早崎綱記 松崎智美 亀井孝彥
2018年,ISUZU 發(fā)動機(jī)股份有限公司開發(fā)出了4JZ1型柴油機(jī),用于替換自2007年開始配裝于ELF系列貨車的4JJ1機(jī)型。新款4JZ1機(jī)型可有效滿足2016年的日本國內(nèi)排放法規(guī)及燃油耗標(biāo)準(zhǔn),并且可滿足市場對新型發(fā)動機(jī)的各種要求。除沿用了4JJ1機(jī)型的尺寸,4JZ1型發(fā)動機(jī)在性能、結(jié)構(gòu)、布局設(shè)計,以及緊耦合后處理系統(tǒng)等方面都有所改進(jìn)。介紹了該款發(fā)動機(jī)所采用的主要技術(shù)及相關(guān)特點。
熱力發(fā)動機(jī);柴油機(jī);性能;燃油經(jīng)濟(jì)性;效率
0?前言
近年,在汽車動力系統(tǒng)中,混合動力汽車(HEV)及純電動汽車(EV)等新能源汽車所占市場份額正與日俱增。但是對于貨車而言,仍面臨著提升續(xù)航里程、改善電池質(zhì)量及優(yōu)化貨架安裝空間等多項問題,因此,部分研究人員認(rèn)為今后貨車所采用的動力裝置仍將以具有優(yōu)異環(huán)保性能的高效率柴油機(jī)為主。
五十鈴汽車公司所開發(fā)的4JZ1型發(fā)動機(jī),以五十鈴公司新一代柴油機(jī)“D-CORE”開發(fā)理念為基礎(chǔ),進(jìn)一步追求高效率化,力求實現(xiàn)更高的環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性。另外,研究人員通過全面優(yōu)化基本結(jié)構(gòu)部件,并在發(fā)動機(jī)上安裝柴油機(jī)顆粒凈化裝置(DPD),同時利用廢氣再循環(huán)(EGR)控制及選擇性催化還原(SCR)技術(shù),滿足了2016年排放法規(guī)的要求,大幅提高了產(chǎn)品競爭力。本文將對這些技術(shù)進(jìn)行重點介紹。
1?開發(fā)目標(biāo)
為全面滿足貨車需求,研究人員對4JZ1型發(fā)動機(jī)進(jìn)行了以下幾方面的改良。
(1)同時實現(xiàn)低排放與高燃油經(jīng)濟(jì)性;
(2)實現(xiàn)貨車最佳封裝設(shè)計;
(3)在提高耐久性和可靠性的同時,確保整機(jī)工作性能;
(4)提高整機(jī)可維修性,并降低運行成本。
2?發(fā)動機(jī)主要部件
圖1為4JZ1型發(fā)動機(jī)的外觀,圖2為其性能曲線。4JZ1型發(fā)動機(jī)主要部件與配套車型及動力性能無關(guān),均采用了通用性較高的參數(shù)。表1對比了4JJ1型發(fā)動機(jī)和4JZ1型發(fā)動機(jī)的主要部件。
4JZ1型發(fā)動機(jī)的輸出功率目前已提升至129 kW,相比4JJ1型發(fā)動機(jī)有所增加。同時,4JZ1型發(fā)動機(jī)在1 450~2 860 r/min轉(zhuǎn)速工況下可輸出較為均勻的扭矩,從而改善了操作便捷性和整機(jī)加速性,可滿足大部分高負(fù)荷及高速運行工況下的動力需求。
4JZ1型發(fā)動機(jī)在實現(xiàn)了低速化的同時,引入了起動輔助控制裝置。研究人員通過對起動性能及低速工況進(jìn)行改善,相應(yīng)提高了整機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性,并采用了電控可變噴嘴渦輪增壓器。
3?采用技術(shù)
3.1?同時滿足低排放與高燃油經(jīng)濟(jì)性
4JZ1型發(fā)動機(jī)為滿足2016年排放法規(guī),采用了SCR系統(tǒng)。研究人員修正了其排放優(yōu)化策略,又通過調(diào)整壓縮比,改善燃燒室形狀(圖3)、噴油嘴樣式及噴油系統(tǒng),從而使該機(jī)型實現(xiàn)了少量多次噴油及高壓噴油過程,同時縮短了噴油間隔,并通過計算機(jī)輔助工程(CAE)和臺架試驗進(jìn)行了雙重驗證。
