王飛龍
(內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電局,內(nèi)蒙古 包頭 014030)
對(duì)電力設(shè)備開展巡視檢測(cè),有效發(fā)現(xiàn)并及時(shí)消除設(shè)備缺陷是確保電力設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的必要手段[1-7]。電流互感器是電力系統(tǒng)中常見的電力設(shè)備之一,目前在內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)中,220 kV及以上電壓等級(jí)的電流互感器有5 000余臺(tái),根據(jù)絕緣形式分為油浸式、干式、SF6氣體絕緣式[8]。
根據(jù)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)可知,220 kV及以上電壓等級(jí)電流互感器常見的缺陷類型有滲漏油、絕緣油不合格、電容量初值差超標(biāo)、介損超標(biāo)、SF6氣體泄漏、接線板發(fā)熱等,其中接線板發(fā)熱缺陷占比最大[9-10]。根據(jù)內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)可知,2018年度220 kV及以上電壓等級(jí)電流互感器共發(fā)生各類缺陷142起,其中接線板發(fā)熱缺陷68起,占比47.89%。可見,做好電流互感器接線板發(fā)熱類缺陷的預(yù)防與消除工作對(duì)電流互感器的安全穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。
針對(duì)內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)近期發(fā)生的220 kV電流互感器接線板發(fā)熱缺陷,從缺陷情況、缺陷原因分析、缺陷處理等方面對(duì)缺陷情況進(jìn)行了分析,明確了導(dǎo)致發(fā)熱缺陷的根本原因,提出了科學(xué)的改進(jìn)方案,為處理類似的發(fā)熱缺陷提供了一定的參考思路,為徹底解決類似問題提供了根本保證。
2019年5月17日20時(shí)44分,在對(duì)某220 kV變電站設(shè)備巡視測(cè)溫時(shí)發(fā)現(xiàn)站內(nèi)某220 kV進(jìn)線251電流互感器、220 kV母聯(lián)212電流互感器斷路器側(cè)接線板有不同程度的發(fā)熱現(xiàn)象。具體情況為251電流互感器A相發(fā)熱94 ℃,B相發(fā)熱73 ℃,C相發(fā)熱88 ℃;212電流互感器A相發(fā)熱72 ℃,B相發(fā)熱85 ℃,C相發(fā)熱104 ℃;測(cè)溫時(shí)流過251電流互感器的電流為367 A,流過212電流互感器的電流為206 A,環(huán)境溫度為19 ℃。由于設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)照明條件和技術(shù)條件有限,測(cè)溫人員無(wú)法進(jìn)一步了解發(fā)熱缺陷的細(xì)節(jié)。
該變電站共有220 kV、110 kV、10 kV三個(gè)電壓等級(jí),有220 kV出線2回,有220 kV主變2臺(tái),主變?nèi)萘繛?80 MVA,220 kV、110 kV系統(tǒng)接線方式為雙母線,10 kV系統(tǒng)接線方式為單母線分段。正常運(yùn)行時(shí)220 kV、110 kV系統(tǒng)并列運(yùn)行,10 kV系統(tǒng)分列運(yùn)行。變電站220 kV系統(tǒng)主接線圖如圖1所示。
圖1 變電站220 kV系統(tǒng)主接線圖
缺陷發(fā)生時(shí),站內(nèi)運(yùn)行方式為252間隔設(shè)備停電(配合線路檢修),251間隔單線路帶全站負(fù)荷,220 kV、110 kV系統(tǒng)并列運(yùn)行,10 kV系統(tǒng)分列運(yùn)行,1號(hào)主變帶負(fù)荷約61 MVA,2號(hào)主變帶負(fù)荷約80 MVA。
