宋恩磊
(佳通輪胎研發(fā)中心,安徽 合肥230601)
目前現(xiàn)有技術(shù)的輪胎,在行駛過程中,存在滑移現(xiàn)象,從而延長(zhǎng)了輪胎的驅(qū)動(dòng)和制動(dòng)時(shí)間,產(chǎn)生安全隱患,造成車輛事故的發(fā)生。在對(duì)滑移現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進(jìn)行研究和分析,得出主要是因?yàn)檩喞奶トδ>叱叽缭O(shè)計(jì)不合理,胎圈鋼絲結(jié)構(gòu)約束力不夠強(qiáng),導(dǎo)致輪胎存在滑移現(xiàn)象。而針對(duì)該滑移現(xiàn)象產(chǎn)生的原因?qū)喬ソY(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)過程中,增加了輪胎子口部位的約束力和使用約束力更強(qiáng)的輪胎鋼絲結(jié)構(gòu),雖然有效地降低了輪胎的滑移量,但是不能完全解決該問題,導(dǎo)致在汽車行駛中,還是存在安全隱患。為解決上述技術(shù)問題,設(shè)計(jì)新型防滑移胎圈結(jié)構(gòu),胎圈結(jié)構(gòu)包括胎圈1、胎側(cè)2 和設(shè)置在胎圈內(nèi)的鋼絲3,如圖1所示。
圖1 胎圈結(jié)構(gòu)
方案概述:新型胎圈結(jié)構(gòu)包括胎圈與胎側(cè)的接觸面依次過渡連接有第一段線段①、冠弧④、第二段線段②和第三段線段③,其中第一段線段的頂端到胎踵水平線pp'的高度h=6.15-10.15mm,冠弧與第二段線段的橫向?qū)挾群蛈=4.5-8.5mm,第二段線段與胎踵水平線pp'之間的角度a=6-9°,第三段線段與胎踵水平線pp'之間的角度b=19-24°,如圖2 所示。
圖2 新型胎圈設(shè)計(jì)
新型胎側(cè)結(jié)構(gòu)包括胎側(cè)從防水線至胎側(cè)末端,分別設(shè)置有厚度為h2 的傾斜過渡的第一區(qū)域、厚度為h3 的平臺(tái)過渡的第二區(qū)域和厚度為h4 的傾斜過渡的第三區(qū)域,第一區(qū)域的厚度h2、第二區(qū)域的厚度h3 和第三區(qū)域的厚度h4 之間具有h3=h4=0.6*h2mm 的關(guān)系,第一區(qū)域的厚度h2 為3.5-5.9mm,第二區(qū)域的厚度h3 為2.1-3.5mm,第三區(qū)域的厚度h4 為2.1-3.5mm。第一區(qū)域的寬度w2、第二區(qū)域的寬度w3 和第三區(qū)域的寬度w4 之間具有w2=0.5w3=2w4 的關(guān)系。第一區(qū)域的寬度w2 為6-10mm,第二區(qū)域的寬度w3 為12-20mm,第三區(qū)域的寬度w4 為3-5mm,如圖3 所示。相對(duì)現(xiàn)有胎側(cè),如圖4 所示,對(duì)胎側(cè)的第三區(qū)域厚度進(jìn)行增厚,即在胎側(cè)的胎圈部分增加膠厚。
圖3 新型胎側(cè)設(shè)計(jì)
圖4 現(xiàn)有胎側(cè)設(shè)計(jì)
現(xiàn)有胎圈內(nèi)鋼絲排布為4+5+4+3,鋼絲數(shù)量為16 根,如圖5所示。
圖5 現(xiàn)有胎圈鋼絲
新型胎圈內(nèi)鋼絲的數(shù)量為30 根以上,且鋼絲的直徑n=0.65-1.15mm,鋼絲呈五排、每排六根的方式密閉排列在胎圈內(nèi)部底端,如圖6 所示。
圖6 新型胎圈鋼絲
由以上技術(shù)方案,進(jìn)行胎圈和胎側(cè)的尺寸結(jié)構(gòu)改進(jìn),使得胎圈部位與輪輞更加緊密接觸,增大胎圈的接觸壓力,降低了輪胎的滑移量,完全解決了輪胎的滑移問題。
方案實(shí)施:
