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高壓加氫反應(yīng)器床層柔性熱電偶升級(jí)改造

2020-08-05 06:27:02
儀器儀表用戶 2020年8期
關(guān)鍵詞:芯子床層熱電偶

趙 寬

(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

0 引言

圖1 柔性熱電偶結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of flexible thermocouple

惠州石化的高壓加氫裂化裝置反應(yīng)器的床層熱電偶采用的是E+H公司的柔性熱電偶,共24組,其中6點(diǎn)的18組,10點(diǎn)的6組。自2009年投產(chǎn)后,所有熱電偶先后均出現(xiàn)壓力腔泄漏現(xiàn)象(據(jù)調(diào)查海南等其它煉化企業(yè),不管是哪家公司的柔性熱電偶產(chǎn)品均存在該泄漏問題),此泄漏直接影響了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。本文通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式,首先研究原柔性熱電偶?jí)毫η恍孤┑脑颍⑻岢隽藢?yīng)的解決措施;然后,對原柔性熱電偶進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的升級(jí)改造,并改善柔性熱電偶偶芯與壓力盤的焊接工藝,通過以上方法對原柔性熱電偶的結(jié)構(gòu)和制作工藝進(jìn)行了全面的升級(jí)改造。此次改造達(dá)到了預(yù)期效果,柔性熱電偶?jí)毫η恍孤┑膯栴}得到了徹底的解決,E+H公司也根據(jù)此結(jié)構(gòu)研發(fā)了新一代柔性熱電偶產(chǎn)品,并得到了廣泛應(yīng)用。

1 溫度檢測在高壓加氫反應(yīng)中的關(guān)鍵作用

反應(yīng)是物料在反應(yīng)器內(nèi),一定溫度、一定氫分壓、有催化劑的條件下,經(jīng)原料油反應(yīng)生成所需要的產(chǎn)物,并在高低分分離系統(tǒng)中使循環(huán)氫與生成油分離。反應(yīng)溫度是高壓加氫反應(yīng)系統(tǒng)的主要操作條件,加氫反應(yīng)的平均反應(yīng)溫度較高,反應(yīng)器內(nèi)的加氫脫硫、加氫脫氮以及芳烴加氫飽和及裂化段的加氫裂化,都是強(qiáng)放熱反應(yīng)。因此,有限控制床層溫升是十分重要的。高壓加氫反應(yīng)器每個(gè)床層的入口溫度和出口溫度是通過熱電偶進(jìn)行測量的,大型反應(yīng)器的床層溫度測量點(diǎn)多,1個(gè)反應(yīng)器從上到下至少有3個(gè)以上的床層,每個(gè)床層最少有5~10個(gè)測溫點(diǎn)[1]。由于加氫反應(yīng)器為高壓容器,不宜開口太多,否則影響整個(gè)反應(yīng)器的強(qiáng)度。所有常規(guī)測量方式已經(jīng)不適用,目前普遍采用反應(yīng)器柔性熱電偶的測量方式來測量催化劑床層溫升。此測量方式開孔少,測量點(diǎn)多,測溫反應(yīng)時(shí)間短,精度高,完全滿足高壓加氫反應(yīng)對溫度測點(diǎn)的要求,所以這種測量方案得到普遍應(yīng)用。

本文以惠州石化高壓加氫裂化,E+H公司的熱電偶為例,簡單介紹反應(yīng)器柔性熱電偶,其中柔性多點(diǎn)熱電偶主要有單點(diǎn)單支、單點(diǎn)多支兩種[2]。本裝置使用的是單點(diǎn)單支結(jié)構(gòu)。

2 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)反應(yīng)器柔性熱電偶簡介

柔性熱電偶主要特點(diǎn)如下:

1)響應(yīng)時(shí)間快(在3s~8s),測量精度高(0.375%以內(nèi)),性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長,可連續(xù)工作8~10年以上。

