陳志峰 白德龍 王榮 孫健 潘海斌 高旭東
摘要:某火力發(fā)電廠在600 MW磨煤機(jī)停運期間進(jìn)行了磨煤機(jī)煤粉管割管防磨檢查,發(fā)現(xiàn)大面積粉管堵塞,通過檢查發(fā)現(xiàn)原因為系統(tǒng)阻力大、吹掃不徹底、防爆蒸汽電動門內(nèi)漏、未及時發(fā)現(xiàn)燃燒器壁溫超溫,并制定了嚴(yán)格執(zhí)行停磨后吹掃5 min的運行措施、開展磨煤機(jī)單粉管吹掃工作、加強(qiáng)燃燒器壁溫巡視等,解決了磨煤機(jī)粉管堵塞的問題,保證了磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的暢通、燃料的正常輸出,為鍋爐正常運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;磨煤機(jī);粉管堵塞;吹掃
中圖分類號:TM611.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1 背景綜述
在目前國內(nèi)外大型火力發(fā)電企業(yè)中,磨煤機(jī)作為對進(jìn)入鍋爐爐膛燃燒的煤粉進(jìn)行研磨、篩選、分離的重要設(shè)備,其運行的效率和性能在整個機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運行中具有重大影響,在發(fā)電企業(yè)機(jī)組正常運行中起到了至關(guān)重要的作用,是發(fā)電企業(yè)尤為重要的輔助機(jī)械設(shè)備[1]。在磨煤機(jī)中,燃煤首先在磨煤機(jī)中被磨輥研磨成大小不一的顆粒,然后進(jìn)入煤粉分離器進(jìn)行分離處理,使得顆粒粒徑較小的合格燃煤煤粉從磨煤機(jī)上端的分離器上部出粉口分離出來,分離出來的煤粉通過煤粉管道進(jìn)入鍋爐爐膛內(nèi)進(jìn)行充分燃燒。而對于那些顆粒粒徑較大的不合格的煤粉顆粒則被篩選出來,從磨煤機(jī)下端分離器的煤粉出口流出,通過磨煤機(jī)的回粉裝置循環(huán)回送到磨煤機(jī)內(nèi)重新進(jìn)行研磨,產(chǎn)生的新的合格煤粉進(jìn)入鍋爐爐膛燃燒。在此期間,煤粉管道作為連接磨煤機(jī)與鍋爐爐膛內(nèi)部的重要環(huán)節(jié),其安全可靠的運行尤為重要。
本文針對某大型火力發(fā)電企業(yè)600 MW燃煤機(jī)組中磨煤機(jī)停運期間進(jìn)行了磨煤機(jī)煤粉管割管防磨檢查,發(fā)現(xiàn)了大面積的煤粉管道堵塞,并通過分析其堵塞原因制定了相應(yīng)的具體措施,很好地解決了磨煤機(jī)煤粉管道堵塞的問題,切實保障了磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的暢通,保證了燃料的正常供應(yīng),為機(jī)組鍋爐的正常運行奠定了堅實基礎(chǔ)。
2 事件經(jīng)過
2.1 故障過程
現(xiàn)場檢修工作人員在磨煤機(jī)煤粉管道割管,進(jìn)行防磨檢查工作時,發(fā)現(xiàn)1號鍋爐E磨煤機(jī)3號角煤粉管道堵塞,經(jīng)檢查確認(rèn),從E磨煤機(jī)分離器出口的第一個彎頭水平段處至17 m垂直段處共計約80 m粉管道堵塞。隨即進(jìn)入爐內(nèi)對燃燒器噴口處檢查,發(fā)現(xiàn)E磨煤機(jī)3號角燃燒器噴口處結(jié)焦堵塞,如圖1所示。
2.2 原因分析
經(jīng)過現(xiàn)場檢查,煤管內(nèi)煤粉干燥,未發(fā)現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,可判斷為近期堵塞,通過查閱運行曲線、運行參數(shù)并無明顯變化,可初步判斷為長時間緩慢積粉所致,從鍋爐平臺17 m煤粉管彎頭處開始逐漸堵塞。化驗室人員從事件發(fā)生的前一個月開始調(diào)取化驗室煤粉取樣樣本,發(fā)現(xiàn)E磨煤機(jī)取樣正常,則進(jìn)一步判斷粉管堵塞在事故發(fā)生的前一個月之內(nèi)。又經(jīng)過對E磨煤機(jī)正常運行出口快關(guān)門進(jìn)行調(diào)查曲線,數(shù)據(jù)表明出口快關(guān)門處于全開狀態(tài),開反饋正常,排除了因磨煤機(jī)出口快關(guān)門未開到位導(dǎo)致發(fā)生粉管堵塞的情況[2]。