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燒結(jié)煙氣干式超凈工藝在2×180m2燒結(jié)機(jī)上的應(yīng)用

2020-09-30 06:06周海遠(yuǎn)福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司
節(jié)能與環(huán)保 2020年9期
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī)吸收塔流化床

文_周海遠(yuǎn) 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司

1 項(xiàng)目概況

鋼鐵行業(yè)是除火電行業(yè)外另一個(gè)主要污染物排放源,其廢氣排放量大、污染物種類多、濃度高。隨著電力行業(yè)超低排放技術(shù)的推廣應(yīng)用,我國(guó)大氣污染防治重點(diǎn)從電力行業(yè)向鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變。2019 年4 月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》,將燒結(jié)(球團(tuán))煙氣中顆粒物、SO2、NOX的超低排放限值分別規(guī)定為10、35、50 mg/Nm3,要求到2020 年底前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造。

揚(yáng)州秦郵特種材料有限公司現(xiàn)有兩條180m2燒結(jié)礦生產(chǎn)線,為了滿足最新環(huán)保要求,燒結(jié)煙氣凈化設(shè)施需要進(jìn)行升級(jí)改造。其中,脫硫除塵方案采用福建龍凈的燒結(jié)煙氣干式超凈工藝,共2 套脫硫除塵裝置,排放指標(biāo)按SO2排放小于30mg/Nm3,粉塵排放小于10mg/Nm3進(jìn)行設(shè)計(jì)。

2 技術(shù)方案

2.1 工藝流程及反應(yīng)機(jī)理

煙氣從燒結(jié)機(jī)機(jī)頭主抽風(fēng)機(jī)出口煙道引出,首先進(jìn)入循環(huán)流化床吸收塔進(jìn)行脫硫反應(yīng),隨后經(jīng)布袋除塵器除塵后,進(jìn)入燒結(jié)機(jī)脫硝裝置,完成脫硝后經(jīng)煙囪排出??傮w工藝流程為:燒結(jié)機(jī)→機(jī)頭電除塵器→主抽風(fēng)機(jī)→循環(huán)流化床吸收塔→布袋除塵器→(GGH 系統(tǒng)→脫硝系統(tǒng))→煙囪排放。

裝置主要由煙道系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、布袋除塵器系統(tǒng)、吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)、物料再循環(huán)系統(tǒng)、脫硫灰排放系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)流化風(fēng)系統(tǒng)及電氣、儀控系統(tǒng)等組成。

從化學(xué)反應(yīng)工程的角度看,SO2與Ca(OH)2的顆粒在循環(huán)流化床中的反應(yīng)過(guò)程是一個(gè)外擴(kuò)散控制的反應(yīng)過(guò)程。SO2與Ca(OH)2反應(yīng)的速度主要取決于SO2在Ca(OH)2顆粒表面的擴(kuò)散阻力,或說(shuō)是 Ca(OH)2表面氣膜厚度。當(dāng)滑落速度增加時(shí),由于摩擦程度的增加,Ca(OH)2顆粒表面的氣膜厚度減小,SO2進(jìn)入 Ca(OH)2的傳質(zhì)阻力減小,傳質(zhì)速率加快,從而加快 SO2與 Ca(OH)2顆粒的反應(yīng)。

塔內(nèi)生成的脫硫灰的主要成分為 CaSO3·1/2H2O、 CaSO4·1/2H2O、 CaCO3、 CaF2、 CaCl2及未反應(yīng)的 Ca(OH)2和雜質(zhì)等。這些脫硫灰目前的主要用途為干粉砂漿、廢礦井填埋、高速公路路基、吸聲材料、水泥摻合料等。在脫硫塔中,消石灰Ca(OH)2與煙氣中的SO2和幾乎全部的SO3,HCl,HF 等完成化學(xué)反應(yīng),主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

