張猛超,賈 新,王榮剛,李志海,韓紅偉
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安064400)
首鋼股份1號高爐2004年投產(chǎn),2019年降料面放殘鐵后進(jìn)行爐缸爐底整體澆注,經(jīng)過爐缸重塑的爐型較原設(shè)計(jì)爐型有所不同。開爐以來為確保高爐順穩(wěn)運(yùn)行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提高,首鋼股份積極對高爐的裝料、冷卻及熱制度等進(jìn)行了科學(xué)優(yōu)化,同時(shí)積極應(yīng)對原燃料質(zhì)量波動(dòng)帶來的不利影響,逐步建立了適應(yīng)新爐型條件下的科學(xué)操作制度,使1號高爐維持合理操作爐型與強(qiáng)化冶煉有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)首鋼股份高爐在爐缸整體重塑后的長周期順穩(wěn)及低耗運(yùn)行。
高爐設(shè)計(jì)爐型對開爐后煤氣流分布影響較大,對以后的操作爐型維護(hù)起關(guān)鍵性作用[1-2],科學(xué)合理的設(shè)計(jì)爐型是高爐操作順行的保障。
表1 澆注前后1號高爐爐型的變化Table 1 The fur nace shape change before and after pouring of No.1 BF
表1為1號高爐澆注前后部分爐型參數(shù)變化,原設(shè)計(jì)爐型非鐵口區(qū)域厚度1143 mm,澆注后非鐵口區(qū)域平均厚度為1258 mm,鐵口區(qū)域由原來的1714 mm加厚至2214 mm,主要為了延緩鐵口區(qū)域的侵蝕。在原爐缸象腳區(qū)侵蝕嚴(yán)重部位采用與側(cè)壁和爐底成45°的斜面澆注,在爐缸敏感區(qū)域加厚保護(hù)。
1號高爐爐身六、七、八段冷卻采用銅冷卻壁,九段之上為鑲磚冷卻壁,受邊緣氣流不穩(wěn)定影響,爐身的水溫差變化較大,溫差有時(shí)一天之中在1.5~3.5℃的較大范圍波動(dòng),表明爐腰及爐腹處的渣皮脫落重建加快,邊緣氣流的穩(wěn)定性較難控制,進(jìn)而不利于高爐的進(jìn)一步強(qiáng)化。
首鋼股份1號高爐采用并罐無鐘式爐頂布料裝置,并罐布料器在布料過程中會(huì)發(fā)生粒級及質(zhì)量偏析現(xiàn)象[3],當(dāng)使用北罐裝焦炭時(shí)中心透氣性較好,當(dāng)南罐裝焦炭時(shí)邊緣氣流發(fā)展,中心氣流受到抑制,透氣性下降。整體透氣性在一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)周期性變化,此時(shí)爐內(nèi)關(guān)系隨之波動(dòng)。
從2019年受到燒結(jié)提產(chǎn)的影響,燒結(jié)礦的質(zhì)量明顯下滑,粒級無法達(dá)到要求控制標(biāo)準(zhǔn);焦炭的粒級也不斷地下滑,使高爐的整體壓量關(guān)系惡化,導(dǎo)致高爐強(qiáng)化受到制約。
圖1 首鋼股份1號高爐近期焦炭粒級趨勢圖Fig.1 The trend chart of recent coke grade of No.1 BF in Shougang co.,ltd
1號高爐入爐焦炭平均粒級如圖1所示,整體上干焦平均粒級不斷地劣化,最低時(shí)為48 mm,為應(yīng)對焦炭劣化引起的焦炭骨架透氣性減弱,爐內(nèi)壓量關(guān)系惡化現(xiàn)象,高爐積極以“守住中心,疏導(dǎo)邊緣”的思路調(diào)整裝料,一定程度遏制不斷變差的壓量關(guān)系,為穩(wěn)定爐況起到了較好效果。