工作人員隨即現(xiàn)場檢查E磨煤機(jī)粉管的可調(diào)性縮孔,發(fā)現(xiàn)四角開度均處在80%左右的開度,可確切排除人為誤關(guān)或關(guān)小可調(diào)縮孔的情況。為確保人為因素導(dǎo)致的事件發(fā)生,經(jīng)熱工人員檢查磨煤機(jī)出口快關(guān)門關(guān)反饋信號,未發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)運行中關(guān)閉單個快關(guān)門處理缺陷的事件,排除了磨煤機(jī)運行中關(guān)閉單個閥門導(dǎo)致系統(tǒng)積粉的可能。1號機(jī)組鍋爐側(cè)C、D、E磨煤機(jī)的給煤方式一般為混煒煤種配合神華西北或煤精晶煤,混煒煤種的水分偏高,導(dǎo)致E磨煤機(jī)出口溫度偏低,通過查看日常運行方式,出口溫度在52~58℃之間,如圖2所示,同比A磨煤機(jī)出口溫度偏低,約10℃左右,煤粉溫度偏低使煤粉流動性變差,流動阻力增加[3],且E3粉管距離磨煤機(jī)距離最遠(yuǎn)、彎頭最多、系統(tǒng)阻力最大,是造成E3粉管堵塞的重要原因之一。
在磨煤機(jī)正常停運備用時,運行值班人員對磨煤機(jī)的停止操作不規(guī)范,停運磨煤機(jī)后對其吹掃時間較短。經(jīng)調(diào)閱DCS系統(tǒng)測點曲線[4],一般吹掃時間在1 min 20 s左右,違反了發(fā)電企業(yè)輔助機(jī)械運行規(guī)程中相關(guān)操作“磨煤機(jī)停止后檢查磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板關(guān)閉,進(jìn)行不少于5 min的風(fēng)管吹掃后,依次手動關(guān)閉磨煤機(jī)冷風(fēng)擋板、沒有遵守一次風(fēng)關(guān)斷擋板”的要求,對停運磨煤機(jī)后吹掃的不夠徹底,是造成本次E磨煤機(jī)3號角粉管道堵塞的主要原因。
在對本次煤粉管道堵塞進(jìn)行其他因素分析,查閱運行、檢修日志及日常維護(hù)操作記錄后,發(fā)現(xiàn)E磨煤機(jī)的防爆蒸汽電動門發(fā)生過一次內(nèi)漏事件,而防爆蒸汽電動門的內(nèi)漏則會導(dǎo)致煤粉管道內(nèi)部的煤粉濕度增大,導(dǎo)致煤粉管道內(nèi)部局部發(fā)生積粉現(xiàn)象,這是造成E磨煤機(jī)3號角煤粉管道堵塞的誘因之一[5]。在機(jī)組基建時期,每臺鍋爐側(cè)的燃燒器均配置有燃燒器壁溫測點裝置,在實際運行中,E磨煤機(jī)如發(fā)生煤粉管道堵塞,則相應(yīng)的煤粉管道堵塞后燃燒器壁溫測點必然會超溫,從燃燒器壁溫測點裝置能夠及時查看,但運行巡檢人員未能及早發(fā)現(xiàn)問題,通過查閱巡檢記錄本,發(fā)現(xiàn)各燃燒器壁溫測點均填寫不準(zhǔn)確。另外,在E磨煤機(jī)3號角壁溫測點裝置的巡回檢查功能跳動至第三點后則不能正常運行,2號角處的燃燒器壁溫測點顯示裝置斷電,未能及時發(fā)現(xiàn)燃燒器壁溫超溫是導(dǎo)致未能發(fā)現(xiàn)粉管堵塞的重要原因之一。
3 存在的問題
綜合上述的各項原因分析,總結(jié)過往的運行、檢修磨煤機(jī)經(jīng)驗,暴露了存在的一些問題:一是公司相關(guān)專業(yè)人員對煤粉管道可能存在的堵塞防范意識不夠強(qiáng)。特別是運行值班人員對煤粉管道堵塞的防范意識不夠強(qiáng)、不夠重視,未能完全貫徹執(zhí)行停運磨煤機(jī)后吹掃5 min的運行措施要求;二是日常的系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備巡回檢查工作不到位。運行值班人員對系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備巡回檢查不全面、不到位,沒有能夠及時發(fā)現(xiàn)燃燒器壁溫測點裝置的超溫現(xiàn)象及檢測儀器的缺陷;三是在磨煤機(jī)及附屬煤粉管道相關(guān)日常維護(hù)工作中不夠仔細(xì)、不夠扎實。設(shè)備部熱工控制人員對設(shè)備的定點檢查、相關(guān)維護(hù)不夠扎實,各層燃燒器壁溫檢測儀存在自動巡回檢測失靈、電源線路故障等情況,未能及時發(fā)現(xiàn)存在的缺陷并聯(lián)系處理。四是由于多方因素干擾,對磨煤機(jī)系統(tǒng)一直未進(jìn)行徹底的一次風(fēng)調(diào)節(jié)平衡試驗,不能有效地判斷磨煤機(jī)粉管管道內(nèi)的流暢均勻性是否滿足運行需求。
