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礦用局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)的設計與應用

2020-08-28 08:21周超
煤礦機電 2020年4期
關鍵詞:風流風壓控系統(tǒng)

周超

(潞安集團 司馬煤業(yè)有限公司, 山西 長治 047105)

0 引言

礦用局部通風機是煤礦井下的重要通風設施,它具有通風能力強、適用區(qū)域廣及實用性好等優(yōu)點,已被廣泛用于井下采掘巷道、硐室等施工地點。常用的局部通風機主要由通風機主體、柔性風筒、通風機隔爆開關等部分組成。在工作時,利用通風機旋轉(zhuǎn)扇葉將空氣以一定壓力抽入,并沿風筒輸送至工作面,從而滿足工作面人員呼吸、有害氣體排除等需要[1]。但在實際煤礦生產(chǎn)過程中,因受通風距離、風阻及通風機功率等影響,局部通風機在通風時,風壓及風阻不能滿足實際生產(chǎn)需要,且傳統(tǒng)的通風機又不具備自動風壓、風速檢查的功能,從而導致通風系統(tǒng)紊亂現(xiàn)象,甚至會發(fā)生煤礦通風的事故,如瓦斯、煤塵爆炸等事故。本文以司馬煤礦為例,為進一步提高通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性,彌補傳統(tǒng)局部通風機的不足,設計了一套局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)。

潞安集團司馬煤業(yè)有限公司1216運巷位于井田二采區(qū),巷道設計長度為700 m,巷道設計斷面規(guī)格為寬×高=4.5 m×3.5 m,巷道掘進煤層為二疊統(tǒng)山西組下部的3#煤層,平均厚度為6.01 m,煤層結構復雜且不穩(wěn)定,煤塵揮發(fā)性大。

1216運巷采用機械化掘進施工工藝,截至目前巷道已掘進200 m,巷道掘進前期在施工巷道開口以北20 m新鮮風流處,安裝了兩臺55 kW的局部通風機對工作面供風。由于傳統(tǒng)局部通風機不具備風速、風壓的檢測功能,隨著巷道不斷開拓延伸,在巷道前100 m范圍內(nèi)風速及風壓遠遠超過允許范圍,造成工作面揚塵大且通風機節(jié)能效率低。當巷道掘進300 m后風阻加大,出風風流風速及風壓達不到設計要求,造成工作面窩風現(xiàn)象嚴重,已出現(xiàn)兩次工作面瓦斯超限現(xiàn)象,嚴重威脅著施工巷道掘進安全。對此,司馬礦通風部通過技術研究,設計了一套風壓檢測集控系統(tǒng)。

1 局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)結構

1) 風壓檢測集控系統(tǒng)主要由變頻風機、聯(lián)鎖開關、通風機開關、遠程操控系統(tǒng)、PLC控制器及風壓檢測裝置等部分組成,如圖1所示。

圖1 局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)結構

2) 變頻通風機可實現(xiàn)風機風速、風壓自動調(diào)節(jié)控制,風機功率為55 kW,共計兩臺,變頻通風機通過與直徑為1 000 mm的柔性風筒連接,將風流引入至工作面。

3) 聯(lián)鎖開關的額定電流為200 A,分別與PLC控制器、風機開關連接,主要通過控制器控制作用實現(xiàn)通風機開關的啟停動作[2]。

4) PLC控制器分別與變頻通風機、聯(lián)鎖開關及風壓檢測裝置連接,主要對風壓檢測裝置收集的數(shù)據(jù)進行處理,并將處理后的指令發(fā)送至變頻風機主控器內(nèi),實現(xiàn)變頻通風機自動變頻控制。

5) 風壓檢測裝置主要由壓力傳感器、風速傳感器、數(shù)據(jù)處理器、定位柱、風力受壓板、彈簧件、固定架、金屬柱、金屬套管等部分組成,如圖2所示。該裝置主要安裝在距風機出風口50 m處,并與PLC控制器連接。

6) 遠程操控系統(tǒng)主要包括操控室、主機、顯示器、打印機等部分組成。遠程操控室安裝在地面,主機安裝服務器程序(Server 或Systry),并通過顯示器顯示[3]。

