唐曉宇
摘 要:秉承“細節(jié)決定成敗”的理念,非常注重解決現(xiàn)場的“小”問題,快速響應現(xiàn)場,持續(xù)提升產(chǎn)品質量,超越客戶期望。正因如此,我們針對鈑金件銹蝕率高的問題開展了本次研究活動。
關鍵詞:汽車;鈑金件;銹蝕率
1 前言
質量是企業(yè)的生命,質量更是我們攀登高峰的基礎。沒有質量,談什么品牌、發(fā)展、競爭都是空話,尤其是在汽車行業(yè)如火如荼的激烈競爭,要想立于不敗之地,要想在行業(yè)中領先,產(chǎn)品必須要有可靠的質量。五菱、寶駿品牌眾多產(chǎn)品能夠在市場中大賣、爆款,正是基于我們的產(chǎn)品可靠穩(wěn)定的質量,迎來了市場廣大客戶的青睞。正是我們的產(chǎn)品可靠穩(wěn)定的質量,讓我們的企業(yè)、品牌在市場競爭成為微小型車領域的引領者,成為乘用車領域重要的參與者。
2 現(xiàn)狀調查
2.1 現(xiàn)狀調查一:數(shù)據(jù)統(tǒng)計
調取 2016 年一季度車身鈑金件收貨數(shù)據(jù)和可疑物料退貨數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,可以看出大件鈑金件銹蝕數(shù)量占總收貨數(shù)量的 1.02%。
調取 2016 年一季度車身鈑金件可疑物料總退貨數(shù)據(jù)和大件鈑金件銹蝕退貨數(shù)量進行比對,結果發(fā)現(xiàn)可疑物料退貨絕大多數(shù)是大件鈑金件銹蝕,大件鈑金件銹蝕退貨占退貨總數(shù)的 83%,且該問題長期存在。
2.2 現(xiàn)狀調查二:查找癥結
小組成員根據(jù)鈑金件 1 季度銹蝕數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,并作出排列圖查找癥結。經(jīng)調查統(tǒng)計與分析,得出問題的癥結為:側圍內(nèi)板銹蝕、前大梁銹蝕。
3 制定目標
根據(jù)現(xiàn)狀調查出的數(shù)據(jù),并針對癥結進行了討論分析,確定能將問題解決,且至少解決 95%,如果將將癥結的 95%解決后,我們能將大件鈑金件銹蝕率降低至:(4191 - 95% * 4191)/ 410507 *100%≈0.08%。目標是將大件鈑金件銹蝕率攻關前的 1.02%降低至 0.08%。
4 原因分析
經(jīng)過小組成員分析、分組討論,小組成員共找出了 5 個末端因素:(1)未執(zhí)行 FIFO 原則;(2)運輸車輛防雨功能失效;(3)使用非公司指定鋼材;(4)防銹環(huán)節(jié)失控;(5)裝卸環(huán)境無遮雨蓬。
5 制定對策并實施
關于運輸車輛防雨功能失效的要因,應采取的對策是停止使用防雨失效車輛,對防雨失效車輛進行維護及后續(xù)跟蹤。完成車輛無破損, 防雨功能完好的目標,實施措施是:(1)停用防雨失效車輛,對損壞的飛翼車、平板車進行維修,平板雨篷貨車增加布簾或加蓋防雨布;(2)組織供應商召開車輛防雨專題會議,建立有效的維護、檢查監(jiān)督機制。
關于防銹環(huán)節(jié)失控的要因,應采取的對策是對防銹油噴槍失效環(huán)節(jié)進行管控,完成物料表面均布防銹油的目標,實施措施是:(1) 更換防銹油噴槍噴頭;(2)制定防銹油噴槍點檢表,員工對噴槍進行每日點檢;班組長每周抽檢 1 次。
6 總結
6.1 經(jīng)濟效益
6.1.1 質量改進:2000 元
銹蝕率問題解決后,班組不需每班安排人員支持接收員 2 小時辦理退貨工作,按小時工資 26.77 元/人·小時,換算節(jié)約成本為:
26.77*2 小時*2 個班*21 天*12 個月=26984 元
節(jié)約返修成本,每月平均產(chǎn)生 1397 件,按熟練工在返修單件 20 分/件計算節(jié)約成本為:
26.77*20 分/60*1397 件*12 月=149591 元
合計節(jié)約成本:2000+26984+149591=178575 元
6.2 無形效益
通過這次研究活動的開展,物料銹蝕率問題得到有效控制,同時,增強團隊解決問題的信心,我們的快速響應解決問題的能力得到提升,客戶滿意率不斷攀升。我們的團隊又得到了一次鍛煉,有效提高小組人員崗位技能的同時,也增強了團隊的集體攻關能力。我們從以下幾方面進行了綜合素質的自我評價。
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