缺陷設(shè)備的型號(hào)為L(zhǎng)VQB-220W2,生產(chǎn)廠家為江蘇精科互感器有限公司,生產(chǎn)日期為2004年7月,投運(yùn)日期為2005年12月,該設(shè)備絕緣介質(zhì)為SF6氣體,外絕緣類型為瓷絕緣,結(jié)構(gòu)型式為倒立式,密封型式為全密封型式,變比為2×750/5,該設(shè)備投運(yùn)以來(lái)未發(fā)生類似缺陷。
該變電站全站設(shè)備最近一次停電預(yù)試檢修時(shí)間為2014年6月,截至2019年5月17日已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行近5年,根據(jù)當(dāng)時(shí)站內(nèi)設(shè)備運(yùn)行方式,初步推斷導(dǎo)致發(fā)熱缺陷的原因是單線路帶全站負(fù)荷時(shí)流過251電流互感器、212電流互感器的電流偏大,而設(shè)備多年未檢修,接線板壓接處氧化導(dǎo)致接觸電阻超標(biāo),從而導(dǎo)致發(fā)熱缺陷。
252出線檢修工作尚未結(jié)束,無(wú)法送電減緩壓力,調(diào)度員立即調(diào)整運(yùn)行方式,將110 kV部分負(fù)荷倒出。2019年5月17日21時(shí)23分,251電流互感器A相發(fā)熱52 ℃,B相發(fā)熱44 ℃,C相發(fā)熱46 ℃;212電流互感器A相發(fā)熱56 ℃,B相發(fā)熱76 ℃,C相發(fā)熱88 ℃;流過251電流互感器的電流為288 A,流過212電流互感器的電流為178 A,環(huán)境溫度為17 ℃。
倒出部分負(fù)荷在一定程度上降低了發(fā)熱點(diǎn)的溫度,但沒有徹底解決問題,運(yùn)行人員繼續(xù)對(duì)接線板發(fā)熱缺陷進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢測(cè)。5月18日10時(shí)17分,測(cè)溫時(shí)發(fā)現(xiàn)電流基本沒有變化而熱點(diǎn)溫度隨著環(huán)境溫度的升高有所升高。檢修人員現(xiàn)場(chǎng)拍照發(fā)現(xiàn)發(fā)熱部位接線板和絕緣支板均有不同程度的變形,導(dǎo)致電流互感器接線板壓接部位接觸不良,從而導(dǎo)致過電流發(fā)熱缺陷。接線板和絕緣支板變形情況分別如圖2、圖3所示。
圖3 絕緣支板變形情況實(shí)物圖
圖2 接線板變形情況實(shí)物圖
為了確保該缺陷不會(huì)影響主設(shè)備安全運(yùn)行,檢修人員制定了帶電緊固接線板連接螺栓的方案,現(xiàn)場(chǎng)處理后效果不佳,各熱點(diǎn)溫度沒有明顯降低,專業(yè)人員得出的結(jié)論是導(dǎo)致發(fā)熱的根本原因不是螺栓連接松動(dòng)導(dǎo)致的接觸不良,而是接線板在電流互感器與斷路器之間的連接硬管母的重力下發(fā)生傾斜變形,導(dǎo)致接線板接觸面之間的縫隙變大,從而導(dǎo)致接觸不良,引起發(fā)熱。
為了進(jìn)一步掌握各接觸面接觸電阻的情況,檢修人員對(duì)相關(guān)設(shè)備開展了停電測(cè)試,接觸電阻情況如表1所示。
表1 接觸電阻測(cè)試結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)電流互感器和斷路器之間通過硬管母連接,管母長(zhǎng)度5.39 m,正常情況下電流互感器斷路器側(cè)接線板需承受硬管母的重力。硬管母的參數(shù)情況如表2所示。
表2 管母參數(shù)
LDRE-130/116型鎂鋁合金管型母線在25 ℃時(shí)允許載流量為2 976 A,滿足運(yùn)行要求,相關(guān)接線板、軟銅帶以及連接螺栓等均為配套附件,可見設(shè)備載流量滿足要求[11]。
正常運(yùn)行情況下管母自重產(chǎn)生的垂直彎矩Mcz、最大風(fēng)速產(chǎn)生的水平彎矩Msf、正常狀態(tài)下管母承受的綜合最大彎矩Mmax、管母最大應(yīng)力σmax計(jì)算式分別如式(1)、(2)、(3)、(4)所示。
Mcz=0.125×q1×l2×9.8
(1)
Msf=0.125×fv×l2×9.8
(2)
(3)
(4)
其中:l為管母長(zhǎng)度;fv為風(fēng)載荷,且fv=α×K×D×(vmax/4)2,依據(jù)設(shè)計(jì)資料,風(fēng)載荷相關(guān)參數(shù)情況為α=1,K=1.2,vmax=30 m/s,D=0.13;W為導(dǎo)體截面系數(shù)。