邊緣煤氣流波動(dòng)可以引起爐身熱負(fù)荷變化,冷卻水溫差變動(dòng)是二者變化的直接反應(yīng),圖2為1號高爐近期的爐身水溫差變化趨勢。
圖2 首鋼股份1號高爐中修后爐身水溫差走勢圖Fig.2 The trend chart of furnace shaft water temperature difference after mediumrepair of No.1 BFin Shougang co.,ltd
如圖2所示,從去年到今年年初可以看出1號高爐爐身水溫差不穩(wěn)定,水溫差上升下降波動(dòng)頻繁,數(shù)值不能在一個(gè)平穩(wěn)范圍內(nèi),證明爐身熱負(fù)荷不穩(wěn)定。
煤氣流在邊緣沒有固定的通路,導(dǎo)致邊緣的熱負(fù)荷不穩(wěn)定,反映在水溫差上數(shù)值時(shí)高時(shí)低。邊緣氣流頻繁波動(dòng)不利于爐身及爐腹銅冷卻壁上渣皮的穩(wěn)定,引起銅冷卻壁渣皮的頻繁脫落和重建,降低銅冷卻壁的使用壽命,渣皮脫落進(jìn)入爐缸消耗較多熱量,使?fàn)t缸工作穩(wěn)定性變差。邊緣氣流不穩(wěn)易造成爐內(nèi)壓量關(guān)系趨緊,影響高爐順行,在保證中心氣流穩(wěn)定的前提下,通過上部調(diào)劑增加邊緣焦炭比例,減少邊緣礦焦混料區(qū)的產(chǎn)生,疏導(dǎo)邊緣以穩(wěn)定爐況。
同時(shí)合理控制邊緣氣流有利于軟熔帶根部穩(wěn)定在爐腰和爐腹部位。對于七層銅冷卻壁而言,軟熔帶根部穩(wěn)定在此處附近能使渣皮波動(dòng)控制在一個(gè)合理的范圍,避免軟熔帶位置上下波動(dòng)帶來的爐腰渣皮結(jié)厚。
在爐渣堿度適宜,渣中Mg O含量在5%~10%范圍,Al2O3含量控制在15%以下時(shí),爐渣穩(wěn)定性較好[3-4],當(dāng)含量低于某數(shù)值時(shí)會(huì)引起熔化性溫度的升高。4月份高爐渣Mg O含量下降比較明顯,最低時(shí)含量為5.43%,在Al2O3含量基本上穩(wěn)定的情況下渣中鎂鋁比下降較多,使?fàn)t渣的熔化性溫度升高、影響爐渣黏度的穩(wěn)定性。
圖3 1號高爐爐渣中鎂鋁比趨勢圖Fig.3 Thetrend chart of Mg/Al ratioin slag of No.1 blast furnace
從圖3中可以看出三月份開始1號高爐渣中鎂鋁比逐漸降低,最低時(shí)為0.40。渣中Mg O含量的降低導(dǎo)致鎂鋁比降低,引起爐渣的流動(dòng)性變差,引起高爐的壓量關(guān)系惡化,同時(shí)脫硫效果變差,這種關(guān)系在焦炭提硫,焦炭質(zhì)量劣化的同時(shí)會(huì)顯現(xiàn)得更加明顯。同時(shí)爐渣的流動(dòng)性變差,會(huì)使?fàn)t渣及鐵水下滲過程的平衡被打破,引起風(fēng)口回旋區(qū)工作條件惡化,威脅風(fēng)口壽命。從圖3看出從4月中旬左右逐步改善燒結(jié)礦成分后爐渣鎂鋁比恢復(fù)到之前的正常值范圍,同時(shí)積極調(diào)整爐溫水平至0.45%左右,以減弱Mg O含量降低給爐渣性能帶來的影響。整體來看1號高爐爐渣中Mg O含量控制在6%~7.5%的范圍之間,爐渣的流動(dòng)性相對穩(wěn)定,對黏度的影響不大。
