薛彬彬,陳建軍,劉凱華
(山東華盛橡膠有限公司,山東 廣饒 257300)
近年來,隨著我國社會經(jīng)濟(jì)和汽車工業(yè)的發(fā)展,輪胎工業(yè)得到快速發(fā)展,目前我國輪胎子午化率已達(dá)到94%。隨著綠色、環(huán)保、低碳出行理念的普及,綠色輪胎得到大部分消費(fèi)者的認(rèn)可[1-2]。近年中美貿(mào)易摩擦不斷升級,國外貿(mào)易保護(hù)政策也涉及到輪胎行業(yè)。為了適應(yīng)輪胎市場變化、增強(qiáng)競爭力,輪胎企業(yè)必須致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低輪胎滾動阻力、實現(xiàn)輪胎輕量化等是輪胎企業(yè)應(yīng)該重點考慮的問題。
輕量化這一概念最先起源于賽車運(yùn)動,就是在保證輪胎強(qiáng)度和安全性的前提下,盡可能地減小輪胎自身的質(zhì)量,從而提高輸出功率、降低噪聲、提高操縱性能和可靠性,進(jìn)而達(dá)到提高行駛速率、降低燃油消耗、減小廢氣排放量的目的。目前最常用、最便捷和最普遍的輪胎輕量化設(shè)計方法是在保證輪胎安全性和使用性能的前提下,采用小直徑超高強(qiáng)度鋼絲簾線替代傳統(tǒng)規(guī)格的鋼絲簾線。帶束層是半鋼子午線輪胎的主要受力部件,起緩和沖擊和箍緊胎體的作用,故應(yīng)采用高強(qiáng)力、高模量和小角度排列的簾線作為增強(qiáng)材料,同時輔以結(jié)構(gòu)緊湊、高滲膠性能的2×0.30ST鋼絲簾線作為骨架材料[3]。
本工作采用2×0.30ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線用于175/65R14 82H半鋼子午線輪胎帶束層中,研究輪胎性能和生產(chǎn)成本的變化。
2×0.30ST鋼絲簾線和3×0.30HT鋼絲簾線,江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司產(chǎn)品。
四輥鋼絲簾布壓延生產(chǎn)線,日本IHI公司產(chǎn)品;小角度鋼絲簾布裁斷機(jī),天津賽象科技股份有限公司產(chǎn)品;二次法成型機(jī),薩馳集團(tuán)控股有限公司產(chǎn)品;輪胎液壓硫化機(jī),巨輪智能裝備股份有限公司產(chǎn)品;輪胎高速耐久試驗機(jī)和輪胎強(qiáng)度試驗機(jī),青島高測科技股份有限公司產(chǎn)品。
鋼絲簾線直徑、線密度、破斷力和粘合力按照GB/T 11181—2016《子午線輪胎用鋼簾線》進(jìn)行測定;鋼絲簾線其他性能按照相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試;成品輪胎高速性能、耐久性能和強(qiáng)度性能按照GB/T 4502—2016《轎車輪胎性能室內(nèi)試驗方法》進(jìn)行測試。
2.1.1 鋼絲簾線性能和結(jié)構(gòu)
2×0.30ST鋼絲簾線和3×0.30HT鋼絲簾線的性能指標(biāo)對比見表1,結(jié)構(gòu)對比如圖1所示。
表1 兩種鋼絲簾線的性能指標(biāo)對比
圖1 兩種鋼絲簾線結(jié)構(gòu)對比
從表1可以看出:兩種鋼絲簾線均為同捻向結(jié)構(gòu)、無外纏絲,鍍層質(zhì)量設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)一致;與3×0.30HT鋼絲簾線相比,2×0.30ST鋼絲簾線直徑和線密度明顯減小,有利于輪胎輕量化,破斷力和粘合力降低,這與鋼絲簾線結(jié)構(gòu)有關(guān),在實際使用中可根據(jù)不同規(guī)格輪胎帶束層的性能要求調(diào)整鋼絲簾布壓延密度和壓延厚度,以確保成品輪胎最佳性能。
2.1.2 滲膠性能
2×0.30ST鋼絲簾線和3×0.30HT鋼絲簾線覆膠后橫截面對比如圖2所示。
從圖2可以看出:3×0.30HT鋼絲簾線的3根鋼絲中間不能完全滲膠,存留的空氣形成空氣通道;2×0.30ST鋼絲簾線的滲膠性能優(yōu)于3×0.30HT鋼絲簾線,空氣含量減小,即滲膠空氣壓力損失減小。
圖2 兩種鋼絲簾線覆膠后橫截面對比
2.2.1 壓延工藝
2×0.30ST鋼絲簾布和3×0.30HT鋼絲簾布的壓延工藝參數(shù)對比如表2所示。
表2 兩種鋼絲簾布壓延工藝參數(shù)對比
由于2×0.30ST鋼絲簾線破斷力小于3×0.30HT鋼絲簾線,故在2×0.30ST鋼絲簾布壓延工藝中增大壓延密度,以保證鋼絲簾布強(qiáng)度。
