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往復式壓縮機氣缸泄漏原因分析與處理

2020-09-10 09:45祁有彬張大勇
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年1期
關鍵詞:泄漏氣缸

祁有彬 張大勇

摘 要:本文通過對某石化企業(yè)汽油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機氣缸泄漏的處理,發(fā)現(xiàn)壓縮機在設計、制造過程中的缺陷,經(jīng)過改進,將氣缸座除砂孔開孔位置由氣缸內(nèi)側更改為氣缸外側,杜絕了介質(zhì)沿除砂孔絲堵螺紋泄漏的可能,避免了此類問題的再次發(fā)生。

關鍵詞:往復式壓縮機;氣缸;泄漏

1 情況簡介

某石化企業(yè)50萬t/a汽油加氫裝置于2015年2月建成投產(chǎn),2019年1月操作員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)運行的循環(huán)氫壓縮機B機左一級氣缸座冷卻水回水視鏡內(nèi)出現(xiàn)氣泡,對機組冷卻水水箱內(nèi)氣體采樣分析,結果顯示可燃氣體超標。由此判斷,左側氣缸座出現(xiàn)泄露,氫氣進入機組冷卻水系統(tǒng)中。該壓縮機型號為2D45-64/16-29,采用對稱平衡型布置,兩列一級壓縮,共兩個氣缸,氣缸為水平雙作用,上進、下出,進氣壓力1.6MPa,排氣壓力2.9MPa,軸功率1349kW,氣缸設獨立的無相互聯(lián)系的夾套,采用除鹽水冷卻。

2 泄漏原因分析

冷卻水回水視鏡中氣泡數(shù)量較少且為間歇性出現(xiàn),因此可以判斷氣體泄漏量較小,為滲漏。通過對氣缸結構(如圖1所示)進行分析,造成氣缸座出現(xiàn)滲漏的原因主要有以下三個:①硫化氫應力腐蝕開裂;②氣缸座存在鑄造缺陷;③氣體沿氣缸座除砂孔螺紋處滲漏。綜合分析介質(zhì)組分、材質(zhì)及檢測數(shù)據(jù)等影響因素對以上三個原因進行分析,結果如下:

圖1? ? 壓縮機氣缸結構圖

2.1 硫化氫應力腐蝕開裂

在濕硫化氫環(huán)境中,硫化氫會發(fā)生電離,鋼表面吸附氫原子,氫原子在鋼中擴散。一方面氫原子之間具有較大的親和力,易相互結合形成氫分子排出;另一方面氫原子極小,易獲得足夠能力后變成擴散氫滲入鋼的內(nèi)部并溶于晶格中,溶于晶格中的氫有很強的游離性,在一定條件下導致材料脆化和損傷,在外加拉應力或殘余應力的作用下形成開裂[1]。

但是硫化氫的應力腐蝕開裂是有條件的,干燥的硫化氫對金屬材料無腐蝕破壞作用,硫化氫溶于水才具有腐蝕破壞作用,美國腐蝕工程師協(xié)會NACE MR0175(2003)對氣體硫化氫環(huán)境的定義是:酸性氣體,溫度在0~65℃,氣體總壓≥0.4MPa,并且H2S分壓≥0.0003MPa,介質(zhì)中含有液相水或者在水的露點溫度以下[2]。介質(zhì)經(jīng)循環(huán)氫脫硫塔脫硫后硫化氫濃度僅為3ppm,游離水經(jīng)過聚結器及壓縮機入口分液罐后被完全脫除,因此無法形成濕硫化氫環(huán)境。同時氣缸座的材質(zhì)為JT25-47C,該材質(zhì)在鑄鐵中加入Cr、Cu等元素提高抗硫化氫腐蝕能力,并且該壓縮機氣缸內(nèi)注油潤滑,油霧也可以起到保護鋼材的作用。從介質(zhì)環(huán)境、材質(zhì)等綜合分析氣缸內(nèi)不具備發(fā)生硫化氫應力腐蝕開裂的必要條件,因此其不是造成氣缸座滲漏的原因。

