吳振華 蘇世銘
摘 ?要:某發(fā)電企業(yè)二期機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),汽泵組(哈爾濱汽輪機(jī)廠NGZ83.6/83.5/06型小汽機(jī)、上海電力修造總廠HPT300-340-6S/27A型汽泵)潤(rùn)滑油質(zhì)頻發(fā)超標(biāo),分析其原因,提出改進(jìn)措施。實(shí)施改造后,二期機(jī)組四臺(tái)汽泵組潤(rùn)滑油常年合格,效果顯著。
關(guān)鍵詞:汽泵組;潤(rùn)滑油;油質(zhì)超標(biāo);原因;對(duì)策
0 引 言
某發(fā)電企業(yè)二期機(jī)組給水泵汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠NGZ83.6/83.5/06型小汽機(jī),汽泵為上海電力修造總廠HPT300-340-6S/27A型給水泵。至投產(chǎn)以來(lái),四臺(tái)汽動(dòng)給水泵組潤(rùn)滑油質(zhì)頻繁超標(biāo),顆粒度長(zhǎng)期不合格,且常出現(xiàn)潤(rùn)滑油含水量超標(biāo)現(xiàn)象,加外掛濾油機(jī)連續(xù)濾油都無(wú)法控制油質(zhì)合格,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行。
1 汽泵組潤(rùn)滑油中的顆粒和水分
潤(rùn)滑油含有固體漂浮雜質(zhì)時(shí),化驗(yàn)顯示顆粒度超標(biāo);潤(rùn)滑油含水量大時(shí),化驗(yàn)顯示含水量超標(biāo);潤(rùn)滑油含一定量微水時(shí),在含水量化驗(yàn)中顯示正常,但在顆粒度化驗(yàn)中將體現(xiàn)出顆粒度超標(biāo),因此在潤(rùn)滑油化驗(yàn)中即使顯示含水量正常,也不能排除潤(rùn)滑油含水的可能,其微小含水量體現(xiàn)在顆粒度上。潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo)時(shí),排出存在其它雜質(zhì)的可能,可判斷潤(rùn)滑油含水。以上結(jié)論已試驗(yàn)證明,該發(fā)電企業(yè)二期機(jī)組四臺(tái)汽動(dòng)給水泵組潤(rùn)滑油質(zhì)水分超標(biāo)和顆粒度超標(biāo)的原因都是潤(rùn)滑油進(jìn)水。
2 小汽輪機(jī)軸封蒸汽進(jìn)入汽泵組潤(rùn)滑油
小汽輪機(jī)軸封蒸汽回汽管路在汽機(jī)房的13.7米層和6.9米層之間存在一個(gè)高度約6米的U型彎管段,在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,U型彎管段內(nèi)存在積水,軸封回汽不暢,導(dǎo)致軸封蒸汽在小機(jī)軸封處通過(guò)小機(jī)軸承潤(rùn)滑油回油腔室進(jìn)入潤(rùn)滑油系統(tǒng)。
小汽機(jī)運(yùn)行中,采用軸封回汽U型彎管底部疏水閥保持全開(kāi)的方法,消除回汽管路積水,保持軸封回汽暢通,避免軸封蒸汽進(jìn)入汽泵組潤(rùn)滑油系統(tǒng)。但因疏水接入凝汽器,這種保持疏水閥常開(kāi)的運(yùn)行方式影響凝汽器真空。利用停機(jī)的機(jī)會(huì),對(duì)小機(jī)軸封回汽管路實(shí)施改造,取消小機(jī)軸封回汽管路的U型彎管段,將這一部分管路拉直,消除回汽管路積水的存在條件,保證軸封回汽暢通,避免軸封蒸汽進(jìn)入汽泵組潤(rùn)滑油系統(tǒng)。
3 汽泵密封水進(jìn)入汽泵組潤(rùn)滑油
汽泵密封水回水不暢,導(dǎo)致密封水回水腔室滿(mǎn)水、壓力高,密封水從迷宮密封進(jìn)入油水隔離腔室(表現(xiàn)為該腔室滴水孔排水量大),最后越過(guò)油封進(jìn)入潤(rùn)滑油腔室,因此密封水進(jìn)入潤(rùn)滑油系統(tǒng)。如圖一汽泵剖面圖所示(圖示1為密封水回水腔室,圖示2為油水隔離腔室,圖示3為潤(rùn)滑油腔室)。密封水回水不暢的兩個(gè)原因:密封水回水管路、密封水回水量。
