陳立新
華晉焦煤有限責(zé)任公司沙曲二號(hào)煤礦 山西呂梁 033000
沙曲二號(hào)煤礦為煤與瓦斯突出礦井,各煤層均具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性,屬于近距離突出煤層群聯(lián)合開(kāi)采。井田范圍內(nèi)3#、4#煤層間距平均為7.2m,4#、5#煤層間距平均為5.5m,3#煤層平均厚度為1.0m,4#煤層平均厚度約為2.25m,5#煤層平均厚度約為1.93m。礦井采用斜井開(kāi)拓,以兩個(gè)水平開(kāi)拓全井田,目前生產(chǎn)水平為一水平(+400m 水平),主采3#、4#、5#煤層。
4901 回風(fēng)巷布置于4#煤層中,工作面東南面為三條集中巷道,東北面為4901 工作面,西北面為三川河、高速公路及村莊保護(hù)煤柱,西南面為未開(kāi)掘區(qū),地面標(biāo)高為490m-630m,工作面標(biāo)高為298m—356m,地表由黃土梁峁,黃土低山丘陵地貌,巷道設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為1441m,巷道施工采用機(jī)掘方式。該巷道為矩形斷面,凈寬4.4m,凈高2.6m,巷道采取錨網(wǎng)支護(hù),頂錨間排距800×900mm,錨索間排距1300×1800mm。
4901 回風(fēng)巷工作面整體為單斜構(gòu)造,煤層傾向南西,傾角4°。4#煤層瓦斯含量為11.01m3/t,瓦斯壓力為1.57MPa,煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0.73,煤層平均厚度為2.0m。4#煤層具有爆炸性,為Ⅲ類不易自燃煤層。
4901 回風(fēng)巷工作面采用機(jī)械壓入式通風(fēng),配備一組FBD №7.1/2×45 對(duì)旋式局部通風(fēng)機(jī)和直徑為1000mm 風(fēng)筒,配風(fēng)量為525m3/min。工作面瓦斯?jié)舛葹?.22%,回風(fēng)瓦斯?jié)舛?.4%。
4901 回風(fēng)巷工作面采幫布置有一趟DN320mm 瓦斯抽采管路,經(jīng)集中回風(fēng)下山DN450mm 抽采管路引入礦井DN820mm 高濃抽采系統(tǒng)。工作面預(yù)抽過(guò)程中的抽采負(fù)壓可達(dá)20kPa 以上。
為了解決4901 回風(fēng)巷工作面掘進(jìn)期間的消突問(wèn)題,提高抽采效果,保證抽掘銜接,沙曲二號(hào)煤礦通過(guò)調(diào)研論證,在4901 回風(fēng)巷選用定向長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯的區(qū)域防突措施。4901回風(fēng)巷在工作面正前及左、右鉆場(chǎng)共布置5 個(gè)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔,采用ZYL-17000D 型鉆機(jī)施工,配套Ф89×3000mm 螺旋槽鉆桿、Ф120mm 鉆頭施工,設(shè)計(jì)孔深600m,孔徑為120mm。鉆孔終孔端輻射至巷道兩幫輪廓線外左、右各20m 位置(幫距),鉆孔終孔間距為12 米,4#煤層抽采半徑為6 米,區(qū)域防突措施鉆孔超前距保留20 米。擴(kuò)孔、封孔長(zhǎng)度為12m,封孔采用5 寸PVC 管,水泥注漿封孔。鉆孔與集中式放水器之間使用4 寸埋線管進(jìn)行連接,集中放水器與瓦斯管路之間使用219mm 埋線管進(jìn)行連接[1]。
根據(jù)華晉焦煤函[2018]161 號(hào)要求,沙曲二號(hào)煤礦4901 回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面試用大功率定向鉆機(jī)施工區(qū)域防突鉆孔。鉆孔工程量為,孔數(shù)5 個(gè),孔徑120mm,總有效進(jìn)尺3000m,單孔不少于600m,工程施工期限45-60 天。
4901 回風(fēng)巷定向長(zhǎng)鉆孔實(shí)際完成孔數(shù)5 個(gè)(受鉆場(chǎng)條件限制,1 號(hào)孔以分支形式在2 號(hào)孔內(nèi)施工完成),孔徑120mm ,總進(jìn)尺5193m(巖孔2694m,煤孔2499m),單孔最深624m,最淺501m,實(shí)際施工時(shí)間為59 天(開(kāi)工日期2018 年9 月12 日,完工日期2018 年11 月10 日)。
