姚 軍
(霍州煤電集團辛置煤礦,山西 霍州 031412)
隨著技術的不斷發(fā)展,風能、水能已逐漸成為國家發(fā)展的重要能源,但目前國家對能源的需求仍以煤炭資源為主,提升高所開采煤礦的質(zhì)量已成為促進國家快速發(fā)展的重要工作[1]。而選煤弧形篩則是提高煤礦質(zhì)量的重要設備,在保障煤礦質(zhì)量及利用率方面起動了決定性作用。篩板弧形座作為選煤弧形篩中的關鍵部件,由于其經(jīng)常處于長時間作業(yè)狀態(tài),加上所承受的物料經(jīng)常處于超負荷狀態(tài),導致篩板弧形座的局部區(qū)域出現(xiàn)了疲勞破壞現(xiàn)象,直接導致了設備工作效率及企業(yè)經(jīng)濟效益的降低[2]。因此,采用了虛擬仿真技術,通過建立篩板弧形座的仿真模型,開展了其結構的應力變化及疲勞壽命分析,并對其結構改進的效果進行了分析,這為提高篩板弧形座的結構強度、降低設備故障概率具有重要作用。
以VSB3020 型選煤弧形篩為例,其結構主要包括篩板弧形座、篩箱、減振彈簧、振動電機等部件組成,通過振動電機的振動,帶動篩板弧形座和篩面等部件的相互諧振,實現(xiàn)對煤礦中煤泥水的分離回收[3]。其中,篩板弧形座是弧形篩的重要部件,主要通過上下兩端與振動器連接,中間振動桿與彈簧連接,同時,在其中間分布著5 個楔子柱,實現(xiàn)對篩板與弧形座的固定連接。而篩板則主要負責對煤泥水進行過濾,過濾后的煤泥水流至底板上,并從煤板上卸口排出[4]。整套設備的工作原理為:設備啟動后,帶有顆粒的煤粒進入篩板,通過不同孔徑的小孔進行不同粒徑的煤石分層,遠離篩板的煤粒流動速度快,靠近篩板的煤粒速度慢,不同流動速度的煤粒在離心力作用下分別從篩縫中流出;同時,當弧形篩出現(xiàn)堵塞時,在振動電機作用下,帶動篩板弧形座產(chǎn)生諧振,以此實現(xiàn)堵塞的煤??焖俚袈洌行Х乐沽嘶⌒魏Y發(fā)生嚴重堵塞現(xiàn)象[5]。VSB3020 型選煤弧形篩的結構示意圖如圖1 所示。
根據(jù)選煤弧形篩的結構特點,以VSB3020 型篩板弧形座實際的結構尺寸,采用Solidworks 軟件,對其進行了三維模型建立。在建模過程中,由于上下兩端的螺栓孔主要與振動器進行連接,為篩板弧形座結構中的關鍵特征,故對此4 個螺栓孔進行了特征保留,而結構中的其他較小圓孔、圓弧及倒角則進行了特征簡化,由此,建立了篩板弧形座的三維模型圖,如圖2 所示。
圖1 選煤弧形篩結構示意圖
圖2 篩板弧形座三維模型圖
結合建立的三維篩板弧形座結構模型圖,將其導入至ABAQUS 軟件中,對其進行了強度分析模型建立。由于篩板弧形座實際材料為Q235 材料[6],故在軟件中對其進行了Q235 材料設置,其材料主要物理參數(shù)如表1 所示。同時,根據(jù)篩板弧形座的結構特點,對其進行了四面體實體單元設置,網(wǎng)格大小設置為10mm,網(wǎng)格單元為15458 個,仿真時間設置為2s,其網(wǎng)格劃分圖如圖3 所示。另外,由于篩板弧形座主要承受著來自振動電機的振動力和自身重力作用,故對其施加了重力加速度9.8g/s2。并對上下兩端的4 個螺栓孔進行了彈性約束,以使仿真模型與實際工作狀態(tài)基本吻合。由此,完成篩板弧形座的仿真模型建立。
表1 篩板弧形座材料性能參數(shù)
圖3 篩板弧形座網(wǎng)格劃分圖