為適應(yīng)缸內(nèi)壓力,提高燃燒效率,并改善整機(jī)耐久性、可靠性和振動噪聲性能,研究人員對氣缸體、氣缸蓋、曲軸等發(fā)動機(jī)主要結(jié)構(gòu)件進(jìn)行了改進(jìn),同時采用了可滿足未來基本性能需求,并兼具高可靠性和高耐久性的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案。面對缸內(nèi)高壓化后摩擦現(xiàn)象發(fā)生頻次的不斷增加,研究人員分別對運動機(jī)構(gòu)、氣門機(jī)構(gòu)及相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行了摩擦測定,同時采用了可降低摩擦的最佳方案。該方案包括:優(yōu)化凸輪軸軸承尺寸,在活塞裙部鍍覆涂層,以及在暖機(jī)時采用可提高油溫的恒溫器等。研究人員通過測量單個部件及系統(tǒng)的摩擦,對所采取的措施及相應(yīng)效果進(jìn)行了驗證。其他降低油耗的措施還包括:(1)在活塞頂面采用耐蝕鋁進(jìn)行隔熱處理以降低熱損失;(2)改良凸輪型線以提高中、低轉(zhuǎn)速工況下的體積效率。
4JZ1型發(fā)動機(jī)的噴油系統(tǒng)首次采用了i-ART系統(tǒng)。如圖4所示,研究人員通過在噴油器中設(shè)置油壓傳感器,可實現(xiàn)對單個噴油器噴油時間及噴油量的精確測量,并進(jìn)行實時反饋修正。利用這個系統(tǒng),4JZ1型發(fā)動機(jī)可實現(xiàn)多次噴油并提高噴油精度,同時改善了發(fā)動機(jī)性能,如圖5所示。另外,通過使發(fā)動機(jī)在冷卻狀態(tài)下進(jìn)行后噴油,實現(xiàn)了SCR系統(tǒng)的早期升溫過程(圖6)。
排氣后處理系統(tǒng)外觀如圖7所示。為滿足最新的排放法規(guī)要求,研究人員采用了SCR系統(tǒng),并將該系統(tǒng)設(shè)置在車箱下部空間中。同時,研究人員通過采用低溫時活性優(yōu)異的Cu SCR催化劑,提高了冷機(jī)工況下氮氧化物(NOx)的凈化效率。為確保尿素均勻擴(kuò)散并提高NOx凈化率,研究人員在排氣管內(nèi)布設(shè)了配備有碰撞板的混合管,通過碰撞板可使尿素水溶液微?;?,實現(xiàn)了氨氣的高效生成過程。與4JJ1型發(fā)動機(jī)后處理裝置所配備的尿素水溶液混合室相比,4JZ1型發(fā)動機(jī)在具有較好擴(kuò)散性的同時,體積縮小了約50%,同時確保了安裝的便利性。下文將會對DPD進(jìn)行詳細(xì)介紹。
為提高發(fā)動機(jī)運行狀態(tài)及環(huán)境條件變化時NOx排放的穩(wěn)定性,在EGR系統(tǒng)控制方面,研究人員采用了模型基控制方法。該控制方法具有以下2種功能:
(1)利用模型推算發(fā)動機(jī)狀態(tài)量(NOx濃度、缸內(nèi)O2濃度、EGR流量等);
(2)利用傳感器測量值,修正(1)中所推算出的狀態(tài)量,并對差分學(xué)習(xí)的功能進(jìn)行研究。
相對于以往利用目標(biāo)進(jìn)氣量以反饋修正EGR流量的控制方法,功能(1)利用推算出的NOx排放量作為直接控制對象,并決定了EGR流量,因此發(fā)動機(jī)在處于變化工況時,NOx排放穩(wěn)定性更為優(yōu)異。在功能(2)中,研究人員利用傳感器測量值修正狀態(tài)量精度,當(dāng)傳感器出現(xiàn)響應(yīng)延遲時,則利用學(xué)習(xí)值修正過的狀態(tài)量實現(xiàn)相互補(bǔ)充,通過這種循環(huán)以維持穩(wěn)定的排放性能。
另外,初次在小型商用車上應(yīng)用排氣門正時相位可變機(jī)構(gòu)時,研究人員通過在冷卻狀態(tài)下設(shè)置排氣門正時進(jìn)角(提前打開,提前關(guān)閉),并利用殘留廢氣實現(xiàn)內(nèi)部EGR,降低CO及碳?xì)浠衔铮℉C)排放,同時通過早期暖機(jī)以提高加熱器性能。通過以上技術(shù),有效提高了“2015年重型車燃油耗基準(zhǔn)”的達(dá)標(biāo)率。根據(jù)內(nèi)部的評估模型,并結(jié)合車輛在市內(nèi)運行的聯(lián)合行駛模式,使整車實際燃油耗可降低約8%(圖8)。
