王立鳳
(無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電技術(shù)學(xué)院,江蘇 無錫 214153)
在選礦工藝過程中,一般有兩個必需的工序:解離和分選。解離就是破碎和磨細大塊的礦石,解離出各種有用礦物顆粒;分選就是將已解離出的礦物顆粒按其物理化學(xué)性質(zhì)分選為不同的產(chǎn)品。由于自然界中多數(shù)的有用礦物與脈石緊密共生在一起,常常呈嵌布狀態(tài),因此需要碎礦與磨礦,使礦石中緊密結(jié)合的有用礦物和脈石充分解離。
若沒有合理選擇粉碎作業(yè)的工藝和設(shè)備,則粉碎的最終產(chǎn)物可能會出現(xiàn)解離不充分,或者粉碎過細,從而降低整個選礦廠的技術(shù)指標(biāo)。
磨礦作業(yè)通過球磨機筒進行,通過筒體內(nèi)鋼球的運動把礦石磨碎。礦石由給礦機經(jīng)皮帶運輸機送入球磨機。隨著筒體的旋轉(zhuǎn),鋼球被帶到一定的高度后落下,于是裝在筒體內(nèi)的礦石就受到鋼球的沖擊力。同時,由于鋼球在筒體內(nèi)沿筒體軸心公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn),在鋼球之間以及與筒體接觸時又產(chǎn)生對礦石的擠壓和磨削力,從而將礦石磨碎。
如圖1所示,粉礦由變頻調(diào)速的給礦機送入皮帶,經(jīng)皮帶送入球磨機進行磨礦,磨礦后的礦漿流入分級機進行分級,滿足粒度要求的礦石溢流進入泵池進行選別,大顆粒的礦石經(jīng)分級機重新送入球磨機進行再磨。其中給礦機通過變頻調(diào)速控制,調(diào)節(jié)給礦量;粉礦通過粉礦倉進入皮帶,輸送到球磨機,進一步磨成礦漿。由于30%的用電量消耗在球磨機工作中,因此要控制給礦量。給礦量不能太少或太多:太少了,不經(jīng)濟;太多了,球磨機運轉(zhuǎn)不了,造成球磨機堵塞,從而會死機。
圖1 磨礦分級系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
要達到最好的磨礦效果,需要對磨礦濃度進行控制,如銅金屬磨礦濃度要求為80%左右??梢酝ㄟ^調(diào)節(jié)返砂水調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)水量,從而調(diào)節(jié)磨礦濃度。
經(jīng)過磨礦后的粉礦的粒度要符合要求,如果粒度超過要求值,需要再次進行磨礦。因此必須對分級機的分級粒度進行控制。
磨礦分級過程中主要控制3個變量:給礦量、磨礦濃度、溢流濃度。
1.給礦量的控制
為了提高磨礦效率,球磨機的給礦量需根據(jù)礦石的可磨性進行設(shè)定,并通過對給礦機調(diào)速進行自動調(diào)節(jié)。給礦量由核子皮帶秤來進行檢測。給礦量的設(shè)定通過觸摸屏實現(xiàn),由核子皮帶秤檢測,給礦量控制是通過改變給礦電機的頻率,使礦石進入磨機的機臺時量按設(shè)定值進行PID閉環(huán)控制。本系統(tǒng)的臺時處理量設(shè)計為40 t/h。
2.磨礦濃度的控制
實驗及經(jīng)驗數(shù)據(jù)證明球磨機內(nèi)的磨礦濃度為75%~80%時磨礦效果最好。因為磨礦濃度難以直接檢測,可根據(jù)給礦量及返砂量按比例加返砂水來實現(xiàn)PI控制。
若磨機穩(wěn)定運行時,磨礦濃度控制在75%左右,所需加水量約為W=0.25Q,其中Q為給礦量。
3.溢流濃度的控制
由于分級的礦石顆粒無法直接檢測,而分級粒度與分級濃度具有嚴(yán)格的關(guān)系,故通過控制分級機內(nèi)的礦石濃度來間接控制分級粒度。分級機溢流濃度由核子密度計檢測。分級機溢流濃度主要通過電動閥控制排補加水來進行PID控制。本項目的溢流濃度控制在39%~52%范圍內(nèi),根據(jù)選礦實驗結(jié)果進行設(shè)定。
本系統(tǒng)有4個模擬量輸入、3個模擬量輸出,選擇FX2N-48MR的PLC作為控制器,配備FX2N-4AD和FX2N-4DA各1塊。采用三菱觸摸屏進行監(jiān)控。
其中,4個模擬量輸入為:核子皮帶秤檢測給礦量的調(diào)節(jié)器、加水時的流量調(diào)節(jié)器、濃度計的調(diào)節(jié)器、系統(tǒng)的設(shè)定值。3個模擬量輸出為:調(diào)節(jié)后的給礦量、調(diào)節(jié)加水從而影響磨礦濃度的電磁閥開度、用來控制加水影響溢流濃度的電磁閥開度。各種執(zhí)行器及調(diào)節(jié)閥的選型如表1所示。
表1 執(zhí)行器及調(diào)節(jié)閥的選型
PLC控制系統(tǒng)運行,要進行輸入輸出信號的分配、模擬量擴展模塊的設(shè)置、PLC外部的接線及PLC的編程與調(diào)試。
1.PLC輸入輸出信號
PLC的控制主要通過觸摸屏上的觸摸鍵M輔助繼電器,過載保護輸入點需外接熱繼電器的觸點,因此用PLC的輸入繼電器X連接。對應(yīng)的I/O表如表2所示。
