林 瑤
(山西太原煤氣化集團(tuán)龍泉能源發(fā)展有限公司, 山西 太原 030000)
斷層是礦井常見(jiàn)的地質(zhì)構(gòu)造,當(dāng)巷道掘進(jìn)至斷層區(qū)域時(shí),受落差影響,圍巖易出現(xiàn)破碎,造成巷道支護(hù)困難[1-2]。煤礦常用的錨網(wǎng)索支護(hù)雖然在一定程度上能夠提高圍巖的承載能力,但落差大的斷層區(qū)域圍巖破碎嚴(yán)重,出現(xiàn)“網(wǎng)包”,可能出現(xiàn)冒頂事故[3-4]。因此,通過(guò)采用注漿加固的技術(shù),黏聚破碎圍巖裂隙,減小松動(dòng)圈,提高圍巖的剛度和抗剪強(qiáng)度,減小掘進(jìn)后圍巖破碎程度,避免出現(xiàn)冒頂?shù)仁鹿?,保證礦井的安全生產(chǎn)[5-6]。
龍泉煤礦4203工作面位于二采區(qū)東翼北側(cè),北部30m為原4201采空區(qū),南部為實(shí)體煤,西部為四條開(kāi)拓大巷。運(yùn)輸巷長(zhǎng)2 520m,回風(fēng)巷長(zhǎng)2 520m,工作面長(zhǎng)250m。工作面主采4#煤層,平均厚度6.47m。直接頂為厚6.06m中砂巖,基本頂為厚5.50m細(xì)-粗砂巖,直接底為厚5.09m細(xì)砂巖,基本底為厚9.70m粉砂巖與砂質(zhì)泥巖互層。工作面兩巷掘進(jìn)期間共揭露14條斷層,其中落差在2m以上的有12條,掘進(jìn)后采用錨網(wǎng)索支護(hù)后圍巖依然破碎嚴(yán)重,需要采用注漿加固技術(shù)加固圍巖,提高巷道穩(wěn)定性。
4203工作面兩巷圍巖原采用錨網(wǎng)索支護(hù)的方式,錨桿、錨網(wǎng)、錨索支護(hù)的參數(shù)見(jiàn)表1。
錨網(wǎng)索支護(hù)雖然在一定程度提高了4203工作面兩巷圍巖的承載能力,但是斷層區(qū)域支護(hù)后圍巖變形量依然較大,需要進(jìn)行注漿加固。
表1 錨網(wǎng)索支護(hù)參數(shù)
F6斷層機(jī)頭將揭露F6斷層(其產(chǎn)狀為F6:140°∠75°,h=2.5m),預(yù)計(jì)其影響本次預(yù)報(bào)范圍內(nèi)1#~61#支架。采用FLAC3D模擬F6斷層區(qū)域注漿前后圍巖變形量和塑性區(qū)分布,確定注漿加固圍巖效果。根據(jù)4203工作面地質(zhì)條件,建立380m×464m×45m的力學(xué)模型,垂直方向施加5.5MPa應(yīng)力,材料參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 工作面材料參數(shù)
1)未開(kāi)采注漿前后圍巖變形分析
4203工作面未開(kāi)采時(shí),通過(guò)模擬得到F6斷層區(qū)域注漿加固前后圍巖變形量,具體如圖1所示。
圖1 未開(kāi)采注漿前后圍巖變形量
由圖1a可知,4203工作面F6斷層區(qū)域采用注漿加固后頂板位移量有了明顯的減小,注漿前后頂板最大位移量分別為31mm、13mm,注漿后相對(duì)于注漿前頂板位移量減小了58%,注漿加固有效改善了頂板位移量。
由圖1b可知,4203工作面F6斷層區(qū)域采用注漿加固后底板位移量也有所減小,但減小幅度不大。注漿前后底板最大位移量分別為11mm、8mm,注漿后相對(duì)于注漿前底板位移量減小了27%,注漿加固同樣對(duì)工作面底板位移有所改善。
2)開(kāi)采后注漿前后圍巖變形分析
