楊天月 田晶
摘要:目的:建立甘草流浸膏生產(chǎn)工藝改進(jìn)的方法,以提高甘草流浸膏的配制量,提高生產(chǎn)效率,滿足復(fù)方甘草口服溶液的生產(chǎn)需要。方法:900Kg甘草浸膏,每300Kg化膏、提取一次,分三次化膏、提取后,由真空減壓濃縮罐回收乙醇,最后配制成一批甘草流浸膏。配制三批后分別檢驗(yàn)。結(jié)果:該方法的可靠性和重現(xiàn)性較好,能有效提高甘草酸的提取率和甘草流浸膏的生產(chǎn)效率。結(jié)論:該方法可做為甘草流浸膏的生產(chǎn)操作規(guī)程。
關(guān)鍵詞:甘草流浸膏;工藝改進(jìn)
前言
甘草流浸膏是由甘草浸膏經(jīng)乙醇提取、配制而成。常用于支氣管炎,咽喉炎,支氣管哮喘,慢性腎上腺皮質(zhì)功能減退癥。甘草流浸膏是生產(chǎn)復(fù)方甘草口服溶液的原料之一。目前,我車間復(fù)方甘草口服溶液的日產(chǎn)量為5000L,所需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的甘草流浸膏600L。而鑒于我車間的硬件設(shè)施有限,按甘草流浸膏的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝,300kg甘草浸膏經(jīng)化膏、提取、濃縮、配制、檢驗(yàn)需要耗時(shí)4天才能生產(chǎn)出一批產(chǎn)量為760L的甘草流浸膏(據(jù)該生產(chǎn)工藝,09年生產(chǎn)的甘草流浸膏平均提取率為77.7%)。隨著復(fù)方甘草口服溶液日產(chǎn)量的增加,以現(xiàn)有生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的甘草流浸膏已不能滿足甘草口服溶液的配制需求。為了應(yīng)對(duì)該嚴(yán)峻形勢(shì),建議改進(jìn)甘草流浸膏的生產(chǎn)工藝。本文建立了可行的工藝方法可保質(zhì)保量地供應(yīng)甘草流浸膏,完成復(fù)方甘草口服溶液的生產(chǎn)計(jì)劃。
一、設(shè)備與原輔料
(一)設(shè)備
配制罐、不銹鋼夾層鍋、乙醇貯罐、氣動(dòng)隔膜泵、提取罐、隔膜壓濾機(jī)、真空減壓濃縮、板框過(guò)濾器。
(二)原輔料
甘草流浸膏、乙醇、硅藻土、濃氨溶液
二、工藝過(guò)程
(一)化膏
1.化膏前確認(rèn)清場(chǎng)合格,夾層鍋、泵、管道、工用具等按清潔程序清潔,用75%乙醇消毒。
2.將900Kg甘草浸膏,平均分為3份,分3次化膏。每次將300 Kg甘草浸膏敲碎后置于夾層鍋里,按甘草浸膏:水=1:1的比例加入純化水。加熱,頻繁攪拌,使甘草浸膏溶化。待甘草流浸膏完全溶化后,關(guān)閉夾層蒸汽,開啟夾層冷卻水,持續(xù)降溫至40℃左右。
3.將化膏室、不銹鋼夾層鍋、泵、管道、工用具等按其清潔程序清潔,并清場(chǎng)。經(jīng)檢查合格,簽發(fā)“清場(chǎng)合格證”。
(二)提取
1.提取前確認(rèn)清場(chǎng)合格,隔膜壓濾機(jī)、泵、管道、工用具按清潔程序清潔后,再用75%乙醇消毒。
2.將每次化膏后冷卻的甘草浸膏溶液用泵打入提取罐中,按處方量加入硅藻土,再加入85%乙醇,邊加攪拌,加完后充分?jǐn)嚢?小時(shí)。
3.泵入隔膜壓濾機(jī),至料液泵完,再配制乙醇(含醇量為65%)作為洗液進(jìn)行泵洗(進(jìn)料口泵入)至料液洗完,然后壓榨,保壓15-30分鐘,觀察無(wú)濾液排除即可。除渣。
4.將洗滌藥液和壓榨藥液一并經(jīng)板框過(guò)濾器過(guò)濾后,泵入真空減壓濃縮回收罐回收乙醇,收集的藥液置配制罐中,乙醇回收至貯罐中。
5.完工后將隔膜壓濾機(jī)、板框過(guò)濾器、泵、管道、工用具、綢布等按其清潔程序清潔,并清場(chǎng)。經(jīng)檢查合格后簽發(fā)“清場(chǎng)合格證”。
(三)配制、檢驗(yàn)
1.配制前確認(rèn)清場(chǎng)合格,配料罐、泵、管道、工用具、等按清潔程序清潔后,再用75%乙醇消毒。
2.將三次化膏、提取、回收乙醇后所得的藥液,按處方要求加入乙醇、濃氨溶液、適量的純化水配制成甘草流浸膏190703批。同樣步驟配制甘草流浸膏190704批、190705批。將此三批分別取樣檢驗(yàn)。
法定標(biāo)準(zhǔn):含甘草酸(C42H62O16)不得少于1.8%(g/ml)。
乙醇含量應(yīng)為20%-25%。
PH值應(yīng)為7.5-8.5
3.檢驗(yàn)結(jié)果(見表1):
討論與小結(jié)
由于900kg甘草浸膏是分三次化膏、提取、回收乙醇后再混合在一起配制,為了保證產(chǎn)品微生物限度檢查合格,這就對(duì)操作環(huán)境和操作人員提出了更高的要求。另外,在用真空減壓濃縮罐回收乙醇時(shí),一定要控制好氣壓,以杜絕提取液隨乙醇的回收而流失。
長(zhǎng)期以來(lái)我車間均以300kg甘草浸膏作為生產(chǎn)一個(gè)批甘草流浸膏的原料。但配制量有限(760L),且口服液體制劑車間需求量日益增大,從而造成甘草流浸膏供應(yīng)緊張。為解決以上這些問(wèn)題,我車間決定改進(jìn)生產(chǎn)工藝,以900kg甘草浸膏作為生產(chǎn)一個(gè)批甘草流浸膏的原料。實(shí)踐證明,新工藝不但保證了甘草流浸膏的供應(yīng)需求、提高了生產(chǎn)率,還降低了檢驗(yàn)頻率、提高了提取率。因此,本文提供的甘草流浸膏生產(chǎn)工藝可行。
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作者簡(jiǎn)介:
第一作者 楊天月;性別:女,籍貫:四川大竹人,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于江西中醫(yī)學(xué)院,現(xiàn)有職稱:中級(jí)工程師,研究方向:制藥工程。
第二作者 田晶(1988.03--);性別:女,籍貫:重慶市武隆區(qū)人,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于四川大學(xué),現(xiàn)有職稱:中級(jí)工程師,研究方向:制藥工程。