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低溫費托合成反應(yīng)器直排漿液的多級過濾技術(shù)

2020-09-14 11:04潘家斌薛蓉陜西未來能源化工有限公司煤制油分公司陜西榆林719000
化工管理 2020年25期
關(guān)鍵詞:費托過濾機濾餅

潘家斌 薛蓉(陜西未來能源化工有限公司煤制油分公司,陜西 榆林 719000)

0 引言

近年來,我國煤制油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展突起,對于緩解石油供需矛盾,實現(xiàn)煤炭清潔利用具有重要意義。費托合成是煤制油的關(guān)鍵技術(shù),經(jīng)過濾處理的產(chǎn)物蠟是下游油品加工的原料,過濾工藝技術(shù)的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。

過濾是將懸浮在液體中的固體催化劑顆粒分離出來的關(guān)鍵工藝,其基本原理是:在壓力差的作用下,懸浮液中的液體透過可滲性介質(zhì)(過濾介質(zhì)),固體顆粒為介質(zhì)所截留,從而實現(xiàn)液體和固體的分離。

1 低溫費托合成反應(yīng)器主要產(chǎn)物蠟介紹

低溫費托合成反應(yīng)器為漿態(tài)床反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)部介質(zhì)主要為氣態(tài)合成氣、液態(tài)石蠟及固態(tài)催化劑三相共存[1],在一定壓力、溫度下,合成氣(主要為CO及H2)在催化劑的作用下,反應(yīng)生成液體石蠟,為下游油品加工的原料。

費托合成反應(yīng)生成的石蠟經(jīng)過反應(yīng)器內(nèi)部過濾元件攔截催化劑顆粒后采出,再進一步通過外部過濾設(shè)備進行精過濾,得到合格產(chǎn)品輸送至油品加工。

費托合成催化劑在使用一定周期后,其催化劑活性以及物理強度發(fā)生衰減,需要通過設(shè)備排放口直排至專用儲罐,再向反應(yīng)器添加新催化劑,保證反應(yīng)器氣體轉(zhuǎn)化率維持穩(wěn)定;一旦長時間不置換催化劑,發(fā)生催化劑顆粒粉碎(粒度分布發(fā)生明顯變化,見表1、表2,此時,反應(yīng)器內(nèi)部過濾元件無法攔截大量細小催化劑顆粒,外部過濾機過濾壓差上漲迅速,無法正常運行,導(dǎo)致反應(yīng)器降溫,減產(chǎn),甚至需要反應(yīng)器漿液排盡置換,對煤制油工藝系統(tǒng)運行造成較大影響。

因此,定期置換催化劑,檢測催化劑粒度分布是費托合成工藝操作的關(guān)鍵。而因置換排放的催化劑漿液含有75±5%的液體石蠟,需要外部過濾設(shè)備進行過濾處理,回收石蠟,此部分石蠟的數(shù)量由催化劑的置換頻次決定,催化劑的置換頻次取決于催化劑的活性、物理性能等等。在費托合成工藝流程中,催化劑置換直排漿液的石蠟回收處理技術(shù)十分重要,它是費托合成長周期穩(wěn)定運行的保障。

表1 正常催化劑顆粒粒度分布

表2 粉化催化劑顆粒粒度分布

2 用于費托合成蠟過濾的相關(guān)設(shè)備

由于直排漿液含催化劑量大,質(zhì)量比約25%±5%,按照漿液密度900kg/m3計算,每立方漿液含催化劑225±45kg;使用外置過濾機過濾費托合成直排漿液,每過濾1m3漿液,至少排出225±45kg催化劑,由于過濾量小,排渣量大,對過濾設(shè)備的選型要求苛刻。

目前,應(yīng)用于費托合成蠟過濾的設(shè)備主要有兩類,水平圓盤式過濾機和垂直葉片式過濾機。

2.1 水平圓盤式過濾機

水平圓盤式過濾機由傳動裝置,殼體,過濾盤,上封頭密封裝置,主軸,主軸下密封裝置,排渣裝置等部件組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

