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搗固焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝工藝技術(shù)研究

2020-09-10 07:22:44楊付奎
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年7期

楊付奎

摘 要:本文深入分析了常見的搗固焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝技術(shù),包括濕法、干法和半干法脫硫技術(shù)和納米陶瓷低溫脫硝SCR法脫硝技術(shù),并深入研究了各工藝技術(shù)工藝流程和應(yīng)用優(yōu)勢,以期為煤化工生產(chǎn)企業(yè)提供有益的指導(dǎo)和借鑒。

關(guān)鍵詞:搗固焦?fàn)t;脫硫工藝;脫硝工藝

1 搗固爐煙氣脫硫、脫硝技術(shù)概述

1.1 搗固爐脫硫技術(shù)概述

當(dāng)前,國內(nèi)煙氣脫硫技術(shù)主要包括三種,濕法煙氣脫硫技術(shù)、干法煙氣脫硫技術(shù)和半干法煙氣脫硫技術(shù),各技術(shù)原理和特點(diǎn)主要為:①濕法煙氣脫硫技術(shù)是在脫硫塔中注入液態(tài)脫硫劑與煙氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),實(shí)現(xiàn)煙氣硫元素的洗滌、吸收和脫除。由于濕法煙氣脫硫技術(shù)過程會產(chǎn)生鹽顆粒,并經(jīng)煙氣排放到空氣形成PM2.5顆粒物,對生態(tài)環(huán)境具有二次污染作用,因此,濕法煙氣脫硫技術(shù)在煤化工行業(yè)中應(yīng)用較少;②干法煙氣脫硫技術(shù)是以無液相物質(zhì)介入脫硫反應(yīng),在干燥環(huán)境下進(jìn)行的煙氣脫硫技術(shù)。干法脫硫技術(shù)具有耗水量少、無污水排出、設(shè)備腐蝕性小等特點(diǎn),經(jīng)脫硫后的煙氣溫度無顯著下降,有利于煙氣熱量回收利用。在干法煙氣脫硫技術(shù)應(yīng)用中,可直接向裝置內(nèi)噴涂脫硫劑進(jìn)行脫硫,相關(guān)研究表明干法煙氣脫硫效果可達(dá)到90%~95%;③半干法煙氣脫硫技術(shù)是將脫硫液霧化滴入脫硫塔中,通過與煙氣中SO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成干粉狀脫硫灰。由于煙氣溫度較高,脫硫液中水汽經(jīng)加熱蒸發(fā),因此,該方法不會對環(huán)境造成二次污染,能夠取得良好的脫硫效果。

1.2 搗固爐脫硝技術(shù)概述

當(dāng)前,在煤化工搗固爐煙氣脫硝方法主要采用燃燒后脫氮技術(shù),通過選擇性催化還原(SCR)法或非選擇性催化還原(SNCR)方法,實(shí)現(xiàn)煙氣脫硝。各技術(shù)原理為:①SCR法是在250~450℃下,通過SCR催化劑選擇性與煙氣中NO2發(fā)生反應(yīng)生產(chǎn)N2和H2O,從而達(dá)到脫硝的目的。根據(jù)相關(guān)研究,在煙氣溫度大于255℃情況下,SCR脫硝方法脫硝率可達(dá)到90%以上;②SNCR法是以還原劑作為反應(yīng)原料,在特定溫度下,還原劑與煙氣中的NO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),最終生成N2和H2O的脫硝技術(shù)。SNCR法反應(yīng)溫度一般控制在800~1000℃,將混入NH3、H2O的還原劑噴入煙氣中,還原劑受熱分解為NH3,并與煙氣中NO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成N2和H2O。根據(jù)相關(guān)研究,在實(shí)驗(yàn)室條件下,SNCR法脫硝效率可達(dá)到75%以上,但在實(shí)際應(yīng)用中,由于還原劑易出現(xiàn)泄露損耗等問題,導(dǎo)致實(shí)際脫硝效率下降。