2.2 總體布置

本項(xiàng)目采用“一機(jī)一塔”的布置方式,脫硫除塵島布置在燒結(jié)機(jī)周邊的空地上,吸收塔、布袋除塵器等設(shè)備中心線布置在一條直線上。主要輔助設(shè)施如工藝水系統(tǒng)、流化風(fēng)機(jī)、高壓水泵、引風(fēng)機(jī)等布置在地面層,按工藝要求集中布置,既做到工作分區(qū)明確,又做到合理、緊湊、維修方便,最大限度地節(jié)省用地,其他小設(shè)備可考慮布置在脫硫布袋除塵器底部平臺(tái)上。

2.3 設(shè)計(jì)參數(shù)

裝置設(shè)計(jì)煙氣參數(shù)如表1。

表1

2.4 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)

2.4.1 吸收塔

吸收塔是整個(gè)脫硫反應(yīng)的核心。吸收塔為文丘里空塔結(jié)構(gòu),整個(gè)塔體由普通碳鋼制成。為建立良好的流化床,預(yù)防堵灰,吸收塔內(nèi)部氣流上升處均不設(shè)內(nèi)撐,故稱為空塔。本項(xiàng)目吸收塔采用單孔文丘里噴嘴形式。

由于脫硫系統(tǒng)始終在70℃(高于煙氣露點(diǎn))以上運(yùn)行,加上吸收塔內(nèi)部強(qiáng)烈的碰撞與湍動(dòng),SO3基本全部除去。因此,吸收塔內(nèi)部不需要防腐內(nèi)襯。

當(dāng)脫硫系統(tǒng)不運(yùn)行時(shí),燒結(jié)煙氣走旁路,吸收塔與布袋除塵器進(jìn)行內(nèi)循環(huán)運(yùn)行。為了建立穩(wěn)定良好的流化床,需要脫硫灰不斷的循環(huán),吸收塔出口粉塵濃度可達(dá)600 ~1000g/m3。

吸收塔出口段設(shè)有溫度、壓力檢測(cè)。用溫度控制吸收塔的加水量,用吸收塔的進(jìn)出口壓力降計(jì)算出來(lái)的床層壓降來(lái)控制脫硫灰循環(huán)量。當(dāng)壓力降增大時(shí)可以降低Ca/S,提高脫硫率。

煙氣從吸收塔底部進(jìn)入吸收塔,煙氣方向向上。為了防止吸收塔進(jìn)口煙氣沉降造成的進(jìn)口煙道積灰,吸收塔底部及轉(zhuǎn)彎處均設(shè)有氣流分布裝置及壓縮空氣吹掃系統(tǒng)。由于文丘里段的管速最高達(dá)50m/s 以上,經(jīng)文丘里段加速,流化床內(nèi)的物料被完全托起,只有非常少量的大顆粒沉降回吸收塔進(jìn)口煙道,通過(guò)進(jìn)口煙道輸灰機(jī)排放。

2.4.2 布袋除塵器

布袋除塵器系統(tǒng)采用脫硫?qū)S玫蛪夯剞D(zhuǎn)脈沖布袋除塵器,保證脫硫除塵器出口粉塵濃度≤袋除塵器系統(tǒng)采用;脫硫布袋除塵器分為4 個(gè)室,8 個(gè)單元。主要由灰斗、煙氣室、凈氣室、進(jìn)口煙箱、出口煙箱、低壓脈沖清灰裝置、電控裝置、閥門及其它等部分組成。每臺(tái)脫硫布袋除塵器系統(tǒng)配有3 臺(tái)清灰風(fēng)機(jī),1用2 備。

由于從吸收塔出來(lái)的煙氣含塵濃度較高,含濕量較大,針對(duì)脫硫后粉塵物理及化學(xué)特性的變化,本工程布袋除塵器采用低流速設(shè)計(jì)。煙氣從吸收塔出口側(cè)垂直向下進(jìn)入布袋除塵器,一方面減小煙氣的運(yùn)行阻力,另一方面充分利用重力作用,入口大部分粉塵直接落入灰斗,有效減輕布袋的過(guò)濾負(fù)荷。同時(shí),利用布袋各個(gè)室壓力的自均衡性,使煙氣均勻分配到各除塵室,從濾袋外測(cè)進(jìn)入內(nèi)部延長(zhǎng)濾袋的使用壽命。

