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重軌鋼冶煉過程中夾雜物的控制研究

2020-08-10 02:24劉祥
鞍鋼技術(shù) 2020年4期
關(guān)鍵詞:鋼液堿度硫含量

劉祥

(鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

我國(guó)鐵路現(xiàn)處于大跨越大發(fā)展的時(shí)代,尤其是高速鐵路的建設(shè)正邁向新的臺(tái)階,時(shí)速200 km/h以上的線路主型鋼軌正在更換每支鋪100 m長(zhǎng)60 kg/m的重型鋼軌,這就對(duì)重軌鋼的質(zhì)量提出了更高的要求[1]。鋼液中的夾雜物會(huì)嚴(yán)重破壞重軌鋼基體的連續(xù)性,是誘發(fā)重軌鋼質(zhì)量缺陷的重要因素[2-3]。重軌鋼針對(duì)夾雜物控制方面的要求非常嚴(yán)格,A類夾雜物要求2.0級(jí)以下,B類夾雜物要求1.0級(jí)以下。鞍鋼在重軌鋼生產(chǎn)過程中,由于煉鋼連鑄原材料波動(dòng)、設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定、過程操作異常等造成重軌鋼夾雜物超標(biāo),導(dǎo)致重軌鋼探傷不合格,傷軌率曾一度高達(dá)0.35%。因此,對(duì)原生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化,顯著提高了重軌鋼中夾雜物的控制水平,降低了傷軌率。

1 生產(chǎn)工藝和存在的問題

鞍鋼重軌鋼生產(chǎn)工藝路線為:鐵水預(yù)處理脫硫→100 t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐冶煉→鋼包精煉爐(LF)精煉→真空脫氣爐(雙工位VD爐)脫氣→大方坯連鑄機(jī)澆鑄→熱送大型加熱爐→軋制→鋼軌在線全程淬火→預(yù)彎→矯直→超聲波探傷→表面檢查。煉鋼過程中,鐵水硫含量高直接影響出鋼成分進(jìn)而影響精煉的處理,最終導(dǎo)致生產(chǎn)的波動(dòng),造成傷軌的出現(xiàn)。重軌鋼要求全部鐵水脫硫,而受實(shí)際生產(chǎn)條件的影響,轉(zhuǎn)爐出鋼硫含量受鐵水硫含量的制約,很難控制在0.020%以下,從而影響LF爐脫硫,導(dǎo)致LF爐攪拌時(shí)間和攪拌量增加,A類夾雜物增加。同時(shí)夾雜物上浮不徹底,澆注時(shí)夾雜物隨鋼水卷入鑄坯內(nèi)部,探傷時(shí)產(chǎn)生傷軌的幾率增大。所以,目前煉鋼過程主要是控制夾雜物,特別是硅酸鹽夾雜。

2 改進(jìn)措施及效果

為了提高鋼水純凈度減少傷軌的發(fā)生,主要從兩個(gè)方面控制鋼水中的夾雜物:一是控制整個(gè)生產(chǎn)過程以減少夾雜物的數(shù)量;二是VD真空處理后期弱吹和增加VD處理后至上機(jī)前的靜置時(shí)間,使夾雜物有一定的動(dòng)力學(xué)條件和充分上浮的時(shí)間。協(xié)調(diào)好前后生產(chǎn)工序的銜接和控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)有利于提高LF精煉的效率,降低鋼液中的硫含量。

2.1 采用KR攪拌法預(yù)處理脫硫

鐵水預(yù)脫硫是冶煉高品質(zhì)鋼、提高產(chǎn)品質(zhì)量、減輕后道工序生產(chǎn)壓力以及降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)超低硫鋼生產(chǎn)的重要手段[4-5]。為最大限度地降低鋼中S含量,減輕A類夾雜物對(duì)重軌鋼的危害,將原先的鎂鈣混合噴吹脫硫改為KR攪拌法脫硫,脫硫劑平均用量7.5 kg/t鋼 (脫硫劑中氧化鈣:氟化鈣=9.5:0.5)。若鐵水初始S含量過高,則加大渣料的加入量至10~12 kg/t鋼左右進(jìn)行脫硫。