綜上所述,在搗固爐脫硫技術(shù)選擇時(shí),由于濕法煙氣脫硫技術(shù)對環(huán)境具有二次污染作用,本研究不考慮采用,僅對干法脫硫和半干法脫硫技術(shù)方案進(jìn)行對比研究。在脫硫劑選擇方面,常用的脫硫劑包括Ca基和Na基脫硫劑,但由于Ca基脫硫劑容易堵塞管路,因此,本研究選用成本相對較高的Na基脫硫劑。在脫硝技術(shù)選擇方面,由于SNCR方法脫硝效率較低,且其反應(yīng)產(chǎn)生的N2O對環(huán)境具有一定的破壞作用,因此,本研究選用SCR法脫硝技術(shù)方案。脫硝劑選用專用納米陶瓷低溫脫硝催化劑。

2 搗固焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝工藝技術(shù)試驗(yàn)研究

2.1 煙氣脫硫技術(shù)試驗(yàn)

2.1.1 干法脫硫工藝流程

干法脫硫系統(tǒng)由干法脫硫塔、干法脫硫劑粉倉、變頻挨給料機(jī)、格式給料閥和干法脫硫劑給料風(fēng)機(jī)組成。本系統(tǒng)工藝流程為:脫硫劑粉倉中NaHCO3經(jīng)給料閥進(jìn)入給料機(jī)中,給料機(jī)按比例將脫硫劑輸送到煙氣管道中進(jìn)行脫硫反應(yīng)。脫硫塔為立式塔,搗固爐煙氣自塔的下部進(jìn)入,自塔頂流出,塔中部為脫硫反應(yīng)段,反應(yīng)段設(shè)有脫硫劑噴掃口,脫硫劑經(jīng)風(fēng)機(jī)加壓后輸入至脫硫反應(yīng)器反應(yīng)段,使脫硫劑與煙氣充分混合、膨化。脫硫劑在脫硫塔系統(tǒng)總流動,經(jīng)脫硝系統(tǒng)時(shí)被除塵器布袋捕集,集聚形成粉塵層,避免粉塵顆粒物造成二次污染,符合煙氣改造系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保技術(shù)要求。

2.1.2 半干法噴霧脫硫工藝流程

本系統(tǒng)由半干法脫硫塔、雙流體霧化器、半干法脫硫制備裝置、脫硫液泵等組成。工藝流程為:在脫硫液配液罐中按一定溶解度將Na2CO3粉劑配置成脫硫溶液,并將脫硫溶液輸送至儲罐內(nèi)保溫?cái)嚢?,借助注劑泵注入至脫硫塔反?yīng)段,通過雙流體噴嘴霧化裝置高壓霧化,由于霧化脫硫溶液噴射速度可達(dá)100m/s~340m/s,而霧化液體速度小于2m/s,能夠確保霧化脫硫溶液與煙氣充分接觸,脫硫溶液在氣體的沖擊下形成霧狀小液滴。脫硫溶液液滴經(jīng)煙氣高溫蒸發(fā)后成為干粉脫硫劑,并經(jīng)脫硝系統(tǒng)時(shí)被袋狀脫硝催化劑捕集,逐漸形成粉塵層,與煙氣中SO2繼續(xù)發(fā)生反應(yīng)。

經(jīng)實(shí)驗(yàn)研究,干法煙氣脫硫工藝和半干法煙氣脫硫工藝均能實(shí)現(xiàn)顆粒物捕集、回收和利用,煙氣帶出的顆粒物量小于15mg/Nm3,符合國家有關(guān)顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)脫硝袋狀脫硝催化劑捕集的顆粒留存于布袋表層,經(jīng)壓縮空氣吹掃清灰后落入灰斗內(nèi),經(jīng)格式排料閥排出。