根據(jù)上述計(jì)算式求得該變電站管母承受相關(guān)力矩情況如表3所示。
表3 管母承受相關(guān)力矩情況
根據(jù)設(shè)備資料可知,該型號(hào)電流互感器接線板和絕緣支板在25 ℃時(shí)最大設(shè)計(jì)應(yīng)力均為3 400 N/cm2,小于管母最大應(yīng)力,可見接線板和絕緣支板選型有誤是導(dǎo)致接線板發(fā)熱的根本原因。
從圖3可知,外側(cè)絕緣支板一半與接線板直接連接,另一半與接線板和變比板的壓接處連接,致使絕緣支板左右兩半部分受力不均,這是導(dǎo)致絕緣支板變形的另一個(gè)原因。
根據(jù)上述分析可知,發(fā)熱產(chǎn)生的原因?yàn)樵O(shè)備本身存在缺陷,而且絕緣支板結(jié)構(gòu)不夠合理,要想從根本上解決問題,必須徹底更換缺陷設(shè)備。與設(shè)備廠家溝通得知因設(shè)計(jì)缺陷該型號(hào)的接線板和絕緣支板均已停產(chǎn),已無(wú)法采購(gòu)到合格的備件。
直徑為100 mm的管母鎂鋁合金管型母線在25 ℃時(shí)允許載流量為2 219 A,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求,而同等長(zhǎng)度的該管母最大應(yīng)力為3 127.1 N/cm2,小于接線板和絕緣支板的最大設(shè)計(jì)應(yīng)力。據(jù)此,檢修人員將原直徑為130 mm的管母更換為同種材料直徑為100 mm的管母,即可從根本上解決接線板和絕緣支板受力過大問題。
絕緣支板左右兩半部分本身受力不均的問題也必須得到有效解決,否則將無(wú)法保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。絕緣支板與接線板連接的部分存在中空間隔,而與接線板和變比板的壓接處為實(shí)連接,這樣的連接方式容易導(dǎo)致與接線板連接的絕緣支板部分向內(nèi)部變形。在絕緣支板與接線板連接部分的中空間隔增加絕緣墊塊,使絕緣支板在正常情況下兩半部分受力相等,這是解決絕緣支板左右兩半部分受力不均問題的有效辦法。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸后定制了與原絕緣支板同材料的絕緣墊塊,將其安裝在絕緣支板與接線板連接處的中空間隔,徹底解決了問題?,F(xiàn)場(chǎng)同時(shí)對(duì)相關(guān)連接部位的氧化層進(jìn)行了打磨處理,缺陷消除后現(xiàn)場(chǎng)連接情況如圖4所示。
圖4 缺陷消除后設(shè)備連接情況圖
為了證實(shí)缺陷已徹底處理,保證送電后設(shè)備不會(huì)發(fā)熱,檢修人員對(duì)消缺后的接觸面進(jìn)行了接觸電阻測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如表4所示。
表4 消缺后各相接觸電阻測(cè)試結(jié)果
缺陷處理后,各接觸面的接觸電阻均大大降低,而且均在合格范圍之內(nèi)。
為處理一起220 kV電流互感器接線板發(fā)熱缺陷,對(duì)發(fā)熱部位的應(yīng)力情況進(jìn)行了分析,得出以下結(jié)論:
1)導(dǎo)致該電流互感器接線板發(fā)熱的根本原因是設(shè)計(jì)缺陷,針對(duì)此情況,通過更換管母、增加絕緣墊塊的方式解決了接線板和絕緣支板受力變形問題,為該站251、212間隔電流互感器安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠保障。
2)針對(duì)該站251、212電流互感器接線板超應(yīng)力運(yùn)行的問題,建議設(shè)計(jì)時(shí)留足裕度,保證接線板不會(huì)彎曲變形;針對(duì)該站251、212電流互感器絕緣支板存在的受力不平衡缺陷,建議設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)接線板尺寸和變比板尺寸將其設(shè)計(jì)為兩側(cè)厚度不同且與接線板、變比板配套使用的絕緣支板,確保安裝簡(jiǎn)單,受力平衡。
3)在今后的工作中,要從根本上徹底杜絕此類問題,必須加強(qiáng)設(shè)計(jì)把關(guān),細(xì)化設(shè)計(jì)要求,規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收。