tuán)全流程硫平衡計(jì)算過程表Table 1 Calculation Process Sheet for Sulfur Balance in Whole Pelletizing Process
表2 球團(tuán)鐵料與焦?fàn)t煤氣帶入硫?qū)煔釹O2濃度影響權(quán)重Table 2 Influence Weight of Sulfur Brought by Pellet Iron Materials and Coke Oven Gas on SO2Concentration in Flue Gas %
由表1、表2可見,當(dāng)焦?fàn)t煤氣單體硫濃度為300 mg/m3時(shí),在給定當(dāng)前鐵料配比條件下,球團(tuán)各種原料、粘結(jié)劑的單體硫帶入量占球團(tuán)煙氣SO2量的權(quán)重為95.19%,焦?fàn)t煤氣單體硫帶入量占球團(tuán)煙氣量SO2量的權(quán)重為4.81%,煙氣中SO2的理論計(jì)算值為192.43 mg/m3,實(shí)際檢測值為198.50 mg/m3。
球團(tuán)煙氣量SO2主要來自球團(tuán)鐵精礦中的硫,鐵精礦對球團(tuán)煙氣濃度影響最大,其機(jī)理是:鐵精礦中的磁黃鐵礦在球團(tuán)焙燒過程中發(fā)生氧化反應(yīng),生成SO2氣體。系列反應(yīng)式如下:
不同焦?fàn)t煤氣單體硫濃度下,球團(tuán)原料鐵精礦與焦?fàn)t煤氣含硫占煙氣SO2濃度的權(quán)重見表3。由表3可見,球團(tuán)原料鐵精礦占球團(tuán)煙氣硫負(fù)荷的權(quán)重(質(zhì)量分?jǐn)?shù))最大,占帶入煙氣硫總量的85%~95%左右,焙燒球團(tuán)用焦?fàn)t煤氣占硫負(fù)荷的權(quán)重次之,占帶入煙氣硫總量的5%~15%左右,球團(tuán)粘結(jié)劑帶入的硫?yàn)楹圹E量,可忽略不計(jì),無其它介質(zhì)帶入。
表3 不同焦?fàn)t煤氣單體硫濃度下,球團(tuán)原料鐵精礦與焦?fàn)t煤氣含硫占煙氣SO2濃度的權(quán)重Table 3 Weightof Sulfur in Iron Concentrate of PelletRaw Material and Coke Oven Gas to SO2Concentration in Flue Gas under DifferentMonomer Sulfur Concentrations of Coke Oven Gas
雖然焦?fàn)t煤氣占硫負(fù)荷的權(quán)重遠(yuǎn)低于球團(tuán)原料鐵精礦,資料顯示:焦?fàn)t煤氣脫硫后,其H2S易脫到小于20 mg/m3,但洗滌脫硫后的有機(jī)硫含量一般在250~400 mg/m3范圍,有時(shí)脫硫不充分時(shí),有機(jī)硫含量達(dá)到1 000 mg/m3甚至更高。有機(jī)硫中主要成分是CS2,其次是COS,導(dǎo)致球團(tuán)煙氣SO2超標(biāo)的原因主要是焦?fàn)t煤氣中的有機(jī)硫含量超標(biāo),有機(jī)硫在燃燒過程中與氧反應(yīng),主要產(chǎn)物是SO2氣體。帶式機(jī)球團(tuán)用焦?fàn)t煤氣總的硫濃度是H2S濃度與有機(jī)硫濃度之和。因此,在焦?fàn)t煤氣洗滌非正常情況下,應(yīng)加強(qiáng)對焦?fàn)t煤氣總硫濃度檢測與管控,而非只監(jiān)控H2S濃度。關(guān)于焦?fàn)t煤氣總硫濃度上限要求,將通過理論計(jì)算將給出具體量化指標(biāo)。
