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一種道岔墊板生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的設(shè)計及應(yīng)用

2020-08-21 05:22杜旭東
機(jī)械管理開發(fā) 2020年7期
關(guān)鍵詞:墊板剪切鉆孔

杜旭東, 王 琛

(1.中鐵高新工業(yè)股份有限公司, 北京 100000; 2 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司, 陜西 寶雞 721006)

1 現(xiàn)有道岔墊板生產(chǎn)技術(shù)概況

目前道岔墊板生產(chǎn)依靠單機(jī)生產(chǎn),墊板生產(chǎn)主要工序有:下料(剪切)、調(diào)平、鉆孔、機(jī)加工、打印標(biāo)記等。生產(chǎn)工序較為分散,整個生產(chǎn)過程中,板件需經(jīng)人工搬運(yùn)多次,效率低下、工人勞動強(qiáng)度高,嚴(yán)重制約道岔墊板生產(chǎn)。隨著計算機(jī)技術(shù)、數(shù)控技術(shù)的不斷發(fā)展,可以針對道岔墊板生產(chǎn)特點(diǎn)設(shè)計一套墊板生產(chǎn)線的控制系統(tǒng),利用先進(jìn)的控制技術(shù)使得道岔墊板生產(chǎn)實現(xiàn)流水線作業(yè)[1]。

2 控制系統(tǒng)總體設(shè)計思路

該控制系統(tǒng)基于墊板自動生產(chǎn)線設(shè)計,墊板生產(chǎn)線根據(jù)工藝要求設(shè)計有扁鋼原材上料、校平、原材分料系統(tǒng)至后工序兩條線、一線打號、二線打號、一線鉆孔、二線鉆孔、一線剪切、二線剪切、一線堆碼垛、二線堆碼垛幾個部分??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。

控制部分由西門子S7-1200 系列PLC、西門子觸摸屏、西門子伺服、變頻器等組成,橫向料道移動部分采用變頻器控制整包扁鋼板橫向移動,磁力吊的橫向移動采用西門子伺服電機(jī)控制,具有定位精度高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)。生產(chǎn)線設(shè)置有總控計算機(jī),該計算機(jī)預(yù)裝有自主開發(fā)的生產(chǎn)線控制軟件,用于整條生產(chǎn)線參數(shù)、加工程序的生成、料單管理以及傳輸,同時兼顧整條生產(chǎn)線各單元信號以及設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)視及控制。該計算機(jī)利用西門子總線控制技術(shù),將各控制部分PLC、控制系統(tǒng)進(jìn)行連接,組成該生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)。同時該控制系統(tǒng)預(yù)留ERP 信息接口[2-3]。

3 控制系統(tǒng)具體設(shè)計方案

該控制系統(tǒng)主要由工業(yè)總控計算機(jī)根據(jù)生產(chǎn)計劃料單對原材進(jìn)行排料、生成自動打號程序信息、自動鉆孔程序信息和自動剪切程序信息,并根據(jù)檢測條件利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向各部分準(zhǔn)確傳輸加工信息,使其自動化生產(chǎn);同時能根據(jù)料件信息與料單相結(jié)合控制自動分料部分,將料件自動、合理分配至相關(guān)線道。該總控計算機(jī)能協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系,能及時進(jìn)入暫停、停止、等待等工作模式。

圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

3.1 主界面設(shè)計

在工業(yè)總控機(jī)上打開數(shù)控墊板生產(chǎn)線上位機(jī)編程軟件文件后出現(xiàn)初始化界面,初始化界面過后出現(xiàn)主界面,如圖2 所示。

1)加工文件存儲路徑:提供了與EXCEL 軟件的數(shù)據(jù)接口,把需要處理的EXCEL 文件保存于D:XLS文件夾內(nèi)。

2)加工圖紙存儲路徑:提供了與CAD 等繪圖軟件的數(shù)據(jù)接口,把需要處理的DXF 圖紙文件保存于D:DXF 文件夾內(nèi)。

圖2 上位機(jī)控制系統(tǒng)主界面

3)程序處理:自動處理選中的工件程序中包含DXF 圖紙中數(shù)量、加工孔的個數(shù)、工件長度等信息。

4)顯示圖形:顯示選中的圖形文件的圖形,顯示孔數(shù)、孔徑、打字內(nèi)容、剪切位置并通過不同的顏色區(qū)分。

5)程序編制:將圖形轉(zhuǎn)化為零件程序。程序處理完畢,會自動彈出對話框。

6)參數(shù)設(shè)定設(shè)定機(jī)床需要的加工參數(shù)。

7)文件存放選擇存放的文件目錄,自動保存在D:MPF 文件夾內(nèi),生成西門子828D 數(shù)控加工程序。

3.2 各單元設(shè)計

總體控制邏輯示意圖見圖3。

圖3 控制邏輯示意圖

3.2.1 自動上料部分控制器

自動上料部分控制器根據(jù)計算機(jī)料單信息自動計算所需料件數(shù)量,自動控制該部分運(yùn)行上料,該部分能自動檢測下道校平工序是否正常、校平機(jī)是否正在加工,能向校平工序傳輸上料部分無料、故障等信息使下道工序做出暫停、停止等動作。