表2 PLC輸入輸出分配表
2.三菱模擬量模塊的通道設(shè)置
FX2N-4AD有4個模擬量輸入通道,AD轉(zhuǎn)換位數(shù)為12位,輸入量程為DC-10 V~+10 V和-20 mA~20 mA。FX2N-4AD模塊通過擴展電纜與PLC基本單元或擴展單元相連接[1],通過PLC內(nèi)部總線傳送數(shù)字量,并且需要外部提供DC 24V電源輸入。本系統(tǒng)模擬量模塊設(shè)置如表3所示。FX2N-4DA模塊性能相同,不再描述。
表3 模擬量模塊的通道設(shè)置
3.PLC外部接線圖
PLC的輸入端需要接線部分,主要是兩個過載保護的觸點。輸出端則是接多個用于控制的接觸器線圈,如圖2所示。
圖2 PLC外部接線圖
PLC程序包括兩部分:一部分為開關(guān)量的控制,另一部分為模擬量的控制。
開關(guān)量控制的程序如圖3和圖4所示,該部分設(shè)置了手動和自動兩種操作方式,并定義了KM1~KM6共6個接觸器線圈,對應(yīng)的輸出為Y0~Y5。
圖3 開關(guān)量控制程序(一)
圖4 開關(guān)量控制程序(二)
模擬量部分的程序重點在于3個PID回路的模擬量控制,其編程思路可以按讀AD模塊輸入數(shù)據(jù)、PID運算、寫DA模塊輸出模擬量至控制設(shè)備的順序進行編寫。
通過觸摸屏可進行啟停控制、給礦量設(shè)定分級溢流濃度等的設(shè)定,還可在畫面上直接監(jiān)視到現(xiàn)場運行的各種數(shù)據(jù)。
調(diào)節(jié)給礦量的PID程序如圖5所示。其中TO為寫入指令,TOP是TO指令的上升沿形式,TOP指令表示前面條件一直通的情況下,該TO指令只在第1次循環(huán)中執(zhí)行,即執(zhí)行1次,若再次執(zhí)行,則前面條件必須有通斷的切換過程;FROM為讀模塊指令;MOV為傳送指令。其中D300、D301、D303、D304、D306、D20內(nèi)分別寫入采樣時間、負反饋方式、比例放大倍數(shù)、積分時間常數(shù)、微分時間常數(shù)、給礦量設(shè)定值。這些參數(shù)通過系統(tǒng)整定來確定。
圖5 調(diào)節(jié)給礦量的PID程序
調(diào)節(jié)磨礦濃度和溢流濃度的PID程序如圖6所示。其中D350、D351、D353、D354、D356、D22內(nèi)分別寫入采樣時間、負反饋方式、比例放大倍數(shù)、積分時間常數(shù)、微分時間常數(shù)、磨礦濃度設(shè)定值。D400、D401、D403、D404、D406、D26內(nèi)分別寫入采樣時間、負反饋方式、比例放大倍數(shù)、積分時間常數(shù)、微分時間常數(shù)、溢流濃度設(shè)定值。這些參數(shù)通過系統(tǒng)整定來確定。圖6中程序段中的第一個PID指令含義為:PID運算結(jié)果從D501輸出,把D501的值變成模擬量后送到調(diào)節(jié)閥上去調(diào)節(jié)給水量[2];第二個PID指令含義為:PID運算結(jié)果從D502送到DA模塊上進行轉(zhuǎn)換,得到溢流量模擬量去調(diào)節(jié)相對應(yīng)的調(diào)節(jié)閥。
圖6 調(diào)節(jié)磨礦濃度和溢流濃度的PID程序
DA轉(zhuǎn)換程序如圖7所示,程序中用到的功能指令見圖中框圖所示。
圖7 DA轉(zhuǎn)換程序
實際系統(tǒng)測試結(jié)果表明,在對系統(tǒng)進行變頻調(diào)節(jié)控制及PID控制后,系統(tǒng)的性能在以下幾個方面得到了根本改善。
(1)給礦機通過變頻調(diào)速控制,調(diào)節(jié)給礦量,使礦石入磨機機臺時量按設(shè)定值進行PID閉環(huán)控制。從而使給礦量的輸送得到了有效的控制,極大地提高了球磨機的工作效率。
(2)通過PID程序調(diào)節(jié)返砂水調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)水量,對磨礦濃度進行控制,如銅金屬磨礦濃度達到了80%左右,從而使磨礦效果達到較高水平。
(3)通過電動閥控制排補加水,從而對分級機溢流濃度進行控制,實現(xiàn)了對分級機的分級粒度的控制,使磨礦后的粉礦粒度達到生產(chǎn)要求。
一般來說,選礦廠碎礦和磨礦作業(yè)的設(shè)備投資、生產(chǎn)費用、電能消耗和鋼材消耗所占的比例最大:設(shè)備費用占60%左右,生產(chǎn)費用占40%~60%,電能消耗占50%~65%,鋼材消耗約占50%以上。故破碎和磨碎設(shè)備的計算選擇及操作管理水平,在很大程度上決定選礦廠的經(jīng)濟效益。本研究采用PID控制磨礦系統(tǒng)的方式,既克服了單純的比例調(diào)節(jié)有穩(wěn)態(tài)誤差的缺點,又避免了單純的積分調(diào)節(jié)響應(yīng)慢、動態(tài)性能不好的缺點,產(chǎn)生了良好的控制效果。