由表3可見,在焦?fàn)t煤氣洗滌正常情況下,應(yīng)加強(qiáng)對焦?fàn)t煤氣有機(jī)硫濃度的檢測管控,這是因?yàn)楫?dāng)焦?fàn)t煤氣清洗不完善時(shí),隨著焦?fàn)t煤氣硫濃度提高,球團(tuán)煙氣SO2濃度隨之提高。由理論計(jì)算可知:假設(shè)焦?fàn)t煤氣總硫濃度分別為300、500、700、900、1 000 mg/m3,則其對應(yīng)煙氣SO2濃度分別為192.43、198.59、204.76、210.93、217.09 mg/m3,相應(yīng)地,焦?fàn)t煤氣對煙氣硫濃度的權(quán)重由4.81%提高到15.6%(見表3),因此,在當(dāng)前鐵料配比下,焦?fàn)t煤氣總硫濃度只有控制在300 mg/m3以內(nèi),才有可能把帶式機(jī)球團(tuán)煤氣硫濃度控制在192 mg/m3左右。計(jì)算還表明,在球團(tuán)鐵精礦混合料總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)介于0.029%與0.030%之間時(shí),煙氣SO2濃度介于192.43~204.25 mg/m3,煙氣SO2濃度已在200 mg/m3限制紅線左右,此時(shí)焦?fàn)t煤氣SO2濃度的進(jìn)一步升高是超越紅線的直接原因。
鑒于上述鐵精礦帶入的硫占球團(tuán)煙氣硫負(fù)荷的權(quán)重最大為85%~95%,焦?fàn)t煤氣帶入的硫所占權(quán)重次之為5%~15%的結(jié)論,提出以下三項(xiàng)基于降低煙氣硫負(fù)荷的球團(tuán)提產(chǎn)措施。
采集36組球團(tuán)生產(chǎn)相關(guān)工藝參數(shù)(配料、焙燒及煙氣排放)樣本作為計(jì)算依據(jù),基于硫平衡原則,對煙氣平均SO2濃度進(jìn)行理論計(jì)算并與實(shí)際平均檢測值比較,具體見表4,理論計(jì)算平均值為169.79 mg/m3,實(shí)際檢測平均值為173.70 mg/m3,實(shí)際煙氣平均SO2濃度平均值比理論平均值高出3.91 mg/m3。
表4 36組煙氣SO2濃度實(shí)測平均值與理論計(jì)算平均值比較Table 4 Comparison between Measured Average Values and Theoretical Calculation Average Values of SO2 Concentration in Flue Gas by 36 Groups
另外,以一組球團(tuán)生產(chǎn)相關(guān)工藝參數(shù)(配料、焙燒及煙氣排放)樣本作為計(jì)算依據(jù),對煙氣平均SO2濃度進(jìn)行理論計(jì)算并與實(shí)際平均檢測值比較,具體見表5,理論計(jì)算平均值為130.45 mg/m3,實(shí)際檢測平均值為180.50 mg/m3,實(shí)際煙氣平均SO2濃度平均值比理論平均值高出50.05 mg/m3。
表5 1組煙氣SO2濃度實(shí)測平均值與理論計(jì)算平均值比較Table 5 Comparison between Measured Average Values and Theoretical Calculation Average Values of SO2 Concentration in Flue Gas by One Group
通過對煙氣SO2濃度理論反推計(jì)算和對實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析表明,在配加低硫鐵精礦保證球團(tuán)混合料硫含量小于0.029 0%的條件下,帶式機(jī)球團(tuán)焙燒用焦?fàn)t煤氣總硫濃度應(yīng)努力控制在300 mg/m3以內(nèi),才可實(shí)現(xiàn)球團(tuán)煙氣SO2濃度在200 mg/m3以內(nèi),焦?fàn)t煤氣總硫濃度控制在300 mg/m3以內(nèi)不可小覷。
表6為鞍鋼自產(chǎn)精礦與外購鐵精礦的含硫量情況,卡拉拉鐵精礦商檢硫含量典型值為0.026%,屬于低硫含量鐵精礦,可作為本部帶式機(jī)球團(tuán)大宗鐵料使用。巴西精礦硫含量更低,視價(jià)格酌情使用。
表6 鞍鋼自產(chǎn)精礦與外購鐵精礦的含硫量Table 6 Content of Sulfur in Home-produced Concentrate by Ansteel and Purchased Iron Concentrate %