2) 采用特殊的焊接和密封工藝,確保柔性熱電偶在高溫高壓條件下的安全性與可靠性。

3)一般都配有壓力腔泄漏監(jiān)測系統(tǒng),能實(shí)時(shí)掌握熱電偶運(yùn)行狀態(tài)。如果發(fā)生泄漏,能第一時(shí)間進(jìn)行處置,避免事情擴(kuò)大化。

4)熱電偶一般從反應(yīng)器頂部或者側(cè)面開口進(jìn)入,熱電偶固定在安裝支架上,不與反應(yīng)器內(nèi)壁相接處,不會(huì)降低反應(yīng)器強(qiáng)度。

5)熱電偶無套管結(jié)構(gòu),可以隨意彎曲,鎧管最小彎曲半徑為2cm。

3 傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)反應(yīng)器柔性熱電偶常見問題

1)DCS顯示數(shù)值異常

主要因柔性熱電偶一般在現(xiàn)場不安裝變送器,需要敷設(shè)相應(yīng)的補(bǔ)償導(dǎo)線到機(jī)柜間內(nèi)。補(bǔ)償導(dǎo)線選型錯(cuò)誤或者接線不符合規(guī)范是造成此故障的主要原因,此外組態(tài)錯(cuò)誤,接線盒內(nèi)端子短路等也會(huì)造成顯示異常。

2)同床層溫度顯示數(shù)值偏差大

排除工藝設(shè)備方面問題后,主要問題為各分支熱電偶安裝不規(guī)范,測量端部不在一個(gè)水平面上,或者熱電偶端部固定裝置脫落。此類問題只能在下次檢修換劑時(shí)解決。部分分支熱電偶開路,排除線路和組態(tài)方面的問題后,主要原因?yàn)闊犭娕寄┒碎_裂,導(dǎo)致測量回路出于開路狀態(tài)。

3)熱電偶?jí)毫η粔毫Ξ惓?/p>

排除儀表故障后,應(yīng)判斷為熱電偶?jí)毫η恍孤?,氫氣(H2)等介質(zhì)通過泄漏的熱電偶芯進(jìn)入反應(yīng)器外面的壓力腔。這是柔性熱電偶最常見,也是最難解決的問題,因?yàn)榉磻?yīng)器內(nèi)介質(zhì)已經(jīng)進(jìn)入反應(yīng)器外的壓力腔,一旦壓力腔密封失效,將會(huì)導(dǎo)致非常嚴(yán)重的后果,裝置將被迫停工。

4 柔性熱電偶升級(jí)改造方案

惠州石化蠟油加氫裂化氫反應(yīng)器共有24支柔性熱電偶,其中6點(diǎn)熱電偶18支,10點(diǎn)熱電偶6支。該熱電偶與反應(yīng)器的法蘭接口為3" 2500lb,自2009年投產(chǎn)后所有熱電偶先后均出現(xiàn)壓力腔泄漏現(xiàn)象(據(jù)調(diào)查海南等其它煉化企業(yè),不管是哪家公司的柔性熱電偶產(chǎn)品均存在該泄漏問題)。2011年檢修期間更換了E+H重新提供的2支熱電偶,結(jié)果剛換上不久又發(fā)生了泄漏,現(xiàn)在部分熱電偶?jí)毫η蛔罡咝孤毫σ殉^11MPa,個(gè)別熱電偶還存在有微量氣體外漏現(xiàn)象。今后一旦發(fā)生大量工藝介質(zhì)外漏,將會(huì)導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故,加上大部分熱電偶的使用期限已經(jīng)到了壽命末期,更需要對加氫反應(yīng)器柔性熱電偶進(jìn)行升級(jí)改造。

圖2 改造后柔性熱電偶結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of flexible thermocouple after modification

