侯 松
(海洋石油富島有限公司,海南 東方572600)
海洋石油富島有限公司化肥二期裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為450 kt/a合成氨、800 kt/a大顆粒尿素。合成氨裝置采用美國KBR凈化器工藝TM。該工藝是原Kellogg公司的MEAP低能耗的合成氨工藝與Brown公司的Purifier合成氨工藝的組合。裝置于2003年9月30日順利投產(chǎn),生產(chǎn)出合格氨產(chǎn)品。2004年進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造。
合成氨裝置高溫變換爐出口串聯(lián)安裝1臺高壓蒸汽廢熱鍋爐(103-C1)和1臺高壓鍋爐給水預(yù)熱器(103-C2),其目的是回收高品位熱能、生產(chǎn)過程所需的動力和原料蒸汽,降低工藝氣溫度至低溫變換爐所需要的最佳反應(yīng)工況。2018年4月發(fā)現(xiàn),高溫變換爐出口廢熱鍋爐(簡稱103-C1)封頭泄漏工藝氣,隨即根據(jù)泄漏情況采取在線處理和防護(hù)措施;之后在停車檢修期間檢查發(fā)現(xiàn)密封面存在缺陷,對其進(jìn)行修復(fù),并同時對管束葉式密封進(jìn)行更換。設(shè)備修復(fù)后運(yùn)行良好。
103-C1由意大利BELLEL ENERGY s.r.l.公司制造,結(jié)構(gòu)為立式“U形管”換熱器,殼程介質(zhì)為工藝氣,管程介質(zhì)為鍋爐水和蒸汽。管程封頭設(shè)計有7段分程隔板,換熱管總數(shù)為781根,其中第7程~第8程的222根換熱管內(nèi)部安裝有擾流條,以增加換熱器的換熱效率。
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)如表1所示,設(shè)備結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 103-C1設(shè)備結(jié)構(gòu)
表1 103-C1設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2004年,根據(jù)合成氨裝置原始開車和性能考核發(fā)現(xiàn),103-C2出口溫度已經(jīng)達(dá)到低溫變換爐催化劑設(shè)計末期使用溫度218 ℃。103-C1、103-C2汽化率高達(dá)32%,高于設(shè)計值24.5%,但高壓蒸汽產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計值,整個化肥二期合成氨裝置、尿素裝置出現(xiàn)蒸汽不平衡。由于低變催化劑入口溫度高,使得催化劑的初期活性急劇下降【1】。
2005年檢修時,通過排查發(fā)現(xiàn)2臺換熱器的管束與殼體之間存在13 mm左右的超標(biāo)間隙,造成大約37%的工藝氣未與鍋爐水換熱,形成“介質(zhì)短路”情況。
通過與專利商KBR公司和設(shè)備制造商BELLELI公司進(jìn)行討論,決定采用一種新型的密封隔離法——葉式密封,即分別沿管束軸向和徑向方向,在支撐板上安裝幾組由8片0.1 mm厚的304鋼片組成的密封片,密封管束與殼體之間的間隙,以消除換熱介質(zhì)短路現(xiàn)象。葉式密封改造示意見圖2和圖3。2006年對2臺換熱器實施葉式密封安裝改造,改造后,103-C1、103-C2出口工藝氣溫度下降,高壓蒸汽產(chǎn)量增加了10 061 kg/h,滿足裝置穩(wěn)定運(yùn)行條件。
圖3 管束增加徑向葉式密封改造
圖2 管束增加軸向葉式密封改造
2018年4月巡檢發(fā)現(xiàn),103-C1工藝氣封頭出現(xiàn)可燃?xì)怏w泄漏。確定漏點位置后,對封頭螺栓進(jìn)行多次在線緊固,但仍存在一定泄漏。由于設(shè)備本體溫度高,無法進(jìn)行測繪,制作堵漏夾具,所以無法實施帶壓堵漏。在確保泄漏對工藝系統(tǒng)沒有影響的前提下,考慮設(shè)備本質(zhì)安全,決定對該設(shè)備實行監(jiān)控運(yùn)行,并制作氮?dú)獯祾哐b置,固定在設(shè)備封頭上,對泄漏的可燃?xì)膺M(jìn)行稀釋吹掃。
根據(jù)設(shè)備泄漏情況進(jìn)行初步分析判斷,認(rèn)為設(shè)備泄漏的可能原因為螺栓預(yù)緊力不足或封頭密封墊片密封失效,所以在設(shè)備監(jiān)控運(yùn)行期間,為設(shè)備檢修做好以下準(zhǔn)備工作:1)針對螺栓預(yù)緊力不足的問題,準(zhǔn)備螺栓備件,計劃停車檢修期間更換; 2)針對密封墊片失效的問題所采取的措施為更換墊片。由于墊片更換檢修周期長,且到臨近裝置大修還有較長時間,所以考慮下次短期停車期間針對封頭設(shè)計帶壓堵漏夾具,實施帶壓堵漏。