3.2?最適合小型商用車的封裝設(shè)計
當(dāng)貨車采用SCR系統(tǒng)時,往往會面臨系統(tǒng)安裝位置侵占貨架安裝空間的問題。一直以來,在搭載SCR系統(tǒng)的ELF型貨車中,DPD和SCR系統(tǒng)以S型形成一體化裝置,并布置于車架右側(cè)。當(dāng)該系統(tǒng)在車體較小,結(jié)構(gòu)變化較多的日本國內(nèi)貨車中進(jìn)行推廣時,由于配備了橫梁車架等構(gòu)件而無法正常安裝貨架的車型,約占特殊貨架車型的50%以上。為解決該問題,研究人員從維持整車性能的角度出發(fā),在小型商用車中首次采用了將DPD布置于發(fā)動機(jī)附近的技術(shù)方案。通過該布置方式,可以在不降低貨架安裝性能的同時,使排氣后處理裝置充分發(fā)揮功用。
研究人員如需貼近發(fā)動機(jī)安裝DPD,應(yīng)保證發(fā)動機(jī)右側(cè)排氣側(cè)具有足夠的空間。在以往車型中,此處多用于安裝以渦輪增壓器為主的排氣系統(tǒng)部件、交流發(fā)電機(jī)及冷卻風(fēng)扇等大型輔助機(jī)械設(shè)備。4JZ1型發(fā)動機(jī)的交流發(fā)電機(jī)及冷卻風(fēng)扇則被移至左側(cè)進(jìn)行安裝。同樣,以往布設(shè)于發(fā)動機(jī)左前方的供油泵、動力轉(zhuǎn)向泵等附屬機(jī)構(gòu)與正時機(jī)構(gòu)一起移至發(fā)動機(jī)后側(cè)進(jìn)行安裝。該類方案徹底改變了發(fā)動機(jī)附屬機(jī)構(gòu)的布置方式,并確保了DPD的布置效果和貨架的可安裝性(圖9)。
為使DPD可充分貼近發(fā)動機(jī)進(jìn)行安裝,研究人員為其選用了扁平式截面結(jié)構(gòu) ,并將過濾器材料從堇青石換成了形狀自由度較高的SiC,同時保持其體積不變。研究人員在對其進(jìn)行布置時,除對提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及降低噪聲等方面進(jìn)行了充分研究之外,還逐步提高了其可維修性,并對DPD裝卸路徑的固定位置及固定方法進(jìn)行了優(yōu)化。
3.3?提高可靠性、耐久性并確保工作性能
與轎車相比,商用車的運行環(huán)境更為嚴(yán)苛,因此要求發(fā)動機(jī)具有更長的使用壽命。此次改良不僅要最大限度保證車輛工作性能,還要求其在同級別車輛中具有更為優(yōu)異的可靠性和耐久性。
氣缸體采用了具有較高剛度、且噪聲-振動-平順性(NVH)較為優(yōu)異的長活塞裙結(jié)構(gòu)。研究人員將缸體周邊的部件數(shù)量從原來的6個減為4個,減少了部件數(shù)量(圖10),并通過CAE工具,充分實現(xiàn)了高強(qiáng)度及輕量化的設(shè)計目標(biāo),強(qiáng)度分析示例如圖11所示。同時,研究人員通過增加氣缸蓋螺栓尺寸,提高軸向力,以應(yīng)對較高的缸內(nèi)壓力。由于軸向力的提高使缸套面臨著變形的風(fēng)險,若不增加活塞環(huán)數(shù)量,可能進(jìn)一步導(dǎo)致竄氣現(xiàn)象的發(fā)生。研究人員通過更改氣缸蓋螺栓配置,并將氣缸蓋螺栓的螺母從缸套壁分離,同時在氣缸體上進(jìn)行了一些處理,使缸套不易發(fā)生變形,從而使缸套高級變形量降低約35%(圖12)。
傳統(tǒng)氣缸蓋通常采用鑄鋁結(jié)構(gòu),4JZ1型發(fā)動機(jī)則改用了具有更高剛度及更長使用壽命的鑄鐵材料。另外,研究人員考慮到缸蓋底面的冷卻性能、可靠性及耐久性,從而采用了兩級水套結(jié)構(gòu)(圖13)。從缸體流入缸蓋的冷卻水,流經(jīng)溫度較高的排氣側(cè),可實現(xiàn)對缸蓋的高效冷卻。下段水套則獨立布置在各氣缸之間,從排氣側(cè)橫向流經(jīng)進(jìn)氣側(cè),可實現(xiàn)對氣缸下部的有效冷卻(圖14)。研究人員的設(shè)計理念是在減小熱損失的同時,使其對燃油耗的影響降至最低。同時,研究人員還利用CAE工具調(diào)整發(fā)動機(jī)規(guī)格參數(shù)并進(jìn)行驗證,可大幅減少實機(jī)試制次數(shù)及更改設(shè)計工序,從而有助于提高開發(fā)效率。
