武寶良 盧國棟
濰坊先達(dá)化工有限公司 (山東濰坊 262737)
異噁草松,商品名稱為廣滅靈,是1984年由美國富美實(shí)公司(FMC)開發(fā)的一種色素抑制芽前類除草劑,在植物體內(nèi)抑制葉綠素及葉綠素保護(hù)色素的產(chǎn)生,使植物在短期內(nèi)死亡。但當(dāng)它被大豆吸收后,經(jīng)過代謝作用,會(huì)降解為無殺草能力的產(chǎn)物,使大豆植株免受其害。異噁草松主要防除闊葉雜草和禾本科雜草,除大豆田外,還可以用于棉花、木薯、玉米、油菜、甘蔗和煙草等田地的除草。目前傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝采用異噁草松含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)75%的液態(tài)原藥,通過高真空蒸餾,在170~200℃區(qū)間截取相應(yīng)的餾分,得到93%含量的國家標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別的產(chǎn)品,然后再以石油醚為溶劑進(jìn)行二次重結(jié)晶,生產(chǎn)異構(gòu)體雜質(zhì)含量小于0.1%的一級(jí)產(chǎn)品。由于工藝比較復(fù)雜,且結(jié)晶工藝涉及到固液分離問題,因此生產(chǎn)環(huán)境較差。另外,異噁草松在高溫下容易分解引起爆炸,早期因?yàn)檎麴s曾經(jīng)發(fā)生過生產(chǎn)安全事故,導(dǎo)致物料的損失與生產(chǎn)停工,造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。
通過檢索相關(guān)資料,得知熔融結(jié)晶在物料提純方面有著不可替代的優(yōu)勢,國內(nèi)的對(duì)二甲苯(PX)項(xiàng)目已經(jīng)開始應(yīng)用熔融結(jié)晶技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的精餾技術(shù)來進(jìn)行提純,并且得到了高含量的產(chǎn)品[1-2]。異噁草松的熔點(diǎn)為25℃,正好符合熔融結(jié)晶-20~120℃的應(yīng)用范圍;但是其在低溫下物料黏度較大,影響排雜與發(fā)汗過程,早期實(shí)驗(yàn)無法得到合格產(chǎn)品,后期通過多次實(shí)驗(yàn)采用加石油醚降低黏度的方法解決了該問題。同時(shí),結(jié)晶熱是蒸發(fā)熱的1/5~1/7,采用結(jié)晶與蒸餾耦合技術(shù)能夠有效降低能耗。另外,低溫結(jié)晶溫度在 10~100℃ 之間,避免了異噁草松的高溫分解問題,使生產(chǎn)更加安全[1-2]。
熔融結(jié)晶是一個(gè)經(jīng)典分離過程,目的是得到高純或者超純的產(chǎn)品,結(jié)晶組分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)能夠高于99.5%,雜質(zhì)含量能夠小于10-6。結(jié)晶溫度取決于結(jié)晶物質(zhì)的熔點(diǎn)(溫度控制在熔點(diǎn)附近進(jìn)行)。結(jié)晶過程主要包括結(jié)晶成核、晶核生長、產(chǎn)品純化三個(gè)階段。層析結(jié)晶也叫定向結(jié)晶,具體就是在過飽和度的推動(dòng)下,物質(zhì)微粒在晶體表面的有規(guī)則排列,是在化學(xué)鍵力的作用下進(jìn)行的,因此結(jié)晶過程是一個(gè)表面化學(xué)反應(yīng)過程:在靜止的結(jié)晶表面生長出晶核,然后緩慢降溫讓溶質(zhì)在晶核表面慢慢生長,通過不斷地溶解、結(jié)晶、再溶解、再結(jié)晶的動(dòng)態(tài)平衡,緩慢地促進(jìn)晶核生長,得到單晶體,純品緩慢生長,雜質(zhì)被前進(jìn)中的固體界面排除到溶液中,通過長成大的晶體顆粒,減少純品的吸附與夾帶,得到高純產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前已有數(shù)十萬噸的有機(jī)化合物用熔融結(jié)晶法進(jìn)行分離與提純,如質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)99.99%的對(duì)二氯苯生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到17000 t/a;99.95%的對(duì)二甲苯達(dá)70 000 t/a;雙酚A達(dá)到15000 t/a。