2.5 技術(shù)特點(diǎn)

①設(shè)備使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)量??;②煙氣與物料接觸時(shí)間長(zhǎng)、接觸充分,脫硫效率高;③工藝及控制簡(jiǎn)單、可靠;④采用高壓回流式噴嘴直接向脫硫塔內(nèi)噴水, 對(duì)負(fù)荷變化響應(yīng)快,保證脫硫后除塵器可靠運(yùn)行;⑤單塔處理能力大,已有大型化的應(yīng)用業(yè)績(jī);⑥采用流線型的底部進(jìn)氣結(jié)構(gòu),保證了脫硫塔入口氣流分布均勻;⑦脫硫塔內(nèi)操作氣速相對(duì)穩(wěn)定,負(fù)荷適應(yīng)性好,進(jìn)一步保證氣固兩相流場(chǎng)的穩(wěn)定;⑧無(wú)須防腐;⑨良好的入口煙氣二氧化硫濃度變化適應(yīng)性;⑩脫硫副產(chǎn)物流動(dòng)性好,易于處理;脫硫劑利用率高、脫硫副產(chǎn)物排放少;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,占地面積??;無(wú)廢水等二次污染物產(chǎn)生。

3 項(xiàng)目實(shí)施及試運(yùn)行情況

2#裝置于2019 年7月6 日7:00 開(kāi)始進(jìn)入168 小時(shí)連續(xù)試運(yùn)行,在連續(xù)試運(yùn)行期間,原煙氣SO2濃度為2000 ~3000mg/Nm3,凈煙氣SO2平均濃度為7.4mg/Nm3,平均脫硫率高達(dá)99%以上,凈煙氣煙塵平均濃度為1.0mg/Nm3。

1#裝置于2019 年7月31日8:00 開(kāi)始進(jìn)入168 小時(shí)連續(xù)試運(yùn)行,連續(xù)試運(yùn)行期間,原煙氣SO2濃度為2000 ~3000mg/Nm3,凈煙氣SO2平均濃度為6.9g/Nm3,平均脫硫率高達(dá)99%以上,凈煙氣煙塵平均濃度為1.3mg/Nm3。

試運(yùn)行期間,部分時(shí)間段發(fā)生入口煙氣量快速波動(dòng)的情況,煙氣再循環(huán)系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)整再循環(huán)風(fēng)擋的開(kāi)度,能夠有效的緩沖煙氣量波動(dòng)的影響。當(dāng)入口SO2濃度發(fā)生變化時(shí),吸收劑供應(yīng)系統(tǒng)能夠快速響應(yīng),實(shí)時(shí)調(diào)整吸收劑的供應(yīng)量,實(shí)現(xiàn)SO2排放濃度的智能控制。無(wú)論煙氣工況如何變化,裝置的始終保持在較為穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài),SO2、煙塵排放濃度均優(yōu)于超低排放指標(biāo),水耗、電耗、吸收劑耗量等各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)也均低于設(shè)計(jì)要求。

4 結(jié)語(yǔ)

福建龍凈燒結(jié)煙氣干式超凈工藝可實(shí)現(xiàn)脫硫、除塵及多污染物的協(xié)同治理和超凈排放,系統(tǒng)的集成度及自動(dòng)化程度高,運(yùn)行穩(wěn)定;而且沒(méi)有廢水產(chǎn)生、煙囪無(wú)須防腐、排煙透明無(wú)視覺(jué)污染,為鋼鐵行業(yè)煙氣的超低排放治理提供有力的技術(shù)支撐。

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