結合建立的篩板弧形座仿真模型,對其結構性能開展了仿真分析研究。得到了其應力變化圖,如圖4所示。由圖可知,篩板弧形座整體結構的應力集中現(xiàn)象并不明顯,絕大部分區(qū)域的應力值均相對較?。磮D中藍色區(qū)域),而最大應力主要集中在上下兩端的4 個螺栓孔處以及與中部振動桿連接處(即圖中亮色區(qū)域),最大應力值220.5MPa,已相當接近篩板弧形座結構的屈服強度。篩板弧形座在長期及惡劣環(huán)境下工作,極容易在此應力集中部位率先發(fā)生結構斷裂或疲勞失效現(xiàn)象,成為整個結構中的薄弱部位。故應對其結構進行結構加強改進,以此保證篩板弧形座的結構安全。
通過仿真分析,也得到了篩板弧形座在25Hz 工作頻率下的疲勞壽命結果,其疲勞壽命云圖如圖5 所示。圖中,不同顏色及數(shù)值代表篩板弧形座疲勞壽命的循環(huán)次數(shù),數(shù)值越小,代表結構的壽命越短,越容易發(fā)生疲勞失效問題。由圖可知,篩板弧形座整體結構的最小疲勞壽命循環(huán)次數(shù)為9.439×106次,主要集中在結構上下兩端的4 個螺栓孔處,而由于本次仿真時間為2s,工作頻率為25Hz,故螺栓孔處的最終最循環(huán)次數(shù)為2×25×9.439×106=4.72×108次,未達到振動篩要求循環(huán)次數(shù)至少達到109次標準,由此,該螺栓處在同樣工作條件下,會更容易率先發(fā)生疲勞失效現(xiàn)象,此結論也與前文的應力分析結論基本一致。另外,篩板弧形座中的振動桿連接處及其他部分雖循環(huán)次數(shù)相對較高,但在其長期使用過程中,也容易發(fā)生疲勞破壞,也應該隨時關注其結構的使用情況。
結合前文對篩板弧形座結構應力及疲勞壽命的分析研究,得出其上下兩端的4 個螺栓孔及中部振動桿為整個結構的薄弱部位,在使用中更容易發(fā)生結構破壞或疲勞失效現(xiàn)象,故需對其結構進行改進設計,具體如下:
1)在篩板弧形座結構特點基礎上,將山下兩端的4 個螺栓孔處結構進行加厚,厚度整體增加2mm,并并對螺栓孔周邊的直角進行圓弧過渡,以加強其結構的整體強度;
2)對篩板弧形座中的振動桿處進行焊接加強,將其焊縫高度增加至6~7mm,同時,在振動桿內(nèi)側連接處焊接2mm 加強塊,保證振動桿連接處的應力集中;
3) 將篩板弧形座的結構材料為結構強度更高的Q345 材料,必要的時候可對結構中的關鍵部位進行調(diào)質(zhì)或淬火處理,以此提高其結構強度;
4)加大對篩板弧形座結構的定期巡檢,針對其結構出現(xiàn)變形過大或開裂等問題時,及時采取措施進行維修。
在完成篩板弧形座的結構改進后,為進一步驗證其結構性能,將其再次安裝在VSB3020 型弧形篩設備中進行了將近5 個月的應用驗證。篩板弧形座實際運行中,整體結構基本未出現(xiàn)變形,且4 個螺栓處基本也未出現(xiàn)結構明顯的變形或開裂現(xiàn)象,弧形篩因篩板弧形座出現(xiàn)故障而導致的設備停機現(xiàn)象也同比降低了80%,在此5 個月時間內(nèi)間接給企業(yè)減少了約8萬元的費用支出。由此可說明,改進后的篩板弧形座具有更高的結構強度和使用壽命,能更好的滿足弧形篩的使用需求,驗證了此結構具有較高的可行性。
目前,對結構變形規(guī)律的掌握,除了利用試驗方法進行分析研究外,采用虛擬仿真技術的方法,已成為當下較小成為分析設備結構性能的重要工具。因此,以選煤弧形篩工作原理分析為基礎,通過建立篩板弧形座結構仿真模型,開展了其結構的結構特性研究,找到了其結構中的4 個螺栓孔、中部振動桿處為整個結構的薄弱部位,極容易發(fā)生結構疲勞失效問題,由此對篩板弧形座進行了改進設計和應用驗證,結果表明,改進后的篩板弧形座具有更好的結構性能,對降低弧形篩設備的故障率及減少企業(yè)的經(jīng)濟費用支出起到重要作用,也為后期開展篩板弧形座的進一步優(yōu)化改進提供了重要參考。