異噁草松,工業(yè)級(jí),w=75%,濰坊先達(dá)化工有限公司;石油醚、甲醇、乙腈,分析純,w=99%,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。安捷倫LC1100液相色譜儀,美國安捷倫公司;CDXS-0515程序控溫水浴鍋,南京舜瑪儀器設(shè)備有限公司;STM-2T斯托默黏度計(jì),上海方瑞儀器有限公司;熔融層析結(jié)晶器,自制。
1.2.1 結(jié)晶器結(jié)構(gòu)
自制結(jié)晶器結(jié)構(gòu)如圖1、圖2所示:采用公稱直徑65 mm的不銹鋼管,從中間剖開,焊接6片結(jié)晶翅片,然后焊接還原管式結(jié)構(gòu),最后下邊做底;翅片的作用是托著晶種形成結(jié)晶中心,防止晶體全部集中于底部,導(dǎo)致母液被堵塞排母液不暢通。
圖1管式結(jié)晶器結(jié)構(gòu)圖
圖2結(jié)晶器內(nèi)翅片圖
1.2.2 實(shí)驗(yàn)過程
準(zhǔn)確稱量結(jié)晶器本身的質(zhì)量G1,然后向1 000 mL不銹鋼結(jié)晶器中依次加入異噁草松原藥(408 g,75%)、石油醚(136 mL)、少量晶種(0.5 g左右),封好口;準(zhǔn)確稱量結(jié)晶器帶料質(zhì)量G2,做好記錄,將帶料結(jié)晶器放入程序降溫恒溫水槽,前期快速降溫到14℃,后期以0.5℃/h的速率進(jìn)行程序降溫,當(dāng)溫度降低到8℃時(shí)保溫4 h;倒出結(jié)晶器內(nèi)的雜質(zhì)殘液,然后稱重G3,用G3-G1得到結(jié)晶物料的質(zhì)量(達(dá)到250~280 g),通過液相色譜檢測產(chǎn)品含量;加入新鮮石油醚80 g,把結(jié)晶器放入程序降溫恒溫水浴中,設(shè)定程序,以5℃/h的速率緩慢升溫,到15℃保持30 min,然后倒出發(fā)汗液,稱量結(jié)晶器的質(zhì)量G4,當(dāng)G4-G1小于200 g時(shí)結(jié)晶過程完成;把結(jié)晶器再次放入程序升溫恒溫水浴鍋內(nèi),快速升溫到50℃,保持1 h,使物料成為液體狀態(tài),然后把物料倒出結(jié)晶器,對(duì)其進(jìn)行色譜分析。
異噁草松的熔點(diǎn)為25℃,選擇14℃達(dá)到過飽和狀態(tài)時(shí)加入晶種。保持0.5℃/h的速率進(jìn)行緩慢降溫,保持固體界面的擴(kuò)散速率能夠消除濃度梯度。在8℃液體沒全部固化時(shí)完成冷凝操作,以達(dá)到產(chǎn)品與雜質(zhì)分離的目的,整個(gè)過程大約16 h。理論上,結(jié)晶速率小于25 mm/10 h,傳質(zhì)速率過快,會(huì)導(dǎo)致固液界面雜質(zhì)含量上升,即會(huì)降低局部結(jié)晶點(diǎn)純度,采用程序緩慢降溫是為了杜絕結(jié)晶層成長不穩(wěn)導(dǎo)致多孔結(jié)晶結(jié)構(gòu),使殘?jiān)灰着懦觥?/p>
反應(yīng)過程中,開始發(fā)現(xiàn)晶體時(shí)取樣檢測基本合格,但熔融后含量要降低2~3個(gè)百分點(diǎn),認(rèn)為是母液吸附的影響,所以通過加入溶劑洗滌+發(fā)汗的方式解決吸附問題。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證效果表明,通過溶液洗滌+發(fā)汗,能夠保證晶體與熔融物料含量基本一致。