如圖2 所示,新型胎圈結(jié)構(gòu)的第一段線段的頂端到胎踵水平線pp' 的高度h=8.15mm,冠弧與第二段線段的橫向?qū)挾群蛈=6mm,第二段線段與胎踵水平線pp' 之間的角度a=8.5°,第三段線段與胎踵水平線pp'之間的角度b=21°,在現(xiàn)有胎圈設(shè)計(jì)的數(shù)值上,進(jìn)行調(diào)整,改變了胎圈1 結(jié)構(gòu)的角度以及長(zhǎng)度,將角度值增大,增高第一段線段和冠弧的高度,縮短第二段線段和第三段線段的寬度,使得胎圈與輪輞連接更加緊密,增大了胎圈的接觸壓力。
如圖5 和圖6 所示,新型鋼絲3 的數(shù)量為30 根,呈五排、每排六根的方式密閉排列在胎圈內(nèi)部底端,鋼絲的直徑為n=0.85mm,改變傳統(tǒng)鋼絲排布,采用五排、每排六根的鋼絲排列結(jié)構(gòu),同時(shí)減少鋼絲的直徑,即減輕鋼絲的體積,在較現(xiàn)有的鋼絲排列下(現(xiàn)有鋼絲數(shù)量為16 根),雖然增加了鋼絲,但實(shí)際上并沒有擴(kuò)大鋼絲排列所占的空間,在同等空間下,排列了比原先更多的鋼絲,另外五排、每排六根的排列結(jié)構(gòu),從而使得胎圈內(nèi)部約束力更強(qiáng),使得胎圈對(duì)輪輞的咬合力更強(qiáng),大大降低輪胎滑移量,雖然30 根以上的鋼絲數(shù)量也可以增加胎圈內(nèi)部約束力和胎圈對(duì)輪輞的咬合力,但是超過30 根以后會(huì)增加生產(chǎn)的復(fù)雜度和提升輪胎成本,固優(yōu)選30 根鋼絲。
如圖3 和圖4 所示,新型胎側(cè)2 從防水線至胎側(cè)末端,開始分別設(shè)置有厚度為h2 的傾斜過渡的第一區(qū)域、厚度為h3 的平臺(tái)過渡的第二區(qū)域和厚度為h4 的傾斜過渡的第三區(qū)域,第一區(qū)域的寬度w2 為8mm、第二區(qū)域的寬度w3 為16mm 和第三區(qū)域的寬度w4 為4mm,且具有w2=0.5w3=2w4 的關(guān)系,第一區(qū)域的厚度h2 為5mm、第二區(qū)域的厚度h3 為3mm 和第三區(qū)域的厚度h4 為3mm,且有如下關(guān)系:h3=h4=0.6*h2,相對(duì)現(xiàn)有胎側(cè),對(duì)胎側(cè)的第三區(qū)域厚度進(jìn)行增厚,即在胎側(cè)的胎圈部分增加膠厚,來(lái)提升胎圈的約束力,從而降低輪胎的滑移量。
采用本方案中改進(jìn)的胎圈結(jié)構(gòu)、胎圈內(nèi)的鋼絲數(shù)量、鋼絲尺寸和胎側(cè)結(jié)構(gòu)組合使用,分別對(duì)胎圈內(nèi)部約束力進(jìn)行增強(qiáng)、胎圈的接觸壓力進(jìn)行增大和胎圈的約束力的提升,三者組合,能夠完全解決輪胎防滑移。
從本新型技術(shù)方案中選取案例對(duì)輪胎進(jìn)行滑移分析,對(duì)比現(xiàn)有設(shè)計(jì)和使用改變的胎圈結(jié)構(gòu)、胎側(cè)結(jié)構(gòu)的情況。如下表:
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通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,對(duì)比例1、2 為現(xiàn)有胎圈結(jié)構(gòu)的輪胎滑移測(cè)試結(jié)構(gòu),其滑移量較大,而實(shí)施例1、2、3 為本實(shí)用新型中通過改變胎圈的結(jié)構(gòu)、胎圈內(nèi)的鋼絲數(shù)量和鋼絲尺寸,增加了胎圈的約束力,有效降低了輪胎的滑移量,但是沒有完全解決滑移問題,實(shí)施例4、5、6,采用本實(shí)用新型中改進(jìn)的胎圈結(jié)構(gòu)、胎圈內(nèi)的鋼絲數(shù)量、鋼絲尺寸和胎側(cè)結(jié)構(gòu)的完美搭配,使得輪胎滑移量為0,完全解決了輪胎的滑移問題。