2.2 精煉渣組份優(yōu)化

精煉渣長(zhǎng)時(shí)間與鋼液接觸,能夠吸收鋼液中上浮的夾雜物,起到凈化鋼液的作用[6-7]。為控制重軌鋼中的夾雜物,對(duì)精煉渣成分進(jìn)行了優(yōu)化,形成了重軌鋼專用精煉渣系,其成分及堿度見表1。

表1 重軌鋼專用精煉渣成分及堿度Table 1 Compositions of Refining Slag for Heavy Rail Steel and its Basicity

由表1看出,重軌鋼專用精煉渣的堿度得到了適當(dāng)?shù)奶岣?,這有利于Al2O3(B類)夾雜物的控制。表2為精煉渣優(yōu)化前后重軌鋼中夾雜物的對(duì)比,從表2中可以看出,優(yōu)化后鋼中夾雜物主要為球、點(diǎn)狀的硫化物夾雜,夾雜物的數(shù)量降低了8.31個(gè)/mm2,夾雜物的尺寸降低了約 20 μm,這對(duì)重軌鋼的生產(chǎn)十分有利。

表2 精煉渣優(yōu)化前后重軌鋼中夾雜物的對(duì)比Table 2 Comparison of Inclusions in Heavy Rail Steel before and after Optimization of Refining Slag

表3為精煉渣優(yōu)化前后夾雜物評(píng)級(jí)的對(duì)比,從表3中可以看出,優(yōu)化后A類和B類夾雜物的評(píng)級(jí)提高了0.5級(jí)。

表3 精煉渣優(yōu)化前后鋼中夾雜物評(píng)級(jí)的對(duì)比Table 3 Comparison of Grades on Inclusions in Heavy Rail Steel before and after Optimization of Refining Slag

2.3 工藝優(yōu)化

(1)轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束到吊罐時(shí)間不超過3 min;從吊罐到坐精煉鋼水渡車時(shí)間為:轉(zhuǎn)爐爐后扒渣罐次不超過18 min,非扒渣罐次不超過12 min;坐精煉鋼水渡車到坐LF爐鋼包車時(shí)間不超過12 min。

(2)生產(chǎn)組織中,首罐開澆前15 min轉(zhuǎn)爐第4爐鋼水出鋼,第2罐開澆前15 min轉(zhuǎn)爐第5爐鋼水出鋼,依此類推至尾罐。

(3)除外界或設(shè)備原因外,轉(zhuǎn)爐每爐鋼熔煉時(shí)間控制不大于35 min,控制關(guān)鍵點(diǎn)為出鋼硫含量和掛罐溫度,杜絕連續(xù)兩罐鋼水硫含量大于0.015%或者掛罐溫度低于1 585℃,避免增加LF處理負(fù)擔(dān)。

(4)除外界、設(shè)備原因、鋼水條件惡劣(出鋼后溫度低于標(biāo)準(zhǔn)12℃以上、出鋼硫含量高于成品0.012%以上)及大罐吹氬效果不好等情況以外,LF爐處理周期不大于30 min。

(5)精煉時(shí)若出現(xiàn)因某罐鋼水條件惡劣等情況而影響生產(chǎn)節(jié)奏時(shí),要做好生產(chǎn)組織,確保下一罐鋼水進(jìn)VD的時(shí)機(jī)(可以先進(jìn)VD)及充足的壓力,弱吹,開澆前靜置時(shí)間共20 min以上。

2.4 取得的效果

通過采取上述措施,重軌鋼中的硫含量得到了有效控制。對(duì)高速重軌鋼夾雜物進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果為A類夾雜小于等于2.0級(jí)的比例從85.5%提升至90.3%,B、C、D類夾雜小于等于1.0級(jí)的比例從94.5%提升至99.1%,夾雜物控制水平明顯提高,重軌鋼傷軌率由0.35%降至平均0.25%以下。

3 結(jié)語

通過采取KR攪拌法進(jìn)行鐵水預(yù)處理脫硫,重組精煉渣組份、VD弱吹并靜置20 min以上、優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉和LF精煉工藝等措施,鞍鋼生產(chǎn)的重軌鋼中A類夾雜小于等于2.0級(jí)的比例從85.5%提升至90.3%,B、C、D類夾雜小于等于1.0級(jí)的比例從94.5%提升至99.1%。夾雜物控制水平明顯提高,重軌鋼傷軌率由0.35%降至平均0.25%以下。

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