對(duì)結(jié)晶得到的產(chǎn)品取樣進(jìn)行液相色譜分析,采用外標(biāo)法,得到產(chǎn)品的質(zhì)量分?jǐn)?shù)全部高于94%,能夠達(dá)到高真空蒸餾的產(chǎn)品質(zhì)量,具體數(shù)據(jù)如表1所示??梢钥闯?,熔融結(jié)晶得到的產(chǎn)品,質(zhì)量與收率更加穩(wěn)定。
2.2.1 結(jié)晶保溫時(shí)間對(duì)收率的影響
針對(duì)結(jié)晶保溫時(shí)間的長短進(jìn)行了條件實(shí)驗(yàn)的探索[4-5],結(jié)果如表2所示。表2表明達(dá)到結(jié)晶溫度后保溫4 h是必須的:如果時(shí)間過短,結(jié)晶量很小,產(chǎn)品收率偏低,只有40%~50%;保溫時(shí)間超過4 h,產(chǎn)品的收率變化不大。因此從生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性、合理性出發(fā),選擇保溫時(shí)間為4 h。
表1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
表2 結(jié)晶保持時(shí)間對(duì)收率的影響
2.2.2 降溫速率對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響
以0.5℃/h的速率降溫,理論上結(jié)晶速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于25 mm/10 h[6],所以能夠得到高含量的產(chǎn)品。如果以3℃/h速率降溫,傳質(zhì)速率過快,會(huì)導(dǎo)致結(jié)晶層成長不穩(wěn)形成多孔結(jié)晶結(jié)構(gòu),使殘?jiān)灰着懦觥T缙谟捎诮?jīng)驗(yàn)不足采用3℃/h降溫速率進(jìn)行結(jié)晶,形成的晶體為細(xì)小顆粒,黏附母液較多,致使結(jié)晶得不到合格產(chǎn)品[7-8]。結(jié)晶產(chǎn)品不是規(guī)整的片狀晶體,而是如圖3所示的細(xì)碎結(jié)晶體。所以,確定最佳的降溫速率為0.5℃/h,產(chǎn)品狀態(tài)如圖4所示。
圖3 3℃/h降溫得到晶體的狀態(tài)
圖4 0.5℃/h降溫得到塊狀結(jié)晶體狀態(tài)
2.2.3 黏度對(duì)結(jié)晶狀態(tài)的影響
異噁草松的室溫黏度為30 mPa·s,8℃時(shí)黏度能夠達(dá)到800 mPa·s,石油醚的黏度為 0.03 mPa·s,通過加入石油醚能夠明顯地降低物料的黏度。加入石油醚后,通過黏度計(jì)測量,8℃時(shí)結(jié)晶物料的黏度能夠降到200 mPa·s。如果不加石油醚,隨著溫度的降低,物料黏度增大,流動(dòng)性變得很差,溫度傳導(dǎo)變慢,結(jié)晶體成絮狀,在排母液過程中,晶體隨著母液排出。由于無法做到母液與晶體有效分離,所以無法提高產(chǎn)品的純度。
(1)采用熔融結(jié)晶的方法能夠得到94%的異噁草松產(chǎn)品,并且避免了物料高溫分解的危險(xiǎn)。
(2)在添加石油醚降低物料黏度以后,物料結(jié)晶狀態(tài)明顯改善,有塊狀晶體生成,隨著晶體的緩慢生長,能夠把雜質(zhì)排到晶體外的母液中去,通過控制晶體生長速率,能夠得到高含量(94%)異噁草松產(chǎn)品,其質(zhì)量可達(dá)到甚至超過目前高真空蒸發(fā)所得產(chǎn)品的質(zhì)量。
目前只是完成小試實(shí)驗(yàn),準(zhǔn)備開發(fā)單根管道的中試實(shí)驗(yàn),進(jìn)而推進(jìn)到列管式結(jié)晶設(shè)備的實(shí)驗(yàn)階段,以驗(yàn)證放大效應(yīng)所產(chǎn)生的影響。
此外,完成了對(duì)含量94%的產(chǎn)品進(jìn)行二次熔融結(jié)晶的實(shí)驗(yàn),并且得到了異構(gòu)體雜質(zhì)含量小于0.1%的一級(jí)產(chǎn)品,達(dá)到國外客戶所要求的標(biāo)準(zhǔn)。