從表2可以看出,與3×0.30HT鋼絲簾布相比,2×0.30ST鋼絲簾布厚度減小0.2 mm,簾布質(zhì)量減小14.5%,有利于減小單胎質(zhì)量。
在保持錠子房溫度和濕度、壓延張力等條件一致的情況下,2×0.30ST鋼絲簾布壓延工藝性能良好,簾布表面光滑平整,尺寸穩(wěn)定,粘合性能以及氣體含量均滿足現(xiàn)場工藝要求。
2.2.2 裁斷工藝
2×0.30ST鋼絲簾布的裁斷工藝性能見圖3。
圖3 2×0.30ST鋼絲簾布的裁斷工藝性能
從圖3可以看出:2×0.30ST鋼絲簾布在裁斷過程中未出現(xiàn)翹頭、變形、打彎等不良現(xiàn)象,簾布平整,切口處鋼絲簾線不松散;裁斷后自動拼接正常,接頭質(zhì)量符合現(xiàn)場工藝標(biāo)準(zhǔn),未出現(xiàn)稀線、并線、跳線等異?,F(xiàn)象。
2.2.3 成型工藝
2×0.30ST鋼絲簾布的成型工藝性能見圖4。
圖4 2×0.30ST鋼絲簾布的成型工藝性能
從圖4可以看出,2×0.30ST鋼絲簾布成型工藝性能良好,成型過程中鋼絲簾布無拉伸,鋼絲排列均勻,帶束層貼合正常,接頭(對接)粘合性能和成型胎坯挺性良好。
2.2.4 硫化工藝
采用2×0.30ST鋼絲簾布帶束層的輪胎硫化工藝正常,硫化后外觀質(zhì)量符合現(xiàn)場質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。成品輪胎經(jīng)X光和均勻性檢查無異常,滿足設(shè)計要求。
2.2.5 安全倍數(shù)
在175/65R14 82H半鋼子午線輪胎帶束層中采用2層2×0.30ST鋼絲簾布替代2層3×0.30HT鋼絲簾布,保證帶束層簾布強(qiáng)度相當(dāng),帶束層的厚度和質(zhì)量減小,帶束層安全倍數(shù)較設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)提高10%,滿足輪胎設(shè)計要求。
采用2×0.30ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線用于175/65R14 82H半鋼子午線輪胎帶束層,隨機(jī)抽取外觀、X光及均勻性檢查無異常的成品輪胎進(jìn)行室內(nèi)性能試驗。
輪胎的充氣外緣尺寸、高速性能、耐久性能、強(qiáng)度性能和滾動阻力性能檢測結(jié)果如表3所示。
表3 兩種鋼絲簾線成品輪胎室內(nèi)檢測性能對比
從表3可以看出:與使用3×0.30HT鋼絲簾線的成品輪胎相比,使用2×0.30ST鋼絲簾線的成品輪胎的充氣外緣尺寸無明顯差異,單胎質(zhì)量減小5.9%;高速性能、耐久性能和強(qiáng)度性能相當(dāng);滾動阻力系數(shù)降低4.5%。在相同條件下,使用2×0.30ST鋼絲簾線的成品輪胎的燃料消耗量更小,即更易實現(xiàn)輪胎輕量化設(shè)計目標(biāo),同時輪胎的高速性能、耐久性能和強(qiáng)度性能均滿足或高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
兩種鋼絲簾線成品輪胎的接地印痕及下沉量如圖5所示。
從圖5可以看出:與使用3×0.30HT鋼絲簾線的成品輪胎相比,使用2×0.30ST鋼絲簾線的成品輪胎的接地印痕面積和行駛面寬度相近,即輪胎的抓著性能相當(dāng);使用2×0.30ST鋼絲簾線的成品輪胎的下沉量減小3.5%,有利于降低輪胎噪聲,改善乘坐舒適性。
圖5 兩種鋼絲簾線成品輪胎的接地印痕及下沉量
使用2×0.30ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線用于175/65R14 82H半鋼子午線輪胎帶束層,單胎質(zhì)量減小0.4 kg,其中膠料質(zhì)量減小0.21 kg,簾線質(zhì)量減小0.19 kg,按照每年生產(chǎn)100萬條175/65R14 82H輪胎計算,每年可節(jié)省210 t膠料、190 t鋼絲簾線,原材料成本降低94.05萬元。
使用2×0.30ST鋼絲簾線替代3×0.30HT鋼絲簾線用于175/65R14 82H半鋼子午線輪胎帶束層,壓延、裁斷、成型和硫化工藝正常,滿足輪胎生產(chǎn)要求;成品輪胎各項性能均達(dá)到或高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求;由于2×0.30ST鋼絲簾線直徑和線密度小,可減小輪胎自身質(zhì)量、降低滾動阻力,更有利于降低燃料消耗、排氣污染和生產(chǎn)成本,滿足輪胎工業(yè)節(jié)能、環(huán)保、低碳及輕量化設(shè)計的發(fā)展要求。