過濾機有若干過濾盤全部水平安裝在主軸上,整個過濾系統(tǒng)安裝在密閉的殼體內(nèi)。過濾時,待過濾液充滿整個過濾殼體,濾液通過過濾盤再流入主軸,然后從出料口流出,從而獲得清澈的濾液。過濾結(jié)束后,電機帶動傳動裝置,使主軸和過濾盤高速旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下卸下濾渣。

圖1 水平圓盤式過濾機結(jié)構(gòu)圖

特點:濾渣附著與濾盤上部,即使濾渣較多,也不會發(fā)生脫落的問題;通過上部轉(zhuǎn)動裝置,帶動濾盤旋轉(zhuǎn),完成排渣操作,對于原料液含固量較大的介質(zhì),水平圓盤過濾機的托渣性能優(yōu)越,其次,此設(shè)備操作簡單,在設(shè)計上可實現(xiàn)遠程操作,降低現(xiàn)場操作的安全風險。

缺陷:設(shè)備密封點多,即泄漏點多,一旦發(fā)生泄漏,檢修難度大。

2.2 垂直葉片式過濾機

垂直葉片式過濾機主要有殼體、殼體法蘭密封裝置、過濾板、過濾液收集裝置、振動排渣裝置、過濾板噴淋裝置、排渣閥等,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 垂直葉片式過濾機結(jié)構(gòu)圖

過濾機有若干過濾板全部垂直安裝在過濾液收集管上,整個過濾系統(tǒng)安裝在密閉的殼體內(nèi)。過濾時,含助濾劑的待濾液通過輸送系統(tǒng)進入過濾機,使過濾板上形成穩(wěn)定的濾餅(濾餅層可提供無數(shù)的細微通道)后,待濾液經(jīng)過濾餅層微孔進行實際過濾。濾液通過濾液收集管流出,從而獲得清澈的濾液。過濾結(jié)束后,排空過濾機內(nèi)的液體,對濾餅進行吹干,然后放空過濾機內(nèi)的壓力,打開排渣閥,開啟振動排渣裝置,進行振動排渣,排渣結(jié)束后根據(jù)工藝安排(指噴淋清洗液的處理)開啟過濾板噴淋裝置,進行過濾板的在線清洗。

特點:垂直葉片式過濾機結(jié)構(gòu)簡單,維修簡便,其泄漏點少,由于濾板垂直布置,其濾渣通過振動排渣裝置由重力作用直接排出。

缺陷:此設(shè)備進料后,直至退出過濾,必須保證濾板進口和出口保持一定流量,維持正向流,形成正向壓力,使濾餅附著在濾板上;對于固含量較大的原料,附著在濾板上的濾渣因壓差上升,導(dǎo)致液體流通量降低,可能會發(fā)生局部脫落問題,過濾時間短,操作難度大。

3 費托合成直排漿液多級過濾工藝設(shè)計及應(yīng)用

3.1 一級過濾工藝設(shè)計

根據(jù)對比水平圓盤過濾機和垂直葉片式過濾機的特點及缺陷,一級過濾原料液固含量高,選擇水平圓盤過濾機,濾餅不易脫落,多臺設(shè)備并聯(lián)布置,一級過濾利用催化劑本身形成的濾餅進行循環(huán)過濾,使催化劑顆粒在濾餅層被攔截。最終,一級過濾產(chǎn)品固含量可控制在2000ppm以內(nèi),設(shè)計流程如圖3所示。

圖3 一級過濾工藝設(shè)計流程圖

3.2 二級過濾工藝設(shè)計

一級濾后液作為二級過濾原料液,其固含量已控制在2000ppm以內(nèi),選用垂直葉片式過濾機,經(jīng)過配套預(yù)涂、助劑添加系統(tǒng),可實現(xiàn)濾后固含量降低至200ppm,設(shè)計流程如圖4所示。

圖4 二級過濾工藝設(shè)計流程圖

3.3 三級過濾工藝設(shè)計

二級濾后液作為三級過濾原料液,其固含量已經(jīng)很低,選用垂直葉片式過濾機,通過配套預(yù)涂、助劑添加系統(tǒng),調(diào)整硅藻土型號及配比,可實現(xiàn)濾后液固含量降低至15ppm以內(nèi),產(chǎn)出合格精制蠟,設(shè)計流程同二級。

