李 旭
(無錫市政設計研究院有限公司,江蘇無錫 214005)
某原料藥生產企業(yè)主要產品包括:亞胺培南、苯扎貝特、格列齊特、磺胺二甲氧嘧啶和安普羅啉等,廢水主要來自分層、蒸餾、離心分離、萃取、洗滌精制等工序,有機污染物包括多種化工原料、產品和中間產物。根據現(xiàn)有廠區(qū)排水量分析,污水處理站總處理量應達到4 000m3/d。
本項目廢水可分為兩類,高濃廢水及廠區(qū)雜排水,設計出水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)三級標準和園區(qū)污水處理廠接管標準,水質、水量及排放標準詳見表1。
表1 設計水量(單位:m3/d)及進水水質(單位:mg/L)
根據廢水特性的分析污水站擬采用分類收集分質預處理的工藝思路,流程圖如圖1所示:
圖1 工藝流程圖
單元去除率見表2。
表2 各單元去除率
構筑物:17×12×5m,1座。設備:提升泵3臺,Q=18m3/h,H=22m,N=2.2kW;空氣攪拌管1套。
構筑物:38×12×5m,1座。設備:提升泵2臺,Q=40m3/h,H=30m,N=5.5kW;空氣攪拌管1套。
構筑物:14.5×4×5m,1座。設備:污油泵1臺,Q=4m3/h,H=11m,N=0.75kW;空氣攪拌管1套;鹽酸儲罐1臺V= 10m3;鹽酸泵2臺,Q=50L/h,p=5bar,N=0.25kW。
共4臺設備,單臺參數(shù):φ2.1×2.3m,最大處理量10m3/h,裝機功率100kW,運行功率0~45kW。
構筑物:φ8×4.5m,1座。設備:出水堰25m;中心傳動刮泥機1臺,N=0.55kW;排泥泵2臺Q=20m3/h,H=20m,N=4kW。
構筑物:38×12×5m,1座。設備:提升泵5臺Q=45m3/h,H=30m,N=5.5kW;空氣攪拌管1套;鼓風機2臺Q=17.07m3/min,p=53.9kPa,N=30kW。
構筑物:45×22×6m,1座。設備:厭氧進水泵6臺,Q= 100m3/h,H=26m,N=15kW;沖洗泵2臺Q=6.3m3/h,H=100m,N=5.5kW;出水堰12m;蒸汽加熱器2套,規(guī)格DN80;組合填1 320m3,規(guī)格φ150×2 000;排泥管4套。
基礎:φ11×1m,共8個。設備:8臺單臺尺寸φ10× 13.5m;三相分離器8套;出水堰8套;布水系統(tǒng)8套;排泥系統(tǒng)8套;水封罐2臺φ1.0×1.5;燃燒筒1個φ1.6×6.0。
構筑物:52×44×5.8m,1座。設備:內回流泵8臺,Q= 95m3/h,H=12m,N=5.5kW;潛水攪拌機8臺,N=2.2kW;鼓風機5臺,Q=46.44m3/h,p=58.8kPa,N=75kW;微孔曝氣器3 720只,型號φ260。
構筑物:Φ12×5m,2座;設備:出水堰76m;中心傳動刮泥機2套,N=0.55kW;污泥回流泵4臺,Q=45m3/h,H=15m,N=3.7kW。
構筑物:5×4×4.5m,1座。設備:加藥泵3臺,Q=600L/h,p=5bar,N=0.75kW;混凝劑儲罐2臺,V=10m3;空氣攪拌管2套。
構筑物:Φ12×5m,2座。設備:出水堰76m;中心傳動刮泥機2套,N=0.75kW;排泥泵2臺,Q=35m3/h,H=18m,N=4kW。
構筑物:污泥濃縮池Φ10×4.5m,1座;建筑物:脫水機房13.5×12.6m,1座;設備:污泥提升泵3臺Q=4.5m3/h,p= 0.2MPa,N=2.2kW;出水堰31m;濾液提升泵2臺,Q=50m3/h,H=20m,N=5.5kW;帶式壓濾機2臺,帶寬1m,功率N=1.1kW;自動溶藥裝置1套,功率N=2.4kW;空壓機2臺, Q=0.1m3/min,N=0.75kW;沖洗泵2臺,Q=12.5m3/h,H=50m, N=5.5kW;加藥螺桿泵3臺,Q=1.0m3/h,p=0.2MPa,N=0.75kW; 管道過濾器2臺,規(guī)格DN40,材質SS304;管錐形混合器2臺,規(guī)格DN80。
本項目總投資:3 152.6萬元。其中工程直接費用:2913.3萬元;其他費用:239.3萬元。
工程綜合電費:按照0.83元/(kW·h)計,綜合電費383.1萬元/a;藥劑費用:267.5萬元/a;維護保養(yǎng)費用和分析化驗費用:11.0萬元/a;自來水費用:2.4萬元/a;綜上所述每年廢水處理費用約664.0萬元。
1)合成制藥廢水經采用“電絮凝+沉淀池1+UASB+A/O+混凝沉淀”工藝,處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)三級標準后排入園區(qū)污水處理廠,污泥經脫水處理后再轉運至垃圾填埋場處置。
2)工程總投資為3 152.6萬元,其中工程直接費用為2 913.3萬元。污水處理成本為664.0萬元/a,單位處理費用為4.55元/t。
3)調試初期高濃廢水三氯甲烷含量超標50~60mg/L,最高曾達到144mg/L,導致生化系統(tǒng)處理效率低,處理水量遠小于設計值,因此在Fenton氧化池末端增加液堿及氯化鐵投加裝置,利用后續(xù)沉淀池1作為混凝沉淀池,去除三氯甲烷,維持綜合調節(jié)池三氯甲烷≤2mg/L,經過12個月的調試,各項出水水質指標達到排放標準,順利通過環(huán)保驗收。