在活塞開發(fā)過程中,研究人員通過改善冷卻回路冷卻液流動過程并優(yōu)化燃燒室結(jié)構(gòu),以此降低活塞溫度。在對活塞進(jìn)行溫度測量時,真實再現(xiàn)了實車運行時的油溫和水溫,驗證了其降溫效果。根據(jù)上文所述,為使DPD安裝位置更靠近發(fā)動機(jī),研究人員將正時鏈從發(fā)動機(jī)前方移到了后方,并替換了之前的齒鏈驅(qū)動系統(tǒng),從而采用了具有更高可靠性及耐久性的齒輪驅(qū)動系統(tǒng)(圖15)。
由于噴油器及DPD等功能部件的性能惡化對DPD再生性能穩(wěn)定性影響較大,因此利用上文所述的噴油反饋系統(tǒng),消除了噴油量隨時間惡化的影響。研究人員通過在貼近發(fā)動機(jī)的位置安裝DPD,可以提高DOC的進(jìn)口溫度。抑制碳煙堆積往往會導(dǎo)致DOC的堵塞現(xiàn)象,通過采用該方式,即使部件性能惡化,也能實現(xiàn)與新產(chǎn)品相同的DPD再生性能。研究人員通過采用SiC濾清器材料,增加了顆粒物(PM)過濾量,延長了再生間隔,并改善了應(yīng)用效果。
3.4?提高可維修性,降低運行成本
研究人員的開發(fā)目標(biāo)之一是通過控制維修費用以降低運行成本,并為此采用了新技術(shù)。為延長機(jī)油更換周期,研究人員設(shè)定了機(jī)油劣化預(yù)估邏輯(圖16)。該邏輯即為利用發(fā)動機(jī)控制器計算行駛距離和行駛時間對潤滑油劣化的影響值,并在得出機(jī)油劣化結(jié)論后,及時通知駕駛?cè)藛T。利用這一功能,可根據(jù)機(jī)油劣化程度,使機(jī)油更換周期從以前的20 000 km(固定值,嚴(yán)苛工作條件除外),延長到了40 000 km。在輔助皮帶驅(qū)動系統(tǒng)中,研究人員通過采用彎曲式輔助驅(qū)動系統(tǒng),并采用自動張力器,將以往的2根皮帶替換為1根皮帶,縮短了皮帶尺寸,并去掉了重新張緊步驟。由于皮帶始終處于恰當(dāng)?shù)膹埩l件下,在免維修的同時,還有助于確保穩(wěn)定的使用壽命。以往機(jī)型可根據(jù)配套車輛的驅(qū)動方式,通過曲軸箱及油底殼等大型部件對發(fā)動機(jī)規(guī)格參數(shù)進(jìn)行劃分。在新機(jī)型中,研究人員通過改良發(fā)動機(jī)布置方式,并統(tǒng)一發(fā)動機(jī)規(guī)格參數(shù),從而實現(xiàn)了進(jìn)一步優(yōu)化。
4?生產(chǎn)能力及管理方式介紹
4JZ1型發(fā)動機(jī)在五十鈴公司的櫪木新工廠內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)(圖17)。該工廠為智能化工廠,研究人員通過靈活應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù),實現(xiàn)了完善的品質(zhì)管理及群組管理的生產(chǎn)方式。該生產(chǎn)方式在提高了生產(chǎn)效率的同時,也可改善工作人員的作業(yè)環(huán)境。不僅如此,研究人員還有效強(qiáng)化了追蹤管理,可根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運行信息對內(nèi)部產(chǎn)品可能發(fā)生的故障進(jìn)行有效預(yù)測,從而實現(xiàn)集中管理。
5?結(jié)論
4JZ1型發(fā)動機(jī)已于近期開始量產(chǎn),其作為ELF型貨車的核心部件,目前仍有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。今后,研究人員將對整車排放進(jìn)行進(jìn)一步改良,以此滿足未來的重型車油耗基準(zhǔn)。