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礦用帶式輸送機(jī)減速機(jī)斷軸原因分析與改進(jìn)措施研究

2020-07-23 09:07姚少波
機(jī)電工程技術(shù) 2020年6期
關(guān)鍵詞:液力皮帶機(jī)減速機(jī)

姚少波

(長治市潞安漳村恒達(dá)工貿(mào)有限公司,山西長治 046032)

0 引言

礦用帶式輸送機(jī)中采用的減速機(jī)連接軸經(jīng)常會發(fā)生斷裂,一旦產(chǎn)生這個故障,就必須停止運(yùn)行,并及時更換維修,進(jìn)而使主煤運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行效率不斷降低。在2018年6月,潞安集團(tuán)中某個礦井的運(yùn)行值班人員在P2A皮帶機(jī)頭端發(fā)現(xiàn)電動機(jī)突然發(fā)生了劇烈的振動現(xiàn)象,隨后檢修人員發(fā)現(xiàn)減速機(jī)的輸入軸出現(xiàn)斷裂故障,長度大約為20 mm。為了將減速機(jī)出現(xiàn)的斷軸故障加以改善,技術(shù)部門對連接軸的材料、安裝等多個因素進(jìn)行了分析,積極尋找發(fā)生斷裂的原因,采取有效措施,延長連接軸的使用年限,促使主運(yùn)輸系統(tǒng)可以持續(xù)、穩(wěn)定地運(yùn)行[1]。

1 減速機(jī)斷軸的技術(shù)分析

該礦井所使用帶式輸送機(jī)中的減速機(jī)大多以進(jìn)口的硬齒面產(chǎn)品為材料來進(jìn)行制作,采取強(qiáng)制性冷卻的方式。液力耦合器的緩沖性能較高、過載系數(shù)較低,與電動機(jī)相互合作,不僅可以使皮帶機(jī)的滿載啟動,而且可以使皮帶在不改變張力的條件下滿足各個工況下的穩(wěn)定運(yùn)行[2]。帶式輸送機(jī)電動機(jī)、彈性節(jié)液力耦合器、減速器的構(gòu)造如圖1所示。

圖1 電機(jī)與減速器裝配示意圖

1.1 理化分析

對于斷軸的各個化學(xué)組成,可以運(yùn)用金屬化學(xué)成分光譜分析儀來進(jìn)行檢測。其結(jié)果表明:鐵、鉻兩種元素的含量分別為96.8%和1.35%,而銅、錳、碳、鎳等元素的含量均低于0.04%。這個結(jié)果顯示,斷軸的化學(xué)構(gòu)成與國家高承載力輸入軸的材料標(biāo)準(zhǔn)相吻合[3]。

1.2 探傷檢測

對于斷軸的內(nèi)部構(gòu)造,可以運(yùn)用超聲波無損檢測探傷設(shè)備來進(jìn)行檢測,其結(jié)果顯示斷軸內(nèi)部并不存在制造或鑄造的缺陷,由此可知斷軸的產(chǎn)生并非因為鑄造階段的內(nèi)部缺陷問題[4]。

1.3 斷口分析

通過對斷軸中端口的位置及形狀進(jìn)行分析可知,斷裂狀況發(fā)生于其中一個軸承的中間部位,呈現(xiàn)出貝殼形,初步判斷為疲勞斷裂,大約在50 mm寬的外圈中存在裂紋拓展區(qū),直徑處于30 mm之內(nèi)的范圍內(nèi)是瞬斷區(qū),在實際運(yùn)行過程中形成的強(qiáng)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計所得的疲勞強(qiáng)度。通過對40Cr鋼的化學(xué)成分進(jìn)行分析之后,其各個成分的含量均處于標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。基于斷軸的各個截面,通過開展金相及拉仲試驗可知,脆性夾雜物大多是3級或4級,與標(biāo)準(zhǔn)不相符,金相組織為鐵素體+珠光體,體積分?jǐn)?shù)處于10%~20%之間,并未實現(xiàn)所有的索氏體組織。通過開展低倍檢驗可知:橫截面的疏松狀況較為嚴(yán)重,在軸3/4的部位疏松較為密實,產(chǎn)生了寬度約為50 mm的疏松帶。這就表示早期形成斷軸的因素為材料問題。

1.4 應(yīng)力參數(shù)

