姚彥龍 ,周 雷 ,劉 磊 ,倪 浩 ,周 靜 ,譚厚章 ,楊文俊 ,楊祖旺 ,金立梅
(1.華電寧夏靈武發(fā)電有限公司,銀川 751400;2.西安交通大學(xué),西安 710049;3.西安格瑞電力科技有限公司,西安 710043)
為防止燃燒后煙氣產(chǎn)生過多的NOx污染環(huán)境,應(yīng)對煙氣進行脫硝處理來達到國家低氮排放的標準?,F(xiàn)有的脫硝技術(shù)中選擇性催化還原(SCR)[1]、選擇性非催化還原(SNCR)[2]或混合SNCR-SCR脫硝技術(shù)[3]使用較為廣泛。SCR脫硝技術(shù)具有占地面積小、技術(shù)成熟、脫硝效率高等優(yōu)點[4]。SCR的反應(yīng)原理是在催化劑的作用下,將還原劑(尿素、氨)在300~410 ℃煙氣溫度范圍內(nèi)噴入,選擇性地與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)生成氮氣和水[5]。氨氣與煙氣混合均勻與否對脫硝效率及氨逃逸情況影響顯著,目前SCR主要的噴氨混合裝置是噴氨格柵(AIG)[6]。
某公司對#3爐進行氮氧化物(NOx)排放濃度統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn),#3爐脫硝噴氨濃度場分布不均,使得流場內(nèi)分布的氨氮比(NH3/NOx)失衡,脫硝效率下降。為降低NOx排放濃度,該公司加大了噴氨量,造成氨逃逸增加,硫酸氫銨生成加劇。在150~200 ℃范圍內(nèi),液態(tài)的硫酸氫銨捕捉煙氣中的飛灰,阻礙空氣預(yù)熱器的流通,降低換熱效率,且中度酸性的硫酸氫銨會加速蓄熱元件的腐蝕。為優(yōu)化脫硝裝置運行效果,增強噴氨均勻性,減少硫酸氫氨生成,減輕空預(yù)器堵塞,對#3爐脫硝噴氨格柵進行了改造。
該公司#3機組鍋爐型號為DG3100/26.15-Π1,是由東方鍋爐廠設(shè)計生產(chǎn)的1 000 MW超超臨界參數(shù)變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、全鋼構(gòu)架、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,其正壓直吹式制粉系統(tǒng)配6臺中速碗式磨。
該公司#3鍋爐設(shè)計燃用靈武礦區(qū)靈州煤,校核煤種為磁窯堡煤礦產(chǎn)煤,實際燃用銀南煤和銀北煤的混煤,煤種成分及特性見表1。從表中可見,本次改造設(shè)計煤種的收到基灰分為37.92%,高于原設(shè)計煤種(22.89%)和原校核煤種(15.89%)。其中本次改造設(shè)計煤種的全水分和收到基碳含量低于原設(shè)計煤種和原校核煤種,分別為10.4%和40.52%。
表1 鍋爐煤質(zhì)參數(shù)
該公司#3爐存在SCR脫硝入口截面上NH3/NOx混合不均勻、噴氨量偏大、空預(yù)器堵塞嚴重等問題。分析發(fā)現(xiàn),噴氨格柵設(shè)計不合理是造成SCR脫硝系統(tǒng)噴氨過量、氨逃逸大的主要原因之一。現(xiàn)有噴氨格柵布置如圖1所示。單側(cè)SCR的噴氨母管(Φ377×3)上接出24根噴氨支管(Φ89×4.5),每根噴氨支管分成3根集管(Φ60×3)進入SCR入口煙道水平段,每根集管上布置14個噴嘴,其中噴嘴管為Φ30×2的圓管。單側(cè)SCR共布置72根集管、1008個噴嘴。
圖2為現(xiàn)有噴氨格柵的集管與噴嘴。噴嘴內(nèi)孔直徑為6 mm,呈90°夾角布置。核算后氨的噴射速度為40~50 m/s,噴射速度過大,氨射流的剛性太強,不利于氨在煙氣中的擴算與混合。噴嘴夾角偏大,氨射流直接沖刷煙道側(cè)壁板,停爐時發(fā)現(xiàn)煙道側(cè)壁板存在明顯的沖刷痕跡。
噴氨格柵目前存在的問題,對SCR脫硝系統(tǒng)的性能造成了不利影響,為保證氨氣通過噴氨格柵噴射入煙道后的均勻性與混合充分性,對現(xiàn)有噴氨格柵進行針對性的優(yōu)化改造,從而降低噴氨量、減小氨逃逸、減輕空預(yù)器的硫酸氫氨堵塞。
對現(xiàn)有噴氨格柵進行優(yōu)化改造,改造后的噴氨格柵如圖3和圖4所示。從圖中可見,單側(cè)SCR設(shè)置24個噴氨格柵模塊,每個模塊設(shè)有閥門(閥門利舊)。每個模塊設(shè)置80個噴嘴,一共設(shè)置1920個噴嘴。增加噴管孔徑,將氨噴射速度控制在合理的范圍之內(nèi),縮小夾角,設(shè)置噴嘴擾流防磨板,利于氨在煙氣中的擴散與混合,防止噴口磨損積灰;加大集管直徑,增加噴管孔徑,減小了噴氨格柵管道阻力,保證稀釋風機的流量出力。