圖3 改造后壓力腔泄漏情況Fig.3 Leakage of pressure chamber after transformation

經(jīng)過分析原熱電偶的加工工藝,發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)有以下缺陷:①每個(gè)分支鎧裝熱電偶與法蘭焊接端面處于與反應(yīng)器介質(zhì)直接接觸的外表面,當(dāng)熱電偶運(yùn)輸、吊裝時(shí)容易因焊接處松動(dòng)脫焊而造成反應(yīng)器內(nèi)介質(zhì)竄進(jìn)壓力腔而產(chǎn)生泄漏風(fēng)險(xiǎn);②由于法蘭端面面積小,當(dāng)多支熱電偶集中在很小面積內(nèi)進(jìn)行焊接時(shí)會(huì)相互影響,造成金屬晶體發(fā)生不良改變而降低焊接強(qiáng)度。

原生產(chǎn)廠家E+H,針對上述原因根據(jù)相關(guān)建議進(jìn)行了如下改進(jìn):

1)將熱電偶鎧管焊接面往后退,離開法蘭端面150mm左右。

2)擴(kuò)大焊接面積,改進(jìn)焊接工藝。

3)在法蘭端面加固支撐,防止搬運(yùn)過程造成外焊接處因搖擺出現(xiàn)松脫。

2014年E+H向本公司免費(fèi)提供了5支按上述方法改進(jìn)后的新型熱電偶,使用至今運(yùn)行情況良好,沒有發(fā)生泄漏。

5 升級(jí)改造方案的項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)

1)熱電偶芯子不再焊接在法蘭上,而是焊接在法蘭后端的安全腔室焊接盤上。此作用是為保護(hù)芯子免受應(yīng)力彎曲。芯子焊接部位的溫度低于反應(yīng)器溫度,降低氫氣滲透程度,延長使用壽命。

2)熱電偶芯子末端加固封蓋,免受介質(zhì)流體沖擊,延長使用壽命。

3)熱電偶芯子采用8mm外徑加強(qiáng)型(壁厚1.5mm以上),增加強(qiáng)度;材質(zhì)升級(jí)為321或者347。

4)熱電偶芯子在安全腔室內(nèi)不再使用“斷開”設(shè)計(jì),避免一旦氫氣滲透對熱電偶導(dǎo)線絲產(chǎn)生污染。

5) 防破裂封堵裝置能夠有效避免工藝介質(zhì)沿著鎧裝熱電偶芯子里面的氧化鎂(MgO)粉泄漏到外界。

6)熱電偶芯子束在法蘭面有保護(hù)盤,避免芯子在安裝運(yùn)輸時(shí)受到應(yīng)力損壞。

6 改造后實(shí)施效果

本次改造共更換5組有故障的柔性熱電偶,均為壓力腔嚴(yán)重泄漏,最高的泄漏壓力10MPa,最小的泄漏壓力9MPa,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。此次利用2014年換劑大檢修的機(jī)會(huì)對這5組柔性熱電偶進(jìn)行升級(jí)改造,更換成上述改造后的柔性熱電偶。在更換熱電偶的過程中,修復(fù)了安裝支架,確保所有溫度點(diǎn)均在工藝要求的水平面內(nèi),確保測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。改造后的柔性熱電偶結(jié)構(gòu)更加合理,抗氫腐蝕能力、預(yù)防壓力腔泄漏能力得到非常大的提升。自改造實(shí)施以來,柔性熱電偶運(yùn)行情況良好,壓力腔無泄漏,未出現(xiàn)熱電偶開路等故障,消除了裝置的安全隱患,確保了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

7 結(jié)束語

在高壓加氫裝置中,反應(yīng)器各床層的溫度是監(jiān)測反應(yīng)過程的關(guān)鍵參數(shù),柔性多點(diǎn)熱電偶以其測點(diǎn)數(shù)量多,安裝開口少,響應(yīng)速度快,可靠性好等特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)器床層溫度的安全、準(zhǔn)確測量。通過制造工藝的技術(shù)攻關(guān),對柔性多點(diǎn)熱電偶進(jìn)行升級(jí)改造,解決了鎧管泄漏問題,大大增加了其使用壽命,同時(shí)增加了設(shè)備運(yùn)行的可靠性和安全性。

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