為了對帶式輸送機(jī)的傳動參數(shù)進(jìn)行分析,并加以明確,可通過對徑向剪應(yīng)力、斷點的應(yīng)力等多個數(shù)值進(jìn)行分析,結(jié)果可知,當(dāng)該減速機(jī)的傳動體系正常運(yùn)行時,斷裂處將會受到較大的拉應(yīng)力,導(dǎo)致減速軸逐漸與中心線相偏離,從而形成了過大的剪應(yīng)力,并與拉應(yīng)力相互作用,使減速軸受到了相應(yīng)的疲勞應(yīng)力,最終導(dǎo)致連接軸出現(xiàn)斷裂[5]。

1.5 液力耦合器

液力耦合器具有較大的自重。在之前所運(yùn)用的安裝方式中,該設(shè)備位于減速機(jī)的一端。這種形式將會使減速軸受到一個較大的徑向應(yīng)力,并作用在減速機(jī)的輸出部位,導(dǎo)致連接軸不具備均勻的受力、動平衡較差,處于這種狀態(tài)下極易導(dǎo)致斷軸問題的發(fā)生。

在裝配連接軸、電機(jī)和液力耦合器的過程中形成了過大的偏差,連接軸與耦合器之間缺少一致的同心度,剪應(yīng)力會因連接軸自身所具有的應(yīng)力而急劇上升,導(dǎo)致連接軸出現(xiàn)斷裂問題[6]。

2 改進(jìn)措施

對于造成減速機(jī)斷軸問題的各個原因,可以運(yùn)用下列幾點措施來加以改進(jìn)。

(1)提高設(shè)備裝配的精準(zhǔn)度。在對減速設(shè)備進(jìn)行安裝時,采取百分表來核驗聯(lián)軸器、電機(jī)和液力耦合器的中心線,使三者維持相同的中心線,與軸度之間形成的偏差應(yīng)當(dāng)處于i 0.01 mm之內(nèi),避免剪應(yīng)力因附加應(yīng)力的增加而急劇上升。

(2)帶式輸送機(jī)過于頻繁的啟動與停止也會使減速軸產(chǎn)生一定的沖擊力,在開展重載作業(yè)的過程中必須保持連續(xù)性,不能任意啟停設(shè)備。

(3)將液力耦合器安裝部位進(jìn)行調(diào)整,使其處于電機(jī)輸出軸的一端,促使電機(jī)減速軸和輸出軸的承載力均勻的分布于連接軸中,通過采取這一措施可以有效減少連接軸的受力狀況,盡可能避免連接軸斷裂的問題產(chǎn)生[7]。

(4)對減速機(jī)及連接軸進(jìn)行嚴(yán)格的檢查及保養(yǎng),并定期更換潤滑油,促使連接軸可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)運(yùn)行階段產(chǎn)生了較大的噪音或振動時,設(shè)備運(yùn)行應(yīng)立即停止,并進(jìn)行檢修,在異常狀況改善之后再開啟運(yùn)行。

3 改良效果

經(jīng)過以上一系列改良之后,該煤礦所使用皮帶減速機(jī)中的傳動體系具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,運(yùn)行階段形成的噪音也得到了有效改善,并且連接軸也沒有出現(xiàn)斷裂問題,保障了主運(yùn)輸系統(tǒng)的正常運(yùn)行。本文通過對減速機(jī)的斷軸問題加以改良,極大避免了斷軸問題的產(chǎn)生,減少了皮帶機(jī)停止運(yùn)行的次數(shù),提升了主運(yùn)輸體系運(yùn)行的可靠性,使企業(yè)獲得較大的效益[8]。

4 結(jié)束語

針對礦用皮帶機(jī)產(chǎn)生的斷軸問題,本文通過運(yùn)用多種技術(shù)來進(jìn)行分析,結(jié)果表明液力耦合器的安裝部位不合理及裝配的精準(zhǔn)度較差是導(dǎo)致斷軸問題的原因。對于上述這些狀況進(jìn)行優(yōu)化改善,增強(qiáng)了設(shè)備的裝配精度,減少了皮帶機(jī)啟動及停止的次數(shù),改良了液力耦合器的安裝位置,制定了合理的方案來進(jìn)行保養(yǎng)及維修。大量實踐表明,這種優(yōu)化技術(shù)可以極大改善斷軸問題,提高了皮帶機(jī)的運(yùn)行效率,促使主運(yùn)煤系統(tǒng)可以穩(wěn)定有效地運(yùn)行。

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