柴炳升,胡 峰
(國家能源集團神華寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司 石槽村選煤廠,寧夏 銀川 750001)
煤炭分選是潔凈煤技術(shù)的源頭,提高原煤入洗率是解決用煤過程對大氣污染的有效措施之一[1-2]。目前,煤炭分選的主要方法分為重選與浮選,而低階煤炭由于其變質(zhì)程度低,易泥化,煤表面的含氧官能團多,孔隙率高,不適于采用浮選方法分選[3-5]。
石槽村選煤廠設(shè)計生產(chǎn)能力6.00 Mt/a,入洗原煤為低灰、低硫、低磷和較高發(fā)熱量的不粘煤,是良好的動力煤、氣化用煤和化工原料煤。原分選工藝為:200~25 mm塊原煤采用重介淺槽分選,小于25 mm粒級末煤不分選。精煤產(chǎn)品是寧東煤化工基地煤制油項目的主要原料,小于25 mm粒級作為動力用煤銷售。隨著集團公司煤化工項目對精煤產(chǎn)品需求量的不斷增加,同時,為了實現(xiàn)更大的經(jīng)濟效益,有必要提高原煤入洗率[6]。原煤干法深度篩分、篩上物料進入重介淺槽分選、篩下物料不分選的生產(chǎn)工藝在我國選煤廠得到了較好的推廣[7-9]。本文總結(jié)了石槽村選煤廠在選煤工藝技術(shù)改造過程中對重質(zhì)選入料粒度下限的確定方法及生產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法。
石槽村選煤廠入洗原煤為不粘煤,變質(zhì)程度低,煤本身易泥化,且采煤過程中煤層的偽頂、偽底、夾矸的巖性多為極易泥化的泥巖、炭質(zhì)泥巖。因此,應(yīng)慎重考慮重介選入料粒度下限,在提高原煤入洗率的基礎(chǔ)上,盡量減少煤泥水系統(tǒng)的壓力。由表1可知,若將原煤選前分級粒度設(shè)為13 mm,則原煤入洗率為53.33%,入洗率較分級粒度25 mm提高了13.14%,提高的比例不大。若將重選入料下限(即選前分級粒度)控制在6 mm以下,雖然可以極大地提高原煤入洗率,提高精煤產(chǎn)率,但重介分選系統(tǒng)改造工程較大,改造成本較高,同時也會急劇增加煤泥水系統(tǒng)的壓力,增加煤泥水系統(tǒng)的投資。雖然近年來我國選煤廠潮濕細(xì)粒物料深度干法篩分理論與實踐取得了長足的進步[10-11],但是當(dāng)分級粒度小于6 mm時,干法分級效率會急劇降低,若采用濕法篩分,勢必又會增加煤泥水系統(tǒng)的壓力。
弛張篩以篩體振動強度較小,篩面振動強度大,可靠性較強,且篩分效率高,自清理能力較高等優(yōu)點,在我國選煤廠中進行細(xì)粒級深度篩分的應(yīng)用越來越多[12]。結(jié)合石槽村選煤廠原有原煤選前分級設(shè)備細(xì)粒分級篩分效率低的問題,以及同礦區(qū)其他選煤廠使用弛張篩的經(jīng)驗,同時考慮到選煤廠現(xiàn)有重介淺槽分選機的分選下限為6 mm,且處理量有富余,決定采用弛張篩對原煤進行選前6 mm分級,大于6 mm粒級原煤入重介淺槽分選。技術(shù)改造前后原煤分級工藝流程見圖1。改造后的工藝生產(chǎn)靈活性較強,在精煤產(chǎn)品需求量較低時,可以通過調(diào)整原煤分級篩篩面調(diào)節(jié)入洗量。
表1 原煤粒度組成
圖1 石槽村選煤廠技術(shù)改造前后原煤分級工藝流程對比
由于原煤入洗率提高,精煤產(chǎn)率較技改前提高30%以上,但是在技術(shù)改造后生產(chǎn)調(diào)試的過程中,遇到了一些問題,主要問題如下:
(1)原煤分級篩與脫泥篩篩孔變小,入料量增大,脫泥效率變差。
(2)淺槽中部經(jīng)常出現(xiàn)凝固結(jié)片現(xiàn)象,面積約900mm×300mm,造成局部水平流不穩(wěn)定。
(3)淺槽上升流、水平流管路經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,上升流管路平均每天堵塞2根,水平流管路出口平均每天堵塞1~2根。
(4)懸浮液粘度增大,分流量增大,介耗增加,入洗原煤噸煤介耗技改前0.38 kg,技改后增加到1.02 kg。
調(diào)試過程中淺槽中部出現(xiàn)凝固結(jié)片,上升流與水平流管路堵塞及介耗增加等現(xiàn)象的主要原因是原煤分級篩與脫泥篩篩孔變小,脫泥篩處理量變大、篩分效率降低。因此,提高弛張篩與脫泥篩的篩分效率是解決上述問題的根本所在。在篩分面積不增加的前提下,提高篩分最有效的手段是增加噴水,但是考慮到煤泥水系統(tǒng)的壓力,在弛張篩分級環(huán)節(jié)不添加噴水。為了提高弛張篩與脫泥篩的篩分效率,主要采取以下措施:
(1)調(diào)整弛張篩篩板,將每臺弛張篩來料段上層3塊25 mm篩板更換為13 mm篩板。
(2)調(diào)整4臺弛張篩的入料量,使各臺弛張篩的負(fù)荷均勻,提高篩分效率。
(3)在脫泥篩原有2道噴水的條件下,再增加1道噴水,提高脫泥篩脫泥效率。
通過以上措施,弛張篩與脫泥篩的篩分效率明顯提高,懸浮液粘度明顯降低,流動性變好,淺槽中部凝固結(jié)片及上升流與水平流管路堵塞的現(xiàn)象有了較大改善,但沒有完全消除。分流量降低,介耗也有所降低。
為了進一步降低淺槽中部凝固結(jié)片以及上升流與水平流管路堵塞的概率,技術(shù)人員調(diào)整了水平流與上升流的比例。調(diào)整后淺槽中部凝固結(jié)片現(xiàn)象消除,上升流與水平流管路堵塞的概率,由每天堵塞1~2根,降至每月堵塞1~2根,重介淺槽分選機分選效果較好,月綜合檢查數(shù)據(jù)顯示其可能偏差Ep=0.03 kg/L。
技改后,入洗原煤噸煤介耗增加,有篩分效率降低,進入重介系統(tǒng)煤泥量增加,分流增大的原因,同時入洗量增加,產(chǎn)品產(chǎn)量增加,脫介篩料層厚度增加,也是造成介耗增加的一個重要原因。為此,在脫介篩增加1道噴水,增加噴水量。此外,觀察發(fā)現(xiàn),精煤產(chǎn)量增加后,脫介篩上料層厚度不均勻,出現(xiàn)“偏料”現(xiàn)象,通過改造入料溜槽,使物料分布均勻。通過以上措施,噸原煤介耗降至0.85 kg。
通過技術(shù)改造,石槽村選煤廠原煤入洗率提高28%左右,精煤產(chǎn)率提高30%以上,弛張篩篩分效率正常,重介淺槽分選效果較好。實踐證明,弛張篩深度干法分級+大于6 mm塊煤重介淺槽分選工藝適用于本廠生產(chǎn)。進一步提高原煤入洗前的篩分效率,是確保重介淺槽入料限下率滿足要求的關(guān)鍵,同時也是重介淺槽正常工作的關(guān)鍵,需要選煤技術(shù)人員不斷地探索與改進。