(1)4901 回風(fēng)巷定向長(zhǎng)鉆孔在施工過(guò)程中,1#鉆孔因受鉆場(chǎng)條件限制未能正常開(kāi)孔施工,僅以分支形式在2 號(hào)鉆孔內(nèi)施工完成。
(2)4901 回風(fēng)巷定向長(zhǎng)鉆孔在施工過(guò)程中,3#鉆孔因?yàn)槭鞘┕さ牡谝粋€(gè)鉆孔,為探明巷道前方的煤層賦存情況,鉆孔多次開(kāi)分支尋找、探測(cè)煤層,導(dǎo)致鉆孔施工時(shí)間較長(zhǎng)。在探清煤層賦存情況后,其余鉆孔的施工時(shí)間均控制在10 天左右。
(3)從4901 回風(fēng)巷定向長(zhǎng)鉆孔施工情況看,除5#鉆孔有效進(jìn)尺較高外,其他幾個(gè)鉆孔的有效進(jìn)尺均不足50%,最低有效進(jìn)尺僅占累計(jì)進(jìn)尺的43%。
(4)4901 回風(fēng)巷長(zhǎng)鉆孔在施工過(guò)程中,由于鉆孔深、孔徑大,經(jīng)常發(fā)生噴孔現(xiàn)象,雖然采用了瓦斯防噴裝置,但還是多次出現(xiàn)瓦斯預(yù)警事故。
(1)施鉆過(guò)程中,在孔口加設(shè)了以防噴囊袋為主的防噴裝置。當(dāng)鉆孔發(fā)生噴孔時(shí),噴出的大量高濃度瓦斯首先進(jìn)入防噴囊袋,防噴囊袋擴(kuò)張釋放噴出的瓦斯壓力,給汽水渣分離器分離噴出的煤渣和積水留足時(shí)間,確保發(fā)生瓦斯噴孔時(shí)高濃度瓦斯全部收集在防噴裝置中[2]。
(2)施鉆過(guò)程中,在鉆桿水尾接頭上增加了三通及截止閥,并連接至汽水渣分離器。當(dāng)鉆孔發(fā)生噴孔時(shí),通過(guò)打開(kāi)鉆桿水尾接頭上的三通,實(shí)現(xiàn)鉆桿對(duì)鉆孔的抽采,防止鉆孔內(nèi)的瓦斯從鉆桿水尾處噴出。
(3)施鉆過(guò)程中,在原先孔口防噴裝置、汽水渣分離器、防噴囊袋三級(jí)瓦斯防噴工藝的基礎(chǔ)上,增加了雙層氣動(dòng)式放水器,實(shí)現(xiàn)四級(jí)瓦斯防噴,不但能有效緩沖瓦斯噴出壓力,而且能實(shí)現(xiàn)在不中斷抽采負(fù)壓的情況下一鍵式氣動(dòng)快速放水,杜絕了瓦斯超限,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(4)施鉆過(guò)程中,推行“兩堵一注、排水排渣”囊袋式封孔工藝,提高鉆孔封孔質(zhì)量,提高瓦斯抽采效果。
通過(guò)與采用傳統(tǒng)回旋鉆機(jī)施工掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔抽采效果的對(duì)比,定向長(zhǎng)距離鉆孔應(yīng)用于掘進(jìn)工作面掘進(jìn)預(yù)抽在施工成本、抽采效果、提高掘進(jìn)效率方面都具有顯著優(yōu)勢(shì),具備大面積推廣的前景。通過(guò)分析采用定向長(zhǎng)鉆孔所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,為礦井提升抽采裝備水平、增加抽采專業(yè)隊(duì)伍提供理論依據(jù)。具體效益分析如下:
表1 定向長(zhǎng)鉆孔和短距離鉆孔投入資金對(duì)比表
大孔徑長(zhǎng)距離施鉆技術(shù)資金 類別 孔數(shù)(個(gè))進(jìn)尺(米)封孔成本 材料成本 油脂成本 配件成本 人工成本合計(jì)單價(jià)(元/個(gè))小計(jì)(元)單價(jià)(元/個(gè))小計(jì)(元)單價(jià)(元/個(gè))小計(jì)(元)單價(jià)(元/個(gè))小計(jì)(元)單價(jià)(元/個(gè))小計(jì)(元)長(zhǎng)距離預(yù)軸鉆孔 35 17350 2500 87500 29.64 514254 0.45 7807.5 43.29 751082 30.4 527440 1888083.5小計(jì) 35 17350 87500 514254 7807.5 751082 527440 1888083.5備注:按照每一循環(huán)施工5 個(gè)鉆孔,正前1 個(gè),左右鉆場(chǎng)各2 個(gè),孔深600 ~800m,保留20m,掘進(jìn)580 ~780m。