在#3機組負荷900 MW工況下,保持機組負荷穩(wěn)定、噴氨量穩(wěn)定,對脫硝出口截面NOx濃度進行測試。測試點定于24個噴氨支管,噴氨支管方向1-24為面對煙道從右至左。改造前后各噴氨支管手動蝶閥開度如圖5所示。從圖中可知,改造后的噴氨支管手動蝶閥開度最大為90°,最小為30°,整體上要大于改造前的手動蝶閥開度。
改造前后SCR脫硝裝置出口NOx分布如圖6所示。從圖中可知,改造前SCR出口NOx標準偏差為22.3 mg/Nm3(6%O2),相對標準偏差(CV)為71.0%;改造后SCR出口NOx標準偏差降為5.2 mg/Nm3(6%O2),CV降至24.6%。結(jié)果表明,改造前偏差較大,改造后SCR出口NOx均勻性較好。
圖7為改造后DCS脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)。在圖7中,改造后SCR入口、出口NOx濃度分別為645.6 mg/m3、47.5 mg/m3,SCR出口NH3濃度為0.12 ppm,供氨量為474.5 kg/h,脫硝效率為93.6%。結(jié)果表明,改造后的SCR出口NH3濃度較低。
為對比#3爐噴氨格柵改造前后的脫硝參數(shù)變化情況,現(xiàn)調(diào)取650、750、850 MW三個運行工況下的脫硝參數(shù)。
#3爐噴氨格柵在650 MW工況下改造前后參數(shù)變化如圖8所示。從圖中可以看出,改造前SCR噴氨量為360.4 kg/h,改造后SCR噴氨量為330 kg/h。將脫硝運行參數(shù)折算至同等NOx(550 mg/m3)情況下,#3爐噴氨量由363.5 kg/h降低至331.2 kg/h,下降8.9%。
#3爐噴氨格柵在750 MW工況下改造前后參數(shù)變化如圖9所示。從圖中可以看出,在脫硝運行參數(shù)折算至同等NOx(550 mg/m3)情況下,#3爐噴氨量由356.3 kg/h降低至323.5 kg/h,下降9.2%。
#3爐噴氨格柵在850 MW工況下改造前后參數(shù)變化如圖10所示。從圖中可以看出,改造后#3爐脫硝氨逃逸濃度由10.75 ppm降低至0.66 ppm,氨逃逸率下降95%。將改造前的脫硝運行參數(shù)換算至改后運行工況下(相同負荷、相同NOx濃度),#3爐噴氨量由315.9 kg/h降低至285.6 kg/h,下降9.6%。
由圖8、圖9、圖10結(jié)果可得,改造后#3爐噴氨量下降,氨逃逸量大幅降低,空預(yù)器堵塞問題可較大程度改善。
#3爐改造前后空預(yù)器阻力變化曲線分別如圖11(a)、圖9(b)所示。從圖中可得,改造前空預(yù)器阻力平均在3.5 kPa,最高達到4 kPa;改造后運行半個月的空預(yù)器阻力一直穩(wěn)定在1.35 kPa以下,空預(yù)器阻力大幅下降。按運行噴氨量減少30.3 kg/h,年運行時間按7 000 h計,一年減少212噸(每噸3 500元),可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益74萬元。結(jié)果表明,噴氨格柵進行優(yōu)化改造后,噴氨均勻性增強,氨逃逸減少,緩解空預(yù)器堵塞情況,降低空預(yù)器阻力,提高三大風機運行的安全裕度,增強空預(yù)器的換熱效果,保障空預(yù)器的正常運行。
#3爐噴氨格柵改造后,得出以下結(jié)論;
(1)SCR出口NOx相對標準偏差(CV)由改造前的71.0%降低至改造后的24.6%,改造后SCR出口NOx均勻性較好。
(2)#3爐在650 MW工況下的噴氨量(折算后)由363.5 kg/h降低至331.2 kg/h,下降8.9%;750 MW工況下#3爐噴氨量由356.3 kg/h降低至323.5 kg/h,下降9.2%;850 MW工況下#3爐噴氨量由315.9 kg/h降低至285.6 kg/h,下降9.6%。
(3)改造后850 MW工況下脫硝氨逃逸濃度由10.75 ppm降至0.66 ppm,氨逃逸率下降95%。
(4)改造前空預(yù)器阻力平均在3.5 kPa,最高達到4 kPa;結(jié)合空預(yù)器蓄熱元件改造運行半個月的空預(yù)器阻力一直穩(wěn)定在1.35 kPa以下。