3.1汽泵密封水回水管路
密封水回水管進(jìn)入密封水回收水箱前存在一個(gè)高度約5米的U型彎管段和4個(gè)90°的彎頭,增加了回水流動(dòng)的阻力。
密封水回水管路上設(shè)有一個(gè)就地流量計(jì),流量計(jì)的通流面積不到回水管通流面積的1/2,其產(chǎn)生的節(jié)流阻力很大。
密封水回水通過(guò)內(nèi)直經(jīng)為80mm的管道回到密封水回收水箱,從實(shí)際運(yùn)行看,管道偏小,密封水回水阻力較大。
利用機(jī)組停機(jī)的機(jī)會(huì),對(duì)汽泵密封水回水管路實(shí)施改造,取消U型彎管段,將這一部分管路拉直,同時(shí)取消了4個(gè)90°的彎頭,同時(shí)取消了密封水回水流量計(jì),減小了回水流動(dòng)阻力;并在每臺(tái)汽泵增設(shè)一路內(nèi)直經(jīng)為80mm的回水管道,汽泵驅(qū)動(dòng)端和自由端的密封水回水通過(guò)獨(dú)立的回水管道進(jìn)入密封水回收水箱,相當(dāng)于將密封水回水管道的通流面積增加了一倍,減小密封水回水流動(dòng)阻力。
密封水管路改造前、后示意圖如圖二、圖三:
3.2汽泵密封水回水量
汽泵密封水回水量大,超出了密封水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流量,造成密封水回水不暢。
汽泵密封水回水量大的原因有:(1)汽泵機(jī)械密封由于磨損或調(diào)整原因間隙偏大,泄露量增大,導(dǎo)致密封水回水量大;(2)汽泵低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),機(jī)封的螺旋密封效果減弱,機(jī)械密封泄露量大,導(dǎo)致密封水回水量大;(3)汽泵機(jī)封泄漏量大,密封水回水溫度升高,為控制密封水回水溫度相應(yīng)增加密封水供水量,導(dǎo)致密封水回水量大。
利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)機(jī)封間隙偏大的汽泵進(jìn)行解體檢修,調(diào)整機(jī)封間隙,減小機(jī)封漏水量,從而減小密封水回水量。
在汽泵啟停過(guò)程中,盡量減少汽泵在低轉(zhuǎn)速運(yùn)行的時(shí)間,增加熱控聯(lián)鎖,在汽泵跳閘時(shí)立即聯(lián)鎖開(kāi)啟汽泵再循環(huán)降低泵內(nèi)水壓,減小汽泵機(jī)封漏水量。
4 結(jié)論
某發(fā)電企業(yè)二期機(jī)組汽泵組潤(rùn)滑油質(zhì)頻發(fā)超標(biāo)的原因是潤(rùn)滑油進(jìn)水,密封水回水不暢是潤(rùn)滑油進(jìn)水的第一主要原因,小機(jī)軸封蒸汽回汽不暢是潤(rùn)滑油進(jìn)水的第二主要原因。
通過(guò)以上改造,成功解決了汽泵組潤(rùn)滑油質(zhì)超標(biāo)的問(wèn)題,改造后二期四臺(tái)汽泵組潤(rùn)滑油質(zhì)常年保持合格。
參 考 文 獻(xiàn)
【1】哈爾濱汽輪機(jī)廠.《NGZ83.6-83.5-06型汽輪機(jī)運(yùn)行維護(hù)說(shuō)明書(shū)》
【2】國(guó)電泉州熱電有限公司.《機(jī)組熱機(jī)系統(tǒng)圖》
【3】上海電力修造總廠.《HPT300-340-6S/27A型鍋爐給水泵維護(hù)說(shuō)明書(shū)》
作者簡(jiǎn)介:吳振華,男,福建上杭,大學(xué)本科,工程師,長(zhǎng)期從事火電廠集控運(yùn)行和運(yùn)行管理工作,單位:國(guó)電泉州熱電有限公司,福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn),郵編362804.