同年9月裝置臨時停車期間,對103-C1封頭進(jìn)行處理。首先對封頭泄漏部位的7顆螺栓進(jìn)行更換,重新按照標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊力進(jìn)行緊固;同時測量泄漏部位尺寸,設(shè)計好局部堵漏夾具和整體堵漏夾具方案。更換螺栓后開車,換熱器封頭泄漏量明顯減小,但仍有輕微泄漏。經(jīng)過評估認(rèn)為,封頭泄漏原因為密封墊片失效。綜合考慮后,未采取帶壓堵漏方案,計劃大修期間更換密封墊片,同時檢查并修復(fù)密封面。
3.1.1 檢查情況
2019年4月裝置停車檢修期間,對103-C1進(jìn)行解體抽芯檢修,發(fā)現(xiàn)筒體法蘭密封面、管板背側(cè)密封面存在泄漏沖刷痕跡,見圖4和圖5。通過測量,發(fā)現(xiàn)筒體法蘭密封面平面度最大偏差0.32 mm,管板密封面平面度最大偏差0.45 mm。
圖4 筒體法蘭密封面沖刷情況
圖5 管板密封面缺陷情況
3.1.2 筒體法蘭修復(fù)
根據(jù)筒體法蘭變形情況,對筒體密封面采用光刀機(jī)進(jìn)行機(jī)械加工修復(fù)。密封面修復(fù)加工量為0.39 mm,加工后的平面度最大偏差0.02 mm。
3.1.3 管板密封面修復(fù)
換熱器管板直徑為2 025 mm,兩側(cè)吊耳寬度為225 mm,管板厚度為380 mm。由于管板與管束相連,缺陷部位位于管板背側(cè)密封面,所以只能將機(jī)床裝卡安裝在管板端面,加工臂伸到背側(cè)進(jìn)行加工。再加上管板直徑大、厚度大,給密封面的修復(fù)造成較大因難。
為了保證加工質(zhì)量,滿足加工條件,制作了超長“L”形專用支架用來固定安裝刀具,然后切割管板兩側(cè)的吊耳,以減小機(jī)床旋轉(zhuǎn)半徑,降低機(jī)加工對支架的強(qiáng)度要求。由于機(jī)床“L”形支架的最大長度達(dá)907 mm,強(qiáng)度不足,剛開始便出現(xiàn)跳刀情況。于是對支架進(jìn)行二次改進(jìn)和加固,最終滿足加工條件。管板實際加工量0.58 mm,加工后平面度最大偏差0.03 mm。管板密封面加工機(jī)床裝卡見圖6。
圖6 管板密封面加工機(jī)床裝卡
3.2.1 管束拆卸
管束安裝葉式密封后,與設(shè)備殼體之間的間隙通過葉式密封片彈性變形進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)回裝管束時,管束自身重力可克服葉式密封與殼體之間的變形阻力,容易安裝。而管卸時束拆,葉式密封的變形阻力會增加抽芯的難度,單純依靠吊車提起風(fēng)險較高,一旦出現(xiàn)卡澀,易造成吊車傾斜。為此制作了一套專用工裝,用于管束的頂起吊裝,見圖7。
圖7 管束拆卸專用工裝
吊裝抽芯過程,在換熱器管板四周固定4個50 kg千斤頂,管束頂部安裝好起吊鋼絲繩,見圖8。首先利用四周千斤頂慢慢將管束頂起,然后吊車慢慢提升,當(dāng)確定管束與殼體之間無較大阻力的情況下,再慢慢用吊車起吊,完成管束拆卸。
圖8 管束拆卸工裝應(yīng)用
3.2.2 葉式密封更換
管束拆卸后,豎立放在專用支架上,進(jìn)行葉式密封片的更換,圖9是更換的軸向葉式密封片,圖10 是更換的徑向葉式密封片。
圖10 更換徑向葉式密封
圖9 更換軸向葉式密封
2019年5月,合成氨裝置開車,對103-C1設(shè)備封頭法蘭進(jìn)行可燃?xì)怏w檢測,未發(fā)現(xiàn)可燃?xì)怏w泄漏,證明封頭泄漏處理采取的措施是成功的、有效的。
設(shè)備封頭法蘭泄漏在化工生產(chǎn)過程中是較為常見的一類問題,實際工作中所采取的應(yīng)對措施也非常多。通過對高溫變換出口廢熱鍋爐封頭泄漏原因進(jìn)行判斷,在無法實施帶壓堵漏的情況下,采取在線緊固、更換局部螺栓、制作稀釋工裝等措施降低設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險。在設(shè)備停機(jī)檢修時,采用機(jī)床對密封面的缺陷進(jìn)行加工修復(fù)并更換密封墊片,最終徹底消除設(shè)備泄漏,確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行。