(1)鉆孔工程量:采用國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)施工4901 回風(fēng)巷的常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔,需施工鉆孔1603 個(gè),進(jìn)尺216360m,開(kāi)設(shè)鉆場(chǎng)62 個(gè);而采用定向鉆機(jī)施工定向長(zhǎng)鉆孔只需施工鉆孔223 個(gè),進(jìn)尺68170 米,開(kāi)設(shè)鉆場(chǎng)36 個(gè)。通過(guò)對(duì)比,可以看出定向長(zhǎng)鉆孔相比與常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔減少施工鉆孔1380 個(gè),減少鉆孔進(jìn)尺148190 米,減少施工鉆場(chǎng)26 個(gè),將大幅度降低瓦斯治理工程量。
(2)資金投入:采用國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)施工4901 回風(fēng)巷的常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔,需要投入設(shè)備、材料、配件、人工資金1889 萬(wàn)元,而采用定向鉆機(jī)施工定向長(zhǎng)鉆孔只需投入設(shè)備、材料、配件、人工資金777 萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)比,采用定向長(zhǎng)鉆孔能減少礦井生產(chǎn)成本1112 萬(wàn)元(后附定向長(zhǎng)鉆孔和短距離鉆孔投入資金對(duì)比表),經(jīng)濟(jì)效益巨大。
(3)抽采效果:采用國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)施工4901 回風(fēng)巷的常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔,在同一循環(huán)內(nèi)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔與煤壁的接觸面積為8.97m2,而定向長(zhǎng)鉆孔與煤壁的接觸面積為33.9m2。通過(guò)對(duì)比,定向長(zhǎng)鉆孔與煤壁的接觸面積是常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔的3.8 倍。根據(jù)統(tǒng)計(jì),定向長(zhǎng)鉆孔的抽采效果是常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔的2 倍,瓦斯抽采時(shí)間則是常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔的一半。
(4)人工效率:以施工600 米掘進(jìn)順槽巷道為例,采用國(guó)產(chǎn)鉆機(jī)施工常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔累計(jì)需要36 天,鉆機(jī)搬家6 次;而采用定向鉆機(jī)施工定向長(zhǎng)鉆孔只需要25 天,鉆機(jī)搬家1 次。通過(guò)對(duì)比,采用定向長(zhǎng)鉆孔較常規(guī)掘進(jìn)預(yù)抽鉆孔節(jié)省11 天,且鉆機(jī)不需頻繁搬家,相應(yīng)的人工投入也更低[3]。
本文以沙曲二號(hào)煤礦九采區(qū)4901 回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面為例,通過(guò)引進(jìn)定向長(zhǎng)鉆孔施工技術(shù),實(shí)現(xiàn)了定向長(zhǎng)鉆孔一次性施工,減少了鉆孔工程量;鉆孔孔徑大增加了煤體暴露面積,實(shí)現(xiàn)了高負(fù)壓、大流量瓦斯抽采,不但提高了抽采效果、縮短了預(yù)抽時(shí)間、減少了輔助工序,降低了鉆孔綜合成本,還實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)隊(duì)組的“一隊(duì)一頭,快速掘進(jìn)”,消滅了“拼刺刀”式的防突措施,避免了掘進(jìn)隊(duì)組頻繁搬家倒面,對(duì)于保障礦井的正常接續(xù)及安全生產(chǎn)具有重要意義。