滿足球團(tuán)七個(gè)圓盤造球滿負(fù)荷生產(chǎn),臺時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)260 t/h,日產(chǎn)6 240 t的條件下,若能保證焦?fàn)t煤氣總硫濃度穩(wěn)定在300 mg/m3左右,在資源和運(yùn)輸允許的情況下,通過合理配加低硫含量鐵精礦,控制球團(tuán)混合料硫含量(質(zhì)量百分?jǐn)?shù))小于0.020%,可明顯降低煙氣中SO2排放濃度,理論計(jì)算SO2排放濃度為131.05 mg/m3,遠(yuǎn)低于200 mg/m3限制值,同時(shí)還增強(qiáng)了對煙氣SO2排放濃度波動的承受力。
另外,特別需要注意的是:當(dāng)缺少低硫含量的鐵精礦,球團(tuán)鐵精礦混合料總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.029 7%左右,焦?fàn)t煤氣總硫濃度在300 mg/m3時(shí),需要限產(chǎn)運(yùn)行。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)球團(tuán)鐵精礦混合料總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.029 7%,臺時(shí)產(chǎn)量需降至230 t/h,煙氣SO2濃度剛好在200 mg/m3紅線上。
帶式機(jī)球團(tuán)使用低硫含量鐵精礦的幾個(gè)推薦配礦方案見表7。特別地,當(dāng)球團(tuán)配料100%使用卡拉拉鐵精礦時(shí),球團(tuán)混合料含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.026%,焦?fàn)t煤氣總硫濃度為300 mg/m3時(shí),此時(shí)球團(tuán)煙氣SO2濃度為176.30 mg/m3,SO2排放濃度遠(yuǎn)低于200 mg/m3紅線;若焦?fàn)t煤氣總硫濃度不理想,高達(dá)500 mg/m3,此時(shí)球團(tuán)煙氣SO2濃度為181.48 mg/m3,也滿足煤氣硫濃度小于200 mg/m3要求,表明使用100%卡拉拉鐵精礦時(shí),球團(tuán)承受焦?fàn)t煤氣硫濃度提高的沖擊能力較強(qiáng)。
表7 帶式機(jī)球團(tuán)使用低硫含量鐵精礦的配礦方案Table 7 Ore Blending Scheme of Iron Concentrate with Low Sulfur Content by Belt-type Pelletizing Equipment
在滿足球團(tuán)七個(gè)圓盤造球滿負(fù)荷生產(chǎn),臺時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)260 t/h,日產(chǎn)6 240 t的條件下,通過對煙氣SO2濃度反推理論計(jì)算和對實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析對比表明,球團(tuán)配加較低硫含量的鐵精礦,且保證球團(tuán)混合料總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.028 6%物料前提下,要求焦?fàn)t煤氣總硫(H2S+有機(jī)硫)濃度應(yīng)控制在300 mg/m3,此時(shí)煙氣SO2濃度剛好小于200 mg/m3紅線值。
帶式機(jī)球團(tuán)使用低硫含量鐵精礦的配礦方案4,即40%大磁鐵精礦+40%關(guān)寶山鐵精礦+20%巴西精硫礦時(shí),球團(tuán)煙氣SO2濃度為168.40 mg/m3,對煙氣SO2排放濃度波動具有一定承受力。
在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行配加CaO熔劑的造球與焙燒實(shí)驗(yàn),考察CaO介質(zhì)(或堿度)對球團(tuán)脫硫率的影響。配加CaO熔劑可以把部分硫“固定”在球團(tuán)中,原理為CaO+SO2=CaSO3,在高溫有氧存在的情況下CaSO3+1/2O2=CaSO4,球團(tuán)中的部分硫被固定在CaSO4中,從而減少硫排到煙氣中的量。普通酸性球團(tuán)礦與不同堿度球團(tuán)礦硫含量及脫硫率、固硫率比較見表8。