2.2 搗固爐SCR法脫硝技術(shù)研究

本研究中,脫硝系統(tǒng)主要包括脫硝塔、清灰系統(tǒng)、噴氨系統(tǒng)、單倉熱解系統(tǒng)和煙道廢氣加熱系統(tǒng)組成。搗固爐煙氣經(jīng)脫硫和噴氨處理后,煙氣溫度約為160℃,在煙氣進(jìn)入脫硝系統(tǒng)前加設(shè)燃?xì)鉄犸L(fēng)爐加熱煙氣至220℃。脫硝反應(yīng)器采用長方形鋼結(jié)構(gòu)框架結(jié)構(gòu),煙氣自反應(yīng)器下部進(jìn)入,自上部排出,入口處設(shè)置導(dǎo)流板,脫硝反應(yīng)器采用模塊化倉室結(jié)構(gòu),各倉室設(shè)置檢查門和可拆卸測試元件,可通過閥門啟閉實(shí)現(xiàn)催化劑的投用、維修、更換等操作。本研究中,脫硝還原劑為NH3,可在催化劑與煙氣中NO2發(fā)生反應(yīng),生成N2和H2O,實(shí)現(xiàn)NO2的脫除。

2.3 脫硫脫硝技術(shù)效果分析

在試驗(yàn)條件一定的情況下,分析搗固爐煙氣脫硫脫硝技術(shù)效果:①干法脫硫過程中,調(diào)節(jié)干粉輸送風(fēng)機(jī)頻率調(diào)節(jié)脫硫劑給劑量,煙氣溫度控制在180~300℃范圍內(nèi)。經(jīng)試驗(yàn)研究,干法脫硫系統(tǒng)中,隨煙氣溫度升高,干法脫硫系統(tǒng)脫硫效果越明顯,而后呈下降趨勢,經(jīng)試驗(yàn)研究,干法煙氣脫硫工藝最佳操作溫度為235~255℃,溫度過高則容易引起NaHCO3和Na2CO3出現(xiàn)燒結(jié)現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硫效率下降。從堿硫比來看,當(dāng)堿硫比小于1時(shí),脫硫效率隨脫硫劑輸入量而上升;當(dāng)堿硫比大于1時(shí),脫硫率趨于平緩,脫硫劑利用率下降,因此,綜合成本和脫硫率,可以1.5~2作為最佳堿硫比。在最佳操作溫度范圍和堿硫比條件下,采用干法煙氣脫硫工藝脫硫率可達(dá)到80~85%;②半干法煙氣脫硫工藝。以20%濃度碳酸鈉溶液作為脫硫劑,脫硫塔入口溫度為180℃條件下,煙氣駐留時(shí)間越長則脫硫效率上升,但脫硫時(shí)間過長將導(dǎo)致煙氣中硫元素溶于液體中形成“煙雨”現(xiàn)象,并出現(xiàn)堵管和設(shè)備腐蝕問題,脫硫塔出口煙氣接近飽和溫度,導(dǎo)致大量未反應(yīng)完全的液滴經(jīng)煙氣帶出造成二次污染。經(jīng)本研究表明,在半干法煙氣脫硫系統(tǒng)中,最低出口溫度為115℃。半干法煙氣脫硫系統(tǒng)堿硫比與干法煙氣脫硫系統(tǒng)一致,以1.5~2為最賤堿硫比。經(jīng)試驗(yàn)研究,采用半干法煙氣脫硫技術(shù)脫硫率可達(dá)到90%左右,滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求;③納米陶瓷低溫脫硝SCR法脫硝。在180~240℃操作溫度條件下,研究表明,由于催化劑對溫度要求較高,脫硝效率隨溫度上升而提高,催化劑溫度達(dá)到240℃時(shí),脫硝效率可達(dá)到85%。同時(shí),以NH3作為還原劑情況下,為避免多余的氨氣逸出,應(yīng)脫硝塔出口前增設(shè)除氨工段,保障在噴氨過量的情況下氨逃逸不會過高。經(jīng)本試驗(yàn)研究,采用SCR法脫硝技術(shù)脫硝率可達(dá)到90%左右,滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 結(jié)語

本文在研究煤化工搗固爐脫硫脫硝工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上,并通過試驗(yàn)研究分析了煙氣脫硫技術(shù)和脫硝技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢,經(jīng)試驗(yàn)研究,半干法煙氣脫硫技術(shù)和納米陶瓷低溫脫硝SCR法脫硝技術(shù)可滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠改善搗固爐煙氣脫硫脫硝排放要求,對搗固爐技術(shù)改造升級具有重要指導(dǎo)意義。

參考文獻(xiàn):

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