4 多級過濾存在的問題

當反應(yīng)器直排的催化劑發(fā)生粉化時,一級過濾很難攔截細小的催化劑,造成二級過濾機原料液固含量高,二級過濾壓差上漲快,部分細小催化劑穿透硅藻土預(yù)涂層進入三級過濾機,同樣造成三級過濾機壓差上漲快,部分細小催化劑穿透硅藻土預(yù)涂層,同樣導(dǎo)致三級過濾后產(chǎn)品固含量超標。

5 解決方案

二、三級過濾采用預(yù)涂及助劑添加攔截催化劑顆粒,利用硅藻土的多孔性、相對的不可壓縮性、較低的比表面積、特定的粒度分布狀態(tài)、較好的化學穩(wěn)定性[2],通過調(diào)整二級及三級硅藻土預(yù)涂及助劑的型號、配比可實現(xiàn)催化劑被攔截,同時,保證一定時間內(nèi),過濾壓差均勻緩慢上升,保證過濾機設(shè)備運行周期及過濾質(zhì)量。

5.1 預(yù)涂用硅藻土型號、配比及操作方式調(diào)整

調(diào)整預(yù)涂方式,如圖5所示,將粒度分布粒徑偏大的硅藻土作為支持層進行一次預(yù)涂,作為支持層;在一次預(yù)涂層表面進行粒徑較小的硅藻土預(yù)涂,作為攔截層,可實現(xiàn)小顆粒催化劑被攔截的目的[3]。

圖5 調(diào)整預(yù)涂方式

5.2 助劑型號及配比調(diào)整

由于催化劑顆粒為實心結(jié)構(gòu),在過濾過程中,需要保證催化劑被攔截的同時,濾餅層仍然有一定的孔隙率,保證液體石蠟可流通;此時,需要助濾劑填充于催化劑顆粒之間,在實現(xiàn)催化劑被攔截的同時,利用助濾劑本身多孔性及不可壓縮性,形成新的通道,維持過濾壓差穩(wěn)定或緩慢上漲,達到攔截催化劑和延長過濾周期的目的。

依據(jù)上述原理,根據(jù)原液中催化劑顆粒的粒度分布和固含量分析,找到與之相近粒度分布的硅藻土,按照(原料液催化劑質(zhì)量比×過濾量)/(助劑質(zhì)量比×助劑添加量)=1:1的計算方式,得到助劑濃度配比,以指導(dǎo)實際生產(chǎn)。

5.3 原液調(diào)配降低固含量

當原料液中固含量超出一定指標,通過增加助劑濃度配比,但助劑使用量超出成本要求時,可以采取稀釋原料液的方式進行調(diào)整過濾,如圖6所示,合格石蠟返回與三級原料液進行摻混,以達到稀釋原料液降低固含量的目的,可以實現(xiàn)降低助劑使用量,也可以實現(xiàn)催化劑的過濾攔截和保證過濾設(shè)備的正常運行周期。

圖6 原液調(diào)配示意圖

6 結(jié)語

多級過濾充分利用國產(chǎn)過濾設(shè)備的特性以及硅藻土助濾劑物理及化學特性,在費托合成蠟精制工藝中得到了廣泛應(yīng)用,成功解決了費托合成漿態(tài)床反應(yīng)器過濾蠟固含量超標、精制困難的工業(yè)化瓶頸,逐步成為目前國內(nèi)煤間接液化工藝技術(shù)的重要組成部分,并在多個煤制油示范項目和在建百萬噸級項目中工業(yè)化應(yīng)用。

我國的硅藻土保有儲量達3.9億噸,資源量在20億噸以上,僅次于美國居世界第二位[4]。豐富的硅藻土資源為我國煤制油行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ),也為多級過濾提供了更廣的研究方向。

隨著國內(nèi)煤間接液化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,多級過濾還需科研和工程技術(shù)人員不斷摸索和完善,優(yōu)化操作、程序和指標,開發(fā)更加先進的過濾設(shè)備,研究出更高精度的硅藻土助濾劑,使其更加成熟、高效和節(jié)能。

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