3.2.2 自動校平部分控制器

自動校平部分控制器能根據(jù)自動上料部分傳輸?shù)牧霞竭_(dá)、故障、無料等信息進(jìn)行自動校平工作,同時能向自動上料部分控制器和下道自動分料部分控制器傳輸故障、料件到達(dá)、校平數(shù)量等信息,連接上下道工序做出等待、暫停等動作。

3.2.3 分料部分控制器

分料部分控制器能根據(jù)上道校平工序傳輸?shù)牧霞竭_(dá)信息、數(shù)量信息及時向總控計算機(jī)傳輸數(shù)據(jù),并根據(jù)總控計算機(jī)發(fā)出的指令信息將校平后的料件自動分撥到相應(yīng)的線道,該部分是與后續(xù)兩條線道的連接部分。

3.2.4 一線打號控制器和二線打號控制器

一線打號控制器和二線打號控制器是相同且獨(dú)立的兩套控制系統(tǒng),分別設(shè)置在道岔墊板生產(chǎn)線后半部。這兩部分能分別檢測到分料部分控制器所傳輸?shù)牧霞竭_(dá)信息并向總控計算機(jī)發(fā)出信息,并能根據(jù)總控計算機(jī)所傳輸?shù)拇蛱栃畔⒆詣印?zhǔn)確地在料件上自動打號。該兩部分能分別獨(dú)立檢測到分料部分控制器所傳輸?shù)牧霞竭_(dá)、故障等信息,能及時做出停止、暫停等動作,并能向上下連接部分控制器做出自身的故障、正在加工等信息使上下工序做出等待、暫停動作。

3.2.5 一線鉆孔控制器和二線鉆孔控制器

一線鉆孔控制器和二線鉆孔控制器是兩套相同且獨(dú)立的控制系統(tǒng),分別與一線打號部分控制器和二線打號部分控制器相連,能根據(jù)上道工序傳輸料件到達(dá)信息及時向總控計算機(jī)傳輸指令,并根據(jù)總控計算機(jī)傳輸?shù)你@孔信息能及時、準(zhǔn)確調(diào)取鉆孔信息,一次在料件上自動鉆孔。該部分能根據(jù)上下連接部分控制器自動傳輸故障、待料的信息,同時也能根據(jù)上下連接部分控制器傳輸?shù)墓收?、正在加工等信息做出暫停、停止等動作?/p>

鉆孔部分以板材6 000 mm×180 mm 示例,先生成DXF 圖紙文件。鉆孔距料頭具體孔間距如圖4 所示,打開上位機(jī)軟件,選擇生成的DXF 圖紙,輸入工件參數(shù)如圖5 所示,生成加工程序。

圖4 鉆孔距料頭具體孔間距(單位:mm)

圖5 輸入?yún)?shù)界面

3.2.6 一線剪切控制器和二線剪切控制器

一線剪切控制器和二線剪切控制器是兩套相同的且獨(dú)立的控制系統(tǒng),分別與一線鉆孔控制器和二線鉆孔控制器相連,能根據(jù)上道工序傳輸?shù)牧霞竭_(dá)信息向總控計算機(jī)傳輸信息,同時能根據(jù)計算機(jī)傳輸?shù)募羟行畔⒛茏詣印?zhǔn)確地在料件上依次剪切。該部分能根據(jù)上下部分控制所傳輸?shù)墓收稀⒋系刃畔?,同時也能根據(jù)上下連接部分控制器傳輸?shù)墓收?、滿垛、正在加工等信息做出暫停、停止等動作。

3.2.7 一線堆碼垛控制器和二線堆碼垛控制器

一線堆碼垛控制器和二線堆碼垛控制器是兩套相同且獨(dú)立的控制系統(tǒng),分別與一線剪切控制器和二線剪切控制器相連,能根據(jù)上道工序所傳輸?shù)牧霞竭_(dá)、故障等信息做出自動對碼垛、停止等動作,也可以像向上道工序控制器傳輸故障、滿垛等信息。

由于該生產(chǎn)線由6 套數(shù)控系統(tǒng)組成,在所生成的數(shù)控加工程序中自動生成相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置檢索語句,不同部分的數(shù)控系統(tǒng)會自動檢索相應(yīng)的加工程序,可以有條不紊的執(zhí)行。

4 控制系統(tǒng)應(yīng)用效果

本設(shè)計不僅使生產(chǎn)過程變?yōu)榱诉B續(xù)流水線作業(yè),且在各個工序的操作上實現(xiàn)了計算機(jī)控制;實現(xiàn)方式通過人機(jī)交互系統(tǒng)進(jìn)行指令傳達(dá)及具體程序編寫,與道岔智能制造這一方向是匹配的,使得道岔墊板加工方式達(dá)到了國際先進(jìn)水平,在同行業(yè)起到引領(lǐng)性作用。

本設(shè)計通過計算機(jī)控制的流水線作業(yè)實現(xiàn)智能化操作,對不同型號墊板件由開始的工件準(zhǔn)備到最終成品碼垛,均實現(xiàn)了尺寸檢測、規(guī)格區(qū)分、按品種加工制造等功能,絕大部分工序均可替代人工操作,而且有效減少了人工操作的失誤,社會效應(yīng)明顯。

經(jīng)過測算,使用該系統(tǒng)后整體工序操作人員數(shù)量由12 人減為4 人,生產(chǎn)線效率由每班加工800 塊提高為每班加工1 500 塊,且質(zhì)量較人工更加穩(wěn)定,在成本方面具有較大優(yōu)勢,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

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