2.2 氣缸座存在鑄造缺陷

氣缸座是經(jīng)鑄造后由機床機加工而成,其內(nèi)部水道呈空間環(huán)形結構,結構較為復雜,在鑄造過程中容易形成氣孔、夾砂等缺陷。氣缸座鑄造后需按照JB/T6431-2013《容積式壓縮機用灰鑄鐵件技術條件》4.13.1之規(guī)定進行水壓試驗,水壓試驗壓力為1.5倍的最高工作壓力,保壓30min,無滲漏,并且在氣缸組裝完成后進行氦氣氣密性試驗,試驗壓力為3.19MPa,保壓30min,無滲漏。經(jīng)查閱制造廠提供的出廠檢測報告,試驗結果符合規(guī)范要求,未出現(xiàn)滲漏,同時氣缸座也無鑄造缺陷及修補記錄,因此可以排除氣缸座鑄造缺陷的原因。

2.3 氣缸座除砂孔螺紋處滲漏

氣缸座內(nèi)部有供冷卻水流動的環(huán)形水道,在鑄造過程中留有除砂孔,鑄件冷卻后通過此孔將砂芯排出,為便于除砂,將除砂孔設置在缸座內(nèi)表面,每個缸座留有4個除砂孔,在機加工過程中,將除砂孔擴孔并攻絲,表面涂密封膠,安裝方頭螺堵,最后對缸座表面進行精加工。如果螺紋的加工過程中出現(xiàn)缺陷,滲透性較強的氫氣會沿除砂孔螺紋處滲漏,導致循環(huán)氫介質(zhì)竄入冷卻水中。因此推斷,該原因是造成氣缸座泄漏的主要原因。

3 泄漏原因驗證與處理

3.1 泄漏原因驗證

圖2? ?氣缸座除砂孔泄漏

通過上述分析,本文認為氣缸座泄漏的原因是氣體沿除砂孔螺紋處滲漏。為驗證分析的準確性,對循環(huán)氫壓縮機左一級氣缸進行解體,檢查氣缸座內(nèi)表面,未發(fā)現(xiàn)裂紋或腐蝕現(xiàn)象,對氣缸座進行打壓,當壓力升到2.8MPa時,左下部除砂孔絲堵處出現(xiàn)明顯滲漏,如圖2所示。

3.2 泄漏部位的處理

圖3? ?更改后的氣缸座結構圖

對泄漏部位的處理有兩種方案,一種是對泄漏的螺紋進行修復;另一種是更換出現(xiàn)泄漏的氣缸座。第一種方案是將泄漏的絲堵鉆孔取出,對螺紋進行修復并安裝新的絲堵后對內(nèi)表面進行機加工,使其符合氣缸內(nèi)表面光滑度的要求,因此該方案對機加工水平要求較高,受條件限制,廠內(nèi)無法完成修復工作,需將零件寄回廠家處理,但是維修周期較長。壓縮機作為加氫裝置的核心設備,采用一開一備設計,如果備用機不可用,運行機一旦出現(xiàn)故障會出現(xiàn)裝置停工的風險。經(jīng)過綜合考慮,目前介質(zhì)泄漏量較小,可以作為備用機組使用,制造廠加工一件新氣缸座寄到現(xiàn)場更換,同時建議廠家在新氣缸座鑄造過程中將除砂孔的位置由氣缸座內(nèi)側更改為外側(如圖3),這樣就能防止介質(zhì)沿除砂孔螺紋泄漏到冷卻水中。新氣缸座到貨后進行了更換,運行至今使用效果良好,未再出現(xiàn)泄漏情況。

4 總結

循環(huán)氫壓縮機出現(xiàn)泄漏后從介質(zhì)、選材、結構等方面進行分析,確定造成氣缸座泄漏的原因,通過對循環(huán)氫壓縮機氣缸座泄漏問題的處理,發(fā)現(xiàn)該型往復式機在設計、制造過程中存在的缺陷,將氣缸座除砂孔開孔位置由內(nèi)側改為外側,優(yōu)化了設計,從結構上杜絕介質(zhì)沿螺紋滲漏的可能,消除事故隱患。

參考文獻:

[1]宋云,康振生,黃成寶,李艷玲.含硫化氫介質(zhì)的往復壓縮機設計選材[J].壓縮機技術,2012,05(11):19-21.

[2]韓萬強.壓縮機氣缸體鑄件氣孔類缺陷成因分析及解決方案[J].機械工人,2014,11(13):57-59.

作者簡介:

祁有彬(1988- ),男,本科學歷,東方石化運行二部設備工程師。

張大勇(1980- ),男,本科學歷,東方石化運行二部設備工程師。

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