1-金屬套管; 2-風速檢測儀; 3-固定架; 4-定位柱; 5-一號彈簧件;6-金屬固定環(huán); 7-安裝架; 8-二號彈簧件; 9-壓力傳感器; 10-金屬柱;11-密封墊; 12-金屬圈; 13-橡膠密封圈。圖2 風壓檢測裝置結構

2 工作原理

1) 風速檢查工作原理。變頻通風機進行供風后,風壓檢測裝置中的風速檢測儀在風流帶動下出現(xiàn)轉(zhuǎn)動,數(shù)據(jù)處理器直接記錄單位時間內(nèi)的風速,計算出風流速度,然后將風流速度數(shù)據(jù)以電信號方式通過信號電纜傳遞至PLC控制器。PLC控制器接收信號后進行信號處理[4]。當風流速度大于或小于最大風速時,PLC控制器及時控制局部通風變頻器,對通風機頻速進行調(diào)整,保證通風機供風風流速度穩(wěn)定。

2) 風壓檢查工作原理。風筒內(nèi)風流經(jīng)過風壓檢查裝置后,在風壓作用下擠壓風力受壓板,并帶動彈簧件收縮。安裝在安裝架上的壓力傳感器在彈簧收縮下,檢測出風流壓力,然后經(jīng)數(shù)據(jù)處理器轉(zhuǎn)換及時將信號上傳至PLC控制器。PLC控制器接受信號后進行轉(zhuǎn)換處理。當風壓大于或小于調(diào)定值時,控制器及時對通風機變頻器進行控制,實現(xiàn)通風機一級或二級開啟模式,并調(diào)整頻速,實現(xiàn)風機恒壓通風。

3) 遠程操控工作原理。局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)在運行過程中檢測的風速、風壓及風機頻速、開啟模式、各設備運行安全參數(shù)可直觀地在顯示器界面顯示,操控人員實時對系統(tǒng)進行監(jiān)控。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,具有報警功能,操控人員利用界面控制按鈕,對系統(tǒng)進行人工遠程控制,保證通風系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

3 系統(tǒng)優(yōu)點

1) 結構簡單。該系統(tǒng)結構簡單,便于操作維護,故障率低,不僅可用于井下采掘工作面,還可用于隧道、建筑等領域中,適用性強,應用范圍廣[5]。

2) 自動化水平高。該系統(tǒng)利用風速、風壓檢查裝置對通風機供風流進行自動檢查,并利用PLC控制器對變頻通風機進行控制調(diào)節(jié),達到供風風流風速、風壓穩(wěn)定的目的,全程無需專人操作,實現(xiàn)了自動化控制,大大提高了通風系統(tǒng)的自動化水平。

3) 應用效果好。與傳統(tǒng)局部通風機相比,該系統(tǒng)可實時對供風風流風速、風壓進行調(diào)整,動作靈敏度高、誤差率低,保證了采掘工作面安全穩(wěn)定通風,解決了巷道開拓延伸,風流、風壓變化大導致工作面通風紊亂等技術難題。

4 實際應用效果分析

1216運巷掘進至200 m處,對巷道原通風系統(tǒng)進行了優(yōu)化,安裝了局部通風機風壓檢測集控系統(tǒng)。截至2018年7月1216運巷已掘進到位。通過8個月對該系統(tǒng)應用效果觀察分析發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)運行穩(wěn)定性強,隨著巷道開拓延伸能夠及時對風速、風壓進行調(diào)整,可保證工作面具有充足的風流及穩(wěn)定風速、風壓。后期掘進期間采用該通風系統(tǒng)后,工作面粉塵濃度可控制在20 mg/m3以下,工作面未出現(xiàn)因通風不穩(wěn)定,而造成瓦斯集聚現(xiàn)象。

5 結論

潞安集團司馬煤業(yè)有限公司通風部針對傳統(tǒng)礦用局部通風機存在的問題進行了分析,并對原通風系統(tǒng)進行了優(yōu)化,設計了一套風壓檢測集控系統(tǒng)。通過在1216運巷應用效果來看,該系統(tǒng)彌補了傳統(tǒng)通風系統(tǒng)的不足,提高了采掘巷道通風系統(tǒng)穩(wěn)定性,保證了工作面通風安全,取得了顯著的應用成效,具有一定的推廣意義。

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