4 預(yù)防措施
在今后的磨煤機(jī)系統(tǒng)日常運行工作中,運行值班人員要提高認(rèn)識,加強(qiáng)煤粉管道堵塞的防范意識,認(rèn)真做好磨煤機(jī)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備參數(shù)的對比分析工作,且要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)運行規(guī)程中制定的停運磨煤機(jī)后吹掃5 min的運行措施,同時要處理好企業(yè)節(jié)能工作與安全工作之間的關(guān)系,在切實保障安全穩(wěn)定的情況下盡最大限度做好節(jié)能工作。發(fā)電部要吸取本次磨煤機(jī)煤粉管道堵塞的經(jīng)驗教訓(xùn),對磨煤機(jī)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的定期維護(hù),并要進(jìn)行公司級的方案商討,將工作不斷優(yōu)化、趨于完善,認(rèn)真執(zhí)行磨煤機(jī)單根煤粉管道的吹掃工作。發(fā)電部要針對本次磨煤機(jī)煤粉管道堵塞的經(jīng)驗教訓(xùn),加強(qiáng)對運行人員巡回檢查制度的督促工作,切實提高運行人員對燃燒器壁溫測點裝置的巡視[6],及時組織開展設(shè)備運行狀況分析,提升運行值班人員的綜合應(yīng)變能力。設(shè)備部熱工人員要及時將燃燒器壁溫檢測儀缺陷修復(fù)完整,并做好日常的設(shè)備維護(hù)工作。
要求運行值班人員在磨煤機(jī)正常停運時必須要維持住磨煤機(jī)出口溫度在65℃以下,且停止給煤機(jī)運行后,待磨煤機(jī)電流不發(fā)生持續(xù)降低,方可停止磨煤機(jī)運行。經(jīng)徹底整改后,機(jī)組的各臺磨煤機(jī)在具備風(fēng)速監(jiān)測的情況下,一次風(fēng)管道內(nèi)風(fēng)粉混合物的流速不得低于18 m/s,切實做好保障煤粉管內(nèi)風(fēng)粉混合物的介質(zhì)流速工作,保證可靠的管道內(nèi)部運行環(huán)境。公司經(jīng)研究決定,對所有磨煤機(jī)均按照規(guī)定開展了一次風(fēng)調(diào)整平衡試驗[7]。公司加強(qiáng)對發(fā)電部運行值班人員的培訓(xùn)工作,從理論到實際,從筆試到實操,不斷提升運行值班人員的系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備運行分析水平,通過對磨煤機(jī)的出力、出口風(fēng)壓、出口溫度等參數(shù)的精細(xì)運行分析,及時發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的參數(shù)變化情況。公司在機(jī)組DCS集中控制畫面中設(shè)置了各臺磨煤機(jī)各個煤粉管道煤粉風(fēng)速測點,并按照整改要求加裝了煤粉流模塊,作為運行值班人員監(jiān)視煤粉管道運行狀況的主要方法和手段。
5 結(jié)語
通過對某發(fā)電企業(yè)磨煤機(jī)煤粉管道堵塞進(jìn)行了系統(tǒng)性分析,結(jié)合生產(chǎn)實際與運行情況,發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致煤粉管道堵塞的原因為系統(tǒng)阻力大、吹掃不徹底、防爆蒸汽電動門內(nèi)漏、未及時發(fā)現(xiàn)燃燒器壁溫超溫,這些問題會給磨煤機(jī)以至于鍋爐燃燒系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行帶來嚴(yán)重威脅。因此通過發(fā)電企業(yè)吸取經(jīng)驗教訓(xùn),制定了嚴(yán)格的操作規(guī)程,必須執(zhí)行停運磨煤機(jī)后吹掃5 min的運行措施,并切實做好磨煤機(jī)單根煤粉管道的吹掃工作,加強(qiáng)燃燒器壁溫測點裝置巡視等,以保證機(jī)組鍋爐磨煤機(jī)及燃燒系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
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