4203工作面回采后,通過(guò)比較F6斷層區(qū)域注漿加固前后圍巖塑性變形情況,注漿前工作面采空區(qū)圍巖塑性變形破壞程度及范圍相對(duì)注漿后大。圍巖注漿前,當(dāng)巷道掘進(jìn)后斷層區(qū)域圍巖承載能力弱,發(fā)生了剪切變形破壞;注漿后,提高了斷層區(qū)域圍巖承載能力,巷道掘進(jìn)后未出現(xiàn)塑性破壞。
4203工作面開(kāi)采后,通過(guò)模擬得到F6斷層區(qū)域注漿加固前后圍巖變形量如圖2所示。
圖2 開(kāi)采后注漿前后圍巖變形量
由圖2a可知,4203工作面開(kāi)采后,F(xiàn)6斷層區(qū)域注漿加固后頂板位移量減小。注漿前后頂板最大位移量分別為88.5mm、79mm,注漿后相對(duì)于注漿前頂板位移量減小了11%,注漿加固有效改善了頂板位移量。
由圖2b可知,4203工作面開(kāi)采后,F(xiàn)6斷層區(qū)域注漿加固后底板位移量減小。注漿前后底板最大位移量分別為9.5mm、6mm,注漿后相對(duì)于注漿前底板位移量減小了37%,注漿加固同樣對(duì)工作面底板位移有所改善。
此外,通過(guò)底板位移量正可以看出,表面巷道掘進(jìn)后底板向上運(yùn)動(dòng),出現(xiàn)底鼓,但是底鼓量相對(duì)頂板下沉量較小,注漿后底鼓量進(jìn)一步減小,表明注漿加固取得了良好的效果。
4203工作面斷層區(qū)域兩巷在錨網(wǎng)索支護(hù)的基礎(chǔ)上,采用注漿加固提高圍巖的承載能力。采用注漿錨桿施工,將注漿孔與錨桿合二為一。選用QB152型便攜式注漿泵,注漿液采用高水速凝材料,分別頂板和兩幫分別布置注漿鉆孔。由于鉆孔參數(shù)將影響注漿的效果,為進(jìn)一步提高圍巖的強(qiáng)度,依據(jù)工作面的圍巖性質(zhì),注漿鉆孔交錯(cuò)進(jìn)行,頂板和兩幫鉆孔深度分別為4.5m和6m,孔徑為5mm,間距為3~4m。
注漿管采用小于鉆孔半徑的鋼管,注漿壓力為5MPa以上。當(dāng)注漿完成后,使用袋式封孔方式快速封孔,保證注漿液能夠深入到巖層裂隙,黏聚破碎圍巖裂隙,減小松動(dòng)圈,達(dá)到提高圍巖的剛度和抗剪強(qiáng)度目的。4203工作面兩巷注漿鉆孔示意圖如圖3所示。
圖3 巷道注漿管與封孔圖
4203工作面兩巷斷層區(qū)域采用注漿加固后,采用“十字布點(diǎn)”的方式監(jiān)測(cè)巷道的圍巖變形量,驗(yàn)證支護(hù)效果。通過(guò)“十字布點(diǎn)”監(jiān)測(cè)運(yùn)輸巷1個(gè)月時(shí)間頂板位移量,監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 “十字布點(diǎn)”監(jiān)測(cè)運(yùn)輸巷頂板下沉量
由表3可知,運(yùn)輸巷采用注漿加固后,巷道頂板下沉速率逐漸減小,巷道趨于穩(wěn)定。由此可知,注漿加固圍巖取得了良好的效果,有效減小了圍巖變形量,保證了工作面安全回采。
(1)以4203工作面為研究對(duì)象,采用FLAC3D模擬F6斷層區(qū)域注漿前后圍巖變形量和塑性區(qū)分布,通過(guò)開(kāi)采前后模擬結(jié)果可知,采用注漿加固后,圍巖塑性區(qū)范圍、頂?shù)装逦灰屏坑辛嗣黠@的減小。注漿改變了圍巖的應(yīng)力狀態(tài),提高了圍巖的剛度和抗剪強(qiáng)度。
(2)根據(jù)工作面地質(zhì)條件,設(shè)計(jì)了注漿鉆孔、注漿液等參數(shù)及施工工藝。采用“十字布點(diǎn)”的方式監(jiān)測(cè)巷道的圍巖變形量,根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果可知,注漿加固后運(yùn)輸巷頂板下沉速率逐漸減小,巷道趨于穩(wěn)定,注漿加固有效減小了巷道圍巖變形量。