鼓風(fēng)動(dòng)能決定煤氣流的初始分布,適宜的鼓風(fēng)動(dòng)能可以保證充足的爐腹煤氣量,改善煤氣流的分布,鼓風(fēng)動(dòng)能增加后回旋區(qū)加深,邊緣氣流逐漸減弱,中心氣流逐漸加強(qiáng)。保持一定的鼓風(fēng)動(dòng)能可以吹透中心,控制中心焦堆的數(shù)量和更新速度,保證較好的爐缸活性。相應(yīng)爐腹煤氣量不足會(huì)導(dǎo)致邊緣發(fā)展,爐身熱負(fù)荷波動(dòng),進(jìn)而影響爐缸的活性。根據(jù)實(shí)踐調(diào)整表明1號高爐的鼓風(fēng)動(dòng)能在10 000~11 000 kg·m/s,爐腹煤氣量指數(shù)在57~59.5 m/s之間,高爐整體的穩(wěn)定性較高,更利于強(qiáng)化冶煉。
并罐式爐頂布料首先在爐頂料罐內(nèi)會(huì)產(chǎn)生爐料偏析,由于兩個(gè)料罐的中心線與爐喉中心線不重合,爐料在沿中心喉管下降的過程中落點(diǎn)不在爐喉中心點(diǎn),在此也產(chǎn)生偏析[5]。結(jié)果呈現(xiàn)不是圓形的料面,粒級也不是均勻分布。
根據(jù)倒罐對煤氣流影響適時(shí)調(diào)整南北罐裝焦批數(shù),減弱倒罐對爐內(nèi)壓量關(guān)系影響,盡可能地穩(wěn)定高爐工作狀態(tài)。
嚴(yán)格抓好原燃料的質(zhì)量,積極應(yīng)對原燃料劣化帶來的不利影響,對裝料制度不斷的優(yōu)化,保證好“中心開、邊緣穩(wěn)”的煤氣流效果。對于爐渣成分波動(dòng)引起的爐渣熔化性溫度及流動(dòng)性的變化,積極采取提高爐溫及物理熱等辦法去應(yīng)對,保證好爐況的順行[6]。在原燃料質(zhì)量劣化的不利狀況下1號高爐取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),如表2所示,高爐利用系數(shù)不斷提高,第一季度入爐焦比控制在350 kg/t以下。在之后燒結(jié)礦及焦炭質(zhì)量劣化較明顯的狀況下,4月份利用系數(shù)2.562 t/m3·d,燃料比控制在495 kg/t以下。前4個(gè)月整體指標(biāo)達(dá)到近期來最好水平,控制合理的操作爐型實(shí)現(xiàn)了1號高爐優(yōu)化指標(biāo)、降本增效的目標(biāo)。
表2 2020年1號高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)Table 2 Technical and economic index of No.1 blast furnacein 2020
(1)對于1號高爐而言,合理的操作爐型是上部布料調(diào)劑、熱負(fù)荷控制、穩(wěn)定渣鐵組分及下部送風(fēng)控制等相互作用的有機(jī)整體,保證各項(xiàng)操作制度與高爐強(qiáng)化相匹配是重點(diǎn)。
(2)1號高爐克服原燃料質(zhì)量劣化的不利影響,調(diào)整上部布料制度,保證中心氣流,疏導(dǎo)邊緣氣流,穩(wěn)定爐身熱負(fù)荷。根據(jù)1號高爐實(shí)際爐況調(diào)整,將鼓風(fēng)動(dòng)能控制在10 000~11 000 kg·m/s,爐腹煤氣量指數(shù)控制在57~59.5 m/s之間,高爐保持了較好的穩(wěn)定性。
(3)針對渣中鎂鋁比波動(dòng)影響爐渣的性能,通過提高爐溫水平至0.45%左右,調(diào)整燒結(jié)礦中Mg O含量等手段來改善。在爐渣堿度控制合理范圍內(nèi),1號高爐渣中Mg O含量控制在6%~7.5%的范圍之間,Al2O3含量在14%以下,爐渣性能能滿足生產(chǎn)的要求。經(jīng)過對1號高爐操作爐型的維護(hù),逐步適應(yīng)了澆注爐型變化和原燃料質(zhì)量劣化的狀況,取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。