表8 普通酸性球團(tuán)礦與不同堿度球團(tuán)礦硫含量及脫硫率、固硫率比較Table 8 Comparison of Sulfur Content,Desulfurization Rate and Sulfur Fixation Rate between Ordinary Acid Pellets and Pellets with Different Alkalinity
研究發(fā)現(xiàn),模擬當(dāng)前球團(tuán)鐵料配比條件下(50%B+20%E+30%C)進(jìn)行酸性球團(tuán)與配加CaO熔劑球團(tuán)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),成品球團(tuán)礦從酸性的自然堿度0.05提高到二元堿度0.96時(shí),球團(tuán)礦含硫量從0.008%提高到0.013%,球團(tuán)焙燒時(shí)的脫硫率從80.00%降至67.50%,脫硫率降低了12.50個(gè)百分點(diǎn),相應(yīng)地,固硫率從普通酸性球團(tuán)的20.00%提高到32.50%,固硫率提高了12.50個(gè)百分點(diǎn)。由表8可見,設(shè)計(jì)堿度為0.95,實(shí)際堿度為0.96的焙燒球團(tuán),在試驗(yàn)的堿度范圍其固硫率最大。
在當(dāng)前球團(tuán)鐵料配比條件下,實(shí)驗(yàn)室結(jié)果表明,成品球團(tuán)礦從當(dāng)前的自然堿度0.05提高到二元堿度0.96時(shí),CaO熔劑可以固化20.00%~32.50%的硫元素,煙氣SO2濃度可減少29.25 mg/m3左右,排放到煙氣中的硫總量相比酸性球下降,減排率達(dá)15.20%。
高爐使用堿度0.96的球團(tuán)礦方案:以某高爐為例,按爐渣二元堿度(CaO/SiO2)1.16設(shè)計(jì),可計(jì)算獲得0.96堿度球團(tuán)所對應(yīng)的爐料結(jié)構(gòu)、入爐品位,結(jié)果見表9。
表9 使用堿度0.96球團(tuán)所對應(yīng)的高爐爐料結(jié)構(gòu)Table 9 Blast Furnace Burden Compositions Corresponding to Pellets with Alkalinity of 0.96
(1)在鐵精礦不同硫含量及焦?fàn)t煤氣不同含硫量情況下,鐵精礦帶入的硫占球團(tuán)煙氣硫負(fù)荷的權(quán)重最大,為85%~95%,焦?fàn)t煤氣帶入的硫所占權(quán)重次之,為5%~15%,球團(tuán)粘結(jié)劑帶入的硫?yàn)楹圹E量,可忽略不計(jì),無其它介質(zhì)帶入。
(2)焦?fàn)t煤氣總硫濃度控制在300 mg/m3以內(nèi),球團(tuán)配加較低硫含量的鐵精礦,且保證球團(tuán)混合料總的硫含量小于0.027%前提下,煙氣SO2濃度剛好在200 mg/m3紅線值以內(nèi)。
(3)焦?fàn)t煤氣總硫濃度控制在300 mg/m3以內(nèi),配加較低硫含量的鐵精礦,控制球團(tuán)混合料硫含量小于0.020%,滿足球團(tuán)七個(gè)圓盤造球滿負(fù)荷生產(chǎn),在資源和運(yùn)輸允許的情況下,通過合理配加低硫含量鐵精礦,可明顯降低煙氣中SO2排放濃度,理論計(jì)算的SO2排放濃度為131.05 mg/m3,遠(yuǎn)低于200 mg/m3限制值,同時(shí)還增強(qiáng)了對煙氣SO2排放濃度波動的承受力。
(4)成品球團(tuán)礦從當(dāng)前的自然堿度0.05提高到二元堿度0.96時(shí),CaO熔劑可以固化20.00%~32.50%的硫元素,煙氣SO2濃度可減少29.25 mg/m3左右,排放到煙氣中的硫總量相比酸性球下降,減排率達(dá)15.20%。
(5)高爐使用堿度0.96的球團(tuán)礦方案:59.44%東燒燒結(jié)礦+10.25%弓一酸性球團(tuán)+30.31%堿性球團(tuán)(R=0.96)。